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T25井長替空段補(bǔ)擠水泥固井實(shí)踐與認(rèn)識

2014-09-23 19:30田常銘

田常銘

摘要:針對長替空段,文章預(yù)選了三種補(bǔ)注、補(bǔ)擠水泥方案。由于環(huán)空出現(xiàn)“橋堵”,分別采用封隔器、光鉆桿等管串結(jié)構(gòu)以注、擠水泥的方式逐段封堵。實(shí)踐表明,對長替空井段擠水泥需避開“橋堵”點(diǎn);封堵高壓層應(yīng)選擇密閉擠水泥、蹩壓候凝方式;地層吸水能力差,則需采用橋塞擠水泥工藝。

關(guān)鍵詞:固井事故;套管射孔;擠水泥

中圖分類號:TE256文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1006-8937(2014)20-0159-02

油氣井固井時(shí)長井段替空將導(dǎo)致油、氣、水層漏封,影響勘探開發(fā)進(jìn)程。從統(tǒng)計(jì)資料看,每年約有1%±的井出現(xiàn)固井注水泥替空,但多數(shù)井替空量較小,漏封井段短,擠水泥成功率較高,固井質(zhì)量得以補(bǔ)救。T25井Φ139.7 mm油層套管固井時(shí),因現(xiàn)場失誤,導(dǎo)致大量替空,近千米地層漏封,油氣水層段裸露。為此,首次采取長井段分段擠水泥補(bǔ)救。

1固井替空情況

T25井Φ215.9 mm井眼完鉆井深3 516 m,Φ139.7 mm套管下深3 514 m,設(shè)計(jì)水泥封固段2 500~3 514 m。固井時(shí),注水泥50 t;替井漿39 m3,碰壓1 m3后壓力由8 MPa上升至15 MPa;繼續(xù)加壓使封隔器座封時(shí),由于指揮、操作失誤,多替約20 m3,水泥上返至井段1 500~2 555 m,而設(shè)計(jì)應(yīng)封井段2 555~3 501 m無水泥,油層裸露。

2補(bǔ)擠水泥方案

2.1全井段補(bǔ)擠水泥

先確定工程孔的位置,以盡量多封為原則;射上下孔;下封隔器至上孔以下10 m左右的套管本體上。如能建立循環(huán),則進(jìn)入擠水泥作業(yè)。接下承留器至下孔以上10 m處;注水泥漿;替漿;提松管柱、充分循環(huán),將上孔返出的水泥漿返出井口;起鉆,候凝。再下擠水泥管串至上孔位置對上孔擠注水泥封堵;候凝;探鉆水泥塞后,進(jìn)行質(zhì)量檢測。

2.2油層井段補(bǔ)擠水泥

如果上、下孔不能建立循環(huán),則在油層和水層之間選擇適當(dāng)位置補(bǔ)射中孔,與上孔建立循環(huán),對油層段進(jìn)行封固。

2.3油水層間補(bǔ)擠水泥

如果上、中孔不能建立循環(huán),而中、下孔暢通,則在中、下孔間擠注水泥,封堵高壓鹽水層,或者在中孔處強(qiáng)行向環(huán)空補(bǔ)擠水泥,以封隔油、水層。

3現(xiàn)場施工

3.1射工程孔及驗(yàn)通

分別對井段3 000~3 002 m(“上孔”)、3 428~3 430 m(“下孔”)的套管射孔。下入驗(yàn)通管柱,管串結(jié)構(gòu)為?73 mm球座+?73 mm油管1根+?106 mm節(jié)流器+江453封隔器(?114 mm)+?114 mm水力錨+下部連通閥(?89 mm)+?105 mm變扣接頭+?73 mm鉆桿,對“上孔”與“下孔”之間的環(huán)空蹩壓驗(yàn)通;蹩壓33 MPa不通。

再對井段3 330~3332 m(“中孔”)的套管射孔。下入驗(yàn)通管柱,對“上孔”與“中孔”之間的環(huán)空蹩壓驗(yàn)通;蹩壓35 MPa不通。改變封隔器位置再次下入驗(yàn)通管柱,對“中孔”與“下孔”之間的環(huán)空蹩壓,蹩壓25 MPa環(huán)空通;循環(huán)排量0.45 m3/min,泵壓14 MPa。

因此,只能對中、下孔間的井段進(jìn)行擠水泥封固。

3.2第一次注水泥施工

目的是封固高壓鹽水層。注水泥管串下深3 418.11 m,封隔器位置3 416.22~3 417.72 m;管串結(jié)構(gòu)為?94 mm球座+?93 mm單向流通閥+封隔器(?114 mm卡瓦牙+?115 mm膠筒+?114 mm水力錨)+?95 mm安全接頭+?105 mm變扣接頭+?73 mm鉆桿。

蹩壓4次,壓力由10 MPa漸次增加到25 MPa,封隔器座封并建立循環(huán),排量0.4 m3/min,循環(huán)壓力12 MPa。

注三峽D級水泥4 t(水泥漿密度平均密度1.95 g/cm3),注水泥排量0.28 m3/min,壓力12 MPa;替漿,泵壓16 MPa,排量0.37 m3/min,替量6.9 m3;起鉆;循環(huán);候凝。

實(shí)探上塞井段3 330.34~3 349.4 m,表明“中孔”有水泥漿返出;下塞井段3 397.06~3 415.5 m,表明未替空。聲幅檢測,未見水泥環(huán),分析為高壓水層存在導(dǎo)致竄槽。

3.3第二次擠水泥施工

對“上孔”和“中孔”同時(shí)擠水泥封堵。為避免“插旗桿”,將水泥塞長度控制在300 m左右。下27/8"鉆桿至井深3 188.61 m。測地層吸水,加壓25 MPa,試擠15 min,共擠入鹽水2 m3。注水泥漿3 m3,水泥漿密度平均1.91 g/cm3;替泥漿6.18 m3;起鉆至井深2 747.86 m。水泥漿位置2 929.32~3 188.61 m。擠入鹽水4.1 m3。蹩壓、候凝。

實(shí)探表明井段2987.13-3029.5 m為水泥塞段;井段3 029.5~

3 415 m為混漿段。聲幅檢測,“上孔”附近的井段2 842~3 020 m有間斷水泥環(huán)存在,封固合格的水泥段累長50 m;“中孔”附近無水泥漿進(jìn)入跡象。用密度1.28 g/cm3,的井漿對套管試壓不合格。

3.4第三次擠水泥施工

鑒于試壓穩(wěn)不住,決定對“中孔”再擠水泥封堵、封隔油氣層。

下27/8"鉆桿至井深3 348.72 m。注水泥漿2.5 m3,水泥漿密度平均1.90 g/cm3;替漿6.61 m3;水泥漿位置3 132.63~3 348.72 m;起鉆至井深2 919.54 m;加壓27 MPa,擠井漿3 m3;蹩壓、候凝;放壓時(shí)反吐0.75 m3。

實(shí)探水泥塞段3 155.13~3 415 m。聲幅檢測曲線特征與擠水泥前相近,表明無水泥漿進(jìn)入環(huán)空。

4結(jié)論與認(rèn)識

4.1環(huán)空通暢是長井段擠注水泥補(bǔ)救成功的關(guān)鍵

資料顯示,上、下孔之間聲幅值在30~80%,平均60%,固井質(zhì)量差-無水泥膠結(jié);但高壓驗(yàn)竄時(shí)環(huán)空不暢通,導(dǎo)致全井段補(bǔ)擠水泥作業(yè)無法實(shí)施。該井從完井固井到射孔驗(yàn)竄歷時(shí)10 d,經(jīng)長時(shí)間浸泡后水化剝落的巖塊在環(huán)空堆積形成“橋堵”,同時(shí)完井固井時(shí),殘余水泥漿在環(huán)空沉淀聚集也能形成“橋堵”。因此環(huán)空補(bǔ)擠水泥時(shí),盡量縮短準(zhǔn)備時(shí)間;對長替空井段擠水泥,需避開所有的“橋堵”點(diǎn)(聲幅值小于50%的點(diǎn))。

4.2對存在高壓層的井段,常規(guī)注水泥易造成竄槽

該井對井段3 332~3 428 m間高壓鹽水層進(jìn)行封固時(shí),盡管前期進(jìn)行了壓穩(wěn)處理,但由于封固段短,水泥漿量少,常規(guī)注水泥、開井式候凝方式很難防止高壓鹽水的竄槽。封堵高壓鹽水層應(yīng)選擇密閉擠水泥、蹩壓候凝方式。

4.3地層的吸水量決定了對工程孔的封堵效果

該井對工程孔封堵時(shí),加壓25 MPa測得地層吸水能力為8 m3/h;采用光鉆桿擠水泥,在“上孔”附近獲得了累計(jì)50 m封固合格段的效果。對高壓鹽水層封堵時(shí),加壓27 MPa測得地層吸水能力為5 m3/h;采用光鉆桿擠水泥,蹩壓候凝,無水泥進(jìn)入環(huán)空。兩次施工對比表明,地層吸水能力大,即使采用光鉆桿擠水泥對工程孔的封堵效果也好;反之,效果就差,需采用橋塞擠水泥工藝。

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