文/陳艷,趙樹林·奇瑞汽車股份有限公司
沖壓生產(chǎn)線改造中壓力機(jī)與自動化設(shè)備間交互信號的分析與研究
文/陳艷,趙樹林·奇瑞汽車股份有限公司
隨著國內(nèi)汽車行業(yè)的迅猛發(fā)展,年產(chǎn)量持續(xù)增長,帶來的生產(chǎn)壓力與日俱增,作為汽車生產(chǎn)四大工藝之首的沖壓,承擔(dān)著巨大的壓力。隨著國內(nèi)沖壓生產(chǎn)線自動化的剛性需求,形式多樣的沖壓自動化生產(chǎn)線應(yīng)運(yùn)而生,但國內(nèi)落后的生產(chǎn)現(xiàn)狀與先進(jìn)的自動化設(shè)備不匹配的矛盾也愈發(fā)突出,如何在現(xiàn)有設(shè)備的基礎(chǔ)上最大限度地提高生產(chǎn)效率,是目前業(yè)內(nèi)迫切需要解決的問題。本文根據(jù)奇瑞公司沖壓生產(chǎn)線改造過程中的實(shí)際情況,簡要介紹了沖壓生產(chǎn)線改造過程中壓力機(jī)與自動化設(shè)備交互信號之間的問題處理及分析情況,并針對性地提出一些切實(shí)可行的意見和建議,希望能給國內(nèi)同行提供一定的參考。
奇瑞公司沖壓車間A生產(chǎn)線的首臺壓機(jī)為雙動壓力機(jī), 壓機(jī)穩(wěn)定性和精度低,不滿足覆蓋件表面質(zhì)量要求,且相對而言結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。與B線單動壓力機(jī)制件的AUDIT缺陷相比較,A線的首臺雙動壓力機(jī)缺陷率明顯高于B線的單動壓力機(jī)。隨著雙槽件、聯(lián)合安裝等一模雙件應(yīng)用越來越多,加大了高效率的單動沖壓線需求;同時隨著行業(yè)發(fā)展,雙動沖壓線逐漸淘汰,高效單動沖壓線已成趨勢,以后車型規(guī)劃時沖壓均以單動為主。
結(jié)合公司現(xiàn)狀,對沖壓車間A生產(chǎn)線進(jìn)行改造。公司現(xiàn)有一臺2400t單動試模壓力機(jī),剛好替換A線首臺2000t雙動壓力機(jī),并改造試模壓機(jī)和線首自動化部分,把A線改造成大型單動自動化沖壓生產(chǎn)線。
2400t單動試模壓力機(jī)作為獨(dú)立的壓力機(jī)不與其他設(shè)備進(jìn)行信息交互,替換A線首臺雙動壓機(jī)后,作為整條自動化生產(chǎn)線的一部分,需要增加與現(xiàn)有自動化設(shè)備進(jìn)行信息交互的功能。其中主要是安全信號及壓機(jī)自身狀態(tài)信號的交互。
需要增加的交互信號
⑴壓力機(jī)需要提供給自動化設(shè)備的信號:1)壓力機(jī)緊急停止信號;2)壓力機(jī)安全圍欄(安全門)信號;3)壓力機(jī)滑塊在上死點(diǎn)信號;4)壓力機(jī)滑塊在下死點(diǎn)信號;5)壓力機(jī)選擇聯(lián)機(jī)自動化運(yùn)行方式信號;6)壓力機(jī)內(nèi)有已經(jīng)完成壓合的板件信號;7)壓力機(jī)內(nèi)有板件等待壓合信號。
⑵自動化設(shè)備需要提供給壓力機(jī)的信號:1)自動化雙回路急停信號;2)自動化雙回路安全圍欄信號;3)自動化雙路釋放壓力信號;4)自動化雙路啟動壓力信號。
交互信號的添加
交互信號的添加基本劃分為兩大類,一類為與安全PLC相關(guān)的聯(lián)動安全信號,需要在獨(dú)立的安全PLC中進(jìn)行信號處理;一類為狀態(tài)指示信號。
⑴添加壓力機(jī)信號。
首先添加與安全PLC相關(guān)聯(lián)的信號:壓力機(jī)緊急停止信號和壓力機(jī)安全圍欄(安全門)信號。增加這兩個通訊功能需要增加一個PSSu EF 4DO及4個帶兩個常開兩個常閉的繼電器模塊,將壓機(jī)的急停信號和安全圍欄信號通過安全模塊進(jìn)行輸出,并在安全PLC程序中增加相關(guān)的點(diǎn)及程序段實(shí)現(xiàn)信號的輸出。其電氣接線圖如圖1所示。
然后,添加壓力機(jī)自身的狀態(tài)信號:壓力機(jī)滑塊在上死點(diǎn)信號、壓力機(jī)滑塊在下死點(diǎn)信號、壓力機(jī)選擇聯(lián)機(jī)自動化運(yùn)行方式信號、壓力機(jī)內(nèi)有已經(jīng)完成壓合的板件信號和壓力機(jī)內(nèi)有板件等待壓合信號。
圖1 電氣接線圖
B線自動化設(shè)備與壓力機(jī)間的信號傳遞通過DP/DP進(jìn)行數(shù)據(jù)交互,考慮到A線自動化原有的接線方式,將以上信號在S7程序中重新做輸出,通過Siemens I/O模塊輸出后接入繼電器模塊用以實(shí)現(xiàn)信號輸出的功能,其接線圖如圖2所示。
圖2 A線自動化模塊中壓力機(jī)輸出給自動化設(shè)備的信號接線圖
圖3 S7中壓力機(jī)滑塊上死點(diǎn)信號
圖4 S7中對上死點(diǎn)信號的輸出
下面以壓力機(jī)滑塊上死點(diǎn)信號為例,介紹在壓力機(jī)程序S7中增加的相關(guān)輸出信號的程序段,將壓力機(jī)上死點(diǎn)信號傳出給自動化設(shè)備,如圖3、圖4所示。
⑵添加自動化設(shè)備信號。
首先,添加與安全PLC相關(guān)聯(lián)的信號:自動化雙回路急停信號和自動化雙回路安全圍欄信號。增加這兩個通訊功能需要增加一個PSSu EF 4DI及4個帶有兩個常開兩個常閉的繼電器模塊,將自動化的急停信號及安全圍欄信號采集到安全PLC模塊中,并在程序中增加相關(guān)的點(diǎn)及程序段對信號進(jìn)行處理后,與壓力機(jī)自身的安全程序進(jìn)行連鎖處理,實(shí)現(xiàn)安全功能。
然后,添加自動化設(shè)備自身狀態(tài)信號。根據(jù)A線自動化原有接線方式,將自動化釋放壓力信號及啟動壓力信號通過繼電器輸入到Siemens I/O模塊中,并通過添加程序?qū)崿F(xiàn)。其中自動化雙路啟動壓力信號(一路NO,一路NC)接入壓力機(jī)PLC系統(tǒng),作為自動化聯(lián)機(jī)方式下啟動壓力機(jī)行程的信號。依據(jù)壓力機(jī)行程控制要求,此信號保持到滑塊行程運(yùn)行的180。以后斷開。圖5所示為A線自動化模塊中自動化設(shè)備輸出給壓力機(jī)的信號接線圖。
圖5 A線自動化模塊中自動化設(shè)備輸出給壓力機(jī)的信號接線圖
硬件的添加
綜上,實(shí)現(xiàn)上述功能需要增加一個PSSu EF 4DO和一個PSSu EF 4DI及20個帶兩個常開兩個常閉的繼電器模塊(產(chǎn)品型號:施耐德 RXM 4AB1BD 2開2閉)及Siemens的I/O模塊。
A線改造后,實(shí)現(xiàn)了首臺壓力機(jī)的更換,將原有的雙動壓力機(jī)替換成單動壓力機(jī),并實(shí)現(xiàn)了與自動化設(shè)備的整線聯(lián)動,提升設(shè)備穩(wěn)定性和精度,大大提高了生產(chǎn)效率,達(dá)到預(yù)期的改造目的和要求。
改造過程中積累了很多寶貴的經(jīng)驗(yàn),為以后的舊線改造奠定了基礎(chǔ)。
本文結(jié)合實(shí)際案例,分析了沖壓生產(chǎn)線改造過程中壓力機(jī)與自動化設(shè)備間的交互信號,詳細(xì)地介紹了信號的添加及程序的應(yīng)用,希望能為同行業(yè)及其他整車廠的舊沖壓生產(chǎn)線改造提供參考。
陳艷,助理工程師,主要負(fù)責(zé)沖壓車間設(shè)備規(guī)劃及項(xiàng)目管理工作。