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濕瀝青地層控壓鉆井技術先導試驗及效果評價

2014-10-17 07:29:54郭京華張華衛(wèi)黃河福龐小旺
特種油氣藏 2014年3期
關鍵詞:環(huán)空硫化氫井眼

郭京華,張華衛(wèi),黃河福,龐小旺

(1.中石化石油勘探開發(fā)研究院,北京 100083;2.中國石油大學,北京 102249;3.中石化石油工程技術研究院,北京 100101;4.中石化國際石油勘探開發(fā)有限公司,北京 100029)

引 言

深井不規(guī)則瀝青地層鉆井面臨著嚴峻挑戰(zhàn),在墨西哥灣深海油田,瀝青蠕動造成了多口井井眼報廢[1-2],在伊朗 Y油田,嚴重的濕瀝青侵入、硫化氫侵和鉆井液漏失共存,先后導致3口井工程報廢。為解決濕瀝青地層出現(xiàn)的鉆井問題,伊朗Y油田引進了控壓鉆井技術,S3井的先導試驗表明,控壓鉆井技術提供了安全可靠的井口屏障,可以實現(xiàn)不停鉆處理瀝青侵入和硫化氫侵入,完成常規(guī)鉆井技術難以繼續(xù)的鉆井作業(yè),取得了很好的應用效果,為同類地層的安全高效鉆井提供了新的思路。

1 控壓鉆井技術難點

1.1 地質(zhì)狀況復雜,鉆前很難精確設計施工壓力窗口

Y油田中生代白堊紀K地層巖性主要為灰?guī)r,間或發(fā)育半固態(tài)或液態(tài)的濕瀝青。K地層濕瀝青的儲集空間為孔洞、溶洞或裂縫,由于儲集空間足夠大,溶洞和大裂縫中的“瀝青巖”本身會承擔一部分上覆巖石壓力。獨特的地質(zhì)特征和復雜多變的力學因素,決定了濕瀝青侵入井眼的機理非常復雜,除了常規(guī)油氣侵入外,還存在置換或蠕動侵入[3-5]。

K地層鉆井資料表明,不存在濕瀝青地層的井,鉆井液密度值保持在1.35~1.37 g/cm3之間,井眼狀況就非常穩(wěn)定。鉆遇濕瀝青地層的井,地層壓力系統(tǒng)比較紊亂,鉆井液漏失與濕瀝青侵入頻繁發(fā)生,鉆井液密度在1.37~1.72 g/cm3之間反復嘗試,但無法找到漏失與瀝青侵入之間的平衡點。鄰井鉆井液密度對濕瀝青地層鉆井參考價值小,鉆前很難精確設計施工壓力窗口,需要揭開濕瀝青地層后根據(jù)情況適時做出調(diào)整。

1.2 濕瀝青破壞鉆井液流變性能,鉆井循環(huán)壓耗波動范圍大

不論何種鉆井方式,環(huán)空循環(huán)壓耗的變化都可以引起井底壓力的變化。環(huán)空壓耗的數(shù)值與環(huán)空流體的性質(zhì)、流態(tài)和流變參數(shù)有關[6]。受侵入井眼的濕瀝青影響,鉆井液流變性能和流態(tài)都可能發(fā)生劇烈的變化,造成環(huán)空壓耗大幅度波動,增加控壓操作難度,降低控壓調(diào)節(jié)精度。

1.3 井漏井涌共存,井控與防硫化氫風險高,處理難度大

Y油田是高含硫油田,鉆井液漏失與濕瀝青侵入、硫化氫侵入并存,使鉆井作業(yè)面臨著極高的安全風險,處理難度大。F13井為處理瀝青侵入和井漏,經(jīng)過25次壓井和堵漏作業(yè)(包括打水泥12次),多次變換鉆井液密度,采用了多種堵漏技術,試圖建立正常循環(huán),都先后失敗,最后被迫在遠離濕瀝青的淺層井眼回填。鉆井期間共漏失鉆井液5289 m3,注入不同配方水泥漿200 m3,返出液態(tài)瀝青近7000 m3,硫化氫含量最高為40000 mg/L。

2 控壓鉆井技術方案

2.1 井身結構優(yōu)化

根據(jù)K地層的復雜地質(zhì)狀況,對井身結構做了適當調(diào)整,對潛在濕瀝青地層進行固封(表1)。由表1可知,井身結構優(yōu)化后,一開井眼擴大,?244.5 mm套管下至S儲層底部,K地層上部所有的低壓層都用套管固封,提高了井眼承壓能力。與優(yōu)化前比較,裸露濕瀝青地層的井眼長度由2362 m降低至373 m,地層壓力系數(shù)單一,有利于辨別井下復雜情況,及時采取應對措施。

表1 井身結構優(yōu)化前后數(shù)據(jù)對比

2.2 控壓鉆井關鍵設備

控壓鉆井設備包括旋轉(zhuǎn)控制裝置(旋轉(zhuǎn)控制頭)、節(jié)流控制系統(tǒng)、液氣分離系統(tǒng)、井下鉆具浮閥(單向閥)等[7]。旋轉(zhuǎn)控制頭是控壓鉆井的關鍵設備,由底座、軸承總成、膠心、旁通閥和動力站等部分組成。軸承總成與底座之間靠一個高壓動密封組件來實現(xiàn)旋轉(zhuǎn)密封。膠心是密封鉆具與井眼之間環(huán)形空間的主要部件,所用鉆桿為帶18°坡度接頭的對焊鉆桿,以降低起下鉆作業(yè)對膠心的傷害。Y油田選用的旋轉(zhuǎn)控制頭為SLXFD35-35型,主要參數(shù):高度為1.78 m,動態(tài)(旋轉(zhuǎn))時額定壓力為17.5 MPa,靜態(tài)時額定壓力為35.0 MPa,額定轉(zhuǎn)速為100 r/min。旋轉(zhuǎn)控制頭與常規(guī)防噴器配套使用,S3井井口裝置從下到上的順序為:套管頭+FS35-70鉆井四通+FZ35-70變徑閘板+FS35-70鉆井四通+2FZ35-70雙閘板+FH35-35環(huán)形防噴器+SLXFD35-35旋轉(zhuǎn)控制頭。

2.3 鉆井液技術措施

采用混柴油鹽水鉆井液體系,加入0.2% ~0.5%除硫劑,提高鉆井液防瀝青污染能力和防硫化氫能力。發(fā)生濕瀝青侵入后,利用機械清除、固相吸附、排放、置換、乳化分散等多種工藝技術措施,維護鉆井液性能穩(wěn)定[8-9]。

2.4 控壓鉆井施工方案

2.4.1 控壓鉆井方案

控壓鉆井的鉆井液循環(huán)路線為:鉆井泵—立管—鉆柱—環(huán)空—節(jié)流管匯—液氣分離器—震動篩—循環(huán)罐。接立柱時的鉆井液循環(huán)路線為:鉆井泵—壓井管匯—四通—節(jié)流管匯—液氣分離器—震動篩—循環(huán)罐。鉆進過程中對環(huán)空施加不超過5.0 MPa的回壓,接立柱施加的回壓等于鉆進時的環(huán)空循環(huán)壓耗和鉆進回壓之和,保持井底壓力恒定。

2.4.2 控壓處理井涌方案

發(fā)現(xiàn)井涌后,觀察環(huán)空回壓變化和地層流體(濕瀝青、天然氣、硫化氫)返出情況,判斷是否發(fā)生惡性置換侵入或漏失,若井下沒有此類復雜情況發(fā)生,可以邊控壓鉆井邊逐步提高鉆井液密度,待進出口鉆井液密度平衡后,轉(zhuǎn)換為常規(guī)鉆井作業(yè)方式,如果進出口密度始終不平衡,密度差值在0.10 g/cm3以內(nèi),并且繼續(xù)加重對縮小進出口密度差值的作用不大,可維持控壓鉆進方式。

2.4.3 加壓泥漿帽強鉆方案

若井下發(fā)生漏失或惡性置換侵入,地層流體會大量涌入井眼,使用旋轉(zhuǎn)控制頭作為井口安全屏障,進行強行鉆穿K層作業(yè)。強鉆過程中,若循環(huán)失返,硫化氫濃度超標,濕瀝青侵入量很大,則鉆進期間完全關井,泵入鉆柱的鉆井液作為犧牲液,攜帶巖屑進入地層裂縫或者溶洞,同時經(jīng)壓井管匯向環(huán)空注入高黏、高密度抗硫泥漿,形成“泥漿帽”降低硫化氫風險,并控制地層流體侵入量,鉆進過程中觀察泵壓和套管壓力的變化,對井下情況進行判斷[10]。

2.4.4 起下鉆方案

起鉆前,可依情況提高鉆井液密度平衡地層壓力,泵入高密度段塞漿或過膠心起下鉆作業(yè)。

3 現(xiàn)場應用與效果評價

3.1 現(xiàn)場應用簡況

S3井是報廢濕瀝青井F13井的替代井,井口與F13井相距400 m,鉆遇濕瀝青的可能性非常大,選擇作為控壓鉆井的先導試驗井。四開前,安裝控壓鉆井設備,采用簡化的鉆具組合:?212.7 mm PDC鉆頭+浮閥+MPD單流閥+?165.1 mm鉆鋌 ×3根 +?127.0 mm加重鉆桿 ×8柱 +?165.1 mm震擊器+?127.0 mm加重鉆桿×1柱+?127.0 mm鉆桿,鉆頭采用大水眼,避免堵漏作業(yè)堵塞水眼。

S3井控壓鉆井井段為3437.0~3808.5 m,進行了控壓鉆進、控壓循環(huán)、短程控壓起下鉆、控壓封堵等工藝的現(xiàn)場試驗。鉆遇2段濕瀝青地層,分別為3494.2~3551.0 m和3581.0~3595.0 m,純控壓鉆井進尺為300 m,鉆進時鉆井液密度為1.60~1.66 g/cm3,下尾管前全井提密度至1.76 g/cm3。

3.2 應用效果評價

3.2.1 控壓鉆井實現(xiàn)了不停鉆壓井

井深3501.5 m處,濕瀝青侵入并且井涌,入口鉆井液密度為1.60 g/cm3,出口鉆井液密度降至1.55 g/cm3,循環(huán)罐體積增加3 m3,錄井氣測全烴值為100%,振動篩處發(fā)現(xiàn)大量濕瀝青。轉(zhuǎn)換循環(huán)流程至控壓節(jié)流管匯和氣液分離器,環(huán)空施加回壓1.0 MPa,提高入口鉆井液密度至1.62 g/cm3,全烴值逐步降低至45.6%,出口鉆井液密度從1.55 g/cm3增加至1.56 g/cm3,保持入口密度和環(huán)空回壓值,控壓鉆進至3504.0 m,在此期間測量循環(huán)罐液面,沒有溢流。S3井控壓鉆井技術的應用,在Y油田首次實現(xiàn)了不停鉆壓井,為處理濕瀝青井涌提供了新的技術路線。

3.2.2 控壓鉆井能有效降低瀝青侵入速度

井深3543.0 m處,旋轉(zhuǎn)控制頭膠心刺漏,停泵0.5 h卸掉旋轉(zhuǎn)總成,轉(zhuǎn)換至常規(guī)鉆井方式,進尺為7 m,鉆進時間為2.5 h,排放瀝青污染漿30.5 m3,瀝青污染鉆井液速度為12.2 m3/h。井深3550.0 m處,停泵0.5 h安裝旋轉(zhuǎn)總成,恢復控壓鉆井方式,環(huán)空回壓為1.0~2.8 MPa,進尺為22 m,鉆進時間為12 h,排放瀝青污染漿15.1 m3,瀝青污染鉆井液速度為1.3 m3/h,與常規(guī)鉆井方式相比降低90%。

3.2.3 控壓循環(huán)封堵能減緩濕瀝青的侵入

從鉆井液進出口密度差值看,封堵前后,鉆井液密度差由0.10 g/cm3降為0.04 g/cm3,差值明顯收窄。從瀝青污染漿量來看:封堵前,井深3629.0 m處,接立柱停泵12 min,開泵循環(huán)后井底返出14.0 m3瀝青污染漿;封堵后,井深3653.0 m處接立柱,停泵14 min,開泵循環(huán)后無明顯的瀝青污染漿返出;鉆進18 h后,井深3682.0 m處,再一次接立柱,停泵15 min,開泵循環(huán)后返出4 m3瀝青污染漿。由此可見,剛性顆粒類封堵材料對抑制瀝青侵入有一定效果,但可能由于封堵強度或是深度不夠,只能在短時間內(nèi)起到效果。

3.2.4 控壓鉆井為處理氣侵入和硫化氫侵提供了安全屏障

常規(guī)鉆井時井口環(huán)空是敞開狀態(tài),處理硫化氫侵入需要中斷鉆井作業(yè),關封井器節(jié)流循環(huán)除硫化氫,此時,鉆具在井內(nèi)只能小幅度上下活動,不能旋轉(zhuǎn),增加了卡鉆的風險。控壓鉆井時,旋轉(zhuǎn)控制頭在井口和鉆臺面之間提供了安全屏障,返出的鉆井液先由液氣分離器處理,分離出的天然氣和硫化氫經(jīng)放噴管線引入燃燒池,降低了安全隱患。S3井控壓鉆井過程中在鉆臺面沒有監(jiān)測到硫化氫,在振動篩處有3次監(jiān)測到硫化氫,濃度分別為16、167和200 mg/L。

3.3 控壓鉆井過程中存在的問題

井隊的3臺鉆井泵和同一立管閘門組連接,接立柱施加環(huán)空回壓時需要來回倒泵和閥門,在嘗試一次后,放棄了接立柱也要施加環(huán)空回壓的方案,因此S3井控壓鉆井沒有達到全過程保持井底壓力恒定。S3井濕瀝青地層中溶解氣比較多,地質(zhì)錄井氣測總烴值的變化可以反映濕瀝青和氣體的侵入程度,提高鉆井液密度,氣測總烴值呈降低趨勢,但是無論密度值低或是高,在接立柱或起下鉆后,氣測總烴值都急劇上升,這表明濕瀝青地層對壓力波動敏感。

4 結論與認識

(1)S3井采用對濕瀝青地層固封的井身結構,控壓鉆井過程中沒有發(fā)生惡性置換性濕瀝青侵,順利鉆穿并封隔了濕瀝青地層??貕恒@井現(xiàn)場應用表明,環(huán)空施加回壓和提高鉆井液密度都能夠在一定程度上抑制濕瀝青侵入,但濕瀝青地層對壓力變化敏感,細微的壓力波動都會增大濕瀝青的侵入速度。

(2)濕瀝青地層中溶解氣比較多,對鉆井液密度影響大,控壓鉆井施工過程中,鉆井液進出口始終存在密度差,采用剛性顆粒類封堵材料對瀝青地層進行控壓循環(huán)封堵后,鉆井液進出口密度差值短時間內(nèi)收窄,說明封堵作業(yè)對抑制瀝青侵有一定效果。

(3)S3井的成功經(jīng)驗表明,控壓鉆井技術可以實現(xiàn)不停鉆屏蔽井眼環(huán)空,防止有毒有害氣體侵襲鉆臺危害鉆井作業(yè)人員,可以通過對井眼環(huán)空施加回壓而控制井底壓力,能夠快速轉(zhuǎn)換作業(yè)方式來處理井下復雜情況,進行常規(guī)鉆井技術難以繼續(xù)的鉆井作業(yè),為解決含酸性氣體瀝青地層的鉆井問題開辟了新的技術途徑。

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