徐維利
(西林鋼鐵集團(tuán)有限公司,黑龍江 伊春 153025)
西鋼頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐投產(chǎn)后的前兩個爐役,均因為爐底控制不好,在轉(zhuǎn)爐爐齡達(dá)到3 000次左右時,因爐底下降嚴(yán)重,被迫將底吹系統(tǒng)關(guān)閉,采取墊爐底等方式保證正常生產(chǎn),底吹壽命過低影響了復(fù)吹轉(zhuǎn)爐冶金效果的充分發(fā)揮。煉鋼總廠針對頂?shù)讖?fù)合吹煉操作中存在的各種問題進(jìn)行攻關(guān)立項,加強爐型及底吹控制技術(shù),試驗總結(jié)出有效的底吹操作模式,使轉(zhuǎn)爐頂?shù)讖?fù)吹技術(shù)日趨成熟。其中2#轉(zhuǎn)爐目前達(dá)到底吹壽命與爐襯壽命同步的良好效果,爐襯壽命截止2013年9月份達(dá)到13 000次,底吹效果良好,達(dá)到國內(nèi)同類型轉(zhuǎn)爐的一流水平,為轉(zhuǎn)爐穩(wěn)定操作,縮短冶煉時間、噸鋼耗氧量、鋼鐵料消耗、白灰消耗等技經(jīng)指標(biāo)達(dá)到較好的水平奠定堅實的基礎(chǔ)。
1.1 設(shè)備特點
(1)采用4個環(huán)縫底吹供氣元件,供氣元件帶有自過濾裝置,可避免管路中雜質(zhì)堵塞元件,吹煉過程中,半鋼及爐渣在元件端頭易形成“爐渣-金屬蘑菇頭”使底吹供氣平穩(wěn)、熔池攪拌更加均勻;
(2)每個供氣元件采用單獨支路控制,可保持在全爐役內(nèi)底吹供氣滿足工藝要求;
(3)采用轉(zhuǎn)爐耳軸旋轉(zhuǎn)接頭供氣,減少占用空間,更加安全可靠,允許轉(zhuǎn)爐全方位轉(zhuǎn)動;
(4)根據(jù)生產(chǎn)工藝及鋼種質(zhì)量需求,向爐內(nèi)吹入底吹惰性氣體,各階段底吹氣體流量可根據(jù)不同終點碳含量進(jìn)行調(diào)整;
(5)在煉鋼的不同工藝階段吹入不同種類底吹攪拌氣體,底吹系統(tǒng)實現(xiàn)自動化,降低轉(zhuǎn)爐操作工作負(fù)擔(dān)。
1.2 防止底吹供氣元件堵塞的保障措施
【評析】把點到直線的距離當(dāng)作一個數(shù)學(xué)問題來研究,與學(xué)生共同體驗探究過程.在各種解決方案的對比、聯(lián)系、優(yōu)選中滲透了數(shù)形結(jié)合、轉(zhuǎn)化與化歸,函數(shù)與方程等思想,扎實有效地實現(xiàn)了學(xué)生獲得“四基”的目標(biāo).在具體的探究過程中,先特殊后一般的思路,這樣做的好處:首先,在具體的例子中,各種方法都能徹底地求出距離,增強了方法間的對比與聯(lián)系;其次,沒有參數(shù)的干擾,更容易激發(fā)學(xué)生的發(fā)散思維,課堂上呈現(xiàn)出令人喜悅的多種解法;再次,深刻領(lǐng)會各種方法的優(yōu)勢與劣勢,為抽象問題解決方案的優(yōu)選做好鋪墊。在整個課堂探究進(jìn)程中自然、流暢,但又不失挑戰(zhàn)性,學(xué)生積極性高,探究欲望強烈,這正是新課程所倡導(dǎo)和希望的.
在復(fù)吹轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中任何情況下(事故搶修及停爐除外),底吹氣體都必須保證連續(xù)吹入爐內(nèi)。為達(dá)這一目的,底吹供氣系統(tǒng)在設(shè)備上,采取以下措施:
(1)通過自動調(diào)節(jié)保證底吹供氣元件工作壓力,使其在任何情況下均不低于下限保證值;
(2)在每根底吹供氣支管路上設(shè)置了氣源旁路,保證在儀表故障情況下仍有一定的底吹氣量;
(3)通過控制儀表的合理選擇,在任何斷電及電控設(shè)備故障情況下,調(diào)節(jié)閥、切斷閥均不會完全關(guān)閉。
1.3 底吹供氣元件的布置方案
4個底吹元件均布置在工作層表面Φ1 804 mm的同心圓上。底吹元件布置與熔池直徑比為0.476D,實踐證明,底吹供氣元件的上述布置方式正確,具有較好的冶金效果。既避免了底吹元件的局部渣層增長過厚,同時在局部熔損較大時也便于進(jìn)行掛渣維護(hù)。
4支底吹元件分成兩組,分布在出鋼口與兌鐵連線的兩側(cè),每兩支底吹元件相互夾角為90°,護(hù)磚長度為630mm,高出工作層100mm。
2.2 優(yōu)化工藝控制,提高終點命中率,降低終點鋼水溫度,降低鋼水氧化性。
2.3 優(yōu)化底吹供氣模式:將原先設(shè)計的冶煉操作模式進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化,爐底下降超過200mm時,也采用C模式,避免爐底下降對透氣元件造成損壞,爐底上漲超過200mm時,采用A模式,避免爐底上漲造成透氣元件堵塞。對供氣強度及冶煉過程控制。
表1
2.4 轉(zhuǎn)爐襯維護(hù)技術(shù):
爐襯維護(hù):采用以先進(jìn)的濺渣護(hù)爐技術(shù)為主,噴補及投補為輔的方法,濺渣護(hù)爐主要采用以下措施:
(1)嚴(yán)格控制終渣成份:保證FeO<15%,R堿度2.1~2.5,7%≤MgO≤9%,每班要求分析2爐渣樣,指導(dǎo)造渣調(diào)渣。
(2)加強終點控制:終點采取高拉碳,提高溫度和C雙命中率,倒?fàn)t次數(shù)保證在2次以內(nèi),終點加改質(zhì)劑,保證爐渣性能指標(biāo)良好。
(3)降低出鋼溫度:通過合金烘烤、鋼包烘烤,使用新型增碳劑,中包、鋼包加蓋,鋼包水口快換等措施,降低出鋼溫度,控制在1 650℃以下。
(4)采用合理的濺渣參數(shù):濺渣壓力保證在0.9 ~1.1MPa,濺渣時間 >3min,爐帽、熔池、爐底等不同的部位,采取不同槍位,濺渣后,前后搖爐2~3次,實現(xiàn)爐底及透氣磚掛渣。
(5)加強爐型控制:爐型控制主要體現(xiàn)在爐體的兩大部位即前大面(兌鐵加料側(cè))和爐底,主要參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)是轉(zhuǎn)爐液面零位與實際測量值的差值并結(jié)合爐況綜合判斷,根據(jù)爐型變化趨勢及時調(diào)整終渣狀況。
2.5 轉(zhuǎn)爐前、中后期底吹效果衡量指標(biāo)選擇及分析比對
(1)碳氧平衡指標(biāo)
在轉(zhuǎn)爐爐役中后期,雖然爐齡超過13000次,但熔池內(nèi)的C-O反應(yīng)也和爐役初期基本相同
根據(jù)實驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計,當(dāng)冶煉終點碳含量小于0.08%時,頂吹終點〔%C〕×〔%O〕=0.0032,復(fù)吹轉(zhuǎn)爐服役前期〔%C〕×〔%O〕=0.0028,爐齡突破13 000次以后,復(fù)吹轉(zhuǎn)爐〔%C〕×〔%O〕=0.0028,仍能保持終點C-O反應(yīng)接近平衡值,可減輕低碳時鋼水過氧化
(2)終渣氧化性指標(biāo)
復(fù)吹轉(zhuǎn)爐終渣氧化性沒有因爐齡顯著提高而發(fā)生明顯改變,終渣TFe含量在整個爐役期內(nèi)始終保持在8~15%之間,平均12%。
(3)終點鋼水殘錳量
采用復(fù)吹工藝加強了轉(zhuǎn)爐末期熔池的攪拌,使渣鋼反應(yīng)接近平衡終點鋼水殘錳含量在終點〔%C〕≥0.07%時,爐役前期終點殘錳量波動在0.09% ~0.12%,中后期波動范圍在 0.07% ~0.12%較頂吹殘錳量有較大提高
通過以上技術(shù)指標(biāo)衡量,轉(zhuǎn)爐爐役達(dá)到13 000次以上爐役中后期,冶金效果與前期沒有明顯降低
通過以上技術(shù)措施,生產(chǎn)實踐證明,采用復(fù)吹轉(zhuǎn)爐長壽命與爐襯同步控制技術(shù),底吹壽命可以達(dá)到與爐襯壽命同步。爐齡和底吹使用次數(shù)13 000爐后,仍能獲得良好的冶金效果,渣鋼反應(yīng)接近平衡,避免了低碳鋼冶煉時爐渣與鋼水的過氧化,提高殘錳含量。