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安德里茲加壓過濾機在我廠的應(yīng)用

2014-10-21 20:06黃文輝
中國機械 2014年24期
關(guān)鍵詞:處理故障分析

黃文輝

摘要:我廠使用的奧地利生產(chǎn)的ANDRITZ-HBF-S 120/10加壓過濾機,是在2000年引進的先進技術(shù)脫水設(shè)備,電氣、機械的新技術(shù)應(yīng)用在它的設(shè)計、使用及維護中有著具體的體現(xiàn)。它雖然是一個單臺設(shè)備但卻是一個集智能操作、電氣反饋控制、機械聯(lián)動為一體的系統(tǒng)。對它的原理結(jié)構(gòu)的認(rèn)識,故障分析和處理辦法的總結(jié),可以讓我們更好提高脫水設(shè)備使用效果,希望能的為先進進口設(shè)備國產(chǎn)化提供借鑒。

關(guān)鍵詞:加壓過濾機;故障;分析;處理;方法

1.概述

神華準(zhǔn)能選煤廠是一座年入選原煤3000萬噸的特大型動力煤選煤廠,于1996年試生產(chǎn),入廠原煤分為優(yōu)煤和劣煤兩種,采用塊煤跳汰工藝,優(yōu)煤以50mm分級,末煤直接入產(chǎn)品倉:劣煤以13mm分級,末煤直接入產(chǎn)品倉。由于煤炭市場供求的加大和煤質(zhì)要求的變化,選煤廠進行了跳汰入選下限的改造,將優(yōu)煤以50mm分級該為13mm分級,致使系統(tǒng)的煤泥量大大增加,因而原有的板框式壓濾設(shè)備生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足,從而導(dǎo)致煤泥產(chǎn)品水分較高,達到30%,為了提高生產(chǎn)效率和解決煤泥水處理能力不足的問題,選煤廠引進了兩臺奧地利生產(chǎn)的ANDRITZ-HBF-S 120/10加壓過濾機,處理能力為70t/h,濾盤數(shù)為10個,過濾面積為120㎡,用于處理煤泥,取得了較好的效果,大大提高了生產(chǎn)效率。

2.加壓過濾機的組成及工作原理

2.1上料部分

加壓過濾機上料部分由入料桶、上料泵、分配桶、煤漿槽、料位計等組成。設(shè)備啟機時,主控工業(yè)計算機通過變頻器控制上料泵將入料桶內(nèi)的煤泥水抽至加壓過濾機煤漿槽內(nèi),泵的轉(zhuǎn)速受多種因素控制,主要由入料桶料位、煤漿槽料位、生產(chǎn)需求等因素控制。入料桶液位低于30%時,上游底流泵將入料桶蓄滿。

2.2工作倉

加壓過濾機工作艙由加壓倉、主軸、分配頭、濾盤、刮板機、反吹風(fēng)包等組成。各濾盤共享煤漿槽,即煤漿槽內(nèi)的煤漿是聯(lián)通的。主軸兩側(cè)各裝一個分配頭,每個分配頭內(nèi)裝有一個控制盤和一個密封盤。密封盤上連接著20根濾液管,濾液管上裝有濾扇,20塊濾扇組成一個濾盤。

為了說明加壓過濾機的過濾過程,現(xiàn)引入“過濾單元”的概念。一個過濾單元包括一根濾液管及其上面的濾扇。20個過濾單元構(gòu)成1個或幾個濾盤。設(shè)備啟機時,進氣控制閥開啟,將壓縮空氣注入加壓艙內(nèi),使加壓艙內(nèi)產(chǎn)生0.2~0.4MPa的壓力,從而使濾扇兩側(cè)產(chǎn)生正壓差,在濾扇表面上便形成煤餅。

隨著主軸的轉(zhuǎn)動,此過濾單元走過分配頭的反吹風(fēng)區(qū)。當(dāng)濾液管完全遮蓋住控制盤的反吹孔時,快速動作的電磁閥OV114、115閥打開,使空氣經(jīng)過分配頭和濾液管到達濾扇。

主軸上的濾盤是錯開的,一側(cè)的5塊相對于令一側(cè)5塊錯開1/2個濾扇(9°)。這樣可以減少反吹風(fēng)包的壓降,使氣流更均勻。每個分配頭配有一個隔膜式反吹風(fēng)閥,并通過電磁閥加以控制。在主軸機尾處固定有開關(guān)盤,上面裝有兩接近開關(guān),其間距也為9°,當(dāng)主軸轉(zhuǎn)至一開關(guān)位置時,信號通過PLC傳至現(xiàn)場電磁閥線圈,從而使反吹風(fēng)閥打開,使5塊濾扇的煤餅被吹下來。當(dāng)濾扇繼續(xù)轉(zhuǎn)動9°時,則另外5塊濾扇吹餅。濾盤之間裝有攪拌器,使煤漿保持懸浮液狀態(tài)。

2.3排料裝置

加壓過濾機排料裝置由緩沖倉、料位計、卸料倉、上閘門、下閘門、密封圈組成。排料裝置的作用是把脫水后的煤餅從壓力罐內(nèi)運出來。當(dāng)上方緩沖倉料位達到設(shè)定料位時,上密封圈排氣,由液壓驅(qū)動上閘板打開,緩沖倉內(nèi)煤泥落入卸料倉。隨后,上閘板關(guān)閉,上密封圈充氣,于卸料倉連通的PCV211控制閥打開,使卸料倉內(nèi)壓力與外界大氣壓相等后,下密封圈排氣,下閘板打開,煤泥落入下方刮板輸送機上,并最終運至產(chǎn)品倉。

2.4輔助設(shè)備

加壓過濾機輔助設(shè)備主要有主空壓機、控制風(fēng)空壓機、高壓清洗泵、集中潤滑泵、濾液泵、液壓站等組成。

(1)主空壓機主要為加壓過濾機提供工作壓縮空氣,我廠使用的空壓機為英格索蘭公司生產(chǎn)的M250型雙螺桿空氣壓縮機。

(2)控制風(fēng)空壓機為加壓過濾機提供必要的控制風(fēng),其壓力高于工作風(fēng),用來控制設(shè)備內(nèi)各氣動閥門的開閉。

(3)高壓清洗泵可將水壓提高至40Bar左右,用來清洗濾布。

(4)集中潤滑泵主要為加壓過濾機主軸、分配頭、刮板機等必要的潤滑部位提供潤滑油脂。

(5)濾液泵將濾液池內(nèi)濾液水抽至選煤廠洗水系統(tǒng),以便循環(huán)使用。

(6)液壓站主要驅(qū)動卸料倉上下閘板的運動以及罐內(nèi)清洗濾布擺桿的擺動。

3.常見故障分析及處理方法

3.1主軸故障

主軸故障在我廠加壓過濾機發(fā)生頻率較高,而其主要原因就是壓主軸。壓主軸主要由以下幾個原因造成:

3.1.1煤泥水濃度過大

煤泥水濃度過大,會使濾扇上吸附過厚的煤餅,煤餅成型速度大于加壓過濾機的卸餅速度,這樣幾個循環(huán)過后,過厚的煤餅就會將濾盤及主軸壓死。處理方法是往上料桶加清水,以稀釋煤泥水濃度。

3.1.2入料粒度超限

當(dāng)大顆粒煤泥進入煤漿槽時,會降低加壓過濾機成餅效率,造成煤漿槽底部煤泥的沉積,從而發(fā)生壓主軸。入料粒度超限一般是上游系統(tǒng)出現(xiàn)問題而造成的,主要原因是跳汰系統(tǒng)撈坑篦子破損使大于1mm的粗顆粒進入濃縮池。

3.1.3絮凝劑添加量不當(dāng)

上游濃縮池絮凝劑添加過量時,會使煤泥粘度過大,使反吹風(fēng)很難從濾扇上將煤餅吹下,使煤泥在煤漿槽底部堆積,造成壓主軸。當(dāng)濃縮池絮凝劑添加過少,而系統(tǒng)煤泥量過大時,會造成循環(huán)水細(xì)煤泥沉降率較低,會使煤漿槽聚集大量粗煤泥,粗煤泥間隙大,透水透氣性強,會使加壓過濾機風(fēng)耗量增大,成餅率低,使粗煤泥堆積,造成壓主軸。處理方法是合理調(diào)節(jié)絮凝劑添加量和添加時間,絮凝劑與循環(huán)水比例應(yīng)保持在1.5‰~3‰之間,并在啟機前半小時添加為宜。

3.1.4反吹風(fēng)隔膜閥故障

濾扇經(jīng)過成餅區(qū)、干燥區(qū)后,若反吹風(fēng)閥出現(xiàn)故障,濾扇在卸餅區(qū)會無反吹風(fēng)或反吹風(fēng)量過小,造成不卸餅或卸餅不完全,就會造成煤泥堆積,壓主軸。處理方法是定期檢查反吹風(fēng)閥內(nèi)隔膜片是否完好,定期檢查反吹風(fēng)閥上的電磁閥動作是否靈活,若發(fā)現(xiàn)電磁閥已經(jīng)動作不靈,可拆下并清洗內(nèi)部雜質(zhì)后再次使用,如清洗后動作依然不靈活,則更換電磁閥。

3.2刮板運輸機故障

刮板運輸機是加壓過濾機罐內(nèi)的運輸設(shè)備,主要負(fù)責(zé)將加壓過濾機濾盤卸下的煤泥運輸?shù)骄彌_倉內(nèi)。其主要故障為是飄鏈、減速機損壞、接近開關(guān)故障。

3.2.1飄鏈

飄鏈在我車間加壓過濾機內(nèi)刮板輸送機發(fā)生頻率較高,有時甚至?xí)谝惶彀l(fā)生多次。刮板輸送機飄鏈的主要原因是細(xì)煤泥落入刮板機底板,形成較薄的一層煤泥層,刮板條由于磨損,無法徹底刮凈底板上的煤泥,而底板上的煤泥會越積越厚,并在刮板壓力下聚集的越來越結(jié)實,刮板不能刮走這部分煤泥,只能飄浮在煤泥上,這樣就形成飄鏈。最后,車間對刮板條進行了改進,具體方法是:取下相鄰的5條刮板,換成5條質(zhì)量更重、接觸面更耐磨的加重刮板,這樣加重刮板可以徹底刮去底板上堆積的煤泥,而普通刮板磨損量也有所減少,極大的減少了刮板輸送機飄鏈的發(fā)生。

3.2.2減速機損壞

由于加壓過濾機在運行過程中內(nèi)部壓力較高,減速機油封在外部高壓的環(huán)境會逐漸變形、失效,造成罐內(nèi)煤泥、水等雜質(zhì)進入減速機齒輪箱內(nèi),造成軸承間隙增大、齒輪磨損、打齒等情況發(fā)生。為解決這個問題,需在減速機上安裝一呼吸器,以便平衡減速機內(nèi)與壓濾罐之間的壓力,這樣減速機內(nèi)外無壓差,大大提高了減速機的使用壽命。

3.2.3SSA124速度傳感器故障

刮板輸送機速度傳感器安裝在刮板機的尾輪處,其主要作用是監(jiān)測刮板輸送機的轉(zhuǎn)速是否正常,當(dāng)速度傳感器故障時,PLC未收到現(xiàn)場返回的信號,整個系統(tǒng)便會故障停機。造成其故障的原因主要是其距離刮板機尾輪只有5MM,隨著設(shè)備的運行,機尾就會積攢較厚的煤泥,煤泥會不斷與傳感器摩擦,造成其損壞,這樣只能更換;有時機尾積攢的煤泥會將機尾槽體撐開,超出傳感器的探測范圍,系統(tǒng)會報故障;有時在緊固完刮板鏈條后,尾輪位置會發(fā)生偏移,超出傳感器的探測范圍,系統(tǒng)也會報故障。

3.3罐內(nèi)壓力低

由于加壓過濾機結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,造成罐內(nèi)壓力低的原因常常由多方面構(gòu)成,常見的原因主要有:

3.3.1濾布破損較多

濾布破損較多會直接造成過濾效果差,風(fēng)量損失嚴(yán)重,使罐內(nèi)壓力下降。因此,應(yīng)每天檢查濾布破損情況,及時更換破損濾布。

3.3.2煤漿槽液位過低

煤漿槽液位過低,使濾盤過濾面積減小,產(chǎn)量減少,同時風(fēng)耗量增大,造成罐內(nèi)壓力低。而液位低多數(shù)由于LIC109料位計的原因。處理方法為檢查LIC109料位計設(shè)置參數(shù)是否正確,若不正確,則從新設(shè)置。檢查表面是否臟污,內(nèi)部是否進水,電纜有無破損。如無法修理,則進行更換。

3.3.3煤泥水濃度低

煤泥水濃度低時,形成煤餅薄,風(fēng)耗量大,罐內(nèi)壓力低。同時對設(shè)備磨損較為嚴(yán)重。因此煤泥水濃度低時,建議停機,待系統(tǒng)煤泥量增大時,再啟機。

3.3.4控制盤損壞

由于長時間運行,控制盤持續(xù)受高壓氣流及水流的沖擊,日積月累,會造成其磨損嚴(yán)重,從而失去密封性,造成罐內(nèi)壓力下降。因此應(yīng)定期檢查密封盤及控制盤的磨損情況,若磨損嚴(yán)重,應(yīng)及時更換。

3.4PCV211閥故障

PCV211閥的作用是將卸料倉內(nèi)的氣體排出,使卸料倉內(nèi)壓力與外界大氣壓相等,完成卸料。由于控制風(fēng)空壓機所在的壓濾廠房水氣較大,控制風(fēng)含水量大,極易造成PCV211閥定位器故障,造成無法反饋動作信號,或閥體打開不到位,使卸料倉無法排氣或排氣過慢,造成系統(tǒng)故障停機,影響設(shè)備運行效率。為徹底解決此問題,我車間決定對PCV211閥進行改進。具體方法為:在信號輸出端加裝一轉(zhuǎn)換裝置,將之前的電流信號改為電壓信號,并在211閥氣缸前加裝一個電磁閥,通過電磁閥直接驅(qū)動閥體氣缸,完成閥體的開閉動作。改造后PCV211閥再未發(fā)生任何故障。

4.加壓過濾機使用維護經(jīng)驗總結(jié)

從2000年引進加壓過濾到如今已有十于年,通過多年對其的運行和維護有一些需要經(jīng)驗進行探討:

4.1在操作控制方面

HBF-S 120/10 型加壓過濾機的控制系統(tǒng)使用的是AB公司的PLC的智能控制系統(tǒng),其程序編寫的比較完美,容錯能力較好。備有固化程序的儲存卡是對PLC維護非常高效有用的手段。一般造成程序運行異常有兩種情況:一種是在進行現(xiàn)場維修時,檢修人員的錯誤操作造成輸入信號錯誤;另一種是當(dāng)傳感器發(fā)生故障產(chǎn)生錯誤輸入信號。盡量不要對程序進行檢查更改。如若國產(chǎn)化必須在PLC程序設(shè)計上下大力氣,其好比一個人的智商,直接決定設(shè)備的未來。程序編寫的越完美,人工操作越簡單,維護越便捷。

4.2在傳感器方面

HBF-S 120/10 型加壓過濾機中的監(jiān)測溫度、液位、壓力、閥門開啟度的傳感器比較多,它如人的神經(jīng)元,能夠準(zhǔn)確反應(yīng)設(shè)備各方面情況。我們到現(xiàn)在各個傳感器還在使用原裝進口配件,曾經(jīng)實驗安裝個別國產(chǎn)傳感器,但性能質(zhì)量一般,直接影響設(shè)備運行。為保證設(shè)備準(zhǔn)確高效運行,國產(chǎn)傳感器的技術(shù)和質(zhì)量必須取得實質(zhì)性進步。

4.3在閥門使用方面

HBF-S 120/10 型加壓過濾機中需要控制兩種風(fēng)即6.3bar控制風(fēng)和5.5bar工作風(fēng)、三種液體即煤泥水、濾液水和清水,各個閥門的協(xié)調(diào)統(tǒng)一,動作靈活、準(zhǔn)確是保證設(shè)備正常運行的基礎(chǔ),沒有質(zhì)量過硬的閥門,設(shè)備沒法運行。蝶閥的密封的質(zhì)量尤為重要,因在工作艙工作時,各個狀態(tài)是一個綜合反映,若某一個閥出現(xiàn)漏氣、漏液等情況,便會直接影響設(shè)備運行的穩(wěn)定性,但是其故障點是很難檢查和查找的,直接降低設(shè)備效率。由于國產(chǎn)閥門在密封、精度等方面技術(shù)還不夠成熟,因此現(xiàn)場使用的仍是原裝進口閥門。

4.4在管道使用方面

HBF-S 120/10 型加壓過濾機中的風(fēng)和液體輸送全部使用管道完成,特別是液體里存在細(xì)煤泥顆粒,對管道的磨損非常嚴(yán)重,需要對管道進行防腐抗磨處理。在一些管道的彎頭內(nèi)涂抹耐磨材料,可以大大提高管道使用壽命,降低成本。

5.結(jié)束語

HBF-S 120/10 型加壓過濾機在神華準(zhǔn)能選煤廠自投產(chǎn)以來,通過車間人員的不懈努力使得加壓過濾機一直運行穩(wěn)定,同時得到了一些運行、檢修等各方面的經(jīng)驗?,F(xiàn)在做出一些經(jīng)驗總結(jié)和大家進行探討,希望在今后的工作中及時的就一些發(fā)生頻率較高故障,繼續(xù)學(xué)習(xí),探索,降低故障率,節(jié)約維修成本,提高選煤廠的經(jīng)濟效益。

參考文獻:

[1]《加壓過濾機技術(shù)使用手冊》編者:安德里茲公司,2000年

[2]《最新選煤新工藝新技術(shù)與選煤廠機械設(shè)備安裝維護技術(shù)使用手冊》編者:中國煤炭加工利用協(xié)會.中國知識出版社,2012年10月第1版

[3]《選煤實用技術(shù)手冊》編者:中國煤炭加工利用協(xié)會.中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2008年第1版

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