賈鵬飛,唐恒丹,王吉紅
(天津天大天久科技股份有限公司,天津 300072)
由于在剝離工序中使用大量的剝離液,并且剝離液價(jià)格高,由此增加了電子半導(dǎo)體元件或液晶顯示元件的生產(chǎn)成本。因此,有必要對(duì)使用過的剝離液進(jìn)行回收。目前生產(chǎn)過程中,通常使用有機(jī)溶劑,該剝離液主要是含有有機(jī)極性溶劑、胺類及水的體系。本文中涉及到的剝離液只是其中的一種,主要含水(10%)、N-甲基甲酰胺(40%)、二乙二醇丁醚(40%)、羥乙基哌嗪(5%)及聚合物(5%)等低沸點(diǎn)雜質(zhì)。
廠方根據(jù)自身的加工工藝,提出了對(duì)剝離液的分離要求,并要求采用一套設(shè)備滿足兩種分離工藝流程,工藝流程1是去除水分后,分別得到產(chǎn)品N-甲基甲酰胺、二乙二醇丁醚;工藝流程2是去除輕組分水,去除重雜質(zhì),得到的混合組分(包括N-甲基甲酰胺、二乙二醇丁醚、羥乙基哌嗪)作為產(chǎn)品。設(shè)計(jì)的工藝流程見圖1、圖2,各產(chǎn)品規(guī)格見表1。
圖1 剝離液分離工藝流程1
圖2 剝離液分離工藝流程2
表1 工藝流程1、2產(chǎn)品規(guī)格要求
工藝流程1:廢剝離液原料經(jīng)泵連續(xù)送入T101精餾塔,由塔頂采出少量輕組分雜質(zhì),塔底采出的物料送入T102精餾塔,由該塔塔頂采出N-甲基甲酰胺產(chǎn)品,塔底采出的物料送入T103精餾塔,由T103塔塔頂采出二乙二醇丁醚產(chǎn)品,塔底采出含少量產(chǎn)品的重雜質(zhì)混合物。
工藝流程2:該流程采用工藝流程1中的T101塔與T102塔,由T101塔去除輕雜質(zhì),由T102塔去除重雜質(zhì),由T102塔塔頂采出混合組分產(chǎn)品。
進(jìn)行工藝裝置設(shè)計(jì)之前,需要通過工藝流程模擬計(jì)算確定該工藝路線的可行性。該分離過程中采用的原料組分,大部分屬于極性物質(zhì)。參考相關(guān)書籍[2],筆者經(jīng)過綜合考慮,認(rèn)為以NRTL方程作為熱力學(xué)模型較為適宜。
通過詳細(xì)的流程模擬計(jì)算,確定如下設(shè)計(jì)方案:采用三個(gè)個(gè)串聯(lián)的精餾塔進(jìn)行生產(chǎn),通過第一個(gè)精餾塔去除輕雜質(zhì)后,分別由后兩個(gè)精餾塔的塔頂采出N-甲基甲酰胺與二乙二醇丁醚。在滿足第一種設(shè)計(jì)要求的情況下,采用前兩個(gè)精餾塔實(shí)現(xiàn)第二種設(shè)計(jì)要求。選擇高效填料DY型填料作為氣液接觸傳質(zhì)的分離元件。DY型高效填料與傳統(tǒng)填料相比,主要特點(diǎn)在于其表面經(jīng)過了機(jī)械處理。填料經(jīng)表面處理后,比表面積增加3%左右,空隙率達(dá)到97%以上,液體分布在填料表面以后更容易形成均勻的液膜,而同時(shí)氣體經(jīng)過其表面時(shí)湍動(dòng)更為強(qiáng)烈,增強(qiáng)了傳質(zhì)傳熱的功能。DY型填料的另外一個(gè)特點(diǎn)是,操作壓降低,每米填料的壓降可以低至50Pa以下。這一點(diǎn)對(duì)于剝離液回收裝置而言,更為重要。這是因?yàn)閯冸x液中的組分在長時(shí)間加熱的過程中,容易熱敏。精餾過程,需要在塔底不斷加熱,如果不控制塔的操作壓降,物料熱敏程度會(huì)很高,這就導(dǎo)致了產(chǎn)品的收率降低。因此設(shè)計(jì)過程還選用了高通量、低壓降的槽式液體分布器,填料段間的液體收集器采用了百葉窗式液體收集器。實(shí)踐表明,塔內(nèi)件及填料的壓降均控制在了合理范圍,有效降低了物料的熱敏程度,提高了產(chǎn)品組分的收率。
設(shè)計(jì)的工藝流程如圖1、圖2所示,通過上述設(shè)計(jì),利用三塔流程即可滿足生產(chǎn)需求,該裝置生產(chǎn)能力為:每小時(shí)處理廢剝離液300kg。有關(guān)產(chǎn)品的模擬計(jì)算結(jié)果見表2、表3。采用新型DY型高效填料進(jìn)行了相關(guān)流體力學(xué)核算,結(jié)果如表4、表5所示。
新裝置于2013年12月開始投料試運(yùn)行,經(jīng)72 h的滿負(fù)荷連續(xù)生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量全部達(dá)到要求,產(chǎn)品N-甲基甲酰胺的質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到99%以上,產(chǎn)品二乙二醇丁醚達(dá)到99%左右。兩塔塔頂、塔底溫度及壓力值同模擬計(jì)算結(jié)果基本吻合,表6、7中實(shí)際運(yùn)行參數(shù)均表明該裝置一次性試車成功。
表2 工藝流程1中各塔的設(shè)計(jì)參數(shù)
表3 工藝流程2中各塔的設(shè)計(jì)參數(shù)
表4 工藝流程1中各塔流體力學(xué)核算結(jié)果
表5 工藝流程2中各塔流體力學(xué)核算結(jié)果
表6 工藝流程1中各塔的實(shí)際運(yùn)行參數(shù)
表7 工藝流程2中各塔的實(shí)際運(yùn)行參數(shù)
將實(shí)際生產(chǎn)得到的產(chǎn)品和工藝模擬結(jié)果進(jìn)行對(duì)比后,可以認(rèn)為初始設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)整個(gè)精餾流程的工藝模擬計(jì)算是正確的。通過工藝優(yōu)化,使用高效填料塔技術(shù)及精餾裝置,使得該精餾裝置設(shè)計(jì)合理,運(yùn)行平穩(wěn),同時(shí)裝置處理能力達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。實(shí)踐證明:該設(shè)計(jì)保證了產(chǎn)品收率,且塔頂操作壓力穩(wěn)定、塔壓降控制在了合理的范圍。2013年12月開車至今,該精餾系統(tǒng)一直運(yùn)行正常。