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基于西門子S7—300PLC自動上梗電控系統(tǒng)的設計

2014-10-28 19:30:18侯加文鄭玉忠
中國高新技術企業(yè) 2014年17期
關鍵詞:喂料機煙梗變頻器

侯加文+鄭玉忠

摘要:文章所探討的控制系統(tǒng)采用的S7-300PLC是德國西門子公司可編程控制器的主流產(chǎn)品,PLC是該系統(tǒng)的控制中樞。子站采用西門子ET200S,通過Profibus-DP總線將現(xiàn)場設備連接到控制裝置,代替過去繁雜的電纜連接。系統(tǒng)投入使用后,實現(xiàn)了洗梗工序根據(jù)所需物料量的多少對煙梗自動拆包、上梗和啟停,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,降低了現(xiàn)場操作人員勞動量。

關鍵詞:西門子;S7-300PLC;自動上梗系統(tǒng);Profibus-DP總線

中圖分類號:TP278 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)25-0005-02

1 存在的問題

煙草制梗絲所用的煙梗由現(xiàn)場操作工抬到皮帶輸送機上,然后經(jīng)風力送到洗梗喂料機處。按每天計劃投料10000kg煙梗,每包50kg計算,每班操作工需要抬200多包,勞動強度大。由于上梗機與洗梗設備相距100m,主要靠兩地操作人員巡查聯(lián)系,生產(chǎn)中聯(lián)系不及時就會出現(xiàn)上梗量過大,煙梗堵塞在風送管道中造成生產(chǎn)中斷,影響在制梗絲切絲質(zhì)量和水分穩(wěn)定性。

2 技術方案

(1)設計自動上梗機,實現(xiàn)對煙梗的自動吊裝、運輸和上梗,由人工抬包實現(xiàn)為機械輸送,以減少現(xiàn)場操作人員勞動強度。

(2)設計自動拆包卸梗機,實現(xiàn)對煙梗的自動拆包,消除割包時操作人員易割傷手安全隱患。

(3)電氣控制系統(tǒng)的設計。在上梗生產(chǎn)現(xiàn)場安裝兩個電控柜,一個用于安裝PLC、各種控制模塊;另一個用于安裝控制現(xiàn)場各電機的饋電器及本地開關。

(4)通過PLC實現(xiàn)對風送煙梗根據(jù)洗梗工序所需物料量的多少自動停止和啟動。

(5)在PLC中設計運行控制程序,具備自動、手動、聯(lián)機、網(wǎng)絡診斷和報警功能。

3 方案實施

3.1 設計制作自動上梗機

設計的自動上梗機由“工”字型鋼軌道和電動葫蘆兩部分組成。

3.1.1 鋼軌道的選型。根據(jù)現(xiàn)場空間和吊裝輸送的要求,“工”字型鋼軌道選用150mm“工”字型鋼,上面焊接16mm鋼筋用以加固軌道,兩端焊接限位塊,起到安全限位作用。“工”字型鋼軌道的長度貫穿整個煙梗存放區(qū),以便對遠距離的煙梗進行輸送,達到自動上梗的目的。

3.1.2 電動葫蘆的選型。根據(jù)投料煙梗50kg/包的情況,以每次吊起3包共150kg為限,考慮安全系數(shù)選擇載重為0.5噸電動葫蘆。

3.1.3 上梗機工作原理??刂剖直涎b有上下、前后、停止按鈕,按下“上下”按鈕,鋼鉤掛著物料可上下運行;按下“前后”按鈕,鋼鉤掛著物料沿著鋼輥道可前后運行。

3.2 設計制作自動拆包卸梗機

設計的自動拆包卸梗機由三條傳送帶傳送梗包,中間是一條350mm寬的輸送帶,兩邊為300mm×1700mm的輸送帶,中間的輸送帶和兩邊的輸送帶之間有一空隙,安裝有切割刀。整個設備的運行由PLC通過光電開關進行控制。當煙梗包放在輸送帶上遮擋著光電開關時,皮帶在電機減速機的驅(qū)動下開始向前運行,旋轉(zhuǎn)的切刀對梗包進行切割;當皮帶機上無物料時,設備自動停止運行。為避免安全事故的發(fā)生,在切割機構上裝有安全保護裝置,以消除安全隱患。

3.3 電氣控制系統(tǒng)的設計安裝

3.3.1 控制系統(tǒng)的配置。本控制系統(tǒng)由以下幾個部分組成:(1)主站PLC。由于系統(tǒng)的控制規(guī)模不大,選用西門子公司的S7-300PLC,該系列PLC是西門子公司的主流產(chǎn)品,能適合自動化工程中的各種應用場合,尤其是在生產(chǎn)制造中的應用。S7-300PLC基于模塊化、無風扇結(jié)構設計,采用DIN標準導軌安裝,配置靈活、安裝簡單、維護容易、擴展方便,各種模塊可以進行廣泛的組合和擴展。S7-300PLC用背板總線將除電源模塊之外的模塊連接起來。背板總線集成在模塊上,模塊通過總線連接器相連,每個模塊都有一個總線連接器,后者插在各模塊的背后。安裝時先將總線連接器插在CPU模塊上,并固定在導軌上,然后依次裝入各個模塊。(2)分布式I/O。選用模塊化的ET200S從站,帶DP接口模塊。ET200S模塊是分布式的I/O系統(tǒng),特別適用于需要電動機啟動器和安裝裝置的開關柜,一個站最多可連接64個子模塊,輸入和輸出最大均為128字節(jié),I/O模塊能以任何方式組合,最高數(shù)據(jù)傳輸率可達到12Mbt/s。(3)采用Profibus-DP現(xiàn)場總線。Profibus是一種國際化的開放式現(xiàn)場總線標準,亦稱RS-485總線段,在一個總線段上最多可連接32個子站。該總線主要用于現(xiàn)場級的高速數(shù)據(jù)傳輸,在這一級,控制器PLC通過高速串行線同分散的現(xiàn)場設備如I/O、傳感器交換數(shù)據(jù)。由于Profibus是一種成熟的總線技術,目前世界上許多自動化技術廠家都為它們生產(chǎn)提供Profibus接口。(4)變頻器。選用丹弗斯VLT2800變頻器,帶Profibus-DP總線接口。(5)傳動設備。異步電動機及減速箱。(6)主要I/O設備。電磁閥、開關按鈕、指示燈、傳感器等。(7)人機界面。采用西門子公司的MP377觸摸屏,PLC通過MPI電纜與其相連。人機界面劃分為兩個區(qū)域,一個為畫面顯示區(qū)域,另外一個為操作區(qū)域。其中畫面顯示區(qū)域由多個不同層的畫面窗口疊加而成,操作區(qū)則由多個按鈕組成。

3.3.2 硬件安裝。在上梗生產(chǎn)現(xiàn)場安裝兩個電控柜,一個用于安裝PLC、輸入、輸出模塊、現(xiàn)場操作人機界面、電源開關、變頻器、急停開關等;另一個用于安裝控制現(xiàn)場各電機的饋電器及本地開關。饋電器控制不需要調(diào)速的電機,變頻器控制需要調(diào)速的電機。

3.3.3 硬件組態(tài)。在硬件中組態(tài)電源、CPU、輸入、輸出模塊、變頻器、ET200S子站,CPU通過Profibus-DP總線與變頻器、子站進行通信(見圖1)。

3.3.4 通過PLC實現(xiàn)遠程自動控制。由于上梗機與洗梗地點相距100m,主要靠兩地操作人員巡查聯(lián)系,當洗梗工序發(fā)現(xiàn)喂料機料滿時,通知上梗工序停止上梗,上梗工序接到信息后才停止上梗,此間的時間間隔易出現(xiàn)上梗量過多,造成風送煙梗堵塞管道內(nèi)。為此,我們結(jié)合兩工序設備現(xiàn)狀,通過對光電控制開關的應用,以西門子S7-300PLC實現(xiàn)對風送煙梗根據(jù)洗梗工序所需物料量的多少自動停止和啟動。在洗梗工序喂料機上安裝上下兩個光電開關,當喂料機內(nèi)物料達到一定量,同時遮擋著兩個光電開關時,喂料機將料滿信號傳送至上梗工序,使風送煙梗自動停止進料;當洗梗工序喂料機內(nèi)物料量減少至下光電開關位置時,光電開關將料空信號傳送至上梗工序,使上梗設備自動啟動,開始風送煙梗,自動控制示意圖見圖2:

3.3.5 控制程序編寫。在PLC中編寫控制設備運行程序塊,程序塊包含有基本組織塊OB1、設備運行塊FC1、網(wǎng)絡診斷塊FC2、報警信息塊FC3及變頻器數(shù)據(jù)塊DB1,具備自動、手動和聯(lián)機功能。

3.3.6 設計設備運行畫面及網(wǎng)絡診斷畫面,便于現(xiàn)場操工觀察設備運行狀態(tài)、操作及參數(shù)設置。發(fā)生故障時在人機界面上顯示報警信息,便于維修人員快速排除故障。

4 應用效果

自動上梗機系統(tǒng)使用后,上梗堵料次數(shù)由4次/月下降至1次/月;小停機時間由65分鐘/月降至5分鐘/月;切梗絲后水分標準偏差由0.35降至0.26;切梗絲厚度標準偏差由0.047降至0.033,保障了梗流量連續(xù)、均勻、穩(wěn)定、受控,同時現(xiàn)場操作人員的勞動強度也得到大幅度降低。

參考文獻

[1] 吳宗澤.機械設計實用手冊[M].北京:化學工業(yè)出版社,2005.

[2] 劉美俊.西門子S7-300/400PLC應用案例解析[M].北京:電子工業(yè)出版社,2009.

[3] 鄭風翼,張繼研.圖解西門子S7-300/400系列PLC入門[M].北京:電子工業(yè)出版社,2009.

作者簡介:侯加文(1972-),男,河南駐馬店人,河南中煙工業(yè)有限責任公司駐馬店卷煙廠制絲車間工程師,研究方向:制絲設備維護。

摘要:文章所探討的控制系統(tǒng)采用的S7-300PLC是德國西門子公司可編程控制器的主流產(chǎn)品,PLC是該系統(tǒng)的控制中樞。子站采用西門子ET200S,通過Profibus-DP總線將現(xiàn)場設備連接到控制裝置,代替過去繁雜的電纜連接。系統(tǒng)投入使用后,實現(xiàn)了洗梗工序根據(jù)所需物料量的多少對煙梗自動拆包、上梗和啟停,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,降低了現(xiàn)場操作人員勞動量。

關鍵詞:西門子;S7-300PLC;自動上梗系統(tǒng);Profibus-DP總線

中圖分類號:TP278 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)25-0005-02

1 存在的問題

煙草制梗絲所用的煙梗由現(xiàn)場操作工抬到皮帶輸送機上,然后經(jīng)風力送到洗梗喂料機處。按每天計劃投料10000kg煙梗,每包50kg計算,每班操作工需要抬200多包,勞動強度大。由于上梗機與洗梗設備相距100m,主要靠兩地操作人員巡查聯(lián)系,生產(chǎn)中聯(lián)系不及時就會出現(xiàn)上梗量過大,煙梗堵塞在風送管道中造成生產(chǎn)中斷,影響在制梗絲切絲質(zhì)量和水分穩(wěn)定性。

2 技術方案

(1)設計自動上梗機,實現(xiàn)對煙梗的自動吊裝、運輸和上梗,由人工抬包實現(xiàn)為機械輸送,以減少現(xiàn)場操作人員勞動強度。

(2)設計自動拆包卸梗機,實現(xiàn)對煙梗的自動拆包,消除割包時操作人員易割傷手安全隱患。

(3)電氣控制系統(tǒng)的設計。在上梗生產(chǎn)現(xiàn)場安裝兩個電控柜,一個用于安裝PLC、各種控制模塊;另一個用于安裝控制現(xiàn)場各電機的饋電器及本地開關。

(4)通過PLC實現(xiàn)對風送煙梗根據(jù)洗梗工序所需物料量的多少自動停止和啟動。

(5)在PLC中設計運行控制程序,具備自動、手動、聯(lián)機、網(wǎng)絡診斷和報警功能。

3 方案實施

3.1 設計制作自動上梗機

設計的自動上梗機由“工”字型鋼軌道和電動葫蘆兩部分組成。

3.1.1 鋼軌道的選型。根據(jù)現(xiàn)場空間和吊裝輸送的要求,“工”字型鋼軌道選用150mm“工”字型鋼,上面焊接16mm鋼筋用以加固軌道,兩端焊接限位塊,起到安全限位作用?!肮ぁ弊中弯撥壍赖拈L度貫穿整個煙梗存放區(qū),以便對遠距離的煙梗進行輸送,達到自動上梗的目的。

3.1.2 電動葫蘆的選型。根據(jù)投料煙梗50kg/包的情況,以每次吊起3包共150kg為限,考慮安全系數(shù)選擇載重為0.5噸電動葫蘆。

3.1.3 上梗機工作原理。控制手柄上裝有上下、前后、停止按鈕,按下“上下”按鈕,鋼鉤掛著物料可上下運行;按下“前后”按鈕,鋼鉤掛著物料沿著鋼輥道可前后運行。

3.2 設計制作自動拆包卸梗機

設計的自動拆包卸梗機由三條傳送帶傳送梗包,中間是一條350mm寬的輸送帶,兩邊為300mm×1700mm的輸送帶,中間的輸送帶和兩邊的輸送帶之間有一空隙,安裝有切割刀。整個設備的運行由PLC通過光電開關進行控制。當煙梗包放在輸送帶上遮擋著光電開關時,皮帶在電機減速機的驅(qū)動下開始向前運行,旋轉(zhuǎn)的切刀對梗包進行切割;當皮帶機上無物料時,設備自動停止運行。為避免安全事故的發(fā)生,在切割機構上裝有安全保護裝置,以消除安全隱患。

3.3 電氣控制系統(tǒng)的設計安裝

3.3.1 控制系統(tǒng)的配置。本控制系統(tǒng)由以下幾個部分組成:(1)主站PLC。由于系統(tǒng)的控制規(guī)模不大,選用西門子公司的S7-300PLC,該系列PLC是西門子公司的主流產(chǎn)品,能適合自動化工程中的各種應用場合,尤其是在生產(chǎn)制造中的應用。S7-300PLC基于模塊化、無風扇結(jié)構設計,采用DIN標準導軌安裝,配置靈活、安裝簡單、維護容易、擴展方便,各種模塊可以進行廣泛的組合和擴展。S7-300PLC用背板總線將除電源模塊之外的模塊連接起來。背板總線集成在模塊上,模塊通過總線連接器相連,每個模塊都有一個總線連接器,后者插在各模塊的背后。安裝時先將總線連接器插在CPU模塊上,并固定在導軌上,然后依次裝入各個模塊。(2)分布式I/O。選用模塊化的ET200S從站,帶DP接口模塊。ET200S模塊是分布式的I/O系統(tǒng),特別適用于需要電動機啟動器和安裝裝置的開關柜,一個站最多可連接64個子模塊,輸入和輸出最大均為128字節(jié),I/O模塊能以任何方式組合,最高數(shù)據(jù)傳輸率可達到12Mbt/s。(3)采用Profibus-DP現(xiàn)場總線。Profibus是一種國際化的開放式現(xiàn)場總線標準,亦稱RS-485總線段,在一個總線段上最多可連接32個子站。該總線主要用于現(xiàn)場級的高速數(shù)據(jù)傳輸,在這一級,控制器PLC通過高速串行線同分散的現(xiàn)場設備如I/O、傳感器交換數(shù)據(jù)。由于Profibus是一種成熟的總線技術,目前世界上許多自動化技術廠家都為它們生產(chǎn)提供Profibus接口。(4)變頻器。選用丹弗斯VLT2800變頻器,帶Profibus-DP總線接口。(5)傳動設備。異步電動機及減速箱。(6)主要I/O設備。電磁閥、開關按鈕、指示燈、傳感器等。(7)人機界面。采用西門子公司的MP377觸摸屏,PLC通過MPI電纜與其相連。人機界面劃分為兩個區(qū)域,一個為畫面顯示區(qū)域,另外一個為操作區(qū)域。其中畫面顯示區(qū)域由多個不同層的畫面窗口疊加而成,操作區(qū)則由多個按鈕組成。

3.3.2 硬件安裝。在上梗生產(chǎn)現(xiàn)場安裝兩個電控柜,一個用于安裝PLC、輸入、輸出模塊、現(xiàn)場操作人機界面、電源開關、變頻器、急停開關等;另一個用于安裝控制現(xiàn)場各電機的饋電器及本地開關。饋電器控制不需要調(diào)速的電機,變頻器控制需要調(diào)速的電機。

3.3.3 硬件組態(tài)。在硬件中組態(tài)電源、CPU、輸入、輸出模塊、變頻器、ET200S子站,CPU通過Profibus-DP總線與變頻器、子站進行通信(見圖1)。

3.3.4 通過PLC實現(xiàn)遠程自動控制。由于上梗機與洗梗地點相距100m,主要靠兩地操作人員巡查聯(lián)系,當洗梗工序發(fā)現(xiàn)喂料機料滿時,通知上梗工序停止上梗,上梗工序接到信息后才停止上梗,此間的時間間隔易出現(xiàn)上梗量過多,造成風送煙梗堵塞管道內(nèi)。為此,我們結(jié)合兩工序設備現(xiàn)狀,通過對光電控制開關的應用,以西門子S7-300PLC實現(xiàn)對風送煙梗根據(jù)洗梗工序所需物料量的多少自動停止和啟動。在洗梗工序喂料機上安裝上下兩個光電開關,當喂料機內(nèi)物料達到一定量,同時遮擋著兩個光電開關時,喂料機將料滿信號傳送至上梗工序,使風送煙梗自動停止進料;當洗梗工序喂料機內(nèi)物料量減少至下光電開關位置時,光電開關將料空信號傳送至上梗工序,使上梗設備自動啟動,開始風送煙梗,自動控制示意圖見圖2:

3.3.5 控制程序編寫。在PLC中編寫控制設備運行程序塊,程序塊包含有基本組織塊OB1、設備運行塊FC1、網(wǎng)絡診斷塊FC2、報警信息塊FC3及變頻器數(shù)據(jù)塊DB1,具備自動、手動和聯(lián)機功能。

3.3.6 設計設備運行畫面及網(wǎng)絡診斷畫面,便于現(xiàn)場操工觀察設備運行狀態(tài)、操作及參數(shù)設置。發(fā)生故障時在人機界面上顯示報警信息,便于維修人員快速排除故障。

4 應用效果

自動上梗機系統(tǒng)使用后,上梗堵料次數(shù)由4次/月下降至1次/月;小停機時間由65分鐘/月降至5分鐘/月;切梗絲后水分標準偏差由0.35降至0.26;切梗絲厚度標準偏差由0.047降至0.033,保障了梗流量連續(xù)、均勻、穩(wěn)定、受控,同時現(xiàn)場操作人員的勞動強度也得到大幅度降低。

參考文獻

[1] 吳宗澤.機械設計實用手冊[M].北京:化學工業(yè)出版社,2005.

[2] 劉美俊.西門子S7-300/400PLC應用案例解析[M].北京:電子工業(yè)出版社,2009.

[3] 鄭風翼,張繼研.圖解西門子S7-300/400系列PLC入門[M].北京:電子工業(yè)出版社,2009.

作者簡介:侯加文(1972-),男,河南駐馬店人,河南中煙工業(yè)有限責任公司駐馬店卷煙廠制絲車間工程師,研究方向:制絲設備維護。

摘要:文章所探討的控制系統(tǒng)采用的S7-300PLC是德國西門子公司可編程控制器的主流產(chǎn)品,PLC是該系統(tǒng)的控制中樞。子站采用西門子ET200S,通過Profibus-DP總線將現(xiàn)場設備連接到控制裝置,代替過去繁雜的電纜連接。系統(tǒng)投入使用后,實現(xiàn)了洗梗工序根據(jù)所需物料量的多少對煙梗自動拆包、上梗和啟停,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,降低了現(xiàn)場操作人員勞動量。

關鍵詞:西門子;S7-300PLC;自動上梗系統(tǒng);Profibus-DP總線

中圖分類號:TP278 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)25-0005-02

1 存在的問題

煙草制梗絲所用的煙梗由現(xiàn)場操作工抬到皮帶輸送機上,然后經(jīng)風力送到洗梗喂料機處。按每天計劃投料10000kg煙梗,每包50kg計算,每班操作工需要抬200多包,勞動強度大。由于上梗機與洗梗設備相距100m,主要靠兩地操作人員巡查聯(lián)系,生產(chǎn)中聯(lián)系不及時就會出現(xiàn)上梗量過大,煙梗堵塞在風送管道中造成生產(chǎn)中斷,影響在制梗絲切絲質(zhì)量和水分穩(wěn)定性。

2 技術方案

(1)設計自動上梗機,實現(xiàn)對煙梗的自動吊裝、運輸和上梗,由人工抬包實現(xiàn)為機械輸送,以減少現(xiàn)場操作人員勞動強度。

(2)設計自動拆包卸梗機,實現(xiàn)對煙梗的自動拆包,消除割包時操作人員易割傷手安全隱患。

(3)電氣控制系統(tǒng)的設計。在上梗生產(chǎn)現(xiàn)場安裝兩個電控柜,一個用于安裝PLC、各種控制模塊;另一個用于安裝控制現(xiàn)場各電機的饋電器及本地開關。

(4)通過PLC實現(xiàn)對風送煙梗根據(jù)洗梗工序所需物料量的多少自動停止和啟動。

(5)在PLC中設計運行控制程序,具備自動、手動、聯(lián)機、網(wǎng)絡診斷和報警功能。

3 方案實施

3.1 設計制作自動上梗機

設計的自動上梗機由“工”字型鋼軌道和電動葫蘆兩部分組成。

3.1.1 鋼軌道的選型。根據(jù)現(xiàn)場空間和吊裝輸送的要求,“工”字型鋼軌道選用150mm“工”字型鋼,上面焊接16mm鋼筋用以加固軌道,兩端焊接限位塊,起到安全限位作用。“工”字型鋼軌道的長度貫穿整個煙梗存放區(qū),以便對遠距離的煙梗進行輸送,達到自動上梗的目的。

3.1.2 電動葫蘆的選型。根據(jù)投料煙梗50kg/包的情況,以每次吊起3包共150kg為限,考慮安全系數(shù)選擇載重為0.5噸電動葫蘆。

3.1.3 上梗機工作原理??刂剖直涎b有上下、前后、停止按鈕,按下“上下”按鈕,鋼鉤掛著物料可上下運行;按下“前后”按鈕,鋼鉤掛著物料沿著鋼輥道可前后運行。

3.2 設計制作自動拆包卸梗機

設計的自動拆包卸梗機由三條傳送帶傳送梗包,中間是一條350mm寬的輸送帶,兩邊為300mm×1700mm的輸送帶,中間的輸送帶和兩邊的輸送帶之間有一空隙,安裝有切割刀。整個設備的運行由PLC通過光電開關進行控制。當煙梗包放在輸送帶上遮擋著光電開關時,皮帶在電機減速機的驅(qū)動下開始向前運行,旋轉(zhuǎn)的切刀對梗包進行切割;當皮帶機上無物料時,設備自動停止運行。為避免安全事故的發(fā)生,在切割機構上裝有安全保護裝置,以消除安全隱患。

3.3 電氣控制系統(tǒng)的設計安裝

3.3.1 控制系統(tǒng)的配置。本控制系統(tǒng)由以下幾個部分組成:(1)主站PLC。由于系統(tǒng)的控制規(guī)模不大,選用西門子公司的S7-300PLC,該系列PLC是西門子公司的主流產(chǎn)品,能適合自動化工程中的各種應用場合,尤其是在生產(chǎn)制造中的應用。S7-300PLC基于模塊化、無風扇結(jié)構設計,采用DIN標準導軌安裝,配置靈活、安裝簡單、維護容易、擴展方便,各種模塊可以進行廣泛的組合和擴展。S7-300PLC用背板總線將除電源模塊之外的模塊連接起來。背板總線集成在模塊上,模塊通過總線連接器相連,每個模塊都有一個總線連接器,后者插在各模塊的背后。安裝時先將總線連接器插在CPU模塊上,并固定在導軌上,然后依次裝入各個模塊。(2)分布式I/O。選用模塊化的ET200S從站,帶DP接口模塊。ET200S模塊是分布式的I/O系統(tǒng),特別適用于需要電動機啟動器和安裝裝置的開關柜,一個站最多可連接64個子模塊,輸入和輸出最大均為128字節(jié),I/O模塊能以任何方式組合,最高數(shù)據(jù)傳輸率可達到12Mbt/s。(3)采用Profibus-DP現(xiàn)場總線。Profibus是一種國際化的開放式現(xiàn)場總線標準,亦稱RS-485總線段,在一個總線段上最多可連接32個子站。該總線主要用于現(xiàn)場級的高速數(shù)據(jù)傳輸,在這一級,控制器PLC通過高速串行線同分散的現(xiàn)場設備如I/O、傳感器交換數(shù)據(jù)。由于Profibus是一種成熟的總線技術,目前世界上許多自動化技術廠家都為它們生產(chǎn)提供Profibus接口。(4)變頻器。選用丹弗斯VLT2800變頻器,帶Profibus-DP總線接口。(5)傳動設備。異步電動機及減速箱。(6)主要I/O設備。電磁閥、開關按鈕、指示燈、傳感器等。(7)人機界面。采用西門子公司的MP377觸摸屏,PLC通過MPI電纜與其相連。人機界面劃分為兩個區(qū)域,一個為畫面顯示區(qū)域,另外一個為操作區(qū)域。其中畫面顯示區(qū)域由多個不同層的畫面窗口疊加而成,操作區(qū)則由多個按鈕組成。

3.3.2 硬件安裝。在上梗生產(chǎn)現(xiàn)場安裝兩個電控柜,一個用于安裝PLC、輸入、輸出模塊、現(xiàn)場操作人機界面、電源開關、變頻器、急停開關等;另一個用于安裝控制現(xiàn)場各電機的饋電器及本地開關。饋電器控制不需要調(diào)速的電機,變頻器控制需要調(diào)速的電機。

3.3.3 硬件組態(tài)。在硬件中組態(tài)電源、CPU、輸入、輸出模塊、變頻器、ET200S子站,CPU通過Profibus-DP總線與變頻器、子站進行通信(見圖1)。

3.3.4 通過PLC實現(xiàn)遠程自動控制。由于上梗機與洗梗地點相距100m,主要靠兩地操作人員巡查聯(lián)系,當洗梗工序發(fā)現(xiàn)喂料機料滿時,通知上梗工序停止上梗,上梗工序接到信息后才停止上梗,此間的時間間隔易出現(xiàn)上梗量過多,造成風送煙梗堵塞管道內(nèi)。為此,我們結(jié)合兩工序設備現(xiàn)狀,通過對光電控制開關的應用,以西門子S7-300PLC實現(xiàn)對風送煙梗根據(jù)洗梗工序所需物料量的多少自動停止和啟動。在洗梗工序喂料機上安裝上下兩個光電開關,當喂料機內(nèi)物料達到一定量,同時遮擋著兩個光電開關時,喂料機將料滿信號傳送至上梗工序,使風送煙梗自動停止進料;當洗梗工序喂料機內(nèi)物料量減少至下光電開關位置時,光電開關將料空信號傳送至上梗工序,使上梗設備自動啟動,開始風送煙梗,自動控制示意圖見圖2:

3.3.5 控制程序編寫。在PLC中編寫控制設備運行程序塊,程序塊包含有基本組織塊OB1、設備運行塊FC1、網(wǎng)絡診斷塊FC2、報警信息塊FC3及變頻器數(shù)據(jù)塊DB1,具備自動、手動和聯(lián)機功能。

3.3.6 設計設備運行畫面及網(wǎng)絡診斷畫面,便于現(xiàn)場操工觀察設備運行狀態(tài)、操作及參數(shù)設置。發(fā)生故障時在人機界面上顯示報警信息,便于維修人員快速排除故障。

4 應用效果

自動上梗機系統(tǒng)使用后,上梗堵料次數(shù)由4次/月下降至1次/月;小停機時間由65分鐘/月降至5分鐘/月;切梗絲后水分標準偏差由0.35降至0.26;切梗絲厚度標準偏差由0.047降至0.033,保障了梗流量連續(xù)、均勻、穩(wěn)定、受控,同時現(xiàn)場操作人員的勞動強度也得到大幅度降低。

參考文獻

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[2] 劉美俊.西門子S7-300/400PLC應用案例解析[M].北京:電子工業(yè)出版社,2009.

[3] 鄭風翼,張繼研.圖解西門子S7-300/400系列PLC入門[M].北京:電子工業(yè)出版社,2009.

作者簡介:侯加文(1972-),男,河南駐馬店人,河南中煙工業(yè)有限責任公司駐馬店卷煙廠制絲車間工程師,研究方向:制絲設備維護。

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