劉文鳳,杜三旺
(中化泉州石化有限公司, 福建 泉州 362103)
硫在一定的條件下是雙(多)金屬重整催化劑最持久的毒物。在某些條件下,硫?qū)χ卣呋瘎┻€有好處,如重整裝置開(kāi)工時(shí),對(duì)催化劑還要進(jìn)行預(yù)硫化。問(wèn)題在于催化劑上硫的含量,當(dāng)催化劑中含有少量的硫時(shí),它可以抑制不希望發(fā)生的催化劑失活,鉑錸催化劑預(yù)硫化就是為了得到這種效果。國(guó)內(nèi)外催化重整裝置的多年運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)反映出,重整進(jìn)料須含有一定的硫,以便利用硫?qū)饘俦砻娴拟g化作用,防止重整加熱爐管、反應(yīng)器內(nèi)壁及內(nèi)構(gòu)件等高溫部位結(jié)焦。目前,大多數(shù)連續(xù)重整裝置的重整進(jìn)料硫含量控制在(0.25~0.5)×10-6[1]。如果硫過(guò)低,易造成反應(yīng)器壁的結(jié)焦,而過(guò)高則會(huì)造成催化劑硫中毒。因此精制石腦油中硫的濃度對(duì)重整裝置的正常生產(chǎn)極為重要[2,3]。
某廠連續(xù)重整裝置年處理量120萬(wàn)t,正常生產(chǎn)時(shí),重整進(jìn)料有兩股組成:一股為粗石腦油經(jīng)過(guò)預(yù)加氫反應(yīng)后進(jìn)入蒸發(fā)脫水塔汽提、拔頭后作為重整進(jìn)料,另一股為加氫裂化來(lái)的重石腦油經(jīng)過(guò)蒸發(fā)脫水塔后作為重整進(jìn)料。當(dāng)兩股總量小于重整進(jìn)料量時(shí),通過(guò)從罐區(qū)引精制石腦油來(lái)維持重整進(jìn)料量恒定。
2011年6月24日,由于加氫裂化裝置故障,停止向重整供重石腦油,因此從罐區(qū)引精制石腦油進(jìn)重整。由于怕罐區(qū)精制石腦油帶水,精制石腦油不直接進(jìn)重整,而是先進(jìn)蒸發(fā)脫水塔脫水后再進(jìn)重整。6月27日內(nèi)操人員發(fā)現(xiàn)重整反應(yīng)溫降減小,脫戊烷塔頂產(chǎn)氣量增大?;?yàn)分析重整進(jìn)料得知硫含量高達(dá)(1.6~1.9)×10-6。2011年6月30日,停罐區(qū)精制石腦油改引加氫裂化重石腦油,重整進(jìn)料硫含量慢慢降低,重整反應(yīng)溫降慢慢恢復(fù)。
2011年8月4日,重整反應(yīng)部分停止收加氫裂化重石腦油,引罐區(qū)精制石腦油,8月6日內(nèi)操人員發(fā)現(xiàn)重整反應(yīng)溫降減小,脫戊烷塔頂產(chǎn)氣量增大?;?yàn)分析重整進(jìn)料硫含量達(dá)(1.0~1.6)×10-6。2011年8月10日,停罐區(qū)精制石腦油改引加氫裂化重石腦油,精制石腦油硫含量慢慢降低,重整反應(yīng)溫降慢慢恢復(fù)。
(1)從2011年6月24日引精制石腦油進(jìn)重整到6月27日發(fā)現(xiàn)重整反應(yīng)異常,再到2011年6月 30日,停罐區(qū)精制石腦油改引加氫裂化重石腦油,具體生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)見(jiàn)表1所示。
表1 6.24-7.1日生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)表Table 1 Production processes Data
表2 8.4-8.11日生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)表Table 2 Production processes Data
該次事故首先表現(xiàn)出來(lái)的是重整反應(yīng)溫度降低,脫戊烷塔頂排氣量增大,這充分說(shuō)明了加氫裂化反應(yīng)加劇。根據(jù)事故現(xiàn)象首先判斷是重整系統(tǒng)硫中毒。另外,通過(guò)化驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,如表1所示精制石腦油硫含量略有上升,脫戊烷塔頂排氣中H2S含量和重整循環(huán)氫硫含量都有所上升。因此可以初步判斷是精制石腦油中硫含量過(guò)高。另外,待生催化劑上硫含量明顯增大,更進(jìn)一步證明了是催化劑硫中毒。從表1可以看出精制石腦油中硫含量最大為1.9×10-6,總溫降 4天內(nèi)才降低 20 ℃,脫戊烷塔頂排氣量增大了 260 Nm3/h,由于硫含量不是特別高,說(shuō)明催化劑中毒較輕,因此在維持原來(lái)的反應(yīng)溫度和進(jìn)料量不變的情況下,排查引起精制石腦油硫含量升高的原因。
從表1中可以看出預(yù)加氫進(jìn)料硫含量低于345×10-6,可以排除進(jìn)料硫含量偏高的原因。車間工藝人員對(duì)預(yù)加氫反應(yīng)出口、預(yù)加氫進(jìn)料換熱器、蒸發(fā)塔底換熱器等多處逐步排查,通過(guò)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)這幾處不是引起硫含量升高的原因。就在裝置對(duì)本次硫中毒一籌莫展的時(shí)候,6月30操作人員發(fā)現(xiàn)硫中毒現(xiàn)象減弱,到7月2日硫中毒現(xiàn)象完全消失。車間工藝人員根據(jù)這一現(xiàn)象,結(jié)合國(guó)內(nèi)煉廠重整裝置硫中毒事故分析[2-5]得出此次硫中毒事故可能是因?yàn)楣迏^(qū)精制石腦油中攜帶來(lái)溶解氧。罐區(qū)精制石腦油進(jìn)入蒸發(fā)塔后,攜帶來(lái)的氧氣和H2S反應(yīng)生成單質(zhì)硫,造成精制石腦油中硫含量略有偏高。
從2011年8月4日再次引罐區(qū)精制石腦油進(jìn)重整到8月7日發(fā)現(xiàn)重整反應(yīng)異常,再到2011年8月10日停精制石腦油,具體生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)見(jiàn)上表2所示。
通過(guò)表2可以看出,事隔一個(gè)多月后再次引罐區(qū)精制石腦油發(fā)生了與6月24日硫中毒事故一樣的現(xiàn)象。這就進(jìn)一步確定了這兩次硫中毒事故均是罐區(qū)精制石腦油中攜帶來(lái)溶解氧,攜帶來(lái)的氧氣和H2S反應(yīng)生成單質(zhì)硫,造成重整進(jìn)料中硫含量略有偏高。該反應(yīng)的化學(xué)反應(yīng)式如下:
罐區(qū)精制石腦油的罐上均有氮封,油中含有溶解氧可能性很小。油中溶解氧可能是在開(kāi)始引精制石腦油后發(fā)生的,由于罐上的氮封線較細(xì),一旦開(kāi)始引精制石腦油氮?dú)飧緛?lái)不及補(bǔ)充罐內(nèi)的空間,造成大量空氣進(jìn)入罐內(nèi),氧氣溶解在油中。這與硫中毒都發(fā)生在引罐區(qū)精制石腦油后的1-2天后是相吻合的。
另外,2012年4月1日-4月7日預(yù)加氫全面停工過(guò)程中,重整進(jìn)料全部為罐區(qū)精制石腦油,此時(shí)并沒(méi)有出現(xiàn)重整進(jìn)料硫含量偏高的現(xiàn)象。這是因?yàn)椋藭r(shí)預(yù)加氫反應(yīng)部分與蒸發(fā)脫水塔隔開(kāi),蒸發(fā)脫水塔中全部進(jìn)料為罐區(qū)精制石腦油,沒(méi)有預(yù)加氫來(lái)的石腦油,即蒸發(fā)脫水塔內(nèi)部沒(méi)有硫化氫,罐區(qū)精制石腦油中雖然有溶解氧,但是不會(huì)有單質(zhì)硫生成。這進(jìn)一步證實(shí)了前兩次硫中毒就是因?yàn)楣迏^(qū)精制石腦油中含有溶解氧,溶解氧把蒸發(fā)塔內(nèi)部的硫化氫氧化成為單質(zhì)硫,從而導(dǎo)致重整進(jìn)料硫含量偏高。
(1) 強(qiáng)化精制石腦油罐區(qū)管理,采取氮?dú)饷芊獯胧?,避免氧氣溶解于精制石腦油,做到?jīng)]有空氣進(jìn)入儲(chǔ)罐。
(2)在引罐區(qū)精制石腦油進(jìn)裝置線上設(shè)置過(guò)濾器,用于吸附溶解氧。
(3)重整預(yù)加氫反應(yīng)運(yùn)行時(shí), 罐區(qū)來(lái)精制石腦油經(jīng)預(yù)加氫反應(yīng)除氧后進(jìn)汽提塔。若短時(shí)補(bǔ)充精制石腦油可直接進(jìn)重整反應(yīng)系統(tǒng),注意重整循環(huán)氫中含水量。
(4)重整預(yù)加氫反應(yīng)停工時(shí),罐區(qū)來(lái)精制石腦油可直接進(jìn)汽提塔。
[1]謝洪波,嚴(yán)鈞. 1.2 Mt/a 重整裝置進(jìn)料硫含量超標(biāo)原因與對(duì)策[J].化工生產(chǎn)與技術(shù),2009,16 (3):53-56.
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