聶勇
摘 要:本文通過對35 kV烈寧線發(fā)生三相短路故障導(dǎo)致主變低后備保護動作的事故進行深入分析,最終得出主變低后備保護動作的原因是由于該站變壓器運行方式在區(qū)外穿越性故障電流作用下所致。希望此次典型故障的分析過程、結(jié)論對繼電保護技術(shù)人員的事故分析處理、運行方式安排以及保護整定計算工作有所幫助。
關(guān)鍵詞:短路 穿越性 故障電流
中圖分類號:TM726 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)02(a)-0203-01
2012年8月13日,某地區(qū)風(fēng)雨大作、電閃雷鳴,22時14分41秒(事故變電站GPS時間)35 kV烈寧線發(fā)生三相相間短路故障,事故變電站1號、2號主變低壓側(cè)后備保護分別動作,跳開低壓側(cè)母聯(lián)開關(guān),35 kV烈寧線保護動作切除故障,重合成功。
1 事故變電站運行方式說明(如圖1所示)
事故變電站110 kV內(nèi)橋接線,110 kV烈三線、烈勉線在運作中,3501、3500、101、102、100開關(guān)在運行中,3502開關(guān)在檢修中。
相關(guān)保護定值如下:1號、2號主變低后備保護:過流I段動作電流:3.47 A,過流I段延時T1:0.8 s,跳10 kV分段;過流II段動作電流:3.47 A,過流II段延時T1:1.1 s跳10 kV,開關(guān)1號、2號主變中后備保護:過流I段動作電流:3.8 A,過流I段延時T1:1.4 s,跳35 kV分段;過流II段動作電流:3.8 A,過流II段延時T1:1.6 s,跳35 kV開關(guān)。
35 kV烈寧線保護:過流I段定值:22.7 A,過流I段時限:0 s,過流III段定值:5 A,過流III段時限:1.1 s。
2 保護動作情況分析
根據(jù)故障當(dāng)日事故變電站保護動作報文及保護人員現(xiàn)場檢查情況綜合分析如下。
當(dāng)日22時14分41秒35 kV烈寧線發(fā)生三相相間短路故障,1號、2號主變低后備過流I段T1延時動作,879 ms跳開低壓側(cè)母聯(lián)開關(guān),同時間烈寧線路保護過流III段動作,1139 ms跳開烈寧開關(guān)。
主變低后備動作原因:在現(xiàn)場調(diào)取1、2號主變低壓側(cè)故障錄波發(fā)現(xiàn)故障時,兩臺主變故障電流大小相等,方向相反。在烈寧線發(fā)生故障時,故障電流通過兩路向故障點流過(如圖2),第一路由1號主變經(jīng)3501開關(guān)流向故障點;第二路由2號主變經(jīng)102開關(guān)、100開關(guān)、101開關(guān)經(jīng)1號主變耦合至中壓側(cè),通過3501再次流向故障點。在烈寧線發(fā)生故障時,由于故障電流只有6.1 A,流過主變低后備的故障電流達到了低后備過流I段定值,經(jīng)0.8 s延時跳開了低壓側(cè)母聯(lián)開關(guān),此時故障點并沒有被隔離,電流通過第一路繼續(xù)相故障點提供故障電流,烈寧線保護過流III段在啟動后經(jīng)1.1 s延時跳開了烈寧開關(guān),此時故障隔離。因為主變中后備和35 kV線路保護的配合時間關(guān)系,中后備沒有動作。
3 分析結(jié)論
在此次故障過程中,由于2號主變中壓側(cè)開關(guān)沒有投入運行,是導(dǎo)致主變低后備保護動作的直接原因,建議盡快投入2號主變中壓側(cè)開關(guān),兩臺主變并列運行,防止再次發(fā)生此類故障主變低后備保護誤動作。
參考文獻
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