姜廣政,傅行軍
(東南大學火電機組振動國家工程研究中心,江蘇南京 210096)
汽流激振是由蒸汽激振力激發(fā)的在汽輪機高中壓轉(zhuǎn)子上產(chǎn)生的一種自激振動現(xiàn)象。隨著汽輪發(fā)電機組向大容量、高參數(shù)方向發(fā)展,汽流激振問題越來越突出,20 世紀七八十年代,美國、俄羅斯等國在發(fā)展超臨界機組過程中都遇到了不同程度的汽流激振問題,近二十多年來,我國的汽流激振問題也較突出[1]。
目前關于汽流激振方面的研究還不是很成熟,初步分析表明,由于蒸汽對轉(zhuǎn)子系統(tǒng)形成了一個作用在轉(zhuǎn)子偏心垂直方向上并與轉(zhuǎn)子線速度方向同向的切向力,在一個振動周期內(nèi),若該力所做的功大于系統(tǒng)阻尼消耗的能量,就會導致系統(tǒng)失穩(wěn),形成汽流激振。汽流激振力主要來源有3個方面:(1)葉頂間隙不均勻產(chǎn)生的激振力;(2)密封間隙不均產(chǎn)生的激振力;(3)部分進汽和轉(zhuǎn)子偏心等因素產(chǎn)生的靜態(tài)汽流力[2]。
(1)對負荷較敏感,具有突發(fā)性。汽流激振一般出現(xiàn)在負荷逐漸增加的過程中,且一般發(fā)生在較高負荷區(qū)。存在一個門檻負荷,當負荷超過這一閾值后,汽流激振立即被激發(fā);負荷降至該值以下,汽流激振消失,振動恢復正常[3]。
(2)汽流激振嚴重時,低頻振動的頻率通常等于轉(zhuǎn)子固有頻率,但大多數(shù)情況下,振動頻率以工頻的一半為主。
(3)汽流激振引起的低頻振動有時與調(diào)節(jié)閥的開啟順序和開度有關。通過調(diào)整閥門開啟順序,能夠避免或減小低頻振動幅值[4]。
某電廠1 號機組為東方汽輪機廠生產(chǎn)的330 MW 機組,機組型號為C330/262-16.7/0.3/538/538。軸系由高中壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子以及發(fā)電機轉(zhuǎn)子組成,共有7個瓦支撐。機組軸系如圖1 所示,閥門布置如圖2 所示。機組順序閥調(diào)門次序為3,4—1—2。
圖1 軸系圖
圖2 閥門布置
機組在單閥帶大負荷過程中,1 號瓦和2 號瓦的軸振會出現(xiàn)比較大的低頻振動。根據(jù)機組的振動情況,現(xiàn)場決定進行調(diào)門次序試驗。
(1)15:40 開始,機組從320 MW 順序閥降負荷。如表1 所示。
表1 順序閥降負荷時各瓦振動數(shù)據(jù) μm/μm∠°
根據(jù)振動數(shù)據(jù)可知,在順序閥降負荷過程中,機組振動正常,并未出現(xiàn)低頻振動現(xiàn)象。
(2)18:10時,負荷降至210 MW,此時,切換機組運行方式為單閥,然后進行升負荷試驗,監(jiān)測軸系振動情況,數(shù)據(jù)及頻譜圖如表2、圖3、圖4、圖5 所示。
(3)22:50時,負荷為250 MW,切換機組運行方式為順序閥(3,4—1—2),進行升負荷試驗,此時并未出現(xiàn)低頻振動現(xiàn)象,振動數(shù)據(jù)如表3 所示。試驗過程中各瓦瓦溫情況如表4 所示。
表2 單閥升負荷時各瓦振動數(shù)據(jù) μm/μm∠°
圖3 18:52時300 MW 負荷1Y 頻譜圖
圖4 19:40時300 MW 負荷1Y 頻譜圖
圖5 22:00時320 MW 負荷1Y 頻譜圖
表3 順序閥升負荷時各瓦振動數(shù)據(jù) μm/μm∠°
表4 試驗過程中各瓦瓦溫情況
單閥運行時,當負荷低于300 MW時,沒有出現(xiàn)低頻振動,且各瓦振動幅值均不大,負荷剛帶到300 MW時,1 瓦出現(xiàn)了少量的低頻振動,但振動仍以工頻為主,如圖3 所示。保持機組在300 MW 負荷運行一段時間后,振動發(fā)散,1 瓦的低頻振動幅值超過工頻成為主要振動,且低頻成分為25 Hz,如圖4 所示。隨著負荷增加,振動逐漸增大,到320 MW時,1Y,2Y,3X 均已超過75 μm,見表2。且低頻振動現(xiàn)象越來越明顯,如圖5 所示。由于振動對機組所帶負荷變化較敏感,當負荷大于300 MW 之后,振動迅速增加,與轉(zhuǎn)速無關,且低頻振動頻率以半頻為主,故判斷故障為汽流激振。造成汽流激振失穩(wěn)的原因可以分為2個部分:(1)汽流作用在轉(zhuǎn)子上的失穩(wěn)力較大。(2)軸系穩(wěn)定性差。
機組在單閥運行時出現(xiàn)失穩(wěn),而在順序閥沒有失穩(wěn)現(xiàn)象,其原因可能為在順序閥下剩余汽流力作用在轉(zhuǎn)子上產(chǎn)生一個向下的力,增加軸承載荷,提高了軸系穩(wěn)定性,而在單閥情況,因噴嘴配汽產(chǎn)生的剩余汽流力為0,而軸系自身穩(wěn)定性不好,則引發(fā)失穩(wěn)。另結合試驗過程瓦溫分析,見表4。在單閥320 MW 負荷時,1瓦、2 瓦瓦溫較順序閥明顯降低,表明1 瓦、2 瓦載荷減小,穩(wěn)定性變差,且1 瓦、2 瓦之間溫度相差過大。故判斷是軸系載荷分配不合理,導致軸系穩(wěn)定性較差。
結合試驗過程振動數(shù)據(jù)、瓦溫及大修有關解體情況,需進行改善軸系負荷分配等措施,提高軸系穩(wěn)定性。決定調(diào)整2 瓦標高至比3 瓦低0.45 mm。同時盡量減小軸系對中偏差,調(diào)整中低對輪和低發(fā)對輪的張口值,控制通流部分動靜間隙,特別是高中壓部分,注意保持冷態(tài)到熱態(tài)動靜間隙均勻。有條件盡量減小1 號、2 號瓦頂部間隙。方案實施后,機組在單閥和順序閥滿負荷運行時,振動達到優(yōu)秀水平,且不再出現(xiàn)低頻振動。
本文對汽流激振的機理、特征進行了簡單地闡述,指出了產(chǎn)生汽流激振的主要原因可以歸結為2 點:(1)汽流作用在轉(zhuǎn)子上的失穩(wěn)力較大。(2)軸系自身穩(wěn)定性較差。故可以從這2 點著手解決汽流激振問題。針對本文提到的某330MW 機組發(fā)生的汽流激振故障,通過調(diào)整2 瓦的標高來增加軸系的穩(wěn)定性,從而很好地抑制了失穩(wěn)現(xiàn)象。
[1]楊建剛.旋轉(zhuǎn)機械振動分析與工程應用[M].北京:中國電力出版社,2007:131-132.
[2]楊建剛,朱天云,高 偉.汽流激振對軸系穩(wěn)定性的影響分析[J].中國電機工程學報,1998,18(1).
[3]張學延,王延博,張衛(wèi)軍.大型汽輪機汽流激振問題的分析和處理[J].熱力發(fā)電,2004(2):47-55.
[4]崔亞輝,張俊杰,徐福海,等.某臺300 MW 汽流激振故障的分析和處理[J].汽輪機技術,2012,54(2):158-160.