關(guān)俊龍,王清宇
我公司為國外生產(chǎn)的礦山機(jī)械滾筒結(jié)構(gòu)復(fù)雜,筋板較多,需組芯造型,因此難以保證尺寸,鑄造難度大,同時要求對鑄件外圓部分進(jìn)行超聲波及磁粉檢測。
按原工藝生產(chǎn)時,在冒口補貼部分出現(xiàn)縮松。就此問題對原工藝作了調(diào)整,改進(jìn)了傳統(tǒng)工藝,確保鑄件質(zhì)量達(dá)到設(shè)計要求。
由于冒口底部有縮松缺陷,初步認(rèn)為是由于冒口偏小造成在增肉部分產(chǎn)生了二次縮松,也就是冒口的補縮能力不夠。鑒于以上原因,工藝上決定采取以下方案,如圖1所示。
(1)保留原有的型砂工藝,增大冒口尺寸,保證補縮鑄件,并對改進(jìn)工藝重新進(jìn)行計算機(jī)數(shù)值凝固模擬,認(rèn)為能夠保證補縮鑄件。
(2)模樣外形尺寸不動,增加該鑄件上平面圓環(huán)的厚度,修改1#芯盒,使鑄件的補縮通道更加順暢。
(3)保留原來的冷鐵尺寸和放置位置。
執(zhí)行該工藝后,按照首件制度各生產(chǎn)了三件,結(jié)果在切割冒口補貼后,沒有發(fā)現(xiàn)原工藝出現(xiàn)的明顯縮松,說明該改進(jìn)有一定的效果,但后續(xù)加工時發(fā)現(xiàn)在增肉處有裂紋現(xiàn)象,同時有部分縮松,都出現(xiàn)在鑄件本體上。而其余部分都達(dá)到了無損檢測要求。
鑒于以上原因,經(jīng)過認(rèn)真的工藝研究,懷疑仍是由于冒口增肉在收縮的過程中產(chǎn)生二次縮松并引起鑄件本體產(chǎn)生縮松、裂紋,所以增大冒口的方法還不能夠完全解決縮松和裂紋的問題。由于產(chǎn)生縮松、裂紋的原因很多,因此還應(yīng)做進(jìn)一步的工藝改進(jìn),現(xiàn)決定按以下方案試制。
(1)明冒口設(shè)計 因原工藝冒口增肉對鑄件的影響較大,取消上部分大的冒口增肉,減小上部的縮裂傾向,同時為了使鑄件中間部分有補縮通道,變?yōu)檠刂鈭A面直接做上去6個小增肉,弦長300mm。同時縮小冒口尺寸,只要保證補縮鑄件的上部即可。
(2)暗冒口設(shè)計 由于取消了大增肉,鑄件底部分就需要增加冒口來保證質(zhì)量,同時考慮造型和氣割操作方便,采取在鑄件底部增加6個暗冒口的方法,由于傳統(tǒng)的暗冒口方法不能保證很好地補縮鑄件,因此改為在暗冒口上方放新型保溫蓋,來提高冒口的補縮效率。
(1)由于暗冒口的補縮距離不夠,也為了提高暗冒口的補縮效果,因此在暗冒口中間放冷鐵。
圖1 原工藝初步改進(jìn)方案
(2)由于明冒口和暗冒口之間有良好的補縮通道,所以在鑄件凝固中必然相互影響,導(dǎo)致補縮鑄件不均勻一致,在鑄件內(nèi)部形成孔洞類缺陷。
(3)由于鑄件內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜,尤其是筋板較多,熱節(jié)處也就偏多,所以在鑄件凝固收縮過程中必然在熱節(jié)處形成縮孔。
為了解決以上問題,采取在鑄件外表面加長條形冷鐵方案,避免由于冷鐵過厚、過密而使鑄件產(chǎn)生裂紋。對應(yīng)里圓筋板部分放18個長240mm、厚80mm外冷鐵;長筋板處放6個長350mm、厚80mm冷鐵,如圖2所示。
(1)由于鑄件底部用6個暗冒口,在冒口中間還有外冷鐵,最大熱節(jié)處也集中在暗冒口與鑄件連接處,為了保證鋼液平穩(wěn)上升,下部采用底注式澆注系統(tǒng)(見圖3),內(nèi)澆道引到暗冒口與鑄件連接處,這樣可以避免外部氣體隨鋼液卷入型腔中而產(chǎn)生氣孔缺陷。
(2)同樣在明冒口下部也是鑄件的最大熱節(jié)處,上部的澆注系統(tǒng)引到明冒口底部,可以使?jié)驳纼?nèi)的氣體順利排出型腔。
(1)砂型表面采用酯硬化福建硅砂,圓角處用酯硬化鉻鐵礦砂。減少大面積使用鉻鐵礦砂,以降低型砂成本。
(2)砂芯面砂采用酯硬化鉻鐵礦砂,在難出砂的凹槽部面砂采用樹脂鉻鐵礦砂,其余部分采用酯硬化石灰石砂。這樣可提高型砂的退讓性,減少對鑄件收縮的阻礙,從而減少裂紋傾向。
綜合以上因素,在編制鑄造工藝時充分考慮冒口、冷鐵、澆注系統(tǒng)及型砂等因素的影響,進(jìn)行實體建模,然后進(jìn)行計算機(jī)數(shù)值凝固模擬,結(jié)果如圖4所示。
模擬結(jié)果證實,以上問題的改進(jìn)思路是合理的,按照此方法生產(chǎn)能夠滿足該鑄件的質(zhì)量要求,也證實了該工藝的可行性。
根據(jù)以上工藝方案共生產(chǎn)了10件,均能夠滿足鑄件質(zhì)量要求,達(dá)到了預(yù)期效果。
(1)該鑄件在生產(chǎn)過程中,大的冒口增肉是產(chǎn)生縮松、裂紋的主要原因。
(2)按新的工藝方法生產(chǎn),能夠避免縮松、裂紋缺陷的發(fā)生。同時只對原來的模樣作較小的改動,即可節(jié)省原材料的損耗。
(3)按新工藝方法生產(chǎn)時與原工藝方法相比,能夠減小后續(xù)處理的難度,縮短鑄件生產(chǎn)周期,保證按時交貨。
(4)該工藝的試制成功應(yīng)用到滾筒系列的生產(chǎn),同時為該類結(jié)構(gòu)鑄件的生產(chǎn)提供了一個新的、穩(wěn)定的制造方法。
圖2 外冷鐵設(shè)計
圖3 澆注系統(tǒng)設(shè)計
圖4 計算機(jī)模擬分析結(jié)果