李炳倩,羅 楊
(山東?;煞萦邢薰炯儔A廠,山東 濰坊 262737)
山東?;煞萦邢薰炯儔A廠新線(xiàn)先控系統(tǒng)項(xiàng)目(以下稱(chēng)先控系統(tǒng)),是2004年與浙江中控軟件公司共同合作(60萬(wàn)噸的先控系統(tǒng)的實(shí)施范圍為:石灰工序、蒸吸工序、碳化工序、煅燒工序、壓縮工序)開(kāi)發(fā)完成的,項(xiàng)目于2005年5月完成驗(yàn)收。到2008年,?;儔A廠由于產(chǎn)能擴(kuò)大,再一次與中控軟件合作,2009年完成新增裝置的先控系統(tǒng)實(shí)施,2010年完成新老裝置的先控系統(tǒng)整合及軟件的升級(jí),并完成項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。
先控系統(tǒng)投用以來(lái),解決了常規(guī)控制中不能解決的各種難題,有效的克服了干擾和滯后影響,穩(wěn)定了裝置工藝參數(shù)的平穩(wěn)性,大提高了裝置的自動(dòng)化程度,統(tǒng)一了操作人員的操作方法,降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,在保證裝置工況良好的情況下,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量最大化,品質(zhì)最優(yōu)化。
但經(jīng)過(guò)多年的運(yùn)行,由于基礎(chǔ)儀表和自調(diào)閥性能變差、OPC通信異常、生產(chǎn)工藝改變及工藝指標(biāo)更改等情況,導(dǎo)致當(dāng)時(shí)的控制策略跟現(xiàn)有的工藝、控制條件偏差較大,從而使各工序的先控系統(tǒng)不能很好解決相關(guān)的控制過(guò)程。
先控系統(tǒng)目前存在的硬件問(wèn)題大多與基礎(chǔ)儀表和自調(diào)閥有關(guān)。軟件方面存在部分先控掛不上,程序反調(diào),先控自掉,參數(shù)修正不及時(shí)等問(wèn)題。具體情況分析如下:
通過(guò)操作工反映及現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,我們發(fā)現(xiàn)碳化塔中段氣流量、下段氣流量、出堿液流量共約20個(gè)調(diào)節(jié)閥不能投用自調(diào)。不能投用的主要原因是自調(diào)閥PID參數(shù)不合適,也有部分是流量計(jì)不準(zhǔn),或是自調(diào)閥非線(xiàn)性嚴(yán)重等問(wèn)題。另外,有近一半的碳化塔中段氣流量顯示值偏小(正常情況下應(yīng)該顯示4 000~6 500m3/h,但是實(shí)際顯示為3 000m3/h左右,有些甚至只顯示1 500m3/h左右,偏離實(shí)際值太大)。
純堿廠新線(xiàn)西門(mén)子系統(tǒng)OPC服務(wù)器是西門(mén)子公司DCS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)擴(kuò)展應(yīng)用站,用于支持DCS系統(tǒng)與其它網(wǎng)絡(luò)完成信息通訊,完成DCS系統(tǒng)過(guò)程信息數(shù)據(jù)與其它應(yīng)用軟件的集成。目前該裝置生產(chǎn)線(xiàn)有2套DCS系統(tǒng),其中100萬(wàn)噸/年的老裝置用1套、新增60萬(wàn)噸/年的新裝置用1套。每套DCS系統(tǒng)配置4臺(tái)服務(wù)器,1個(gè)工程師站,1臺(tái)OPC服務(wù)器。我廠的先控系統(tǒng)上位機(jī)通過(guò)網(wǎng)卡與OPC服務(wù)器聯(lián)接,實(shí)現(xiàn)先控系統(tǒng)對(duì)DCS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集。硬件結(jié)構(gòu)原理見(jiàn)圖1所示。
隨著我廠生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和自動(dòng)化水平的不斷提高,以上兩套裝置的OPC服務(wù)器配置和現(xiàn)有的數(shù)據(jù)點(diǎn)越來(lái)越不能滿(mǎn)足生產(chǎn)的要求(生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大、設(shè)備增加、系統(tǒng)需擴(kuò)展等),再加上OPC服務(wù)器運(yùn)行多年,電腦核心部件老化,故障率增多,穩(wěn)定性越來(lái)越差,制約了先控系統(tǒng)的投用,因此首先要對(duì)OPC服務(wù)器進(jìn)行升級(jí)。
圖1 系統(tǒng)采集硬件結(jié)構(gòu)原理圖
部分工段由于更改了管線(xiàn)和控制閥門(mén),導(dǎo)致原有的先進(jìn)控制策略與現(xiàn)有工藝條件不符;比如:碳化塔尾氣壓力控制,當(dāng)時(shí)的工藝指標(biāo)在60~70kPa,如今4#、5#組尾氣壓力都控制在70kPa以上,先控系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)定與現(xiàn)有工藝指標(biāo)不相符。
由于以上支撐先控系統(tǒng)的基礎(chǔ)條件發(fā)生了改變,但是先控系統(tǒng)控制策略卻沒(méi)有跟進(jìn)改變,直接影響了先控系統(tǒng)的使用。
先控系統(tǒng)優(yōu)化的方案主要包括3部分的內(nèi)容,基礎(chǔ)儀表和自調(diào)閥的的維護(hù)、OPC服務(wù)器的升級(jí)和先控系統(tǒng)的過(guò)程優(yōu)化。
首先由儀表技術(shù)人員根據(jù)工藝人員提出的相關(guān)儀表和自調(diào)閥的問(wèn)題,逐一查找排查,對(duì)不能投用自調(diào)的控制閥進(jìn)行PID參數(shù)整定、閥門(mén)檢修、更換等維護(hù)工作。
對(duì)兩臺(tái)OPC服務(wù)器進(jìn)行更新升級(jí),具體步驟如下:
1)將裝好系統(tǒng)的新OPC服務(wù)器擺放到正確位置,整個(gè)系統(tǒng)的安裝全部使用光盤(pán),杜絕了U盤(pán)病毒的傳播,每臺(tái)服務(wù)器都進(jìn)行了GHOST鏡像封裝,可以快速進(jìn)行系統(tǒng)恢復(fù);
2)確認(rèn)切換不會(huì)對(duì)生產(chǎn)造成影響;
3)將老OPC服務(wù)器的網(wǎng)線(xiàn)按照順序插到新的OPC服務(wù)器上;
4)從ES站對(duì)新OPC服務(wù)器進(jìn)行下載,包括站下載和監(jiān)控畫(huà)面下載;
5)測(cè)試新OPC服務(wù)器的監(jiān)控畫(huà)面是否全部與PLC進(jìn)行了連接,有無(wú)未連接的點(diǎn);
6)測(cè)試新OPC服務(wù)器是否可以給浙大中控及其他計(jì)算機(jī)提供數(shù)據(jù);
7)測(cè)試完成,將老OPC服務(wù)器的1613網(wǎng)卡安裝到新OPC服務(wù)器;
8)一切數(shù)據(jù)通訊正常,OPC服務(wù)器升級(jí)完成。
1)石灰工序先進(jìn)控制優(yōu)化
物料平衡控制方面:維持了石灰倉(cāng)料位穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)了上料量與石灰出料平衡,即保證了生石灰滿(mǎn)足后續(xù)工序的生產(chǎn)需要,同時(shí)維持石灰窯料位穩(wěn)定;在能量平衡控制方面:合理調(diào)整配焦比和窯底送風(fēng)量,穩(wěn)定煅燒區(qū)位置及窯頂、窯底溫度,保證窯氣濃度合格。
2)蒸吸工序先進(jìn)控制優(yōu)化
蒸吸工序預(yù)熱母液溫度控制的補(bǔ)充蒸汽,更改了管線(xiàn)和控制閥門(mén),導(dǎo)致原有的先進(jìn)控制策略與現(xiàn)有工藝條件不符,優(yōu)化主要是修改控制變量和參數(shù),通過(guò)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)進(jìn)塔乏汽流量,并克服乏汽壓力和母液進(jìn)塔流量波動(dòng)的影響,實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)熱段出口母液溫度的平穩(wěn)控制。
從運(yùn)行效果來(lái)看,在系統(tǒng)相對(duì)平穩(wěn)狀態(tài)下,加熱段出口母液溫度平穩(wěn)性有了更好的提高,降低了氨耗,減少了蒸汽消耗,同時(shí)也降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了自動(dòng)化水平。
下面以2#蒸氨塔為例介紹熱母液溫度在先控系統(tǒng)投運(yùn)前后的變化趨勢(shì)對(duì)比情況。(單位:℃;采樣時(shí)間:5S/點(diǎn);數(shù)據(jù)長(zhǎng)度:5 000點(diǎn))
圖2 2#蒸氨塔先控投運(yùn)前母液溫度變化趨勢(shì)
圖3 2#蒸氨塔先控投運(yùn)后母液溫度變化趨勢(shì)
表1 2#蒸氨塔先控投運(yùn)前后母液溫度變化
從以上數(shù)據(jù)比較看出,其平均波動(dòng)幅度較系統(tǒng)投運(yùn)前有了明顯改善,波動(dòng)幅度平均降低35%以上。不過(guò)由于煅燒停爐較為頻繁,同時(shí)蒸汽閥自身的非線(xiàn)性較嚴(yán)重等問(wèn)題,影響了對(duì)先進(jìn)控制的連續(xù)投運(yùn)。除此之外,在生產(chǎn)正常狀態(tài)下,先控系統(tǒng)基本可以代替人工操作,能夠有效抑制系統(tǒng)的波動(dòng),降低氨耗。
3)碳化工序先進(jìn)控制優(yōu)化
碳化塔尾氣壓力控制,當(dāng)時(shí)的工藝指標(biāo)在60~70kPa,如今4#、5#組尾氣壓力都控制在70kPa以上,先控系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)定與現(xiàn)有工藝指標(biāo)不相符。我們現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,與工藝操作人員交流之后,將4#、5#組尾氣壓力的工藝控制指標(biāo)定為70~75kPa。
碳化工序先控系統(tǒng)主要通過(guò)對(duì)碳化塔各關(guān)鍵工藝指標(biāo)(尾氣壓力、塔底壓力、中部溫度、中和水溫度、出堿溫度等)的平穩(wěn)控制及控制目標(biāo)的優(yōu)化設(shè)置,提高碳化工序的整體自動(dòng)化控制水平。此先控系統(tǒng)以產(chǎn)品質(zhì)量為第一優(yōu)先級(jí)控制目標(biāo),以產(chǎn)品產(chǎn)量為第二優(yōu)先級(jí)控制目標(biāo),即通過(guò)改善碳化過(guò)程控制的及時(shí)性和平穩(wěn)性的方法,在保證碳化塔中部溫度的前提下,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,實(shí)現(xiàn)各塔出堿放量的動(dòng)態(tài)調(diào)整,并盡可能滿(mǎn)足總出堿量的要求。此先控系統(tǒng)集成了?;瘔A廠的生產(chǎn)需求和實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié),符合碳化工序的實(shí)際生產(chǎn)工況和操作要求。
在工藝指標(biāo)控制方面,經(jīng)過(guò)逐步細(xì)化和改進(jìn),目前已取得明顯控制效果,并在生產(chǎn)相對(duì)平穩(wěn)階段實(shí)現(xiàn)了連續(xù)投運(yùn),系統(tǒng)提高了碳化過(guò)程綜合自動(dòng)化水平,減少了人為干擾,在目前25座碳化塔運(yùn)行情況下,只有一個(gè)司塔操作,并能輕松應(yīng)對(duì),可見(jiàn)系統(tǒng)的運(yùn)行大大降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了人力成本。
下面簡(jiǎn)要介紹碳化塔關(guān)鍵工藝指標(biāo)在先控系統(tǒng)投運(yùn)前后的對(duì)比情況(以一個(gè)塔舉例說(shuō)明)。
碳化塔塔底壓力運(yùn)行曲線(xiàn)(單位:MPa;采樣時(shí)間:5s;數(shù)據(jù)長(zhǎng)度:5 000點(diǎn))
圖4 1#塔先控投運(yùn)前塔底壓力變化趨勢(shì)
圖5 1#塔先控投運(yùn)后塔底壓力變化趨勢(shì)
表2 1#塔先控投運(yùn)前后后塔底壓力變化
表3 12#先控投運(yùn)前后后23圈溫度變化
從以上數(shù)據(jù)來(lái)看,碳化塔的塔底壓力、23圈溫度等關(guān)鍵工藝指標(biāo)變化趨勢(shì)較系統(tǒng)投運(yùn)前有了明顯改善,波動(dòng)幅度平均降低30%以上。但由于生產(chǎn)中需要定期倒塔,并且經(jīng)常隨機(jī)出現(xiàn)其它工序發(fā)生故障如煅燒爐非計(jì)劃停爐、壓縮機(jī)故障等原因造成尾氣壓力的較大波動(dòng)等不正常情況,對(duì)碳化塔的平穩(wěn)運(yùn)行產(chǎn)生一定的影響。除此之外,在生產(chǎn)正常狀態(tài)下,先控系統(tǒng)基本可以代替人的操作,有效抑制系統(tǒng)波動(dòng),保持碳化生產(chǎn)平穩(wěn),從而穩(wěn)定了產(chǎn)品質(zhì)量。
圖6 12#塔先控投運(yùn)前23圈溫度變化趨勢(shì)
圖7 12#塔先控投運(yùn)后23圈溫度變化趨勢(shì)
4)煅燒工序先進(jìn)控制優(yōu)化
煅燒爐出堿溫度的控制:由于輕灰煅燒工序存在濕重堿刮刀不好用,需要利用專(zhuān)家控制策略進(jìn)行完善。
由于輕灰煅燒工序存在濕重堿刮刀不好用、皮帶秤稱(chēng)量不準(zhǔn)、蒸汽調(diào)節(jié)閥非線(xiàn)性等問(wèn)題,制約了先控系統(tǒng)的控制效果。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的投運(yùn)調(diào)試,主要調(diào)節(jié)蒸汽壓力對(duì)出堿溫度進(jìn)行控制,利用專(zhuān)家控制策略,當(dāng)皮帶“跑偏”,刮刀定位不準(zhǔn)的干擾因素下,提前改變蒸汽壓力的設(shè)定值,克服煅燒爐大滯后難題,實(shí)現(xiàn)出堿溫度的平穩(wěn)控制,保證產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo),平衡各爐的蒸汽用量,降低蒸汽消耗。
5)壓縮工序先進(jìn)控制優(yōu)化
新線(xiàn)壓縮車(chē)間的三段氣總管無(wú)流量?jī)x表,操作人員無(wú)法獲知壓縮機(jī)的出氣量,而在碳化工段每臺(tái)碳化塔安裝下段氣流量計(jì)、中段氣流量計(jì)和清洗氣支管流量計(jì),在壓縮工段無(wú)法監(jiān)控三段氣總管流量,為此我們制定了以下解決方法:
①將碳化工段的1?!?5#碳化塔的下段氣流量、中段氣流量和清洗氣支管流量進(jìn)行累加求和,作為三段氣總管流量值;
②將碳化三段氣流量的總量實(shí)時(shí)值傳送到先控系統(tǒng)的OPC服務(wù)器,在OPC服務(wù)器上編制程序塊將碳化三段氣流量的總量實(shí)時(shí)值寫(xiě)入壓縮控制器,在壓縮工段的DCS系統(tǒng)上組態(tài)三段氣總量模塊,實(shí)現(xiàn)了壓縮工段共享碳化工段的三段氣流量總量實(shí)時(shí)值;
③在壓縮DCS系統(tǒng)編制三段氣流量總量實(shí)時(shí)值的顯示模塊。
優(yōu)化后解決了壓縮工段無(wú)法檢測(cè)出口氣量的難題。實(shí)現(xiàn)了壓縮工段共享碳化工段的三段氣流量總量實(shí)時(shí)值,便于壓縮工段操作人員根據(jù)三段氣量及時(shí)調(diào)整壓縮機(jī)的運(yùn)行,能及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)波動(dòng)并將生產(chǎn)波動(dòng)控制在最小范圍,并便于工藝對(duì)壓縮機(jī)的優(yōu)化操作和生產(chǎn)控制。
壓縮工序先進(jìn)控制優(yōu)化效果:
①三段氣量平衡控制
建立壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速與中段氣、下段氣、清洗氣的平衡控制,在滿(mǎn)足煅燒負(fù)壓的同時(shí),實(shí)時(shí)在線(xiàn)修正碳化對(duì)三段氣的需求平衡,為碳化工序的平穩(wěn)運(yùn)行創(chuàng)造良好的工藝條件。同時(shí),當(dāng)壓縮機(jī)出口壓力超過(guò)允許的范圍時(shí),或者壓縮機(jī)徑向、軸向溫度過(guò)高時(shí),壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速大幅降低,實(shí)現(xiàn)更高級(jí)別的安全保護(hù)。
②真空機(jī)的智能儲(chǔ)水排水及汽水分離器的自動(dòng)排水控制。
真空機(jī)的智能儲(chǔ)水排水功能的實(shí)現(xiàn),從目前投運(yùn)效果來(lái)看,大大減少了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,基本杜絕了人工操作時(shí)真空機(jī)“帶水”事故;對(duì)汽水分離器的智能排水控制,大大降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,改變了分離器排污閥“常排”的不合理現(xiàn)象,減少了三段氣排污損失。