隋明政(中石化華北石油工程公司井下作業(yè)分公司 河南 鄭州 450042)
大牛地氣田地處鄂爾多斯盆地北部,構(gòu)造上位于伊陜斜坡東北部,面積約2000km;構(gòu)造圈閉的成因與古巖溶作用、沉積巖相及成巖后生作用有關(guān)。
大牛地氣田下古生界碳酸鹽巖儲層埋深3000-3600m,中部深度3300m左右,地層溫度90~120°C,地層壓力系數(shù)一般為0.83~0.96MPa/100m。奧陶系風(fēng)化殼孔隙度分布范圍為0.58~14%,平均值4.3%;滲透率分布范圍為0.0105~5.89×10-3μm,平均值0.46×10-3μm,表明大牛地氣田下古生界奧陶系風(fēng)化殼碳酸鹽巖儲氣層為典型的低壓、低孔、低滲致密儲層。
華北分公司針對不同儲層先后進(jìn)行一系列酸壓試驗,截至目前大牛地氣田下古生界共酸壓改造直井101層次,水平井12口,其中獲得工業(yè)氣流44層次。
總體來看,直井改造后產(chǎn)能較低,水平井雖有所突破,但整體酸壓施工效果不理想。為獲得對大牛地氣田碳酸鹽巖儲層改造在工藝方面的突破,華北分公司進(jìn)行了水平井多級管外封隔器分段轉(zhuǎn)向酸壓裂工藝技術(shù)對奧陶系馬家溝組進(jìn)行儲層改造嘗試。
轉(zhuǎn)向機(jī)理:清潔自轉(zhuǎn)向劑由多種表面活性劑復(fù)合而成,它在地層中隨著酸液的消耗,pH值上升,當(dāng)p H值上升至大約2~3時,液體由線性流體變成了粘彈性凍膠狀,增加了酸液在地層的微裂縫及孔道中的流動阻力,從而阻礙酸液在此孔道中繼續(xù)流動而使酸液被迫轉(zhuǎn)向其他流動阻力相對較小的孔道,繼而起到降低濾失和轉(zhuǎn)向的目的。
完井酸壓管柱采用酸壓、生產(chǎn)聯(lián)作管柱+裸眼封隔器+壓裂滑套一體化結(jié)構(gòu),實現(xiàn)一趟管柱完成裸眼分段完井、分段酸壓、排液、投產(chǎn)一體化作業(yè),適應(yīng)于水平井分段壓裂改造。其主要特點:1)封隔器之間采用41/2″套管代替生產(chǎn)油管,大通徑套管既起到減小施工阻力穩(wěn)定井壁作用,同時又是儲層改造及生產(chǎn)通道,因此適用于有可能發(fā)生井眼垮塌的儲層;2)采用尾管懸掛器或完井封隔器懸掛下部完井管柱;3)以懸掛器、裸眼封隔器作為封隔儲層的生產(chǎn)封隔器;4)以壓裂滑套、浮閥等作為流量控制裝置,起到井下節(jié)流器的作用,可有效減少生產(chǎn)過程中水合物的形成,降低氣井過早水淹的風(fēng)險。
基于轉(zhuǎn)向酸室內(nèi)研究結(jié)果及大牛地已經(jīng)運用成熟的水平井管外封隔器分段壓裂技術(shù),華北分公司大12井區(qū)××井奧陶系馬五5層進(jìn)行了水平井管外封隔器分段轉(zhuǎn)向酸壓裂試驗。
1.技術(shù)要求
(1)由于儲層壓力系數(shù)較低,現(xiàn)場施工采用全程泵注液氮的工藝,同時盡量縮短壓后關(guān)井時間,以充分利用酸巖反應(yīng)形成CO2的自身能量增加壓后儲層的返排能力,減少殘酸對儲層的再次傷害;
(2)水平井裸眼管外封隔器分段完井管柱,投球滑套所產(chǎn)生的節(jié)流摩阻較大,為降低地面施工壓力,保證施工安全,要求鉆井井眼的水平段方位與大牛地氣田馬五儲層的最大水平主應(yīng)力方向北偏東64o~75o近似垂直,以減少近井地帶復(fù)雜裂縫的形成,保證橫切井筒的人工裂縫更好的溝通天然裂縫。
2.××井施工規(guī)模優(yōu)化
對于不同的儲層特性,華北分公司做了有針對性的嘗試。依據(jù)地質(zhì)設(shè)計要求,以及儲層顯示情況,××井1000米水平段共分9段,段間裸眼段長度在80-150米之間。對于物性顯示差的第1、2、4、5、9段儲層,采用深度酸壓改造,突破井筒區(qū)域的致密帶,盡量溝通井筒周圍裂縫系統(tǒng),以獲得好的改造效果。根據(jù)轉(zhuǎn)向酸排量4.0m3/min的摩阻模擬計算結(jié)果,采用轉(zhuǎn)向酸A180m3。
對于儲層條件較好的重點改造層段第3、6、7、8,段,在深度酸壓的同時,盡量溝通天然裂縫系統(tǒng),采用不同類型酸液交替注入的方式并采用大排量施工。根據(jù)注酸排量5.0m3/min的摩阻模擬計算結(jié)果,采用轉(zhuǎn)向酸A100m3+轉(zhuǎn)向酸B180m3。模擬計算見表1。
表1 ××井物性較好段模擬計算結(jié)果
根據(jù)該井不同封隔層段的地質(zhì)情況,兼顧每段的產(chǎn)能和裂縫擴(kuò)展情況,對于不同層段進(jìn)行規(guī)模的優(yōu)化,詳細(xì)規(guī)模見表2。
表2 ××井分段酸壓規(guī)??偙?/p>
3.××井施工效果分析
該井壓裂共注入酸量2236.4m3,其中轉(zhuǎn)向酸A1302.0m3,轉(zhuǎn)向酸B934.4m3,累計注入液氮110m3。施工曲線如圖1所示。
圖1 ××井馬五5層第七段酸壓施工曲線
從施工曲線來看,注轉(zhuǎn)向酸期間油壓平穩(wěn)上升后減小,說明轉(zhuǎn)向酸起到對裂縫發(fā)育儲層段的降低濾失和實現(xiàn)暫堵轉(zhuǎn)向的作用,使得后面泵注的鮮酸能夠更好地對致密儲層進(jìn)行刻蝕,達(dá)到均勻改造的目的。壓裂后進(jìn)行返排試氣,累計排液1288.6m3,返排率56.6%,說明施工全程泵注液氮有效的提高的儲層的返排能力。試氣無阻流量為5.92×104m3/d,說明水平井管外封隔器分段轉(zhuǎn)向酸壓裂工藝技術(shù)在大牛地氣田的首次使用取得了較好的效果。
1.轉(zhuǎn)向酸與巖層反應(yīng)剩下的殘酸和鮮酸形成粘度差,具有很好的降濾及分流轉(zhuǎn)向性能。
2.酸壓管柱采用酸壓、生產(chǎn)聯(lián)作管柱+裸眼封隔器+壓裂滑套一體化結(jié)構(gòu),實現(xiàn)一趟管柱完成裸眼分段完井、分段酸壓、排液、投產(chǎn)一體化作業(yè),適應(yīng)于水平井分段壓裂改造。
3.對于大牛地奧陶系馬五段整體物性較差,微裂縫發(fā)育的儲層,根據(jù)酸壓層段儲層差異,有針對性選擇轉(zhuǎn)向酸酸壓工藝及酸液體系,在鉆錄儲層無顯示段,采用深度酸壓改造思路,在鉆錄儲層顯示較好段,采用儲層深度改造的同時,兼顧均勻改造的思路,可以取得較好的改造效果。
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