馬秀民,陳岳
(河北省煤田地質(zhì)局第四地質(zhì)隊,河北 宣化 075100)
隨著地?zé)峋@進(jìn)深度的加大,采用何種鉆進(jìn)技術(shù)施工確保高效率、低成本,是地?zé)峋┕挝幻媾R的難題。目前,氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)技術(shù)已成為地?zé)峋┕け夭豢缮俚你@井方法,巖屑通過雙壁鉆桿中心通道上返至地表,可有效地解決因井深、鉆孔直徑大造成孔內(nèi)巖屑上返難的問題。我公司在遼寧省大連地區(qū)地?zé)峋┕ぶ?,采用氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)技術(shù)在漏失地層施工取得了良好效果。
施工的地?zé)峋挥谶|寧省大連市交流島。該井設(shè)計井深2200m,一開Φ311mm,孔深500m,下入Φ244.5mm 石 油 套 管,二 開 Φ215.9mm,孔 深2200m。2013年4月20日開孔,采用牙輪鉆頭正循環(huán)鉆進(jìn)工藝,施工至633m出現(xiàn)涌水現(xiàn)象,涌水量達(dá)到70~90m3/h,上返巖屑最大顆粒直徑達(dá)到70mm,清水頂漏鉆進(jìn)至844.64m處,巖屑僅少量上返,換鉆頭后下鉆,孔內(nèi)沉淀5~6m,無法接單根鉆進(jìn)。現(xiàn)場分析認(rèn)為,840m至700m段孔徑擴大率太大,造成泥漿上返時速不夠,巖屑無法攜帶出井,決定使用水泥漿封孔,進(jìn)行人工二次造壁,候凝72h后鉆進(jìn)至982.12m,孔口能正常返砂。因甲方原因停鉆待命三天,再次下鉆至890m遇阻,孔內(nèi)沉淀92m,清水循環(huán)巖屑無法上返。后又重復(fù)使用水泥漿二次造壁兩次,均未達(dá)到目的,工程停滯,此間涌水量達(dá)80m3/h。
為解決孔內(nèi)沉渣問題,改用氣舉反循環(huán)施工工藝,鉆進(jìn)至孔深1300m,下入Φ178mm套管封閉涌水層,三開孔徑Φ152mm完井。
圖1 大連交流島地?zé)峋┕がF(xiàn)場
403鉆機1臺;空壓機:使用LG·VF-10/60型高壓空氣裝置,該裝置由 KB-100A-1.0mpa皮帶式螺桿空氣壓縮機和VF-1/10-60型活塞式空氣壓縮機復(fù)合而成,額定壓力6.0MPa,公稱容積流量10.0m3/min,軸功率149kW,螺桿空氣壓縮機完成一級壓縮空氣至1.0MP,活塞式空氣壓縮機完成二級壓縮空氣至6.0MPa。
中國地質(zhì)科學(xué)院勘探技術(shù)研究所研制的Φ114雙壁鉆具:氣盒子、108mm×108mm×12.2m雙壁主動鉆桿、Φ114mm×9.6m雙壁鉆桿、氣水混合器、反循環(huán)取樣裝置;配套Φ178mm、Φ159mm鉆鋌,Φ114.3mm、Φ89mm 單壁鉆桿,Φ152mm 氣舉反循環(huán)牙輪鉆頭。
鉆具連接:Φ152mm三牙輪鉆頭+Φ178mm鉆鋌+Φ159mm鉆鋌+Φ114mm鉆桿+Φ89mm鉆桿+氣水混合器+Φ114mm雙壁鉆桿+雙壁主動鉆桿+氣盒子+水龍頭+反循環(huán)取樣裝置。
(1)2013年7月13日開始?xì)馀e反循環(huán)施工。首先把專用鉆頭接起,按預(yù)定的鉆具組合下鉆至離孔底250m,接起氣水混合器,接雙壁鉆桿,在距離孔底100m時遇阻,孔內(nèi)沉淀100m,去掉一根鉆桿,接雙壁主動鉆桿,鉆頭下放距離遇阻位置300mm,啟動空壓機,隨著壓力增加,鉆桿內(nèi)液柱噴出,隨后氣水混合液勻速流出,循環(huán)建立。
(2)此時緩慢下放鉆具并慢速啟動轉(zhuǎn)盤,控制壓力勻速給進(jìn),氣水混合物攜帶大量巖屑出井,至7月15日循環(huán)至井底后正常鉆進(jìn)。正常鉆進(jìn)使用鉆井參數(shù)和正循環(huán)時基本一致。8月4日鉆進(jìn)至1306m提鉆。準(zhǔn)備Φ178mm套管封閉500~1306m孔段。
(3)8月5日下鉆掃孔準(zhǔn)備下套管,至890m遇阻,上部涌水處坍塌嚴(yán)重。用氣舉反循環(huán)沖孔排砂至1306m循環(huán)后提鉆,二次下鉆,依舊至890m遇阻,再次沖孔排砂至井底。
(4)8月10日,經(jīng)分析,認(rèn)為此井段井壁不穩(wěn)定,易坍塌,井內(nèi)全部是清水,應(yīng)想辦法在涌水段下部注入優(yōu)質(zhì)泥漿穩(wěn)定孔壁。決定掃沖孔至井底后封堵氣盒子進(jìn)氣通路,利用正循環(huán)向孔內(nèi)注入泥漿進(jìn)行封閉。泥漿使用膨潤土調(diào)配,并加入無熒光潤滑防塌劑、PAC-141、羧甲基纖維素鈉鹽等泥漿材料。泥漿密度1.13g/m3、粘度58s、PH8.0。停用反循環(huán)設(shè)備,接BW1200A泥漿泵,采用正循環(huán)方式注入泥漿50m3。井口上返泥漿,涌水量降低。8月12日再次下鉆至井底,無遇阻現(xiàn)象,達(dá)到了預(yù)想目的,提鉆至1100m,二次調(diào)配泥漿,注入25m3,井口僅少量涌水。8月13日,成功下入Φ177.8mm套管810m至井底后固井候凝。
(4)套管固井水泥凝固后,采用氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)技術(shù)繼續(xù)施工,鉆頭直徑Φ152mm,終孔深度2200m。
使用過程中,要注意檢查好內(nèi)管的O型密封圈。每個內(nèi)管接頭上有三個O型密封圈,每次下鉆,必須嚴(yán)格檢查,如有破損,必須更換,否則造成氣路短路,影響鉆井液上返速度,甚至無法建立循環(huán)。
表1 LG·VF-10/60型高壓空氣裝置數(shù)據(jù)統(tǒng)計
圖2 氣盒子現(xiàn)場連接
圖3 反循環(huán)取樣裝置
下鉆后井底有沉砂,鉆頭距離沉砂面300mm為宜,開動空壓機,隨著循環(huán)建立下放鉆具,鉆頭緩慢接觸砂面,開動轉(zhuǎn)盤,平穩(wěn)排出沉砂。如下放過快,大量沉砂涌入反循環(huán)通道,極易造成堵塞。如發(fā)生堵塞,可采取如下措施:
(1)關(guān)閉進(jìn)氣風(fēng)管閥門,使空壓機壓力升高,再突然打開閥門,反復(fù)開關(guān)幾次,可解除堵塞。
(2)關(guān)掉空壓機,上下竄動鉆具,再開空壓機,反復(fù)幾次,可解除堵塞。
(3)關(guān)閉進(jìn)氣風(fēng)管閥門,停止空壓機工作,排砂口高壓管接泥漿泵,適當(dāng)打入泥漿,并加適當(dāng)壓力,可解堵塞。
(4)以上三個措施未有效解堵,可打開回水管,上下竄動鉆具,反復(fù)開泵竄動幾次可解除堵塞。
通過交流島地?zé)峋氖┕ぃ瑲馀e反循環(huán)鉆進(jìn)技術(shù)所取得的經(jīng)濟效益是顯而易見的,對處理復(fù)雜情況,加速熱水井鉆探進(jìn)程,縮短施工周期起到了推動作用。其突出表現(xiàn)在以下幾個方面。
(1)鉆進(jìn)效率高。由于氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)沖洗液在鉆桿內(nèi)上返的速度高出常規(guī)鉆進(jìn)30倍,因而排渣速度快。從各地使用后的資料看出,鉆進(jìn)第四紀(jì)砂黏土層,最高時效超過12m/h,平均可達(dá)6.3m/h,砂層可達(dá)20m/h,鉆進(jìn)卵礫石地層達(dá)1~1.5m/h,鉆進(jìn)4~6級基巖地層達(dá)1~3m/h。本井地層為白云巖,最高鉆速可達(dá)2.5m/h。同正循環(huán)鉆進(jìn)相比,時效提高1.5~2倍。
(2)能減少成井時間,且質(zhì)量高。采用氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)工藝施工的水井,井徑規(guī)則,井底干凈,孔斜率小,出水量大,成井時間短。
(3)鉆探成本低。因氣舉鉆進(jìn)工藝比常規(guī)鉆進(jìn)成井質(zhì)量好,效率高,鉆頭壽命長,事故少,材料消耗低等,所以鉆探成本大為降低。
(4)復(fù)雜地層及復(fù)雜情況處理能力強。本井井底沉砂達(dá)100m,常規(guī)處理辦法費時費力,又極易埋鉆,事故隱患無窮。反循環(huán)技術(shù)解決了這個問題,及時排出大量沉渣,確保了孔內(nèi)安全。
地?zé)峋@探一般都在基巖地層,目的層井壁相對穩(wěn)定,埋深大,多會出現(xiàn)地層漏失,鉆穿該層多要求低比重泥漿甚至要求清水鉆進(jìn),氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)技術(shù)剛好解決該問題,完全可以清水鉆進(jìn),既保證了成井質(zhì)量,又提高了鉆進(jìn)效率,同時又洗好了井,提高了出水量,產(chǎn)生的經(jīng)濟效益非常顯著。
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