呂玲萍 王兆松
(1.浙江熒光化工有限公司,浙江東陽 322100;2.東陽市永靈儀表科技有限公司,浙江東陽 322100)
公司卷板機系統(tǒng)改造解決方案
呂玲萍1王兆松2
(1.浙江熒光化工有限公司,浙江東陽 322100;2.東陽市永靈儀表科技有限公司,浙江東陽 322100)
卷板機是鍛壓加工設(shè)備。卷板機主要用于機械冷加工領(lǐng)域,要求成型一致性好,弧線規(guī)范,焊接縫口連接好。傳統(tǒng)上加工產(chǎn)品憑經(jīng)驗操作壓輥成型。由于水電行業(yè)的需求量增加,傳統(tǒng)的生產(chǎn)已經(jīng)滿足不了市場的要求,需要全自動化的機器實現(xiàn)規(guī)?;I(yè)生產(chǎn)。
卷板機系統(tǒng) 改造 解決
1.1 工作原理(圖1)
圖1
1.2 加工曲率半徑的計算(圖2)
圖2
在進行鋼板卷制加工時,彈前的曲率半徑R’
上輥實際下降的有效行程h=H’-D1/2
通過系統(tǒng)分度控制上輥下降量(總量為h),按工藝分幾段按具體情況確定。
這其中的控制變量有以下參數(shù):K1,K2,E,R’,H’,h需要進行相關(guān)計算及工藝分析。
1.3 技術(shù)參數(shù)和自動化要求
表1 卷板機技術(shù)參數(shù)
表2
1.3.1 卷板機技術(shù)參數(shù)參見表1
1.3.2 自動化要求
(1)直邊的預(yù)彎處理問題。(2)人機對話控制界面,高效智能操作。(3)物理彎曲工藝軟件,人機對話窗口,彎曲過程自動補償。
從整個卷板工藝過程可以看出,需要電氣控制完成的功能包括:(1)上輥(卷板輥)升降位置控制。只要控制上輥的升降位置就可以了。安裝左右磁柵尺進行上輥的位移量檢測。(2)在假設(shè)板材與卷輥不打滑的情況下,可以由裝在下輥同心軸上的編碼器來控制,根據(jù)反饋的脈沖來控制卷板的正轉(zhuǎn)與反轉(zhuǎn)。(3)系統(tǒng)控制參數(shù)的設(shè)計:系統(tǒng)畫面有K1,K2,E,R’,H’,h,D1,D2,L,T等參數(shù)的設(shè)計輸入與輸出(自動計算),并允許用戶進行按實際情況調(diào)整,以更優(yōu)化的數(shù)據(jù)實現(xiàn)卷板機的自動控制,自帶配方管理功能實現(xiàn),把已滿足要求的加工工藝數(shù)據(jù)記錄并存儲與調(diào)用。
根據(jù)控制要求再選用電氣產(chǎn)品,主要控制框圖下圖3所示。
(1)PLC:DVP64EH00R2,1臺。(2)PLC高速計數(shù)模塊:DVP-01HC-H2,2塊。(3)觸摸屏DOP-B07S21,1臺;(4)變頻器:VFD370B43A,1臺。(5)變頻器:VFD150B43A,1臺。(6)磁柵尺M15+500,2套。(7)制動單元及制動電阻,2套。(8)編碼器,1只。(9)控制柜(含低壓電器),1套。(10)其他附件(行程開關(guān)、電線電纜等)。
系統(tǒng)設(shè)計循從面向?qū)ο笈c分析的主導(dǎo)思想,分成若干個對象模塊的組合。分為系統(tǒng)層、應(yīng)用層、物理層三層面,使用有效的集成手段,形成一個完整控制系統(tǒng),從而實現(xiàn)系統(tǒng)的所有控制目標(biāo)?;緦用嫒绫?。
安裝完成后,進行現(xiàn)場調(diào)試試驗工作,首先進行空載的運轉(zhuǎn),檢測變頻器的參數(shù)設(shè)置是否合理,PLC程序邏輯控制是否同要求相一致。再進行鋼板的卷制試驗,對于參數(shù)的進一步微調(diào)和完善,針對不同鋼板厚度的卷制效果檢測和分析,符合改造前所提出的質(zhì)量要求。
圖3 卷板機自動化系統(tǒng)框圖
該卷板機控制系統(tǒng)集成方案配置在經(jīng)濟性與控制技術(shù)先進性的平衡方面可以為付出的投資提供更好的回報。該系統(tǒng)方案可以把人的工作經(jīng)驗數(shù)字化管理起來,對操作要求比原來的方式更簡單、直觀。只要輸入相應(yīng)的參數(shù)配合人工的經(jīng)驗基本可以加工出需要的產(chǎn)品,然后把相關(guān)的經(jīng)驗數(shù)據(jù)作為系統(tǒng)記錄保存,方便類似產(chǎn)品的加工需要。