王歡 蔣淑艷 薛汝忠 趙飛
山鋼集團萊蕪分公司焦化廠 山東萊蕪 271104
我國傳統(tǒng)焦油加工工藝由焦油蒸餾系統(tǒng)及工業(yè)萘生產(chǎn)系統(tǒng)兩部分組成。焦油蒸餾系統(tǒng)采出的三混萘油組分經(jīng)過三混萘油連續(xù)堿洗脫酚單元后,將酚含量降低至0.5%以下,作為原料進入工業(yè)萘生產(chǎn)系統(tǒng)。三混萘油連續(xù)堿洗單元是連接焦油蒸餾系統(tǒng)及工業(yè)萘生產(chǎn)系統(tǒng)的關(guān)鍵流程,其運行效果直接影響著整個焦油加工生產(chǎn)線的運行是否順暢,直接影響工業(yè)萘產(chǎn)品質(zhì)量。
萊鋼焦化廠三混萘油連續(xù)堿洗脫酚單元采用酸堿強制混勻工藝,將三混萘油組分與過量的稀堿通過泵的輸送作用,在管道混合器中強制混勻,再依次進入三座連洗塔。三混萘油組分中的酚與稀堿發(fā)生酸堿中和反應(yīng)后,生成互不相溶的萘洗兩混萘油與酚鈉鹽溶液,通過人工控制出口閥門的開度,自連洗塔上下兩個采出口分別采出。
該系統(tǒng)在實際運行狀況存在如下問題:
在生產(chǎn)調(diào)節(jié)方面,由于三混萘油連續(xù)堿洗系統(tǒng)的主體設(shè)備連洗塔各組分的采出控制需要人工進行判斷及調(diào)節(jié),操作難度大,易造成各組分分離效果差,影響后續(xù)工業(yè)萘生產(chǎn)系統(tǒng)及粗酚生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運行。
在環(huán)境保護方面,由于三混萘油連續(xù)堿洗系統(tǒng)配套連洗泵為填料密封離心泵,需要大量冷卻水進行泵頭及填料冷卻,且跑冒滴漏現(xiàn)象時有發(fā)生,產(chǎn)生大量工業(yè)廢水,環(huán)境保護工作壓力巨大。
能源消耗方面,由于連洗塔控制困難,部分酚鹽隨已洗萘油進入工業(yè)萘原料槽。為確保工業(yè)萘生產(chǎn)系統(tǒng)的正常穩(wěn)定,車間采用“一槽加溫,一槽靜置,一槽生產(chǎn)”的原料萘油生產(chǎn)組織模式,去除原料萘油槽中的酚鹽并保證進入工業(yè)萘系統(tǒng)的原料萘油溫度在80℃-90℃。當前化產(chǎn)精制車間工業(yè)萘系統(tǒng)原料萘油處理量為10000t/a,消耗普通蒸汽2160t/a,生產(chǎn)成本居高不下。
三混萘油呈現(xiàn)非極性狀態(tài),酚鹽為水溶液,呈現(xiàn)較強極性狀態(tài)。根據(jù)相似相溶原理,兩者互不相溶,三混萘油在上方,酚鹽在下方,兩者之間有較為清晰的分界面。
多次測量一次萘油、二次萘油、中性酚鹽及堿性酚鹽四種組分密度,分別取均值作為四種組分計算密度,并通過查閱設(shè)計圖紙并進行理論計算,重新確定連洗塔各采出口位置。由于連洗塔內(nèi)部存在可燃介質(zhì),無法通過動火作業(yè)改動采出口位置,因此通過出口管道設(shè)置U型封管道的方式進行內(nèi)部液位控制,同時在U型封管道上方設(shè)置汽套放散管,防止虹吸現(xiàn)象的出現(xiàn)。通過以上技術(shù)改造的實施,實現(xiàn)萘油與酚鹽分界面的穩(wěn)定,繼而實現(xiàn)二者的自然分離。
圖一 連洗塔改造示意圖
通過多方調(diào)研,確定磁力驅(qū)動泵能夠滿足三混萘油連續(xù)堿洗系統(tǒng)的生產(chǎn)需要,并根據(jù)一次油與二次油介質(zhì)性質(zhì)及溫度等工況條件,確定磁力驅(qū)動泵特性曲線,完成磁力驅(qū)動泵選型工作,采用無泄漏、內(nèi)部介質(zhì)潤滑冷卻的磁力驅(qū)動泵替代填料密封離心泵,從根本上杜絕了跑冒滴漏的產(chǎn)生,減少新水消耗,降低工業(yè)廢水的產(chǎn)生。
通過改造后,三個連洗塔由之前人工調(diào)節(jié)改進為介質(zhì)自然分離,萘油與酚鹽在塔內(nèi)的行程達到最優(yōu),反應(yīng)更加充分,分離更加徹底,保證了萘油和酚鹽的質(zhì)量,減少了中性油的產(chǎn)生,工業(yè)萘收率提高0.01%,中性酚鹽產(chǎn)量提高3t/d。
由于萘油和酚鹽的徹底分離,基本杜絕酚鹽進入工業(yè)萘原料槽。在此基礎(chǔ)上,原料萘油的生產(chǎn)組織模式可以由“一槽加溫,一槽靜置,一槽生產(chǎn)”改進為“隨進隨用,單槽運行”,完全消除蒸汽加溫、介質(zhì)靜置及酚鹽抽取工序,降低蒸汽消耗2160t/a,降低廢水產(chǎn)生量2160t/a,減少職工勞動強度。
連洗泵由填料密封離心泵改型為磁力驅(qū)動泵后,降低新水消耗7920t/a,降低工業(yè)廢水產(chǎn)生量7920t/a,生產(chǎn)成本下降,環(huán)境保護工作壓力降低。
三混萘油連續(xù)堿洗工藝的改進與應(yīng)用,解決了人工控制組分采出造成各組分分離效果不良的問題,穩(wěn)定了連洗塔內(nèi)介質(zhì)分界面,保證了萘油和酚鹽的質(zhì)量,保障了下游工序的生產(chǎn)系統(tǒng)及產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定,并通過運轉(zhuǎn)設(shè)備的升級改造及下游工序生產(chǎn)組織模式的改進,大幅降低能源消耗,降低工業(yè)廢水的產(chǎn)生,從而降低生產(chǎn)成本,降低環(huán)境保護工作壓力,提高企業(yè)的生產(chǎn)效益及對外形象。