黃立恒 蘇劍
摘 要:推鋼式加熱爐在使用過程中往往會(huì)面對一定的問題,有必要進(jìn)行有針對性的技術(shù)改造,從而實(shí)現(xiàn)提升加熱爐的使用效率、節(jié)約能量、延長使用壽命等目標(biāo)。在這種背景下,文章結(jié)合工作實(shí)際,首先探討了推鋼式加熱爐技術(shù)改造前存在的問題,進(jìn)而分別分析了推鋼式加熱爐爐體管件的技術(shù)改造、推鋼式加熱爐爐體結(jié)構(gòu)與散熱方面的技術(shù)改造等內(nèi)容,并分析了改造的效果。
關(guān)鍵詞:推鋼式;加熱爐;技術(shù)改造;效果
1 推鋼式加熱爐技術(shù)改造前存在的問題
結(jié)合工作實(shí)際,文章對推鋼式加熱爐在技術(shù)改造前所存在的主要問題進(jìn)行了總結(jié),這主要包括如下幾個(gè)方面的問題:一是加熱爐原設(shè)計(jì)能力120t/h,可以滿足當(dāng)時(shí)的生產(chǎn)需要,但隨著后部工序的改造,工藝優(yōu)化及軋制速度的提升,加熱爐的能力己經(jīng)跟不上生產(chǎn)的需求,成為制約產(chǎn)量提升的瓶頸。二是爐底管設(shè)計(jì)不合理,爐底水管由5根縱水管、9根橫水管以及15根支撐立管組成。橫水管與下面立管組成“丁”字形結(jié)構(gòu)進(jìn)行支撐。在使用近2年的時(shí)間,由于“丁”字形結(jié)構(gòu)立柱內(nèi)加芯管,水中懸浮物慢慢沉淀,立柱堵塞無法循環(huán),在高溫作用下管道根部氧化變薄導(dǎo)致爆裂漏水,造成停爐事故。由于水循環(huán)不暢造成縱梁塌陷不平,推鋼時(shí)不但阻力大,震動(dòng)也大,嚴(yán)重影響了加熱爐的壽命和正常生產(chǎn)運(yùn)行。三是燒嘴與爐墻結(jié)合處設(shè)計(jì)不合理,導(dǎo)致火焰通過結(jié)合縫隙外溢,整個(gè)加熱爐嚴(yán)密性不好,開口較多,爐墻孔洞處逸氣,出鋼口有冒火現(xiàn)象,長時(shí)間導(dǎo)致燒損出鋼口與爐墻外側(cè)爐皮,同時(shí)增加熱量損失。四是爐子壓下部分(水冷隔墻)冒火嚴(yán)重,冷卻水管在高溫環(huán)境下氧化嚴(yán)重對爐子壽命及節(jié)能都有影響,由于隔墻掛件及水管埋在耐火材料內(nèi),長期在高溫下氧化腐蝕,掛件脫落較多,造成爐頂漏火,今年部分脫落漏紅。
2 推鋼式加熱爐爐體管件的技術(shù)改造
在實(shí)施改造之前,縱向與橫向的水管具有一定程度的抗彎狀況,因而使得自身不具備較強(qiáng)的抗斷裂能力。另一方面,所使用的鋼坯是一種型號比較大的鋼坯類型,這使得爐體的支撐管件不能夠承受較大的重量,進(jìn)而引發(fā)水流動(dòng)不暢,最終導(dǎo)致管件出現(xiàn)斷裂,縱管也呈現(xiàn)出較大的下沉情況。因而,在改造時(shí),應(yīng)當(dāng)主要結(jié)合縱橫水管與支撐管件存在的不足,重點(diǎn)對兩者進(jìn)行改變。具體的改進(jìn)方案如下所示。
一是去掉在均熱與加熱兩個(gè)部位的橫水管件,并采用尺度合適的無縫管件來進(jìn)行置換,這種置換的結(jié)果是構(gòu)造成一根龍形結(jié)構(gòu)的彎曲管件。這種方法事實(shí)上也就是采用龍形彎曲管件來將橫水管所具有立管作用進(jìn)行代替,從而可以將處于中心位置的芯管直接去掉。通過嚴(yán)密的公式推導(dǎo)計(jì)算不難發(fā)現(xiàn),龍形管件對于橫水管的替代并沒有降低相應(yīng)的強(qiáng)度效能,能夠很好的滿足管件對于力度的要求。另一方面,當(dāng)芯管被去掉之后,丁字形的管件構(gòu)造也將不復(fù)存在,從而能夠極大的提升循環(huán)的順暢程度,確保水汽在循環(huán)過程中不致受到較大的阻力。
二是將龍形管件與橫水管件進(jìn)行連接處理,這種連接方式具體可采用互相串聯(lián)的形式。每一組進(jìn)行串聯(lián)之后,分別再與下降聯(lián)箱進(jìn)行連接。串聯(lián)之后的另外一個(gè)方向,應(yīng)當(dāng)與其他一組連接進(jìn)行并聯(lián)處理,一桶接入符合規(guī)格的上升管。通過串聯(lián)這種形式進(jìn)行的連接,能夠使不同連接組的阻力不致出現(xiàn)很大的變動(dòng),從而有利于水汽的順利流通。這種連接方式最終能夠帶來水汽的穩(wěn)定流動(dòng),而且也能夠避免龍形管件中出現(xiàn)汽包,進(jìn)而產(chǎn)生空隙的不良狀況出現(xiàn)。
三是對于縱梁方面的改進(jìn)??v梁所采用的基本構(gòu)造與形式并未進(jìn)行較大的改變,最重要的技術(shù)改進(jìn)是將縱梁進(jìn)行了更新?lián)Q代,用新的縱梁將舊的進(jìn)行了替換??v梁的高溫滑塊方面,技術(shù)改進(jìn)對其進(jìn)行了重新的焊接加工處理,對于爐尾所擁有的扇形管件也進(jìn)行了更新處理,并且進(jìn)一步固定了爐尾與縱向管件之間的連接緊密度,從而可以有效的避免在加熱爐啟動(dòng)與停運(yùn)過程中所可能出現(xiàn)的爐體變形狀況。
在采用了上述三大方面的技術(shù)改造之后,推鋼式加熱爐的整體性能得到了有效的提升,具體來看,這表現(xiàn)在兩個(gè)方面:(1)龍形彎曲管件的采用對整個(gè)的結(jié)構(gòu)的改進(jìn)具有很大的幫助。由于在龍形支撐管件中并沒有芯管,從而水汽能夠在管件中得到直來直往的流動(dòng),很少經(jīng)受阻礙,從而可以提升設(shè)備的工作效率,也能夠使得水中的懸浮顆粒不會(huì)在加熱爐內(nèi)產(chǎn)生沉淀,減少造成較大危害的可能性。(2)采用雙梁的支持模式,能夠極大的提升梁柱的抗壓能力,使得即使在較大的壓力下,也能夠很好的對爐體進(jìn)行堅(jiān)固的支撐,從而有效的保護(hù)位于爐底的水管不致發(fā)生擠壓,這可以提升水管的使用時(shí)間,而改造之后的長期正常使用也證明了這種有效性。
3 推鋼式加熱爐爐體結(jié)構(gòu)與散熱方面的技術(shù)改造
3.1 爐體結(jié)構(gòu)的技術(shù)改造
由于在最初的設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)中具有一定的不足,使得加熱爐的冷卻結(jié)構(gòu)中的水管長期處在不良的工作環(huán)境中。這些水管在較高的溫度影響下,一些部分發(fā)生了嚴(yán)重的腐蝕,甚至出現(xiàn)了關(guān)鍵零部件銹蝕脫落的狀況,在爐體的局部出現(xiàn)了漏火的現(xiàn)象,這嚴(yán)重影響了加熱爐的工作效率,使得大量的熱量被白白的浪費(fèi)掉。因此,我們對冷卻設(shè)施進(jìn)行了系統(tǒng)的改進(jìn),將原先借助于水管進(jìn)行冷卻的方式加以撤銷,并且大幅度提升冷卻設(shè)施的高度水平。通過采用整體鑄造的模式,使得擋火面有了較大的改進(jìn),這對于加熱爐的熱量浪費(fèi)現(xiàn)象有較好的處理效果。另外,這也能夠很好的提升加熱爐的工作效率,使得其能夠借助較高的溫度來快速完成工作,從而提升生產(chǎn)效率。另外,我們對于加熱爐爐壁上的孔洞也進(jìn)行了有針對性的封堵,這進(jìn)一步減少了熱量外流的狀況。為了彌補(bǔ)窺視孔堵塞的不足,我們在加熱爐的爐頭處開設(shè)了一個(gè)新的窺視孔,這不僅實(shí)現(xiàn)了能量節(jié)約,而且也可以更好的觀察爐內(nèi)情況。
3.2 散熱方面的技術(shù)改造
對于散熱方面的技術(shù)改造,我們將加熱爐的均熱與加熱兩個(gè)部分均采用了技能涂料處理,并且增加了護(hù)爐鋼板的厚度與高度,從而使得更好的對加熱爐的熱量進(jìn)行儲(chǔ)存、隔離,大大的減少了熱量的外溢。節(jié)能涂料作為一種新的科技成果,近年來獲得了很廣泛的應(yīng)用,其比原來采用的遠(yuǎn)紅外涂料具有更高的節(jié)能作用,而且也具有更高的性價(jià)比。實(shí)際上,對于涂料的采用,不僅能夠節(jié)約能量,而且也可以很好的對加熱爐進(jìn)行保護(hù),從而延長加熱爐的使用壽命。技術(shù)改造之后,加熱爐的高效、節(jié)能運(yùn)轉(zhuǎn)證實(shí)了所做技術(shù)改造的有效性。
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