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無冒口中心頂注鑄造工藝在電動機端蓋上的應(yīng)用

2014-12-14 12:20:36何強
金屬加工(熱加工) 2014年17期
關(guān)鍵詞:熱節(jié)冷鐵鐵液

何強

端蓋是防爆電動機上的一個重要球墨鑄鐵件,在防爆功能中起著重要作用,其質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到防爆作用能否正常發(fā)揮,要求非常嚴格,不允許有任何的縮松、縮孔、裂紋等鑄造缺陷。我公司在球墨鑄鐵件的鑄造工藝設(shè)計上做了深入研究,積極創(chuàng)新各種工藝方法,通過實踐取得了很好的效果。現(xiàn)結(jié)合我公司生產(chǎn)的電動機端蓋對無冒口中心頂注工藝進行探討。

1.鑄件結(jié)構(gòu)特點與技術(shù)要求

端蓋的結(jié)構(gòu)如圖1所示。鑄件的輪廓尺寸為φ482mm×73mm,主要壁厚為8mm,鑄件毛坯重21.5kg,壁厚比較均勻,放加工尺寸后,只有內(nèi)圈壁厚最厚為31mm,外部凸臺壁厚為23mm。材質(zhì)為QT450-10,要求鑄件強度≥420MPa,符合GB/T1348—2009,伸長率≥10%,質(zhì)量特性重要度分級按Q/NF669規(guī)定。此鑄件為端蓋類鑄件常見結(jié)構(gòu),輪盤部分壁厚較薄且均勻,而內(nèi)圈和外部6個凸臺壁厚較厚,是該鑄件的最大結(jié)構(gòu)熱節(jié)。

2.原鑄造工藝及缺陷分析

(1)原鑄造工藝 原鑄造工藝如圖2所示,分型面在鑄件最大截面處,鑄件大部分放在下箱,采用下注工藝澆注,將內(nèi)澆道安放在φ20mm筋條處,打開補縮通道,采用短薄寬冒口頸,同時使用φ100×120mm熱飛邊冒口對鑄件進行強補縮,并在對面設(shè)置φ110×130mm的短薄寬冒口頸的溢流冒口進行有效補縮。在批量生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)鑄件縮孔、縮松缺陷嚴重,廢品率高達70%??s孔、縮松缺陷主要集中在內(nèi)澆道左右兩邊凸臺和內(nèi)圈壁厚較厚的結(jié)構(gòu)熱節(jié)處。

圖1 電動機端蓋結(jié)構(gòu)

圖2 原鑄造工藝

(2)缺陷分析 鑄件出現(xiàn)廢品后,從鑄件結(jié)構(gòu)特點和工藝方案進行具體分析,發(fā)現(xiàn)上述工藝在澆注時形成的流動熱節(jié)與結(jié)構(gòu)熱節(jié)重合,且熱節(jié)部位沒有冷鐵激冷鐵液,致使熱節(jié)部位最后凝固,形成縮松。另外,鑄件的補縮通道有限,補縮距離較長,而鑄件輪盤部分的凝固先于冒口凝固,冒口不能實施有效補縮,也是鑄件出現(xiàn)縮孔、縮松的直接重要原因。

3.工藝改進

(1)改進方案一 如圖3所示,根據(jù)原工藝方案的分析結(jié)果,發(fā)現(xiàn)冒口和澆注系統(tǒng)有足夠大的補縮能力,只是凸臺等部位不能實現(xiàn)順序凝固,過早地割斷了補縮通道,導(dǎo)致鑄件產(chǎn)生縮孔、縮松等缺陷。為此,我們按照均衡凝固工藝原則,采用冷鐵消除熱節(jié)效應(yīng),在鑄件6個凸臺底部設(shè)置38mm×25mm×35mm梯形冷鐵,在鑄件內(nèi)圈底部設(shè)置φ190mm×φ130mm×35mm環(huán)形冷鐵,使鑄件形成上熱下冷的溫度場分布,隨著冷鐵的激冷,凸臺和內(nèi)圈下面的凝固過程加快,使鑄件實現(xiàn)順序凝固,充分利用冒口的補縮來消除縮孔、縮松缺陷。經(jīng)小批量生產(chǎn)驗證,鑄件的縮孔、縮松明顯改善,但下冷鐵工藝復(fù)雜、繁瑣,冷鐵處理不到位會造成鑄件產(chǎn)生氣孔缺陷,且澆冒口重達20.6kg,工藝出品率僅為51.07%,因此該工藝方案仍然需要進一步優(yōu)化。

(2)改進方案二 如圖4所示,改變原分型方案,將鑄件大部分放在上箱,根據(jù)均衡凝固頂注優(yōu)先工藝原則,鑄件上不設(shè)冒口,澆注系統(tǒng)采用中心頂注式,并且兼作冒口。鐵液可通過中心頂注式澆注系統(tǒng),對鑄件內(nèi)圈進行有效的強補縮。該澆注系統(tǒng)能夠使鐵液的充型流動場及溫度場分布盡量均勻一致,并使輪盤內(nèi)部保持較高溫度,從而使輪盤部分的凝固晚于凸臺凝固,實現(xiàn)凸臺凝固時所需鐵液補縮。該澆注系統(tǒng)中,直澆道較高,可以很好地保證靜壓力。另外,我們采取了在澆口杯下放置纖維過濾網(wǎng),并增高直澆道窩的方法(見圖4A-A剖面),以增強擋渣、浮渣、去氣作用,減少鐵液對型腔的沖蝕。

用改進后的鑄造工藝方案進行了小批量生產(chǎn),經(jīng)機加工驗證,鑄件無縮孔、縮松、氣孔缺陷,組織致密,產(chǎn)品質(zhì)量均達到技術(shù)要求,工藝出品率提高到87.4%,生產(chǎn)效率大幅提升。

4.結(jié)語

應(yīng)用改進后的鑄造工藝,通過批量生產(chǎn)驗證,生產(chǎn)穩(wěn)定,取得了滿意的效果。其成功應(yīng)用可以得出:對于端蓋圓盤類球墨鑄鐵件,采用無冒口中心頂注式澆注工藝,能成功生產(chǎn)出質(zhì)量合格和工藝出品率高的鑄件,并取得了顯著的社會效益和經(jīng)濟效益,具有廣泛的推廣價值。

圖3 改進方案一

圖4 改進方案二

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