張紅武
(山西省水利水電勘測設(shè)計研究院,山西 太原 030024)
導(dǎo)流泄洪洞在工程施工期間用于導(dǎo)流,工程完建后用于泄洪,在實際應(yīng)用過程中會出現(xiàn)明流和有壓流兩種工況,計算時應(yīng)按兩種工況分別進行。有壓流時泄流量由出口閘門控制,出口工作閘門局部開啟時,采用閘孔出流公式及有壓洞泄流公式分別計算不同水位、開度及所對應(yīng)的流量值。
某水電站有一內(nèi)徑8 m、長686.72 m的導(dǎo)流泄洪洞,其主體建筑物由引渠段、進水段、進水閘室段、進口漸變段、洞身段、出口漸變段、出口閘室段、挑流消能段及出水渠段組成。引渠段長7.72 m,梯形斷面與水流進口相接處底寬15.9 m;進水段全長18.7 m,進口喇叭段長8 m,三面收縮,頂板和兩側(cè)墻均為1/4橢圓曲線;進水閘室段為豎井式進水塔;進水漸變段全長30 m,由8 m×8 m的矩形斷面漸變?yōu)橹睆? m的圓形斷面;洞身段為直徑8 m的圓形斷面,全長500 m,底坡1/200;出口漸變段全長20 m,由直徑8 m的圓形斷面漸變?yōu)?.0 m×6.5 m的矩形斷面,底坡0;出口閘室段全長26 m,閘孔凈尺寸7.0 m×6.5 m,底板相對高程-2.5 m;消能段全長30 m,排角20°,底寬從7 m漸擴至11.2 m;出水渠段全長46 m,底坡1/50。
根據(jù)計算,庫水位為814.00 m時,襯砌前后的導(dǎo)流泄流能力分別為612.36 m3/s,402.86 m3/s;設(shè)計洪水位854.22 m及校核洪水位859.60 m時,襯砌后的有壓流泄流能力分別為942.74 m3/s,998.32 m3/s。
以某水電站為原型,用幾何比尺λL=40做水工模型試驗,試驗結(jié)果見表1。
表1 模型試驗測得的庫水位與泄量關(guān)系
分析表1成果可知,流量為500 m3/s時,試驗結(jié)果與計算結(jié)果相同,流量小于500 m3/s時,實測庫水位略高于水力學(xué)計算結(jié)果,流量大于500 m3/s時,試驗得出的庫水位略低于水力學(xué)計算結(jié)果。
計算壓坡線時,應(yīng)首先算出泄洪洞各壓段的沿程水頭損失和局部水頭損失。計算得設(shè)計洪水位為854.22 m時,對應(yīng)泄量為942.74 m3/s;校核洪水位為859.60 m時,對應(yīng)泄量為998.32 m3/s;汛限水位為848.00 m時,對應(yīng)泄量為874.02 m3/s。
在此三種工況下,計算得到的壓坡線見表2。
表2 壓力洞段壓坡線計算成果表 單位:m
從表2可以看出,汛限水位848.00 m的情況為最不利運行條件,導(dǎo)流泄洪洞洞頂以上壓力水頭2.46 m大于2 m,滿足規(guī)范要求。
通過試驗發(fā)現(xiàn),實測得到的壓坡線與表2計算的壓坡線基本一致,最不利運行條件較為吻合,且測壓管水頭值均高于洞頂高程2 m以上,符合規(guī)范要求。
總挑距為鼻坎至下游水面的挑距和水面以下水舌長度的水平投影之和。
經(jīng)計算,校核流量下的總挑距為128.42 m,沖坑厚度44.01 m。而下游水深為2 m,故得沖坑深度為42.01 m,由此計算得沖坑壓坡為1/3.06,在允許壓坡范圍內(nèi),沖坑不會危及洞身安全。
試驗得到的校核流量下的挑距為38.8 m,而挑坎出口后的出水渠段長為46 m,即該挑流水舌的落點在出水渠段內(nèi)而達不到下游河床,故無挑距和沖坑深度。比較計算得到的68.14 m,比試驗得到的38.8 m大得多,在實際應(yīng)用時應(yīng)考慮這一因素。
綜上所述,本文論述的導(dǎo)流泄洪洞過流能力和壓坡線計算結(jié)果與試驗結(jié)果基本相符;挑流消能的計算結(jié)果比試驗結(jié)果大得多,根據(jù)相關(guān)工程的試驗資料、原型觀測值與計算值的大小情況,究其原因除挑流水舌表面與挑坎挑射角度不同外,最重要的因素是水舌在空氣中的摻氣擴散作用,二者差異的不確定性在實際應(yīng)用時應(yīng)慎重考慮,確保工程建成后安全運行。