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600 MW機(jī)組中心給粉旋流燃燒技術(shù)改造試驗研究

2014-12-16 08:31:08徐有寧關(guān)風(fēng)一
關(guān)鍵詞:氧量旋流擋板

張 騫,徐有寧,關(guān)風(fēng)一

(沈陽工程學(xué)院a.研究生部;b.能源與動力學(xué)院,遼寧 沈陽110136)

1 中心給粉旋流燃燒技術(shù)

中心給粉旋流燃燒器結(jié)合了徑向空氣分級技術(shù)和濃淡燃燒技術(shù)的優(yōu)點(diǎn),并與OFA系統(tǒng)相結(jié)合。利用中心給粉燃燒技術(shù)對某600 MW機(jī)組的鍋爐燃燒系統(tǒng)進(jìn)行改造,改造后通過改變二次風(fēng)和燃盡風(fēng)量進(jìn)行優(yōu)化試驗,得到最優(yōu)的NOx排放量和鍋爐效率。

2 鍋爐改造前的基本情況

機(jī)組裝機(jī)容量為600 MW,鍋爐為HG-1956/25.4-YM1型超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流爐,雙進(jìn)雙出鋼球磨冷一次風(fēng)機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng),32只低NOx軸向旋流煤粉燃燒器(LNASB),分4層布置于前后墻,對沖燃燒,上層14只燃盡風(fēng)噴口對沖布置于前后墻。尾部布置雙煙道,利用煙氣擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫,采用噴水減溫方式控制過熱汽溫,空氣預(yù)熱器為容克式三分倉回轉(zhuǎn)式,鍋爐一次再熱。鍋爐的設(shè)計煤種、校核煤種均為現(xiàn)場目前燃用的義馬、山西和陜西煤種的混煤。改前鍋爐的主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。

3.2 空氣分級燃燒技術(shù)

為了強(qiáng)化主燃區(qū)的還原性氣氛,在改造過程中,將布置在前、后墻燃燒器正上方的14只燃盡風(fēng)裝置進(jìn)行更新,擴(kuò)大燃盡風(fēng)噴口面積,將燃盡風(fēng)率增加到總風(fēng)量的23.82%。每個燃盡風(fēng)裝置的配風(fēng)均由直流二次風(fēng)和旋流二次風(fēng)組成。燃盡風(fēng)中心為直流二次風(fēng),這部分氣流剛性大、擴(kuò)散衰減速度慢,可以直接穿透上升煙氣直達(dá)爐膛中心部位,不會造成爐膛中央缺氧;外層為旋流二次風(fēng),其擴(kuò)散角大、衰減速度快、剛性弱,能夠與爐膛前、后水冷壁附近的上升煙氣迅速、均勻地混合,不會造成靠近壁面附近的部位缺氧。通過改變直流二次風(fēng)和旋流二次風(fēng)的比例及旋流強(qiáng)度,可達(dá)到使煤粉最大限度地燃盡并抑制NOx生成的效果。

表1 改前鍋爐BMCR工況主要參數(shù)

在主燃區(qū)除最下層4只燃燒器外,其余燃燒器改為中心給粉燃燒器,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。中心給粉旋流燃燒器采用雙調(diào)風(fēng)形式,內(nèi)層為軸向彎曲葉片,葉片不可調(diào);外層為直葉片,葉片可調(diào);內(nèi)、外二次風(fēng)旋轉(zhuǎn)方向相同。內(nèi)二次風(fēng)引燃煤粉,外二次風(fēng)補(bǔ)充空氣,實現(xiàn)軸向的空氣分級。煤粉噴入的位置正對中心回流區(qū)的中心部分,增加了穿過回流區(qū)的煤粉量,延長了煤粉在回流區(qū)的停留時間,增加了煤粉在還原性氣氛的停留時間,有效地減少NOx的生成。

圖1 中心給粉燃燒器結(jié)構(gòu)

4 試驗結(jié)果及分析

4.1 冷態(tài)實驗及參數(shù)的確定

在現(xiàn)場冷態(tài)空氣動力場試驗中,利用熱線風(fēng)速儀和等溫模化技術(shù)測量并得到燃燒器及微油燃燒器的一次風(fēng)速和內(nèi)、外二次風(fēng)速。利用燃燒器飄帶流場示蹤實驗和粉末示蹤試驗對燃燒器出口流場進(jìn)行測量并觀察燃燒器的回流區(qū)特性。在外二次風(fēng)葉片角度分別為40°、35°和45°時,中心回流區(qū)的直徑和長度分別為1 200~1 600 mm。

通過粉末示蹤試驗,燃燒器?;淮物L(fēng)速為16 m/s時較為合理,可以攜帶粉末到達(dá)爐膛中心,燃燒器不存在刷墻現(xiàn)象,不會造成水冷壁結(jié)渣。

4.2 鍋爐熱態(tài)試驗結(jié)果及分析

熱態(tài)試驗除了探究不同工況下NOx的生產(chǎn)量以外,還將飛灰含碳量、爐渣含碳量及不同工況下?lián)圃鼨C(jī)運(yùn)出的爐內(nèi)掉焦情況進(jìn)行比對。

4.2.1 二次風(fēng)擋板開度的選取

1)二次風(fēng)量由二次風(fēng)擋板控制,在二次風(fēng)量達(dá)到設(shè)計值(即1 286 t/h)并保證射流強(qiáng)度的情況下,滿負(fù)荷時,二次風(fēng)擋板需全開。

2)內(nèi)二次風(fēng)設(shè)有擋板,調(diào)節(jié)內(nèi)風(fēng)風(fēng)率配比。在改造過程中,保證二次風(fēng)擋板全開,內(nèi)、外二次風(fēng)葉片角度和燃盡風(fēng)噴口參數(shù)不變,考察內(nèi)二次風(fēng)擋板開度分別為60%、80%、100%時NOx的生成量,其結(jié)果如圖2所示。

當(dāng)內(nèi)二次風(fēng)風(fēng)率增加時,內(nèi)二次風(fēng)與一次風(fēng)混合加快,一次風(fēng)粉加快向二次風(fēng)中的擴(kuò)散,并且二次風(fēng)風(fēng)率的增加使射流的旋流強(qiáng)度和回流區(qū)的徑向尺寸增加,使更多煤粉有機(jī)會進(jìn)入回流區(qū),利于穩(wěn)燃和抑制NOx的產(chǎn)生。但是由于內(nèi)二次風(fēng)對一次風(fēng)的拉動作用使煤粉向外擴(kuò)散的能力增強(qiáng),使回流區(qū)內(nèi)的煤粉濃度減少,在還原性氣氛中燃燒的煤粉顆粒減少,使NOx的生成量相對增加,而且內(nèi)二次風(fēng)風(fēng)量的增加也使氧量增加,減弱了還原性氣氛,進(jìn)而增加NOx的生成量。由此可見,內(nèi)二次風(fēng)風(fēng)率對NOx的影響不可能是上面兩種現(xiàn)象相互作用的結(jié)果。內(nèi)二次風(fēng)擋板開度的增加,使回流區(qū)起點(diǎn)位置前移,加劇燃燒器噴口的結(jié)渣問題,因此,內(nèi)二次風(fēng)擋板的最佳開度選擇為60%。

圖2 內(nèi)二次風(fēng)擋板開度對NOx生成率的影響

4.2.2 二次風(fēng)角度的選取

外二次風(fēng)葉片角度對燃燒器噴口射流的旋流強(qiáng)度、射流擴(kuò)展角和回流區(qū)徑向大小等都有重要的影響。外二次風(fēng)葉片角度增大,回流區(qū)徑向范圍減小,射流擴(kuò)展角也減小,不利于穩(wěn)燃;外二次風(fēng)葉片角度減小,利于穩(wěn)燃,但會增強(qiáng)二次風(fēng)對一次風(fēng)在徑向的拉動作用,使煤粉顆粒向外擴(kuò)散,造成水冷壁結(jié)渣以及高溫腐蝕等問題。類似的內(nèi)二次風(fēng)葉片角度對燃燒器回流區(qū)的起點(diǎn)位置、燃燒器回流區(qū)的長度、一次風(fēng)與二次風(fēng)的前期混合也有一定影響。

內(nèi)二次風(fēng)葉片角度增大,回流區(qū)的起點(diǎn)隨之前移并且回流區(qū)的徑向范圍增大,利于穩(wěn)燃。但會使葉片間的通道變小,阻力變大,并且回流區(qū)起點(diǎn)位置的前移會導(dǎo)致著火點(diǎn)前移,容易引起燃燒器噴口結(jié)渣;內(nèi)二次風(fēng)葉片角度減小,則回流區(qū)起點(diǎn)隨之后移并且回流區(qū)的徑向范圍減小,不利于穩(wěn)燃。

在電廠實際改造中,內(nèi)二次風(fēng)葉片角度不可調(diào),外二次風(fēng)葉片角度可調(diào)。因此,外二次風(fēng)葉片的參數(shù)作為控制回流區(qū)特性、射流強(qiáng)度、射流擴(kuò)展角的唯一參數(shù)。結(jié)合冷態(tài)實驗結(jié)果,考察熱態(tài)情況下外二次風(fēng)葉片角度為40°和45°時燃燒器著火點(diǎn)的位置及NOx的生成量。每層選取一支前墻燃燒器(編號為1~4)和一支后墻燃燒器(編號為5~8)測量著火點(diǎn),結(jié)果如表2所示。

外二次風(fēng)角度越大,回流區(qū)起點(diǎn)越后移,導(dǎo)致著火點(diǎn)位置越后移。隨著外二次風(fēng)角度增大,回流區(qū)徑向尺寸變小,導(dǎo)致NOx的生成量增加。外二次風(fēng)角度為40°時,燃燒器噴口結(jié)焦情況較嚴(yán)重,因此將著火點(diǎn)后移,選擇外二次風(fēng)角度為45°時,爐內(nèi)的結(jié)渣現(xiàn)象得到很好的緩解。

表2 變外二次風(fēng)葉片角度試驗結(jié)果

4.3 燃盡風(fēng)風(fēng)量試驗

燃盡風(fēng)風(fēng)量由燃盡風(fēng)擋板控制,燃盡風(fēng)主要使未燃碳粒子燃燒更完全,提高燃燒效率。燃盡風(fēng)風(fēng)量的增加可以強(qiáng)化主燃區(qū)的還原性氣氛,并且使火焰中心上移。在下層燃燒器參數(shù)及氧量不變的情況下,控制燃盡風(fēng)擋板開度分別為20%、40%、60%進(jìn)行了試驗,并測出了相應(yīng)的爐膛出口NOx的含量、飛灰和大渣的含碳量,試驗結(jié)果圖3所示。

圖3 燃盡風(fēng)擋板開度與固體可燃物含碳量及NOx生成量的關(guān)系

試驗結(jié)果表明,燃盡風(fēng)擋板開度在20%到40%之間,隨著燃盡風(fēng)擋板開度的增加,NOx的生成量逐漸減小;但當(dāng)開度達(dá)到40%以后,對NOx的生成量影響并不大,因為主燃區(qū)生成的大量還原性組分(HCN、NH3、HCNO等)和未燃碳粒子已經(jīng)較充分的對NOx進(jìn)行了還原分解。燃盡風(fēng)擋板開度大于40%以后,隨著燃盡風(fēng)量的增加,會加強(qiáng)燃盡區(qū)的富氧性而使NOx的生成量逐漸增加。燃盡風(fēng)擋板的開度對于煤粉的完全燃燒有影響,由圖3可以看出,當(dāng)燃盡風(fēng)擋板開度由20%增大到40%時,爐渣含碳量明顯減少,未完全燃燒就進(jìn)入尾部煙道的煤粉顆粒逐漸減少,開度在40%時未完全燃燒的煤粉顆粒已經(jīng)較少,當(dāng)燃盡風(fēng)擋板開度增大到60%時飛灰含碳量無明顯增加。同時,由于火焰中心上移,內(nèi)二次風(fēng)擋板開度和外二次風(fēng)角度的優(yōu)化選取使著火點(diǎn)后移,使燃燒器噴口結(jié)焦情況基本消失。

4.4 變氧量試驗

保持其他因數(shù)不變,改變二次風(fēng)量來調(diào)整爐膛出口過量空氣系數(shù)。由于需要保證風(fēng)箱風(fēng)壓,爐膛出口氧量最低只能達(dá)到3.5%。設(shè)定爐膛出口氧量分別為3.72%、4.27%、4.6%、5.26%,觀察氧量變化對 NOx的排放量和鍋爐效率的影響,其結(jié)果如圖4所示。

圖4 爐膛出口氧量與NOx生成量、鍋爐效率的關(guān)系

爐膛出口氧量為3.72%時,NOx的排放量最低為451 mg/m3,鍋爐效率為92.87%;爐膛出口氧量增加到4.27%時,NOx的排放量變?yōu)?08 mg/m3,效率為93.03%;氧 量 為 4.5% 時,NOx的 排 放 量 為485 mg/m3,效率為 93.5%;當(dāng)氧量增加到 5.26% 時,NOx的排放量增加到最高值為514 mg/m3,鍋爐效率升高到93.12%。總體而言,NOx的排放量隨氧量的增加而增加,效率隨氧量的增加而升高。氧量的增加使過量空氣系數(shù)增加,燃料燃燒更充分,飛灰含碳量降低,鍋爐效率隨之增加而NOx的生成量也增加。

由于電廠燃煤為取自多地的混煤,燃煤的揮發(fā)分含量在28%~41%之間波動。當(dāng)燃燒揮發(fā)分較高的煤時,氧量的降低并不會引起飛灰可燃物的增加;同時由于氧量的降低使排煙溫度降低,排煙熱損失降低,進(jìn)而燃燒效率會相對增加。燃煤揮發(fā)分較高使得燃燒初期大量的揮發(fā)分會在低氧的情況下燃燒,強(qiáng)化了還原性氣氛,降低NOx的生成量。

氧量較低時,效率較小且易發(fā)生結(jié)焦,因此爐膛出口氧量選取4.5% ~5.5%較為合適。

5 結(jié)論

1)改前爐膛出口 NOx的排放量為650~750 mg/m3,改造之后實測的爐膛出口NOx的排放量可降到400~500 mg/m3,降低了30% ~40%。

2)鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行時,二次風(fēng)擋板開度為100%,可保證射流強(qiáng)度和二次風(fēng)量的要求,將內(nèi)二次風(fēng)擋板開度減小到60%,NOx的排放量略有增加,對燃燒器噴口的結(jié)渣有所緩解。

3)燃燒器外二次風(fēng)葉片角度選取為45°時,NOx的生成量為477 mg/m3,略高于外二次風(fēng)葉片角度為40°時NOx的生成量459 mg/m3,但外二次風(fēng)葉片角度越高,越能有效緩解燃燒器噴口的結(jié)渣問題。

4)燃盡風(fēng)有效地實現(xiàn)了軸向的空氣分級,燃盡風(fēng)擋板開度在達(dá)到40%以后,主燃區(qū)的還原性和燃盡區(qū)的富氧性就達(dá)到平衡。當(dāng)燃盡風(fēng)擋板開度達(dá)到40%時,NOx的排放量為485 mg/m3,此時爐內(nèi)的可燃物燃燒較為完全,且燃盡區(qū)的強(qiáng)富氧性并未引起NOx的生成量增加。

5)考慮效率及鍋爐內(nèi)的結(jié)焦問題,氧量需控制在4.5% ~5.5%之間,此時NOx的生成量為500 mg/m3左右,與最低的NOx的生成量451 mg/m3相比,差距在可接受范圍內(nèi),可根據(jù)NOx的排放量及飛灰含碳量進(jìn)行調(diào)整。NOx的排放量較高時,可適當(dāng)降低氧量;反之,則適當(dāng)增大氧量。飛灰含碳量高時,可適當(dāng)增大氧量;反之,則適當(dāng)降低氧量。將氧量控制在4.5%左右,燃燒效率與改前基本持平。

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