馬雁,王非,郭琳
(1. 鄭州電力高等專科學(xué)校 電力工程系,河南鄭州 450000;2. 中電投河南電力有限公司技術(shù)信息中心,河南 鄭州 450001;3. 鄭州電力高等專科學(xué)校 電力工程系,河南 鄭州 450000)
某火電廠2號主變采用上海某公司生產(chǎn)的戶外三臺單相變壓器DFP-240000/500,額定容量3×240 MV·A,額定電壓比550-2×2.5%/22 kV,單相、雙線圈銅繞組、無載調(diào)壓、油浸式、強迫油循環(huán)風(fēng)冷,2009年11月投運。故障發(fā)生前,2號機組有功功率312 MW,無功功率13.31 MV·A,主變A相高壓側(cè)電流731 A,設(shè)備運行正常。2014年6月28日2時16分,2號主變A相故障跳閘,出現(xiàn)“主變輕瓦斯、重瓦斯”動作,檢查主變外觀無異常,檢查瓦斯繼電器中存在氣體。
氣體繼電器也叫瓦斯繼電器,是變壓器的保護(hù)元件。電力變壓器運行規(guī)程規(guī)定“800 kV·A及以上油浸式變壓器必須裝設(shè)瓦斯保護(hù)”。瓦斯繼電器安裝在變壓器油枕與油箱之間的管道內(nèi),如果油浸式變壓器內(nèi)部發(fā)生放電故障,放電所產(chǎn)生的電弧會使變壓器油進(jìn)行分解,產(chǎn)生諸如甲烷(CH4)、乙炔(C2H2)、氫氣(H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、乙烯(C2H4)、乙烷(C2H6)等多種特征氣體,并且故障現(xiàn)象越嚴(yán)重,所產(chǎn)生的氣體量也越大。產(chǎn)生的氣體由變壓器內(nèi)部向上部油枕運動過程中,必需要經(jīng)過瓦斯繼電器。若氣體含量較少,氣體在瓦斯繼電器內(nèi)聚積,使浮子下降,繼電器一組常開觸點閉合,輕瓦斯動作發(fā)信號;若氣體含量較大,熱油流與熱氣流通過瓦斯繼電器快速沖出,推動繼電器內(nèi)擋扳動作,另一組常開觸點閉合,重瓦斯動作斷路器跳閘,切除故障變壓器。
在現(xiàn)場,能夠引起氣體繼電器保護(hù)動作的原因有很多,比如,變壓器內(nèi)部發(fā)熱產(chǎn)生氣體;變壓器內(nèi)部發(fā)生短路或放電現(xiàn)象;溫度變化引起的油面降低現(xiàn)象;漏油引起的油面降低現(xiàn)象等[1-3]。
根據(jù)文獻(xiàn)[4]規(guī)定,現(xiàn)場如遇到氣體繼電器輕瓦斯保護(hù)動作發(fā)出信號時,應(yīng)立即檢查變壓器,查明動作原因是否為積聚空氣、油位降低、二次回路或變壓器內(nèi)部故障。如遇到氣體繼電器重瓦斯保護(hù)動作跳閘時,應(yīng)查明是否呼吸不暢或排氣未盡,外觀是否有反映故障性質(zhì)的異?,F(xiàn)象,氣體繼電器中積聚氣體的數(shù)量及是否可燃,氣體繼電器中氣體和油中溶解氣體的色譜分析結(jié)果等。
本次故障發(fā)生時,根據(jù)“2號主變A相故障跳閘,出現(xiàn)主變輕瓦斯、重瓦斯動作”這一現(xiàn)象,首先應(yīng)對主變外觀進(jìn)行檢查,在保證主變外觀無異?,F(xiàn)象時,再對變壓器油及瓦斯繼電器內(nèi)氣體分別進(jìn)行色譜分析。
經(jīng)查,主變A相外觀無明顯異?,F(xiàn)象,取2號主變A相氣體繼電器內(nèi)氣體和本體油樣回實驗室進(jìn)行色譜分析,以便查明變壓器內(nèi)部發(fā)生了何種故障致使瓦斯保護(hù)動作導(dǎo)致2號主變A相跳閘。
色譜分析是指將收集到的氣體用色譜儀對所含H2、O2、CO、CO2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2等氣體進(jìn)行定性和定量分析,根據(jù)所含組分名稱和含量準(zhǔn)確判斷故障性質(zhì)、發(fā)展局勢、嚴(yán)重程度。
利用氣相色譜法分析油中溶解氣體,是檢測變壓器等設(shè)備內(nèi)部故障的一種有效的預(yù)防性試驗方法。對于運行的變壓器,溶解氣體含量的注意值如表1所示。
表1 變壓器中溶解氣體含量的注意值Tab. 1 The value of the dissolved gas content in the transformer μL/L
根據(jù)文獻(xiàn)[5]中對乙炔和總烴產(chǎn)生的故障判斷如表2所示。
2號主變A相本體油樣的色譜分析數(shù)據(jù)及2號主變A相瓦斯繼電器內(nèi)氣體的色譜分析數(shù)據(jù)如表3所示。而2號變壓器在正常運行時,主變本體油樣的色譜分析數(shù)據(jù)如表4所示。
對比表3、表4數(shù)據(jù)可知,油中含有故障特征氣體,C2H2含量已遠(yuǎn)超表1中所規(guī)定的注意值。根據(jù)表2分析可知,當(dāng)變壓器油中出現(xiàn)C2H2這種故障特征氣體時,通常是由于變壓器內(nèi)部發(fā)生電弧或放電現(xiàn)象。如果其他組分沒有超出注意值,僅乙炔超出注意值很多并且增長較快,則可能是設(shè)備內(nèi)部存在高能量的放電故障[6-8]。據(jù)表2—表4中C2H2、H2和總烴的數(shù)據(jù)分析,可初步判斷為變壓器內(nèi)部存在放電故障,故對變壓器立即解備轉(zhuǎn)搶修。
表2 C2H2和總烴產(chǎn)生的故障分析Tab. 2 Fault analysis of acetylene and total hydrocarbon
表3 故障時油色譜分析數(shù)據(jù)Tab. 3 Oil chromatographic analysis data for the abnormal operation μL/L
表4 正常運行時油色譜分析數(shù)據(jù)Tab. 4 Oil chromatographic analysis data for the normal operation μL/L
對變壓器內(nèi)部進(jìn)行全面檢查,結(jié)果發(fā)現(xiàn):
1)2號主變A相的高壓套管底部接線端子與固定端子之間有0.5~1.0 mm間距,兩部位接觸不良,有燒蝕現(xiàn)象,如圖1所示。這是本次變壓器高壓側(cè)A相套管內(nèi)部故障導(dǎo)致變壓器本體重瓦斯保護(hù)動作斷路器跳閘的主要原因。
2)2號主變A相高壓側(cè)分接開關(guān)支撐法蘭有裂紋,如圖2所示。
檢查變壓器其余各部件均正常,未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象。
將2號主變A相的高壓側(cè)套管拆下后發(fā)現(xiàn),底部接線端子與固定端子之間有0.5~1.0 mm間距,拉桿裝配尺寸低于標(biāo)準(zhǔn)要求10 mm。分析本次故障原因為套管在組裝時裝配不到位,緊固力不夠,裝配存在缺陷,造成套管底部接線端子接觸不良,進(jìn)而發(fā)展到套管多處出現(xiàn)電流燒蝕,最終在底部接觸面發(fā)生嚴(yán)重?zé)g,產(chǎn)生氣體,致使變壓器瓦斯動作跳閘。
圖1 主變高壓側(cè)套管底部接線端子與固定端子之間放電燒蝕現(xiàn)象(A相)Fig. 1 Discharge ablation phenomenon of the main transformer high voltage side casing bottom terminals and fixed terminals(A-phase)
圖2 分接開關(guān)固定板支撐法蘭有裂紋(A相)Fig. 2 Cracks on the tap switch fixing plate supporting flange(A-phase)
對2號主變A相的分接開關(guān)進(jìn)行了解體檢查,各分接位置動靜觸頭接觸面良好無異常,但分接開關(guān)上下支撐法蘭有裂紋。經(jīng)分析確認(rèn),分接開關(guān)上下支撐法蘭的裂紋是受外力作用而引起,主要原因是由于分接開關(guān)裝配不良,受應(yīng)力過大[9-10]。
針對3.4節(jié)故障原因,對變壓器進(jìn)行故障處理:
1)更換A相變壓器高壓側(cè)套管,并按照高壓套管廠家裝配要求,安裝套管拉桿等部件。
2)更換A相變壓器分接開關(guān)上下支撐法蘭。安裝時按工藝要求施工,確保分接開關(guān)安裝質(zhì)量。
3)檢查B、C相高壓套管裝配尺寸,確認(rèn)裝配數(shù)據(jù)符合要求。
4)B、C兩相變壓器分接開關(guān)在檔位切換活動正常和直流電阻測量值符合規(guī)定的情況下,此次不安排檢查,如遇機組長期停運,應(yīng)安排對分接開關(guān)進(jìn)行檢查。
5)2號主變搶修后期各項工作,所有人員要責(zé)任到位,各項操作中要堅持安全第一的原則,盡快盡早并保質(zhì)保量的完成2號主變搶修任務(wù)。
2號主變A相的高壓側(cè)套管更換完畢,分接開關(guān)支撐法蘭更換完畢,變壓器濾油至油質(zhì)合格,變壓器抽真空達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后,進(jìn)油開始熱油循環(huán)。至此,2號主變A相故障跳閘事故處理完畢。此例表明,瓦斯保護(hù)作為變壓器的主保護(hù)對電力變壓器的安全運行起到了至關(guān)重要的作用,瓦斯保護(hù)動作后,運行人員應(yīng)對變壓器進(jìn)行認(rèn)真檢查,必要時要根據(jù)氣體含量進(jìn)行色譜分析,并根據(jù)電力變壓器運行規(guī)程及溶解氣體分析判斷導(dǎo)則來判斷變壓器的故障性質(zhì),以采取合理措施。
[1] 孟慶大,楊敏祥,毛婷. 一起500 kV高壓套管油位低缺陷的分析與處理[J]. 電瓷避雷器,2013(1):12-15.MENG Qingda,YANG Minxiang,MAO Ting. Analysis and treatment of low oil level defect of a 500 kV high voltage bushing[J]. Insulators and Surge Arresters,2013(1):12-15(in Chinese).
[2] 湯昕. 農(nóng)網(wǎng)10 kV配電變壓器的防雷改進(jìn)措施研究[J]. 電瓷避雷器,2011(2):53-56.TANG Xin. Study of lightning protection improving measures of 10 kV distribution transformer in rural power grid[J]. Insulators and Surge Arresters,2011(2):53-56(in Chinese).
[3] 徐鵬,李世元,甘鵬,等. 雷擊配電變壓器事故分析及防雷措施研究[J]. 電瓷避雷器,2011(4):57-62.XU Peng,LI Shiyuan,GAN Peng,et al. Analysis of lightning-strike fault of distribution transformer and study on lightning protection measures[J]. Insulators and Surge Arresters,2011(4):57-62(in Chinese).
[4] 中華人民共和國電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn). DL/T 572—2010 電力變壓器運行規(guī)程[S]. 北京:中國電力出版社,2010.
[5] 中華人民共和國電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn). DL/T 722—2000 變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則[S]. 北京:中國電力出版社,2000.
[6] 鄭平. 永安火電廠2號主變故障的診斷分析及處理[J]. 高壓電器,2004,40(1):77-77,79.ZHENG Ping. Diagnosis and treatment of fault for No.2 main transformer at a power plant[J]. High Voltage Apparatus,2004,40(1):77-77,79(in Chinese).
[7] 劉常碧. 某廠2號主變故障跳閘事故分析[J]. 沈陽工程學(xué)院學(xué)報:自然科學(xué)版,2014,10(1):58-60.LIU Changbi. Analysis on the trip accident of 2#main transformer switch in one factory[J]. Journal of Shenyang Institute of Engineering:Natural Science,2014,10(1):58-60(in Chinese).
[8] 王竟慧.一起主變故障的分析處理[J]. 高電壓技術(shù),2005,31(7):79-79,81.WANG Jinghui. Fault analysis and treatment of the voltage transformer[J]. High Voltage Engineering,2005,31(7):79-79,81(in Chinese).
[9] 王忠毅,嚴(yán)平. 主變輕瓦斯保護(hù)動作后的原因分析及處理[J]. 高電壓技術(shù),2005,31(5):87-88.WANG Zhongyi,YAN Ping. Analysis of fault after operation of light gas relay protection of transformer[J]. High Voltage Engineering,2005,31(5):87-88(in Chinese).
[10] 張國穩(wěn),祁光勝. 主變壓器高壓套管將軍帽缺陷分析及處理[J]. 電網(wǎng)與清潔能源,2012,28(4):98-101.ZHANG Guowen,QI Guangsheng. Analysis and treatment of defects on the main transformer HV bushing coupler[J].Power System and Clean Energy,2012,28(4):98-101(in Chinese).