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M701F聯(lián)合循環(huán)機組凝汽器真空影響探析

2014-12-21 02:23陳秋輝
機電信息 2014年27期
關(guān)鍵詞:熱耗率背壓真空度

陳秋輝

(深圳市廣前電力有限公司,廣東 深圳518054)

0 引言

凝汽器真空是影響汽輪機出力和供電煤耗的一個主要因素,往往作為機組競賽、性能考核的一項重要指標,它可以反映機組運行狀況以及冷端節(jié)能改造效果。真空變化對機組的出力影響趨勢及經(jīng)濟效益計算依據(jù),可指導(dǎo)機組經(jīng)濟運行和評價相關(guān)改造效果。本文以某南方沿海電廠的三菱3×390MW 9F燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組為例進行研究。該廠的燃機型號為M701F;汽輪機型號為TC2F-30;配置杭鍋產(chǎn)的余熱鍋爐,型號為 NG-M701F-R。

圖1 汽輪機背壓與功率曲線

1 真空值的確定

與凝汽器真空有關(guān)的有以下幾項指標:設(shè)計絕對大氣壓PS,實際絕對大氣壓P1,凝汽器真空度K,汽輪機設(shè)計背壓KS,汽輪機實際運行背壓K1。凝汽器真空度K反映的是凝汽器相對真空值,它往往直接作為衡量運行機組的凝汽器真空高低情況,是三菱機組的報警信號之一,并在DCS監(jiān)控系統(tǒng)上被跟蹤和記錄。三菱機組對凝汽器真空度K采用的算法為:K=凝汽器絕對氣壓(背壓)K1-101.327kPa,為負值,絕對值一般小于100kPa。在計算凝汽器真空度K時,算法中的被減數(shù)若采用實際絕對大氣壓P1或設(shè)計絕對大氣壓PS,由于處于不同大氣壓地域和不同的機組,得出凝汽器真空度K因此有一定的偏差,造成各廠數(shù)據(jù)的統(tǒng)計口徑存在偏差的可能。據(jù)查,該廠設(shè)計絕對大氣壓PS=100.8kPa,用于計算的定值101.327kPa與標準大氣壓P0=101.3kPa差異較小。用標準大氣壓P0或定值代替實際絕對大氣壓PS計算凝汽器真空度K,用作報警信號方面,可以更可靠地避免現(xiàn)場氣壓表記讀數(shù)誤差和信號失真的影響。

2 真空度對機組的影響

2.1 真空度與汽輪機功率和熱耗率的關(guān)系

為方便描述,將汽輪機背壓對汽輪機功率和熱耗率的修正曲線圖拆分為2個單獨的修正曲線圖,如圖1、圖2所示。

汽輪機背壓與機組功率的修正多項關(guān)系式如下[1]:

y= -2.142 163 916 9e-06x5+7.084 095 816 1e-05x4-8.314 845 099 2e-04x3+3.798 562 980 5e-03x2-6.106 583 197 9e-03x + 1.008 524 579 8e+ 00;R2=9.999 784 520 5e-01

背壓與熱耗率的修正多項關(guān)系式如下:

y=-2.207 212 078e-06x5-7.314 760 468 2e-05x4+864 280 261 42e-04x3-4.023 826 617 5e-03x2+6.822 795 098 8e-03x +9.906 953 131 9e- 01;R2=9.999 794 594 9e-01

圖2 汽輪機背壓與熱耗曲線

真空度在-99~-90kPa變化時,按標準大氣壓P0與凝汽器真空度K的換算中,汽輪機實際運行背壓K1一般在2.3~11.3kPa之間變化。從圖1、圖2可以看出,當 K1在4.5~11kPa之間變化時,機組出力系數(shù)和熱耗率的變化曲線基本表現(xiàn)為按一定的斜率變化的直線;而在K1小于4.5kPa(對應(yīng)最高點的凝汽器真空度約在96.8kPa)時,機組出力系數(shù)和熱耗率的變化曲線開始有拐點并略朝下。

以上兩組曲線的變化情況表明,在真空度K絕對值小于96.8kPa時,真空度越高,對機組的出力和熱耗率越有利,而真空度K絕對值大于96.8kPa后,真空度越高,對機組的出力和熱耗率影響很小,甚至負面。所以在溫度較高的季節(jié),應(yīng)采用增開循環(huán)水泵臺數(shù)以增加冷卻水流量和提高凝汽器鈦管換熱系數(shù)等方法來提高機組的真空度;而在低溫天氣,應(yīng)控制循環(huán)水冷卻水流量(或采用變頻)和凝結(jié)水的過冷度,以達到在滿足機組的出力和熱耗率在較好的工況下,減少廠用電。

2.2 經(jīng)濟計算

假設(shè)采用機組年平均運行負荷取在300MW、機組真空度絕對值前后從90kPa到95kPa變化、基準為設(shè)計大氣壓力、機組每年運行2 000h等為例,評估真空度K對機組運行的經(jīng)濟性時,計算過程如表1所示。

由90kPa提高到95kPa,從圖1中幾乎呈直線的曲線關(guān)系看出,真空與功率的變化斜率約為:5.05MW/(10×0.5kPa),每年多發(fā)電約為:4 950 932.3元/(10×0.5kPa)。即按凝汽器真空度處在96.8kPa以下并在表1條件下作估算,若凝汽器真空度每變化1kPa,則發(fā)電量就會變化0.52MW、每年多或少發(fā)電近500萬元;影響功率和熱耗率分別為0.3%和0.35%。

表1 經(jīng)濟計算過程

對以上計算結(jié)果,有兩個補充說明:(1)上述兩個修正曲線是對整個聯(lián)合循環(huán)機組的修正,所以產(chǎn)生的變化是按整個機組的功率和熱耗率而言,而不必再按汽輪機組129.4MW的功率份額進行折扣計算;(2)從圖1、圖2的修正曲線可以看出,汽輪機背壓對機組功率和熱耗率的變化都反映出吻合的一面,即當汽輪機背壓降低,機組功率上升、機組熱耗率下降;反之亦然。說明以上真空度變化產(chǎn)生的發(fā)電量和發(fā)電效益值都是純盈虧的,是反映運行機組真空是否合理的主要依據(jù)。

2.3 真空度的其他影響

凝汽器真空度也是影響該機組除氧的重要指標。由于三菱9F聯(lián)合循環(huán)機組熱力系統(tǒng)比較簡單,凝汽器的冷卻面積相對較大,凝結(jié)水再循環(huán)進入凝汽器內(nèi)部后分成多個支管,布置在鈦管上面,支管上都裝有多6個將凝結(jié)水霧化的噴頭,在霧化狀態(tài)中的凝結(jié)水更有利于受熱和釋放出雜氣,因此凝汽器可以作為較好的真空除氧器使用,滿足無熱力除氧器系統(tǒng)的使用條件。根據(jù)道爾頓定律和亨利定律得出,在同一溫度下,凝汽器真空度越低,則除氧效果越理想。

3 結(jié)語

通過改造或加強凝汽器系統(tǒng)的維護,合理改善凝汽器真空度,可以提高機組出力和降低煤耗,同時防止汽水系統(tǒng)承壓金屬部件腐蝕。

[1]日本三菱重工.PLANT DESING AND SYSTEM DESCRIPION(SD)& OPERATION PROCEDURES AND INSTRUCTION(OP)& MAINTENANCEPROCEDURES AND INSTRUCTION(OP)(M701F)

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