時均宏
(華電國際十里泉電廠,山東 棗莊 277000)
ZGM133磨煤機(jī)液壓油站油溫異常升高的原因及舉措
時均宏
(華電國際十里泉電廠,山東 棗莊 277000)
近年來建設(shè)投產(chǎn)的1000MW火力發(fā)電機(jī)組基本都采用了ZGM133型磨煤機(jī)作為制粉設(shè)備,這種磨煤機(jī)適應(yīng)變負(fù)荷能力強(qiáng),噪音小等優(yōu)點。為確保磨煤機(jī)的出力和運(yùn)行穩(wěn)定,它的液壓加載油站運(yùn)行狀況顯得尤為重要,由于液壓加載油壓力處于變加載狀態(tài),并且壓力必須保持在3.5--15MPa,因此壓力油很容易發(fā)熱使得油溫升高。本文著重探究引起磨煤機(jī)液壓油油溫升高的原因以及要采取的措施,以便大家共勉。
冷油器;油泵;液壓油
近年來建設(shè)投產(chǎn)的1000MW火力發(fā)電機(jī)組基本都采用了ZGM133型磨煤機(jī)作為制粉設(shè)備,這種磨煤機(jī)適應(yīng)變負(fù)荷能力強(qiáng),噪音小等優(yōu)點。為確保磨煤機(jī)的出力和運(yùn)行穩(wěn)定,它的液壓加載油站運(yùn)行狀況顯得尤為重要,由于液壓加載油壓力處于變加載狀態(tài),并且壓力必須保持在3.5--15MPa,因此壓力油很容易發(fā)熱使得油溫升高。油溫升高后得不到有效的冷卻就會使得油質(zhì)快速老化,如更換不及時的話會嚴(yán)重影響磨煤機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行,并且對磨煤機(jī)液壓變加載系統(tǒng)的密封件造成嚴(yán)重的次級危害。
磨煤機(jī)液壓變加載系統(tǒng)是磨煤機(jī)的重要組成部分,由液壓泵站、管路、加載油缸、蓄能器等部件組成。其功能如下:液壓系統(tǒng)通過改變加載油缸的加載壓力為磨輥提供隨負(fù)荷而變化的碾磨力,其大小由比例溢流閥根據(jù)負(fù)荷變化的指令信號來控制液壓系統(tǒng)的加載壓力來實現(xiàn)。高壓泵站安裝在靠近磨煤機(jī)的基座上,蓄能器直接安裝在加載油缸上,油缸下端與磨煤機(jī)基座鉸接相連,三個帶蓄能器的油缸由高壓泵站提供動力。高壓泵站由管路連接到加載油缸上,連接管路可采用20號冷拔無縫鋼管,管道經(jīng)過酸洗鈍化處理,管路連接采用焊接式管接頭。油箱容積920L,第一次加油量約820L。采用YB-N46抗磨液壓油,油液經(jīng)過過濾精度≤10μm的液壓濾油機(jī)進(jìn)行過濾。當(dāng)系統(tǒng)油液清潔度達(dá)到NAS1638標(biāo)準(zhǔn)八級時,液壓泵站系統(tǒng)方可投入運(yùn)行。
本磨煤機(jī)液壓變加載系統(tǒng)油泵采用PFG-214/RO型齒輪泵,壓力等級25MPa,功率7.5kW,轉(zhuǎn)速1450r/min,最大流量20L/min,油泵最大工作壓力15MPa。旋轉(zhuǎn)方向從泵軸端看為順時針方向。油泵組安裝在油箱上蓋上,為加載系統(tǒng)提供動力油源。
冷卻器的最大油壓和水壓1.2MPa,換熱量7.5---15KW,油和水的流量55---125L/min,換熱管為紫銅管。冷卻器用于冷卻加載系統(tǒng)的回油,當(dāng)油箱油溫升到60℃時,冷油器回水電磁閥打開通冷卻水以冷卻油液;當(dāng)油箱油溫低于50℃時,冷油器回水電磁閥關(guān)閉停冷卻水,冷卻水為閉式水。
每臺1000MW機(jī)組共配置五臺磨煤機(jī),磨煤機(jī)投產(chǎn)在運(yùn)行半年后磨煤機(jī)液壓變加載油站油溫升至60℃以上甚至達(dá)到80℃而降不下來,造成了油質(zhì)的嚴(yán)重惡化和浪費(fèi),不得不重新更換新油。經(jīng)過聯(lián)系廠家分析檢查,主要有以下幾方面的原因:
(1)磨煤機(jī)磨盤炭精密封環(huán)磨損造成熱一次風(fēng)漏風(fēng)烘烤磨煤機(jī)液壓油系統(tǒng)管路和液壓油缸使得回油溫度升高。
(2)磨煤機(jī)液壓加載油系統(tǒng)比例溢油閥和液動換向閥參數(shù)設(shè)定不合理使得電磁閥發(fā)熱量大,特別是低出力時回油量太少不能帶走電磁閥的發(fā)熱量使得油溫升高。
(3)磨煤機(jī)液壓變加載系統(tǒng)冷卻器冷卻水管路設(shè)計為四分管太細(xì),冷卻水量不足。
(4)磨煤機(jī)液壓變加載系統(tǒng)冷卻器冷卻水有電磁閥控制,在電磁閥打開時由于電磁閥節(jié)流和發(fā)熱降低了冷卻效果。
針對以上分析的原因我們采取如下措施:
(1)充分利用機(jī)組負(fù)荷峰谷切換磨煤機(jī)定期對磨煤機(jī)磨盤炭精密封環(huán)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)有磨損及時進(jìn)行封堵,有效的防止了磨煤機(jī)熱一次風(fēng)的泄漏。
(2)利用機(jī)組小修期間重新對磨煤機(jī)液壓變加載系統(tǒng)比例溢油閥進(jìn)行實驗校正。
(3)對于磨煤機(jī)液壓變加載系統(tǒng)冷卻器冷卻水進(jìn)回水管路更換為六分管(只更換2臺磨煤機(jī)以便于比較),加大冷卻水量。
(4)剩余的3臺磨煤機(jī)將油冷卻器冷卻水進(jìn)水管上的電磁閥閥芯拆除,以減少節(jié)流和發(fā)熱。
通過以上措施的實施,磨煤機(jī)液壓變加載油站的油溫得到了有效的控制,基本維持在45℃左右。這樣穩(wěn)定運(yùn)行運(yùn)行半年左右,磨煤機(jī)液壓油站油溫又開始升高。經(jīng)過檢查之前所采取的措施都很正常,懷疑是磨煤機(jī)液壓變加載油站油泵有問題,隨即將油泵取出檢查發(fā)現(xiàn)油泵的PE密封損壞,將其更換后油溫恢復(fù)正常。分析原因為之前由于長期高油溫運(yùn)行造成了油泵PE密封的老化,油泵在油箱浸于油中,油泵PE密封損壞后,壓力油在油箱內(nèi)打循環(huán),由于油壓很高產(chǎn)生大量的摩擦熱引起了油溫的升高。現(xiàn)在將磨煤機(jī)液壓油泵的PE密封重新更換后油箱油溫一直保持在45℃安全范圍內(nèi)。
在磨煤機(jī)運(yùn)行中,加強(qiáng)對液壓系統(tǒng)的監(jiān)測,例如工作壓力、噪聲和振動情況、油溫、油質(zhì)及油液清潔度的監(jiān)測,以便及時發(fā)現(xiàn)問題和采取相應(yīng)措施,確保其工作正常。輔助系統(tǒng)地運(yùn)行健康情況會直接影響到磨煤機(jī)健康穩(wěn)定運(yùn)行,因此在運(yùn)行過程中,嚴(yán)禁打開油箱人孔蓋和注油孔,嚴(yán)防污染物侵入油箱。我們定期利用高性能的濾油機(jī)進(jìn)行在線旁路濾油控制油液清潔度,保持高壓油系統(tǒng)油液清潔度達(dá)到NAS1638標(biāo)準(zhǔn)八級,含水量≤千分之二,以進(jìn)一步提高加載系統(tǒng)的運(yùn)行可靠性。
時均宏(1971—),男,山東滕州人,助工,研究方向:火電廠鍋爐。