王海霞 董尉民 李喜英 徐炳坤
(1.安陽鋼鐵股份有限公司 2.安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院)
安鋼3 號高爐投產(chǎn)以后,公司日產(chǎn)鐵量增加了1 萬噸左右,要實現(xiàn)完全的鐵鋼平衡,對第二煉軋廠三座150 t 轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)組織水平提出了更高的要求。要全力釋放轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能,鐵水轉(zhuǎn)運(yùn)效率必須滿足轉(zhuǎn)爐冶煉節(jié)奏的需要。經(jīng)過不斷的摸索與優(yōu)化,采用鐵水罐向鐵水包折兌模式,部分代替?zhèn)鹘y(tǒng)的混鐵爐供鐵模式,實現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐高效兌鐵,為公司整體的鐵鋼物流剛性銜接奠定了良好的基礎(chǔ)保障。
隨著以3 號高爐為核心的鐵前配套工程的相繼投產(chǎn),安鋼逐步完成了鐵、鋼產(chǎn)能匹配,具備了年產(chǎn)千萬噸鋼的產(chǎn)能水平,三座150 t 轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)模式也由原來三開二的不飽和生產(chǎn)狀態(tài),轉(zhuǎn)變?yōu)槿_三的飽和生產(chǎn)狀態(tài)。其鐵鋼匹配工藝流程如圖1 所示。
圖1 鐵鋼匹配工藝流程
安鋼3 號高爐投產(chǎn)后,出鐵采用170 t 鐵水罐,運(yùn)輸采用火車轉(zhuǎn)運(yùn)鐵水,全部供應(yīng)3 座150 t 轉(zhuǎn)爐,約占第二煉軋廠鐵水消耗量的60% ~70%,其余鐵水由1 號、2 號兩座2000 m3級高爐供應(yīng)。其主要工藝參數(shù)見表1。
表1 主要工藝參數(shù)
安鋼第二煉軋廠配置有一座1300 t 混鐵爐為三座150 t 轉(zhuǎn)爐供應(yīng)鐵水。作為傳統(tǒng)的鐵鋼匹配模式,混鐵爐有利于緩解因高爐和轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)節(jié)奏的不匹配而造成的物流矛盾。在鐵水壓力不大,轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)節(jié)奏處于不飽和狀態(tài)時,運(yùn)到煉鋼廠的鐵水罐,要先兌入混鐵爐,在爐內(nèi)適度的保溫和儲存。當(dāng)爐內(nèi)存鐵量和后續(xù)鐵水預(yù)計入廠量能夠滿足連鑄澆次所需鐵水量時,再從混鐵爐翻鐵至鐵水包內(nèi),根據(jù)工藝需要經(jīng)過鐵水預(yù)處理后,再兌入轉(zhuǎn)爐。其工藝流程如圖2 所示。
圖2 混鐵爐模式
要完全實現(xiàn)鐵鋼平衡,必須加快煉鋼生產(chǎn)節(jié)奏,才能消化全部鐵水。因此,轉(zhuǎn)爐冶煉周期由原來的45 min 以上,逐步壓縮到33 min ~35 min,而混鐵爐從兌鐵入爐到翻鐵入包需要30 min 左右。由于只有一座混鐵爐,其供鐵節(jié)奏遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足冶煉節(jié)奏,成為限制煉鋼效率的瓶頸問題。
為了滿足3 號高爐投產(chǎn)后的鐵鋼匹配需要,經(jīng)過不斷的嘗試和優(yōu)化,逐步建立并完善了鐵水罐-鐵水包折兌模式。即鐵水罐車進(jìn)廠后,鐵水不再兌入混鐵爐,而是由鐵水罐直接倒入鐵水包中,選擇性的經(jīng)過鐵水預(yù)處理后,再由天車吊運(yùn)兌入轉(zhuǎn)爐。高爐出鐵采用170 t 鐵水罐,出鐵量為150 t ~160 t,基本可以滿足轉(zhuǎn)爐160 t 鐵水裝入量的需求。其工藝流程如圖3 所示。
圖3 折兌模式
鐵水罐—鐵水包折兌模式相比混鐵爐模式,作業(yè)效率高,運(yùn)行周期短,熱損失少,入轉(zhuǎn)爐鐵水溫度得到有效保證,為提高廢鋼比、多配加含鐵廢料,進(jìn)一步降低鋼鐵料成本奠定了基礎(chǔ)。而且,不經(jīng)混鐵爐周轉(zhuǎn),減少了煤氣消耗和耐材消耗。因此,要提高轉(zhuǎn)爐兌鐵效率,重點是要提高鐵水罐-鐵水包折兌裝爐的比例。
鐵水罐-鐵水包折兌模式下,鐵水罐的容鐵量能否滿足轉(zhuǎn)爐裝入量需求是鐵鋼高效匹配的關(guān)鍵。在3 號高爐投產(chǎn)之后,鐵-鋼生產(chǎn)達(dá)到平衡,150 t 轉(zhuǎn)爐可以實現(xiàn)連續(xù)、滿負(fù)荷生產(chǎn),鐵水周轉(zhuǎn)速度加快,鐵水罐因為等待而粘罐的幾率減小。通過加強(qiáng)節(jié)點控制,建立鐵水物流調(diào)配的運(yùn)行時刻表,提高出鐵、調(diào)車、運(yùn)輸、折鐵、渣鐵罐周轉(zhuǎn)等工序作業(yè)的準(zhǔn)時性,實行系統(tǒng)管控,實現(xiàn)煉鐵、煉鋼生產(chǎn)的準(zhǔn)時化運(yùn)行。
充分利用信息化系統(tǒng)中信息流與物質(zhì)流的同步在線反饋優(yōu)勢,通過鐵前MES 物流執(zhí)行系統(tǒng)及時掌握高爐出鐵時刻、鐵水成分和溫度等信息,加強(qiáng)高爐出鐵、鐵水質(zhì)檢、機(jī)車運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)間的動態(tài)調(diào)度與協(xié)同,實現(xiàn)鐵水調(diào)度的一體化管控。
以生產(chǎn)作業(yè)計劃為基準(zhǔn),按照煉鋼模型和鋼種對鐵水成分、溫度的要求,完善鐵水抽檢標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)范,特別是高爐生產(chǎn)波動時,根據(jù)鐵水溫度和成分差異實行多罐折兌,及時測溫、取樣分析、動態(tài)調(diào)整,提高入爐鐵水穩(wěn)定性,為轉(zhuǎn)爐穩(wěn)定操作創(chuàng)造條件。
通過現(xiàn)場測算,對天車吊運(yùn)、坐包、兌鐵、出鐵等關(guān)鍵工序環(huán)節(jié)制定作業(yè)效率標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)過程中,根據(jù)冶煉時刻表所確定的計劃生產(chǎn)時刻,下達(dá)各工序生產(chǎn)指令,在設(shè)定的作業(yè)效率范圍內(nèi)完成工序作業(yè),以充分滿足煉鋼生產(chǎn)節(jié)奏。
通過一系列管理措施的細(xì)化和完善,鐵水轉(zhuǎn)運(yùn)水平明顯提升,2013年采用鐵水罐-鐵水包高效兌鐵入爐的比例由一季度的42. 25%,提高到81.44%,有效的滿足了轉(zhuǎn)爐冶煉節(jié)奏的需要。同時,可減少混鐵爐耐材成本0.3 元/t ~0.4 元/t,每年可節(jié)約混鐵爐耐材成本100 余萬元。2013年高效兌鐵入爐比例如圖4 所示。
圖4 高效兌鐵比例折線圖
鐵水罐-鐵水包高效兌鐵煉鋼,可以減少鐵水兌入、翻出混鐵爐對耐材的沖刷、侵蝕,同時可減少二次揚(yáng)塵對環(huán)境的污染及鐵水的損失。安鋼根據(jù)工藝裝備和生產(chǎn)運(yùn)行特點,在鐵、鋼生產(chǎn)高產(chǎn)能、快節(jié)奏、剛性匹配的壓力下,通過高效的鐵水折兌模式,輔以混鐵爐模式,以高質(zhì)量的供鐵效率,促進(jìn)了轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)水平的高速提升,是安鋼在鐵鋼一體化管理,實現(xiàn)高效物流方面的有效嘗試。
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