宋偉
摘要:針對(duì)某發(fā)電廠北重產(chǎn)NC330-17.75/0.39/540/540型汽輪發(fā)電機(jī)組,冷態(tài)啟動(dòng)時(shí)低壓差脹超限影響機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的問(wèn)題,對(duì)機(jī)組滑銷系統(tǒng)和軸封系統(tǒng)進(jìn)行了詳細(xì)檢查分析,認(rèn)為導(dǎo)致機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)時(shí)低壓差脹超限的主要原因是高、中壓缸推拉桿偏心圓銷無(wú)鎖緊裝置,引起汽缸膨脹不暢及中、低壓缸軸封系統(tǒng)漏汽加快中、低壓轉(zhuǎn)子膨脹所致。并對(duì)滑銷系統(tǒng)和軸封系統(tǒng)進(jìn)行了修復(fù)處理,成功解決了機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)時(shí)低壓差脹超限問(wèn)題,提高了機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和可靠性。
關(guān)鍵詞:330MW機(jī)組 ?汽輪機(jī) ?低壓差脹 ?滑銷系統(tǒng) ?推拉桿 ?軸封系統(tǒng)
汽輪機(jī)脹差就是指汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子與汽缸在受熱膨脹時(shí)軸向膨脹的差值。通常為了提高機(jī)組的效率,汽輪機(jī)的通流間隙都要設(shè)計(jì)的盡量小,那么為了保證汽輪機(jī)較小間隙的動(dòng)靜部分不發(fā)生碰摩,就要控制好汽輪機(jī)脹差值。因此脹差是汽輪機(jī)啟動(dòng)、運(yùn)行及變工況運(yùn)行時(shí)的最重要監(jiān)視和控制的參數(shù)之一,也是影響機(jī)組安全運(yùn)行的重要因素。如果汽輪機(jī)啟動(dòng)或運(yùn)行中,出現(xiàn)脹差增大并接近報(bào)警值,甚至停機(jī)值,必須盡力降下來(lái),或打閘停機(jī),否則將危及汽輪機(jī)設(shè)備的安全。
1 機(jī)組概況
大唐遼源發(fā)電廠3、4號(hào)汽輪機(jī)是北京重型汽輪發(fā)電機(jī)有限責(zé)任公司引進(jìn)法國(guó)ALSTHOM(阿爾斯通)技術(shù)設(shè)計(jì)制造的NC330-17.75/0.39/540/540型,亞臨界,一次中間再熱,三缸,雙排汽,單軸,抽汽凝汽式汽輪機(jī)。汽輪機(jī)的滑銷系統(tǒng)及各部膨脹方向如圖1所示。
高、中壓缸滑銷系統(tǒng)采用推拉桿結(jié)構(gòu),通過(guò)推拉桿剛性連接高、中壓外缸,推力軸承座與高壓外缸之間用另一對(duì)推拉桿剛性連接,使汽缸與轉(zhuǎn)子的膨脹直接聯(lián)系在一起。各軸承座均與基礎(chǔ)臺(tái)板固定,不隨汽缸膨脹而移動(dòng)。各汽缸與軸承座通過(guò)立銷連接,高、中壓缸膨脹死點(diǎn)在中壓下缸后貓爪橫銷處,低壓外缸膨脹死點(diǎn)為靠近低壓缸前側(cè)排汽口的橫銷,低壓內(nèi)缸膨脹死點(diǎn)在進(jìn)汽口中線的橫銷處,各部件的膨脹方向如圖1所示。
汽輪機(jī)裝有3個(gè)差脹測(cè)點(diǎn):高壓差脹、中壓差脹和低壓差脹。其中高、中壓差脹的測(cè)量裝置分別安裝在各自的外缸缸體上,隨缸體一起移動(dòng),而低壓差脹傳感器采用靶板式位移傳感器,其探頭在低壓轉(zhuǎn)子與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子對(duì)輪處被固定在對(duì)輪保護(hù)罩上,而對(duì)輪保護(hù)罩固定在基礎(chǔ)臺(tái)板上,并不隨缸體滑動(dòng),因此3、4號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)低壓差脹的測(cè)量值并不是測(cè)點(diǎn)處轉(zhuǎn)子與缸體的膨脹差,而是中、低壓轉(zhuǎn)子在測(cè)點(diǎn)處相對(duì)于基礎(chǔ)臺(tái)板的位移量。經(jīng)北重廠家證實(shí),北重所有汽輪機(jī)的低壓差脹均采用這種測(cè)量方法。廠家提供的3、4號(hào)機(jī)組高、中、低壓差脹正常范圍為:高壓差脹-1.2~+6.6mm,中壓差脹-3.5~+6.0mm,低壓差脹-2.2~+8.0mm,對(duì)應(yīng)的測(cè)量范圍均為0~100%,超過(guò)限值10%(-10%或+110%時(shí))緊急停機(jī)。即低壓差脹停機(jī)值-3.3mm和+9.1mm。TSI測(cè)量模塊內(nèi)設(shè)置的測(cè)量范圍是-50%~+150%。
2 存在問(wèn)題
3、4號(hào)機(jī)組分別于2008年12月和2009年2月投產(chǎn)發(fā)電,均經(jīng)歷大修一次、小修三次,兩臺(tái)機(jī)組投運(yùn)以來(lái)汽輪機(jī)高、中壓缸總膨脹及高、中壓差脹均能滿足各種運(yùn)行工況的要求,但自2011年兩臺(tái)機(jī)組小修后冷態(tài)啟機(jī)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)低壓差脹值在機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)時(shí)低壓差脹已接近甚至超過(guò)停機(jī)值+9.1mm,從而使機(jī)組無(wú)法繼續(xù)沖轉(zhuǎn),必須打閘停機(jī)后進(jìn)行二次啟動(dòng),才能正常啟動(dòng)并網(wǎng)運(yùn)行,這嚴(yán)重影響了機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。但機(jī)組正常運(yùn)行和熱態(tài)啟動(dòng)時(shí)低壓差脹卻滿足差脹要求。
3 原因分析
3.1 差脹測(cè)量裝置檢查
初步懷疑低壓差脹測(cè)量探頭老化,2012年3、4號(hào)機(jī)組小修期間采用經(jīng)校驗(yàn)合格的脹差測(cè)量新探頭更換了舊探頭,同時(shí)汽輪機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)TSI整套裝置進(jìn)行了詳細(xì)檢查和效驗(yàn)試驗(yàn)。從檢查情況和校驗(yàn)數(shù)值判斷,測(cè)量裝置無(wú)異常。對(duì)低壓差脹測(cè)量裝置重新校正零位,確保測(cè)量探頭的安裝位置及測(cè)量回路正常。
3.2 機(jī)組高、中壓缸滑銷系統(tǒng)故障
通過(guò)調(diào)取2012年3、4號(hào)機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)時(shí)的機(jī)組膨脹脹值與各參數(shù)的過(guò)程趨勢(shì)曲線對(duì)比發(fā)現(xiàn),高、中壓缸總膨脹未達(dá)到要求值時(shí),低壓差脹值在短時(shí)間內(nèi)迅速增長(zhǎng)報(bào)警值,并超過(guò)控制值,而且高、中缸缸脹左右相差6.14mm,偏差較大,見(jiàn)圖2。由此分析冷態(tài)啟動(dòng)時(shí)低壓差脹超限的原因是:機(jī)組高、中壓缸滑銷系統(tǒng)故障導(dǎo)致缸體膨脹過(guò)慢,而轉(zhuǎn)子正常膨脹,出現(xiàn)正脹差超標(biāo)。
4 故障處理
2013年4月下旬和8月下旬,4號(hào)和3號(hào)機(jī)組開始A級(jí)檢修,針對(duì)汽輪機(jī)低壓差脹的異常情況及原因分析,采取了相應(yīng)的修復(fù)措施。
通過(guò)詳細(xì)檢查機(jī)組滑銷系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)如下3處問(wèn)題:
①高、中壓缸推拉桿偏心圓銷無(wú)鎖緊裝置;
②高壓缸前右側(cè)防升起裝置定位銷折斷;
③2號(hào)軸承箱與中壓缸連接立銷座螺栓松動(dòng),銷座活動(dòng)。機(jī)組采用中壓缸啟動(dòng),加熱過(guò)程中,中壓轉(zhuǎn)子先受熱向后膨脹,低壓差脹產(chǎn)生正脹差,而中壓缸由后側(cè)死點(diǎn)向前膨脹通過(guò)推拉桿推動(dòng)高壓缸一起向前膨脹。但由于高、中壓缸推拉桿偏心圓銷無(wú)鎖緊裝置導(dǎo)致中壓缸向前膨脹時(shí)偏心圓銷轉(zhuǎn)動(dòng),不能推動(dòng)高壓缸及轉(zhuǎn)子向前移動(dòng)。也就導(dǎo)致低壓正脹差持續(xù)增大直至超限。打閘停機(jī)后再次啟動(dòng),推拉桿偏心圓銷隨著中壓缸的向前膨脹,偏心部分旋轉(zhuǎn)完畢,才開始推動(dòng)高壓缸向前膨脹進(jìn)而帶動(dòng)轉(zhuǎn)子向前移動(dòng),使低壓轉(zhuǎn)子正脹差減小。這一點(diǎn)通過(guò)圖2曲線可以很好的驗(yàn)證。問(wèn)題②和③也正是高、中壓缸膨脹故障衍生出來(lái)的問(wèn)題,處理辦法:①測(cè)量調(diào)整高、中壓轉(zhuǎn)子通流間隙,并對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行軸向定位,測(cè)量推力軸承推力間隙為27mm(標(biāo)準(zhǔn):25mm-30mm),在高、中壓缸推拉桿偏心圓銷與銷孔外延相接處轉(zhuǎn)M10螺孔,并安裝鎖緊螺絲;②重新制作高壓缸前右側(cè)防升起裝置定位銷,并調(diào)整好防升起裝置間隙后進(jìn)行安裝;③更換2號(hào)軸承箱與中壓缸連接立銷座螺栓,并緊固牢靠。
通過(guò)檢查軸封系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)如下2處問(wèn)題:①中壓內(nèi)缸前軸封汽封齒向前側(cè)傾倒,共4環(huán);②低壓缸前后軸封汽封環(huán)弧端間隙大,約2.5mm。兩處問(wèn)題均導(dǎo)致軸封漏汽,由軸封結(jié)構(gòu)和芬諾原理可知:軸封供汽溫度升高,將使轉(zhuǎn)子絕對(duì)膨脹量增大,而軸封體是通過(guò)嵌套方式固定在汽缸端部,其對(duì)汽缸的放熱系數(shù)很小,汽缸的絕對(duì)膨脹量不變,進(jìn)而導(dǎo)致低壓差脹一度超標(biāo)。處理方法:①更換中壓內(nèi)缸前軸封傾倒的4環(huán)汽封齒,并調(diào)整汽封間隙至合格范圍內(nèi);②采取切割補(bǔ)焊的方法對(duì)低壓缸前后汽封環(huán)進(jìn)行補(bǔ)焊嫁接,并調(diào)整弧端間隙至合格范圍內(nèi)。
5 大修后運(yùn)行情況
2013年6月底和10月底,4、3號(hào)機(jī)組A級(jí)檢修結(jié)束,機(jī)組在各參數(shù)正常的情況下冷態(tài)啟動(dòng),能達(dá)到廠家要求的啟動(dòng)、加負(fù)荷速度;冷態(tài)啟動(dòng)時(shí)3、4號(hào)機(jī)低壓缸脹差最大值7.3mm和7.6mm,3、4號(hào)機(jī)高、中壓缸缸脹左右偏差也減小到了0.03mm,達(dá)到了正常值,啟動(dòng)順利,并網(wǎng)后也運(yùn)行正常。
6 結(jié)束語(yǔ)
大唐遼源發(fā)電廠3、4號(hào)機(jī)組低壓缸差脹在機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)時(shí)超限的主要原因是高、中壓缸推拉桿偏心圓銷無(wú)鎖緊裝置以及中、低壓軸封系統(tǒng)漏汽,導(dǎo)致高壓缸未能及時(shí)膨脹,而中、低壓轉(zhuǎn)子過(guò)快膨脹,從而出現(xiàn)低壓差脹超限問(wèn)題。對(duì)3、4號(hào)機(jī)組滑銷系統(tǒng)和軸封系統(tǒng)的故障處理是成功的,解決了冷態(tài)啟動(dòng)時(shí)低壓差脹超限對(duì)機(jī)組啟機(jī)的影響,其經(jīng)濟(jì)效益是可觀的,也大大提高了機(jī)組的運(yùn)行可靠性。
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