李晶輝,劉學子,唐 靜,李 健
(1.中國石化西北油田分公司塔河采油一廠,新疆 輪臺841604;2.中國石化江漢石油工程有限公司測錄井公司,湖北 潛江433123)
目前,塔河油田的產(chǎn)油層主要為奧陶系碳酸鹽巖和三疊系碎屑巖地層,原油生產(chǎn)面臨老區(qū)綜合含水普遍上升、原油產(chǎn)量持續(xù)下降等諸多不利因素的影響。原低壓層位、高產(chǎn)層位繼續(xù)挖潛潛力小,后期需逐步對高壓層位、特殊層位進行工業(yè)開采。射孔完井聯(lián)作工藝為塔河油田老井改層開采提供了新的完井技術(shù),為塔河油田后期原油生產(chǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。
AT 23X井身結(jié)構(gòu)為508mm×299.44m+339.75 mm×3 197.68m+244.5mm/273.1mm×5 150.00m,射孔井段為4 170.00m~4 172.00m,位于95/8"套管內(nèi)。本次射孔采用先鋒超二代127射孔彈,封隔器采用95/8"RTTS封隔器。壓井液密度 1.15g/cm3,井溫120℃。
本井選用了一只95/8"RTTS封隔器,RTTS封隔器是一種大通徑、可封隔雙向壓力的懸掛式封隔器。設(shè)計用作地層測試、酸化、注水泥塞井作業(yè)。
RTTS封隔器主要由J形槽換位機構(gòu)、機械卡瓦、封隔膠筒和液壓錨定機構(gòu)組成(見圖1)。當井下地層壓力大于液柱壓力時,封隔器液壓錨伸出卡在套管壁上,可防止封隔器下部壓力過大時推動封隔器使工具推出井眼或失封。其次還配有摩擦塊和自動J形槽套結(jié)構(gòu)。解封前,先使封隔器上下壓力平衡,然后上提直接解封。
AT23X井所選用的95/8"RTTS封隔器的技術(shù)參數(shù)為:最大外徑210mm,通徑101mm,總長1.99m,額定工作壓差55MPa,組裝井口密封件及膠筒使得耐溫能力達到204℃。
圖1 RTTS封隔器結(jié)構(gòu)
封隔器的使用工況是非常復(fù)雜和苛刻的,不但在高溫、高壓、腐蝕性氣液體環(huán)境中,而且井筒的狀況和下鉆過程,以及射孔等等因素都在影響著封隔器的座封成功率。因此,需要針對該井的情況進行風險分析和制定預(yù)防措施。
1)套管壁有泥餅或者變形,將使封隔器無法坐封或者密封不嚴密。
2)井內(nèi)懸浮雜物未清理干凈,將卡在封隔器換位槽內(nèi),封隔器無法換位坐封。
上述兩條風險防范措施是通井、刮管和洗井。
1)下鉆速度過快,封隔器遇阻噸位無法控制,損壞工具;相對于7"和51/2"封隔器,95/8"封隔器直徑更大,下鉆時的活塞效應(yīng)更顯著,更容易產(chǎn)生嚴重的激動壓力導(dǎo)致的誤射孔。
2)封隔器過井口及套管附件時遇阻,造成封隔器膠筒或其它部件損傷,導(dǎo)致工具無法坐封或坐封不嚴密。
3)下油管過程中油管和環(huán)空落物,造成管柱上提、下放遇阻、遇卡,使后期座封失敗。
4)入井油管數(shù)據(jù)不準確,封隔器坐封位置無法避開套管接箍或者附件。
5)封隔器壓縮距、座封噸位計算不準確,將導(dǎo)致座封不嚴和射孔深度錯誤。
針對上述風險,必須專人值班,嚴格控制下鉆速度,防止封隔器中途遇阻以及過大的激動壓力和強烈震動。遇阻噸位控制在2t以內(nèi)。在下鉆過程中嚴禁正轉(zhuǎn)管柱,注意防止井下落物。校深數(shù)據(jù)必須準確,避免座封在套管節(jié)箍上。
射孔起爆瞬間將產(chǎn)生縱向震動,引起管柱的縱向震動,射孔槍起爆時,槍管內(nèi)的高壓氣體向上部井段釋放,這部分高壓氣體會推動管柱向上強烈的沖擊震動,影響封隔器的密封?,F(xiàn)場采用減震油管+縱向減震器組+打平衡壓來克服射孔點火振動對封隔器座封的影響。
經(jīng)過優(yōu)化組合,確定該井的管柱結(jié)構(gòu):槍尾+射孔槍+安全槍+延時起爆器+壓力起爆器+減震器組+打孔油管+減震油管+變扣+RTTS封隔器+變扣+油管+校深短節(jié)+油管+雙公短節(jié)+油管掛+油補距。
第一步:在下入完井管柱之前,相關(guān)作業(yè)方在地面準確丈量零長長度(校深短節(jié)-封隔器中膠,封隔器中膠-射孔槍第一發(fā)炮彈),并出據(jù)書面的零長丈量、計算的記錄。按照管柱結(jié)構(gòu)依次下入射孔器、減震器、減震油管、封隔器、校深短節(jié)等。
第二步:管柱下到位后,進行校深作業(yè)并根據(jù)校深結(jié)果調(diào)整管柱(需準備足夠的調(diào)整短節(jié))。
第三步:調(diào)整管柱,連接調(diào)整短節(jié),確保封隔器位于坐封位置,射孔槍正對射孔段。同時,封隔器的封位為4 022.16m,避開套管接箍位置(4 016.8m、4 027.43 m)。然后連接調(diào)整短節(jié)+雙公+油管掛+送放單根+旋塞。丈量出滿足坐封RTTS封隔器要求的壓縮距。調(diào)整管柱并旋轉(zhuǎn)加壓坐封RTTS封隔器。
第四步:在環(huán)空打平衡壓10MPa后并進行驗封,合格后慢速正打壓至設(shè)計最高值19MPa,延時10分鐘后射孔槍起爆。
本次采用95/8"RTTS封隔器+射孔器的射孔聯(lián)作完井工藝,通過一趟管柱實現(xiàn)座封、射孔與完井作業(yè),與以往的先下射孔管柱后再下入完井管柱的施工工藝相比,不僅節(jié)省一趟下管柱作業(yè),還節(jié)省了一次封隔器校深作業(yè),縮短作業(yè)工期5天,單井節(jié)約修井成本13萬元,同時也減少了工程風險,提高了施工效率。該技術(shù)首次在塔河油田AT23X井順利成功應(yīng)用,獲取了相關(guān)作業(yè)的寶貴經(jīng)驗和施工數(shù)據(jù),為塔河油田老井改層開采完井技術(shù)提供了新的選擇。
[1]許永權(quán),葛玉波.Y441型封隔器的研制及在氣井完井射孔聯(lián)作中的應(yīng)用探討[J].科學技術(shù)與工程,2012,12(17):4281-4284.