岳淑萍
(中石化南陽能源化工有限公司,河南 南陽 473132)
橡膠填充油是一種工業(yè)潤滑油,是橡膠充油和橡膠加工過程中的重要助劑,是橡膠加工過程中僅次于生膠、炭黑的第三大原料,是合成橡膠和橡膠制品行業(yè)的重要原材料之一。經(jīng)過我廠研究所技術(shù)人員幾年來的實驗探索,研究出了符合歐盟要求的環(huán)保型橡膠填充油產(chǎn)品,并于2009年6月份,在原10萬噸/年常減壓裝置裝置的基礎(chǔ)上設(shè)計建造了目前加工能力為0.8萬噸/年的環(huán)保油生產(chǎn)裝置。
該裝置分為抽提和回收兩大部分,為防止溶劑分解,回收系統(tǒng)在負(fù)壓下操作,真空泵的無故障運(yùn)行是該系統(tǒng)平穩(wěn)操作的關(guān)鍵。該設(shè)備型號及操作參數(shù)為:型號,W5(A);工藝編號,P107;極限真空度,2800Pa;抽氣速率,200L/s;轉(zhuǎn)速為430r/min;輸送介質(zhì),氣體。自2009年6月底投入試生產(chǎn)以來至2010年8月份共計運(yùn)行了13個月,先后在短期內(nèi)反復(fù)出現(xiàn)氣缸體內(nèi)、活塞、閥盤結(jié)焦和閥片破損等情況。我們發(fā)現(xiàn)真空泵在七天的運(yùn)行時間里,平均每兩天都要進(jìn)行一次檢修,真空泵解體檢修時均能見到閥盤或氣缸體有不同程度的結(jié)焦,造成閥盤堵塞、活塞環(huán)粘連在活塞槽內(nèi)無法彈起,機(jī)泵盤車沉重,嚴(yán)重時盤不動車,這些原因造成機(jī)泵無法正常工作。
W5(A)型往復(fù)式真空泵主要有兩大部分組成,一是機(jī)械傳動部分;二是氣缸部分。工作原理是:由電機(jī)將動力通過皮帶輪上的三角皮帶傳至曲軸箱內(nèi)的曲軸上,曲軸將旋轉(zhuǎn)運(yùn)動轉(zhuǎn)變?yōu)橥鶑?fù)運(yùn)動帶動連桿和十字頭作用,使活塞在氣缸中動作,周期性地改變氣缸體內(nèi)吸、排氣閥的容積,并依靠吸排氣閥的作用,完成吸排氣運(yùn)動從而獲得所需真空度。
(1)機(jī)泵振動大,噪聲明顯,運(yùn)行電流變大。正常生產(chǎn)時,真空泵運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪聲較小。異常時機(jī)泵出現(xiàn)明顯噪聲,振動增大,運(yùn)轉(zhuǎn)不平穩(wěn)。對其電流進(jìn)行測定,一般顯示為36-44A(正常運(yùn)轉(zhuǎn)時電流為26-27A),并且表現(xiàn)為電流不穩(wěn),波動較大。停泵檢修機(jī)泵氣缸體內(nèi)出現(xiàn)結(jié)焦情況。
(2)切液閥處冒出大量白煙。正常生產(chǎn)時,每小時對真空泵切液閥進(jìn)行切液一次,除有少量液體排出外,沒有出現(xiàn)煙霧冒出。
(3)真空度抽不下來,排氣閥溫度高。裝置生產(chǎn)需要真空度在-96Kpa,出現(xiàn)故障時真空度達(dá)到-90Kpa都十分困難,停真空泵,并隔離真空系統(tǒng),系統(tǒng)不能維持現(xiàn)有真空度,在短時間真空度下降較快。檢修機(jī)泵,發(fā)現(xiàn)排氣閥內(nèi)表面堆積著黑色的結(jié)焦物致使機(jī)泵無法正常運(yùn)行,停泵后對機(jī)泵進(jìn)行盤車十分困難,甚至出現(xiàn)盤不動情況。
(4)進(jìn)氣閥盤處有雜質(zhì)。打開進(jìn)氣閥壓蓋,發(fā)現(xiàn)閥上有雜質(zhì),影響閥正常工作。
統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)真空泵故障頻繁發(fā)生的直接原因是:一是回收系統(tǒng)漏入空氣,部分溶劑被空氣攜帶進(jìn)入泵體,在高溫下發(fā)生氧化縮合進(jìn)而生成焦炭,二是出口切液不及時,液體長時間積存在缸體內(nèi)經(jīng)反復(fù)高溫壓縮最后生成焦炭。
環(huán)保油裝置開工以來,腐蝕穿孔現(xiàn)象時有發(fā)生,其主要原因:一是目前裝置操作條件超過原設(shè)計條件,原設(shè)計溶劑比正常情況為2:1,而實際中操作上達(dá)到了6:1,管線內(nèi)液體流速增加,致使管線沖刷、腐蝕加快;二是管線老化減薄嚴(yán)重,部分廢油、蒸汽管線彎頭部位厚度不足3mm,裝置改造時未被發(fā)現(xiàn);三是原料中含有微量的糠醛溶劑,原料呈酸性,也是造成管線腐蝕的另一主要原因。
裝置系統(tǒng)一旦出現(xiàn)泄漏進(jìn)入空氣以后,目前裝置使用的DM溶劑在125℃后緩慢分解成甲醛和硫化氫。甲醛進(jìn)一步氧化縮合在高溫部位及真空泵閥片上形成黑色較硬的結(jié)焦物,造成真空泵吸、排氣閥失靈關(guān)不嚴(yán)致使真空度抽不起來裝置被迫停工;而其中的硫化氫對設(shè)備造成的腐蝕致使設(shè)備易出現(xiàn)泄漏(主要集中在回收系統(tǒng))、真空度明顯降低,將塔隔離后表現(xiàn)為真空度保持不住。為此裝置在2010年開工至9月初這段時間里,因裝置泄漏被迫停工4次達(dá)10天時間,停工后又對裝置進(jìn)行試密,查找漏點,進(jìn)行補(bǔ)漏處理。
在查漏過程中我們發(fā)現(xiàn)回收系統(tǒng)的加熱器E105(廢油蒸發(fā)塔進(jìn)料加熱器)在管程出口處的彎頭、閥體以及管嘴都是易發(fā)生腐蝕穿孔的部位,其余穿孔部位多是因其使用年代較長所致。由于裝置處于負(fù)壓下操作,往往出現(xiàn)管線或閥體穿孔后崗位操作人員很難及時發(fā)現(xiàn)漏點。
在實際工作中我們通過摸索發(fā)現(xiàn):真空泵一旦出現(xiàn)切液閥有白色煙氣冒出,機(jī)泵運(yùn)行負(fù)荷重,噪聲明顯增大,檢測運(yùn)行電流較高,電流達(dá)到40A左右(正常運(yùn)轉(zhuǎn)電流在26-27A),停泵檢修機(jī)泵氣缸體內(nèi)出現(xiàn)結(jié)焦,吸、排氣閥內(nèi)表面堆積著黑色的結(jié)焦物使機(jī)泵無法正常運(yùn)行等情況時,反而能夠間接證明系統(tǒng)已經(jīng)出現(xiàn)了漏洞,這也為我們及時消除系統(tǒng)存在的缺陷提供了一定的幫助。
(1)發(fā)現(xiàn)真空泵出口切液閥處冒出白煙,并伴有難聞氣味,說明系統(tǒng)已出現(xiàn)泄漏,應(yīng)立即停泵查漏;
(2)對設(shè)備、管線進(jìn)行定期測厚,尤其是易發(fā)生穿孔的部位,當(dāng)發(fā)現(xiàn)有減薄現(xiàn)象嚴(yán)重的部位應(yīng)立即進(jìn)行停工檢修和更換,以減少裝置泄漏后對真空泵的損壞;
(3)油杯保持注油暢通,保證真空泵氣缸體內(nèi)潤滑良好;
(4)泵出口最低點切液閥處每小時進(jìn)行一次切液,防止因積液造成撞缸事故;
(5)經(jīng)常檢查缸體振動情況,發(fā)現(xiàn)機(jī)泵運(yùn)轉(zhuǎn)聲音異常及時停運(yùn),并聯(lián)系鉗工對機(jī)泵進(jìn)行檢查,找出產(chǎn)生振動的原因;
(6)每日對真空泵電流進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)電流高于正常運(yùn)行電流50%,應(yīng)停泵聯(lián)系鉗工處理;
(7)為防止氣體內(nèi)攜帶雜質(zhì)進(jìn)行真空泵進(jìn)口閥,影響閥正常工作,水洗罐不得擅自停用,液位應(yīng)保持在規(guī)定的區(qū)內(nèi);
(8)塔液位保持在60~70%,不得長時間滿塔,防止冒塔攜帶油汽,控制冷103、104冷卻溫度在規(guī)定范圍內(nèi)。
通過上述措施的實施,真空泵結(jié)焦的原因得以緩解,機(jī)泵檢修次數(shù)由以前的兩天一次降為目前的一月一次,最長運(yùn)行時間達(dá)兩月之久。
系統(tǒng)漏入空氣是真空泵產(chǎn)生結(jié)焦的主要原因,及時堵漏和防止管線腐蝕是防止結(jié)焦的最好措施。通過真空泵此次故障原因的分析,也為我們提供了系統(tǒng)在負(fù)壓下泄漏的查找方法,同時為今后新建裝置的材質(zhì)升級積累了寶貴經(jīng)驗。