劉月建 張志帥 公 毅 李勝杰
(安陽鋼鐵股份有限公司)
燒結過程的熱源主要由固體燃料提供,而燃料的性質對燒結過程中的溫度和熱量變化、熱量分布、燒結氣氛、液相及其發(fā)展起著決定性作用,直接影響燒結礦的產質量[1~4]。蘭炭又稱“半焦”,作為一種新型固體燃料,其固定碳含量略低,且水分和揮發(fā)分含量較高,與焦粉的特性不同,對污染物排放的影響未知[5-7]。因此,摸索適宜燒結的蘭炭粒度及蘭炭替代焦粉的適宜比例,是實施燒結配加蘭炭技術的關鍵[8-10]。
本次工業(yè)試驗使用的蘭炭和焦粉的成分、粒度組成及分布分別見表1、表2。
表1 試驗使用的焦粉和蘭炭的質檢成分對比 %
從表1 可以看出,蘭炭的固定碳含量和灰分要略低于焦粉,揮發(fā)分含量則遠高于焦粉。
從表2 可以看出,蘭炭粒度<0.5 mm 部分的含量達到 21.53%,最佳粒度0.5~3 mm 的含量只有43.40%,平均粒度 2.35 mm,同時粒度>3 mm 部分的達到35.07%,含量高于焦粉,總體分析蘭炭粒度組成兩極分化。此外,雖然蘭炭水分含量較高,但是由于蘭炭比表面積大,實物表面不顯游離水,燃破系統(tǒng)下料穩(wěn)定性正常。
表2 試驗使用的焦粉和蘭炭的粒級組成情況及水分對比
本次工業(yè)試驗計劃在360 m2燒結系統(tǒng)進行,主要驗證蘭炭不同配加比例下,對燒結機過程參數、燒結礦產質量指標和污染物排放指標的影響,分析配加蘭炭降本的可行性。
試驗開始前,360 m2燒結系統(tǒng)為全焦粉生產,根據國內其他燒結廠配加蘭炭的經驗,本次試驗方案設計蘭炭代替焦粉的比例分別為20%、25%、30%。
試驗期間所用含鐵原料和熔劑的化學成分見表3。為避免原料配比波動影響試驗結果,試驗期間360 m2燒結系統(tǒng)使用的配礦結構未做調整。試驗期間的熔劑結構為80%熟料(生石灰粉)+20%生料(石灰石粉、白云石粉)。
表3 360 ㎡燒結系統(tǒng)使用的含鐵原料及熔劑化學成分 %
工業(yè)試驗期間,360 m2燒結系統(tǒng)配礦結構、熔劑結構以及其他過程參數保持穩(wěn)定,燒結礦R 穩(wěn)定在1.85±0.1,布料厚度穩(wěn)定在800 mm。為了防止燒結操作參數波動影響試驗結果,燒結機料批需穩(wěn)定在550 t/h,避免大幅度調整,試驗期間安排人員24 小時值班,做好設備點巡檢,保持燒結機生產穩(wěn)定。
按照工業(yè)試驗方案,于2019 年5 月14 日至22 日在360 m2燒結系統(tǒng)進行了配加蘭炭的工業(yè)試驗。試驗結束后對燒結機運行參數、燒結機污染物排放以及燒結礦質量等各項數據進行了分析。
3.2.1 基準期試驗階段
在 基 準 期 從5 月6 日0 點 至5 月8 日24 點,360 m2燒結系統(tǒng)使用的燃料結構為全焦粉,期間燒結機的主要運行參數見表4。在試驗期間,燒結機料批總體穩(wěn)定在550~600 t/h,燒結機生產狀態(tài)保持穩(wěn)定。
表4 基準期驗燒結機運行數據
3.2.2 第一階段試驗
5 月13 日白班,360 m2燒結系統(tǒng)煤倉蘭炭儲量滿足試驗條件,當天夜班開始按照試驗方案配用蘭炭,蘭炭配加比例為20%。3 月14 日0 點開始記錄燒結機運行參數和脫硫排放數據,至3 月16 日24 點結束,在試驗期間,燒結機料批總體穩(wěn)定在550~600 t/h,燒結機生產狀態(tài)保持穩(wěn)定,期間燒結機主要運行參數見表5。
表5 第一階段試驗燒結機運行數據
3.2.3 第二階段試驗
第二階段從5 月16 日夜班開始至5 月19 日24 點結束,蘭炭配加比例為25%,期間燒結機的主要運行參數見表6。
表6 第二階段試驗燒結機運行數據
3.2.4 第三階段試驗
第三階段從5 月20 日0 點開始至5 月22 日24 點結束。蘭炭配加比例為30%,期間燒結機主要運行參數見表7。
表7 第三階段試驗燒結機運行數據
試驗期間,對燒結礦TFe、SiO2、CaO、MgO、Al2O3成分以及強度指標進行了統(tǒng)計,結果見表8。
從表8 可以看出,配加蘭炭粉替代焦粉對燒結礦化學成分無明顯影響,但燒結礦轉鼓強度略有下降,篩分指數和≤10 mm 含量略有升高,但各項指標均未突破上下限,可以滿足燒結礦質量要求。
表8 試驗期間燒結礦質量指標變化趨勢 %
360 m2燒結系統(tǒng)脫硫脫硝系統(tǒng)入口裝備有煙氣分析儀,試驗期間記錄的360 m2燒結系統(tǒng)脫硫脫硝系統(tǒng)入口煙氣NOx排放數據見表9。為排除煙氣含氧量波動的影響,表中SO2折算值和NOx折算值兩欄的數值,為實際檢測數值按照16%的基礎含氧量折合而來。
表9 試驗階段1#脫硫脫銷系統(tǒng)入口排放數據 (mg·m-3)
從表9 可以看出,基準期焦粉=100%時SO2折算值的平均值為177.67 mg/m3,NOx折算值的平均值為206.73 mg/m3。從第一階段到第三階段,隨著焦粉用量的逐步減少,蘭炭用量逐步升高,脫硫入口的SO2濃度和NOx濃度均有升高趨勢。蘭炭用量占比25%時,脫硫入口的SO2濃度和NOx濃度與基準期相當;當蘭炭用量占比提高到30%時,脫硫入口的SO2濃度較基準期升高了17%,NOx濃度升高了3.3%。
因此,從入口數據看,隨著焦粉使用比例降低,蘭炭使用比例升高,脫硫脫銷系統(tǒng)入口SO2和NOx數值有升高趨勢。
由于蘭炭含水量較高,用其替代煤粉及焦粉時,濕基固體燃料消耗有所升高,而蘭炭自身固定碳含量較高,干基消耗升高并不明顯,試驗期間噸礦固體燃料消耗情況見表10。
表10 試驗期間噸礦固體燃料消耗變化趨勢
從表10 可以看出,使用蘭炭替代部分焦粉時,燒結固體燃料消耗(濕基)略有升高。由于蘭炭含水量大,在蘭炭配加比例逐步升高時,燒結燃料配比同步略有升高,因此燒結礦濕基燃料消耗升高。
根據表10 各階段固體燃料的消耗數據和各品種燃料價格(焦粉價格1 071 元/t,蘭炭價格772 元/t,含水量為15%),可推算不同燃料結構下燒結礦燃料成本(概算),結果見表11。
表11 不同燃料結構下燒結噸礦燃料成本概算
從表11 可以看出,與基準期相比,第一試驗階段使用20%的蘭炭替代焦粉,燒結礦燃料成本升高0.6 元/t;第二試驗階段使用25%的蘭炭替代焦粉時,與基準階段相比,燒結礦燃料成本降低2.39 元/t;第三試驗階段使用30%的蘭炭替代焦粉時,與基準階段相比,噸燒結礦燃料成本降低4.02 元/t。
(1)隨著蘭炭配比的升高,固體燃料配比相應增加,噸礦固體燃料消耗也同步升高。其主要原因是蘭炭的熱值低于焦粉,同時蘭炭粒度偏細,燃燒速度快,燃燒利用效率低。
(2)配加蘭炭后,燒結礦的轉鼓強度略有下降,篩分指數及≤10 mm 含量略有升高,但蘭炭配比在30%以內時,燒結礦各項質量指標均未突破上下限。
(3)從脫硫脫硝系統(tǒng)入口的煙氣數據變化趨勢分析,使用蘭炭替代部分焦粉,隨著焦粉使用比例的減少,蘭炭使用比例升高,脫硫入口的SO2和NOx的濃度均略有升高。
(4)從脫硫脫硝系統(tǒng)出口的煙氣數據分析,隨著焦粉使用比例的減少,蘭炭使用比例升高,脫硫出口的SO2濃度有降低趨勢,但NOx濃度略有升高,當蘭炭使用比例超過25%時,出口氮氧化物的排放已超過超低排放限值。
(5)燃料成本分析表明,配加一定比例的蘭炭替代焦粉確有降本意義,且隨著蘭炭使用比例的增加,降本幅度增加。但蘭炭配加比例過高時,對燒結機污染物排放指標有較大影響。