馬京權(quán) 劉宏偉 晁紅召
(安陽鋼鐵股份有限公司)
關(guān)鍵字 單品種 透氣性 工藝參數(shù) 混合料性能
安鋼3#燒結(jié)機作為大型燒結(jié)機,由于受場地的限制,原料場沒有配置預(yù)配室和混勻料場,屬于全國首例。其采用單品種鐵料直供配料模式,沒有經(jīng)過原料場的預(yù)配混勻,缺乏混合物料、造球制粒的過程,僅僅通過混合機混勻,時間短、效果差,達不到有效混合的目的。在進入燒結(jié)機系統(tǒng)前,混合料成分和粒度的均勻性欠佳,制約著燒結(jié)過程中物料透氣性的改善和燒結(jié)礦質(zhì)量的穩(wěn)定均一。為解決這一難題,急需通過配料結(jié)構(gòu)優(yōu)化、混合機參數(shù)調(diào)整、工藝設(shè)備改造等手段,改善混合料的造球性能,提高混合料成分的穩(wěn)定性,為穩(wěn)定燒結(jié)過程和產(chǎn)品質(zhì)量提供支持。
安鋼3#燒結(jié)機配料主要采用外購粉礦、外購高鎂精礦、國內(nèi)酸精等,為了改善混合料的原始透氣性,從配料結(jié)構(gòu)優(yōu)化上提高混合料成分和粒度的穩(wěn)定性,筆者對各種物料的粒度組成進行了檢測,結(jié)果見表1。
從表1 可以看出,粉礦粒度組成>3 ~8 mm部分的含量在65%以上,0 ~1 mm 部分的含量在5%以下,非常有利于成為造球核心,精礦和回收料氧化鐵皮粒度偏細,基本在0 ~1 mm。
表1 3#機常用單品種各種物料的粒度組成
優(yōu)化配料結(jié)構(gòu)是改善混合料透氣性和穩(wěn)定均一燒結(jié)礦質(zhì)量的重要途徑,3#燒結(jié)機應(yīng)用的配料結(jié)構(gòu)見表2。
從表2 可以看出,3#燒結(jié)機配礦結(jié)構(gòu)中的精礦比例為22%左右,粉礦比例在53%左右,在同一料批情況下,改變精礦比例,造球粒度、負(fù)壓、出礦率的變化見表3。
表2 3#機配料結(jié)構(gòu)變更
根據(jù)表3 建立精礦比例變化與造球平均粒度、負(fù)壓、出礦率的線性關(guān)系,分別如圖1、圖2、圖3 所示。
表3 配礦精礦比例改變數(shù)據(jù)變化
圖1 配礦精礦比例與造球平均粒度關(guān)系
圖2 配礦精礦比例與負(fù)壓關(guān)系
圖3 配礦精礦比例與出礦率關(guān)系
根據(jù)生產(chǎn)過程中的精礦使用情況和影響,可以得出:
(1)適宜的精礦比例是燒結(jié)礦具備良好理化性能、降低加工成本、提高余熱回收量的基礎(chǔ)。精礦,特別是磁鐵精礦,具有品位高、原始FeO 含量較高的特點,在燒結(jié)過程中呈氧化放熱反應(yīng),與其他品種的礦石相比可以降低固體燃耗。適宜的精礦比例可以抑制大比例粉礦燒結(jié)時因透氣性過好對燒結(jié)礦質(zhì)量的負(fù)面影響,有利于轉(zhuǎn)鼓強度的提高,而且會減少熱量在廢氣中的流失,使更多的熱能被保持在燒結(jié)礦中,提高余熱發(fā)電效率。
(2)礦種搭配合理為燒結(jié)過程具備合理透氣性提供了條件,精礦對于透氣性的影響占主導(dǎo)地位,但是其他物料的搭配作用也不容小覷。
(3)褐鐵礦比例的合理設(shè)定,適當(dāng)提高褐鐵礦比例有助于改善透氣性,提高利用系數(shù):3#燒結(jié)機目前使用的褐鐵礦種類以澳礦粉為主,由于混合粉中的Al2O3含量偏高(2.3%以上)。褐鐵礦鐵品位偏低,結(jié)構(gòu)疏松且自身帶有一部分結(jié)晶水,如果配比過高,會在燒結(jié)過程中增加對固體燃料的消耗,導(dǎo)致燒結(jié)礦強度下降。但是如果沒有褐鐵礦的存在,只有磁鐵礦和赤鐵礦兩種相對較“硬”的礦石,液相生成難度會加大,熔化和熔融性能較差,強度也不能保證。
一混滾筒主要起將混合料混勻的作用,二混滾筒起制粒造球作用。一、二混滾筒加水方式對混合料制粒效果具有重要影響,如果加水方式科學(xué)合理,則可以有效加強混勻制粒效果,改善燒結(jié)過程透氣性,改善燒結(jié)礦均質(zhì)性,提高燒結(jié)機利用系數(shù),降低生產(chǎn)成本。
(1)對燒結(jié)機一混加水管道進行改造,實現(xiàn)前1/3 段不加水,以強化混勻效果,后2/3 段實行柱狀水和霧化水結(jié)合加水,實現(xiàn)生球,一混加水量占總加水量的70%;(2)對二混加水管道進行改造,實現(xiàn)前1/2 段霧化加水,后1/2 段加蒸汽伴熱(冷凝水更適宜生球長大),強化生球長大的制粒過程,二混加水量占總加水量的30%。
優(yōu)化一、二混滾筒加水方式前后的混合料粒度的對比見表4。
表4 3#機優(yōu)化加水方式后混合料粒度前后對比
從表4 可以看出,優(yōu)化加水方式后混合料的分級粒度中,≤1 mm 的小顆粒粒級含量減少了3.19%,>1 ~3 mm 的小粒級含量減少了3.27%,而>3 ~5 mm 較大粒級含量減少了2.64%,>5 ~8 mm 粒級含量升高了8.45%,>8 mm 部分基本穩(wěn)定。最終使得平均粒級由4.125 mm 升高到4.421 mm,提高了0.429 6 mm,提高幅度為7.18%。
在進入混合機之前,生石灰提前加水消化可以有效利用消石灰比表面積大的特點,強化混合機內(nèi)混合料造球的效果。內(nèi)循環(huán)返礦提前加水潤濕可以使得返礦成為制粒核心,同樣有利于強化混合機內(nèi)混合料造球的效果,改善燒結(jié)過程透氣性。3#機采用生石灰提前消化和返礦提前潤濕工藝前后粒度對比見表5。
燒結(jié)混合料粒度組成不僅對燒結(jié)過程透氣性有顯著影響,而且對燒結(jié)礦成礦性能也有較大影響,生產(chǎn)實踐發(fā)現(xiàn):燒結(jié)混合料中≤1 mm 的部分應(yīng)不高于5%,>8 mm 的部分應(yīng)不高于10%,富礦粉燒結(jié)時,混合料的平均粒度應(yīng)控制在3.8~4.8 mm,精礦粉燒結(jié)時,混合料的平均粒度應(yīng)控制在3.5~4.7 mm。
從表5 可以看出,優(yōu)化后的混合料分級粒度中,≤1 mm 的小顆粒粒級含量減少了3.03%,>1~3 mm的小粒級含量減少了3.23%,而>3~5 mm 較大粒級含量減少了2.74%,>5~8 mm 粒級含量升高了8.45%,>8 mm 部分基本穩(wěn)定。最終使得平均粒級由4.013 mm 升高到4.428 mm,提高0.415 mm,提高幅度10.34%。
表5 3#機生石灰消化及返礦潤濕工藝優(yōu)化前后粒度對比
對燒結(jié)機提高混合料溫進行綜合性改造,從蒸汽加熱和混料線保溫入手,全面提高混合料料溫到70 ℃以上,以減少燒結(jié)過濕層影響,實驗發(fā)現(xiàn):提高混合料料溫對混合料粒度并無明顯改變,但隨著混合料料溫升高,尤其是高于露點溫度(52 ~65 ℃)以上,減少過濕層的形成,克服過濕作用將使料層的透氣性變壞對生產(chǎn)的影響,改善燒結(jié)過程透氣性,燒結(jié)負(fù)壓降低,提高料層厚度,降低返礦率,增加產(chǎn)量,提高燒結(jié)機利用系數(shù),同時自動蓄熱作用加強降低固體消耗。3#機混合料料溫優(yōu)化前后對相關(guān)生產(chǎn)參數(shù)的影響見表6 和表7。
表6 3#機混合料料溫優(yōu)化前后粒度對比
表7 3#機混合料料溫優(yōu)化前后負(fù)壓、利用系數(shù)對比
為提高混合料的混勻和制粒效果,最大限度降低圓筒內(nèi)部粘料,改善混合料的原始透氣性,實現(xiàn)燒結(jié)厚料層操作,利用5 天定修時間將3#燒結(jié)機的一二混滾筒內(nèi)部襯板全部進行了更新?lián)Q型,改造后的襯板由陶瓷+橡膠復(fù)合襯板組成,襯板采用螺栓固定。
在生產(chǎn)過程(輸送量為850 t/h,水分為6.9%,生石灰配比為6.9%)中,對襯板改造前后一、二混滾筒混合料的混勻制粒情況進行了統(tǒng)計,混合料的平均粒度由4.23 mm 提高到了4.61 mm,具體數(shù)據(jù)對比變化情況見表8。
表8 3#機混合機襯板更換前后粒度對比 %
從表8 可以看出,襯板更換后混合料的分級粒度中,≤1 mm 的小顆粒粒級含量減少了4.45%,>1~3 mm 的小粒級含量減少了5.16%,而>3~5 mm較大粒級含量升高了5.27%,>5 ~8 mm 粒級含量升高了3.92%,>8 mm 部分基本穩(wěn)定。最終使得平均粒級由4.23 mm 升高到4.61 mm,提高了0.38 mm,提高幅度為8.98%?;旌蠙C襯板更換后燒結(jié)混合料粒度組成具體篩分效果如圖4 所示。
圖4 混合機襯板更換后燒結(jié)混合料粒度篩分效果
從實際使用情況和數(shù)據(jù)分析來看,新襯板對混合料成球效果有明顯的提高作用,混合料的平均粒級提高了8.98%,達到了設(shè)計要求,有助于改善混合料的透氣性,對提高燒結(jié)機利用系數(shù)有較為明顯的作用。
礦種搭配合理為燒結(jié)過程具備合理透氣性提供了條件,通過對配料結(jié)構(gòu)優(yōu)化,適當(dāng)提高褐鐵礦比例有助于改善混合料的原始透氣性。燒結(jié)工藝設(shè)備優(yōu)化,從返礦潤濕、生石灰加水消化、一二混加水、提高混合料料溫、設(shè)備改造等方面采取措施,改善混合料造球性能,提高混合料成分的穩(wěn)定性,優(yōu)化混合料粒級組成,有助于改善混合料的原始透氣性,為穩(wěn)定燒結(jié)過程和產(chǎn)品質(zhì)量提供了支持,燒結(jié)混合料透氣性得到明顯改善,燒結(jié)礦質(zhì)量更加穩(wěn)定均一,3#燒結(jié)機的內(nèi)循環(huán)返礦降低(見表10),能源消耗降低,產(chǎn)質(zhì)量、利用系數(shù)得到提高,滿足3#高爐對燒結(jié)礦各項指標(biāo)的需求。
表10 3#機內(nèi)循環(huán)返礦比例對比
(1)配礦結(jié)構(gòu)中不同的精礦比例對混合料性能的影響比較大。
(2)通過優(yōu)化工藝技術(shù):返礦、生石灰加水潤濕、提高加水水溫、優(yōu)化一二混加水等方式,改善混合料性能。
(3)設(shè)備改造滾筒襯板更換,優(yōu)化混合料粒度,改善混合料性能。