周子然
(攀鋼釩煤化工廠 四川攀枝花)
新1#、2#焦爐工程建設需要,備煤車間的生產(chǎn)工藝線路變化較大,其中兩臺PFCK-1825型錘式粉碎機于2004年建成投用,揚州偉江建材機械有限公司制造,設計粉碎能力為500~550t/h,電機功率 800kW,主要用于新 1#、2#焦爐和舊 1#、2#、3#、4#焦爐煉焦用煤的粉碎。
粉碎機采用6000V高壓電機驅(qū)動,通過調(diào)速型液力耦合器傳遞力矩帶動轉(zhuǎn)子上的錘頭旋轉(zhuǎn),落下的物料(煤塊)進入粉碎機后,受到高速旋轉(zhuǎn)錘頭的撞擊而進行首次破碎,獲得動能的物料,高速沖向反擊板腔內(nèi)齒形襯板,經(jīng)過齒形襯板的反彈,再次被錘頭破碎,如此反復,在反擊腔內(nèi)多次破碎,與此同時物料還受到彼此間的撞擊而破碎,破碎后的產(chǎn)品粒度控制通過與錘頭、齒形襯板間隙的調(diào)整來實現(xiàn),被破碎的物料從出料口排出,從而完成破碎配合煤的工作任務。
PFCK-1825型錘式粉碎機主要技術參數(shù):生產(chǎn)能力500~550t/h;破碎物料,煉焦用煤(濕煤)≤14%;入料粒度≤80mm;出料粒度≤3mm(占75%~90%);電機型號YKK5603-8;電機轉(zhuǎn)速740r/min;粉碎機轉(zhuǎn)子速度可調(diào),雙向運轉(zhuǎn);耦合器型號YOTCS1050,雙向調(diào)速。供油油泵型號CB-B500。
(1)兩臺粉碎機的基本功能未全部實現(xiàn),目前只能實現(xiàn)單向運行,當反向運行時,電機電流嚴重超標,運行期間粉碎機電機的電流監(jiān)控數(shù)據(jù)見表1。
表1 粉碎機電機運行電流監(jiān)控數(shù)據(jù)表
從表1可以看出:兩臺粉碎機的空載電流一致;正轉(zhuǎn)情況下:兩臺粉碎機電流在額定范圍內(nèi);反轉(zhuǎn)情況下:兩臺粉碎機電流超過額定電流,且1#粉碎機電流大于2#粉碎機。
(2)兩臺粉碎機在備機狀態(tài)下,常出現(xiàn)粉碎機機殼內(nèi)轉(zhuǎn)子渦煤的現(xiàn)象,粉碎機不能實現(xiàn)按時啟動,備機狀況差。
(3)設計的兩套電動葫蘆吊受現(xiàn)場結(jié)構(gòu)限制,目前在粉碎機轉(zhuǎn)子本體部位不能使用。
(4)粉碎機除塵系統(tǒng)安裝設計不合理,一方面阻礙了電動葫蘆吊的使用位置,另一方面給粉碎機的檢修帶來不便,粉碎機檢修前必須將除塵系統(tǒng)全部拆除后,才能實現(xiàn)粉碎機的檢修。
(1)粉碎機室內(nèi)空間落差太大。粉碎機室內(nèi)空間落差太大是粉碎機不能實現(xiàn)雙向運行的主要原因。配合煤從B105皮帶落下,已帶有一定速度做自由落體運動,由于B105皮帶與粉碎機之間的垂直距離在10m以上,配合煤到達粉碎機入口時的動能較大,此時配合煤的勢能全部轉(zhuǎn)化為動能,配合煤獲得最大的速度和沖擊負荷,配合煤的作用力隨著溜槽的角度帶有一定的方向,直接作用在粉碎機轉(zhuǎn)子上,從而造成來煤對粉碎機轉(zhuǎn)子及錘頭的沖擊過大。粉碎機正轉(zhuǎn)時,配合煤的作用力與粉碎機轉(zhuǎn)子方向相同(即順煤流方向),粉碎機電機電流反應不明顯。而反轉(zhuǎn)時,配合煤的作用力與粉碎機轉(zhuǎn)子方向相反(即逆煤流方向),粉碎機電流明顯升高,反應非常明顯。
(2)溜槽布局不合理。溜槽布局不合理是兩臺粉碎機運行電流不一致的次要原因。由于受現(xiàn)場位置的限制,兩臺粉碎機的下料溜槽與兩臺粉碎機的入口不對稱,兩臺粉碎機的斜溜槽與粉碎機轉(zhuǎn)子軸心線方向呈18°和26°夾角,煤流在溜槽內(nèi)的流動沖擊,造成無論正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn),兩臺粉碎機的運行電流都不一致。
(3)B105皮帶機頭的電液翻板關閉不嚴。B105皮帶機頭的電液翻板關閉不嚴是粉碎機窩煤的原因,粉碎機出現(xiàn)窩煤的最直接原因為轉(zhuǎn)子內(nèi)積煤所致,因B105皮帶機頭的電液翻板關閉不嚴,煤流隨著翻板與溜槽間的間隙流入粉碎機體內(nèi)。
(4)除塵管道的安裝位置設計不合理。除塵管道的安裝位置設計不合理是兩臺電動葫蘆吊在粉碎機轉(zhuǎn)子部位不能使用的原因。根據(jù)上述原因分析,2005年對一系2#粉碎機轉(zhuǎn)子錘頭組件進行了優(yōu)化,并對B105機頭溜槽鋪設不銹鋼襯板運行后,粉碎機的運行電流有所下降,目前基本能夠滿足反向運行,運轉(zhuǎn)電流也降到額定電流內(nèi),但從運轉(zhuǎn)條件分析,目前反轉(zhuǎn)運行的電流仍然較正轉(zhuǎn)運行的電流大20A左右。
(1)溜槽整改。對兩臺粉碎機的下料溜槽進行改進。第一,將B105皮帶機頭與電液翻板間的距離增大,目的在于減小配合煤由B105落到電動翻板出的高度,從而降低配合煤的速度。第二,擴大B105皮帶機頭與電液翻板間溜槽的外形尺寸,目的在于使煤流在溜槽內(nèi)更加均勻化。第三,改變配合煤的流向,減小配合煤加速后對粉碎機轉(zhuǎn)子的沖擊力。
(2)增設電動閘板。在兩臺粉碎機的入口處各自增設一套電動閘板,當粉碎機啟動時打開電動閘板,當粉碎機停止運行時,關閉電動閘板,已確定粉碎機在備機狀態(tài)下機體內(nèi)不積煤,杜絕粉碎機窩煤現(xiàn)象的發(fā)生。
(3)除塵系統(tǒng)管道改向。粉碎機溜槽改造后,粉碎機除塵系統(tǒng)需做相應的改造,以解決電動葫蘆吊在粉碎機轉(zhuǎn)子部位不能使用的缺陷,同時將電動碟閥的位置移位。
(4)電動翻板處溜槽增設不銹鋼襯板。為了減少積煤,在粉碎機電動翻板上及四周溜槽鋪設不銹鋼襯板,減小煤流與板間摩擦,達到煤流順暢的目的。
(5)優(yōu)化粉碎機轉(zhuǎn)子上裝配的錘頭組件的數(shù)量。優(yōu)化粉碎機轉(zhuǎn)子上的錘頭組件分布,在滿足生產(chǎn)工藝需求的情況下,根據(jù)對粉碎細度的調(diào)研與分析,將粉碎機轉(zhuǎn)子上的錘頭組件由108套減少到60套,從而減少備件消耗。