梁 寧,張洪欣,黃全海
(河南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第三地質(zhì)勘查院,河南洛陽471023)
河南省建行本部綜合樓基坑工程大致成長方形,如圖1所示,屬深基坑。平面尺寸53.7×135.4 m,開挖深度為自然地面下18~20 m,總開挖土方量約16萬m3?;又ёo(hù)設(shè)計(jì)采用樁錨體系,直壁開挖方式,支護(hù)結(jié)構(gòu)為混凝土灌注排樁(局部2排),降水方式為坑外止水帷幕墻+坑內(nèi)管井疏干降水。止水帷幕墻位于支護(hù)結(jié)構(gòu)單雙排樁之間,設(shè)計(jì)深度為自然地面下34.6 m。由于本工程受現(xiàn)場的空間條件、密實(shí)中粗砂層、基坑北側(cè)淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土層等影響,設(shè)計(jì)圖紙中只針對止水帷幕墻的深度、均勻性和滲透性提出了要求,具體采用何種施工工藝,施工單位要根據(jù)現(xiàn)場情況進(jìn)行工藝選擇,并由現(xiàn)場試驗(yàn)結(jié)果確定。
(1)周邊環(huán)境復(fù)雜,四周緊鄰高層建筑物和市區(qū)主干道(花園路),開挖深度為18~20 m。止水帷幕墻整體截水效果高低,將直接影響到周邊建筑物和后期主體施工的安全。
(2)場內(nèi)作業(yè)面小,施工工藝和設(shè)備有所限制。基坑北側(cè)圓弧段緊鄰場外道路,道路以下天然氣、給水、污水電纜溝等,管線較多,常規(guī)施工工藝無法施工,必須進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新。
(3)地質(zhì)條件復(fù)雜,止水帷幕墻施工深度為34.6 m,地層中的密實(shí)中粗砂層、基坑北側(cè)淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土層等影響,采取常規(guī)施工技術(shù)無法施工。如此深度、復(fù)雜地質(zhì)條件下的基坑止水帷幕墻施工在國內(nèi)遇到的很少,無成熟的經(jīng)驗(yàn)可借鑒。
(4)幕墻均勻性和滲透性要求高,試驗(yàn)確定數(shù)據(jù)多,幕墻滲透性系數(shù)K≤10-7cm/s。設(shè)計(jì)圖紙中未指明具體采用何種施工技術(shù)。
圖1 河南省建行本部綜合樓基坑工程平面圖
設(shè)計(jì)墻厚為400 mm。施工順序采用雙向噴射工藝,第一次順時(shí)針方向噴射寬度≥200 mm,第二次逆時(shí)針方向噴射寬度≥200 mm。幕墻頂部?;覙?biāo)高為水位上3 m,底部進(jìn)入層粉質(zhì)粘土層≥1.6 m。
該方案的優(yōu)點(diǎn)是施工速度快、東西南側(cè)均可施工;缺點(diǎn)是垂直度和截水效果差,造價(jià)高,機(jī)械化程度低。
設(shè)計(jì)樁直徑為600 mm,間距為350 mm,咬合250 mm。采用二重管法工藝,施工順序采用跳打法,孔與孔之間技術(shù)間歇需滿足48 h以上。
該方案的優(yōu)點(diǎn)是垂直度好,截水效果較好,機(jī)械化程度高;缺點(diǎn)是達(dá)不到預(yù)定孔深,施工速度慢,工作場地要求較高。
設(shè)計(jì)直徑850 mm,樁搭接250 mm,樁心距為1200 mm。按照超深SMW工法施工,施工順序采用套打一孔工藝,采用跳打法。
該方案的優(yōu)點(diǎn)是垂直度好,可以達(dá)到設(shè)計(jì)深度,施工速度快,截水效果好。缺點(diǎn)是機(jī)械笨重,移動(dòng)不方便,造價(jià)高,基坑北側(cè)場地限制無法施工。
設(shè)計(jì)在基坑?xùn)|西南3側(cè)采用三軸攪拌水泥土樁止水帷幕墻,北側(cè)采用高壓旋噴止水帷幕墻。
該方案的優(yōu)點(diǎn)是截水效果好,垂直度好,可以打到設(shè)計(jì)深度,能減少造價(jià);缺點(diǎn)是造價(jià)相對高,工作場地要求高。
通過對4種方案的對比分析、認(rèn)真研究和專家論證,在滿足安全質(zhì)量工期等要求的前提下,選擇科學(xué)合理的施工工藝,最終選用方案4:三軸攪拌水泥土樁止水帷幕墻(基坑?xùn)|西南側(cè))+高壓旋噴樁止水帷幕墻(基坑北側(cè))的混合型施工工藝。
圖2 上部弱加固區(qū)三軸攪拌樁剖面圖
4.1.1 施工方法
按照超深SMW工法施工要求。采用隔幅跳打的施工順序(圖3),套打一孔工藝。
圖3 三軸攪拌樁隔幅跳打示意圖
(1)開挖溝槽。根據(jù)控制線,采用挖機(jī)開挖溝槽,并清除地下障礙物,溝槽深度為1 m、寬度為1~1.2 m,保證正常施工,并達(dá)到文明工地要求。
(2)定位。從攪拌樁中心線出來1.2 m,用定位鋼筋敲入土中,拉一根鐵絲,作為樁機(jī)吊錐定位線,在定位線上用膠布標(biāo)記間隔1.2 m的樁中心位置。樁位平面偏差≯20 mm。如圖4所示。
圖4 三軸攪拌樁定位圖
(3)攪拌速度。三軸攪拌樁攪拌下鉆時(shí)噴漿、下鉆平均速度控制在0.5 m/min,攪拌至設(shè)計(jì)深度后,靜止噴漿20 s后開始復(fù)攪,按照≯1 m/min的速度提升5 m后再下沉,到樁底后攪拌提升至樁頂,下沉攪拌速度≯1 m/min,提升速度≯2 m/min。
4.1.2 技術(shù)參數(shù)
(1)水泥摻量:每幅樁水泥用量為6.88 t;
(2)摻量百分比:強(qiáng)加固為22%,弱加固為10%;
(3)提升、下沉速度:下沉速度為1.17 m/min,提升速度為2 m/min;
(4)下沉、提升水泥用量:提升水泥用量為3.38 t,下沉水泥用量為 3.5 t。
北側(cè)存在10 m厚新近沉積粉土層和10 m厚淤泥質(zhì)粘土層。為了保證成孔孔徑,不發(fā)生不縮孔、埋管現(xiàn)象,保證成樁質(zhì)量,先使用動(dòng)力較強(qiáng)的SPC-100型回旋鉆機(jī)進(jìn)行引孔至孔底,后采用高壓旋噴樁機(jī)注漿,樁直徑為600 mm,間距為350 mm,咬合250 mm。共設(shè)計(jì)200根樁,孔深34~35 m,有效樁長 28.5 m。水泥(P.O 42.5)用量 160 kg/m。止水為落底式并插入層粉質(zhì)粘土1.6 m。兩種改進(jìn)后的設(shè)備協(xié)同作業(yè),提高了施工速度,保證了工程質(zhì)量,取得了預(yù)期效果。圖5為施工后的高壓旋噴止水帷幕樁。
圖5 高壓旋噴樁最窄處大于600 mm
4.2.1 引孔施工方法
引孔鉆孔施工時(shí)應(yīng)及時(shí)調(diào)整樁機(jī)水平,防止因機(jī)械振動(dòng)或地面濕陷造成鉆孔垂直度偏差過大。穿過砂層時(shí),必要時(shí)采用濃泥漿護(hù)壁成孔,以防塌孔。由于連續(xù)施工,相鄰樁施工必須在12 h以上,時(shí)間過長過短都不行,計(jì)劃施工1、10號樁等,按每根樁成樁時(shí)間3 h來控制,那么施工完30號樁時(shí)1號樁已超過12 h,所以,施工完30號樁后必須移機(jī)施工1號樁的鄰樁2號樁。然后,施工11、21樁等,依次類推進(jìn)行3、12、22號樁的施工。其次,引孔直徑>200 mm,間距同高壓旋噴樁一致。用鋼尺和測線實(shí)地布設(shè)樁位,一樁一簽,保證樁孔中心移位偏差<10 mm。鉆機(jī)就位后,對樁機(jī)進(jìn)行調(diào)平、對中,調(diào)整樁機(jī)的垂直度,保證鉆桿與樁位一致,偏差在5 mm以內(nèi),鉆孔垂直度誤差<0.5%。并用紅油漆在鉆塔旁標(biāo)注深度線,保證孔底標(biāo)高滿足設(shè)計(jì)深度。
4.2.2 引孔作用
克服成孔難度,更好的控制垂直度,保證孔內(nèi)通暢、樁身質(zhì)量和樁徑。為旋噴樁施工奠定基礎(chǔ),更關(guān)系著帷幕墻的止水效果
4.2.3 高壓旋噴樁施工工藝
高壓噴射注漿法是利用鉆機(jī)把帶有噴嘴的鉆頭鉆進(jìn)地層的預(yù)定位置后,以高壓設(shè)備使?jié){液或水、(空氣)成為20~40 MPa的高壓射流從噴嘴中噴射出來,沖切、擾動(dòng)、破壞土體和它外圈環(huán)繞氣流的共同作用,同時(shí)鉆桿以一定速度逐漸提升,將漿液與土粒強(qiáng)制攪拌混合,漿土比例和質(zhì)量大小,有規(guī)律的重新排列在土中形成一個(gè)圓柱狀固結(jié)體(即旋噴樁),如圖6所示,以達(dá)到止水防滲的目的。
圖6 旋噴樁體固結(jié)情況圖
4.2.4 旋噴樁施工方法
引孔至設(shè)計(jì)深度后,拔出引孔鉆頭,移動(dòng)至下一孔位,隨后用XL-50型鉆機(jī)注漿,并對鉆頭和注漿桿端部進(jìn)行改裝,對注漿技術(shù)參數(shù)調(diào)整:(1)提高噴漿壓力至31~40 MPa;(2)增大噴漿流量至100~120 L/min;(3)減慢提鉆及旋轉(zhuǎn)速度,提鉆速度為15~20 cm/min,旋轉(zhuǎn)速度為8~11 r/min。
由下向上旋噴,同時(shí)將泥漿清理排出。噴射時(shí),先應(yīng)達(dá)到預(yù)定的噴射壓力、噴漿后再逐漸提升,以防扭斷旋噴管。為保證樁底端的質(zhì)量,噴嘴下沉到設(shè)計(jì)深度時(shí),在原位置旋轉(zhuǎn)10 s左右,待孔口冒漿正常后再旋噴提升。鉆桿的旋轉(zhuǎn)和提升應(yīng)連續(xù)進(jìn)行,不得中斷,鉆機(jī)發(fā)生故障,應(yīng)停止提升鉆桿和旋轉(zhuǎn),以防斷樁,并立即檢修排除故障。為提高樁底端質(zhì)量,在樁底部1.0 m范圍內(nèi)應(yīng)適當(dāng)增加鉆桿噴漿旋噴時(shí)間,遇到較硬地層時(shí)應(yīng)加大噴射壓力。
4.2.5 空樁處理
北側(cè)管線密布,為防止水泥漿達(dá)到一定強(qiáng)度前,由于縮頸引起地面沉降和部分土體應(yīng)力釋放引起的沉降和位移變形對其影響,上部空樁部分采用溢漿自動(dòng)回填,保證填充密實(shí)。
由于止水帷幕采用三軸攪拌和高壓旋噴2種施工工藝,施工過程中出現(xiàn)斷點(diǎn),且間隔時(shí)間較長,就導(dǎo)致冷縫的產(chǎn)生。為保證止水帷幕截水效果,施工中針對不同類型的冷縫,采取2種補(bǔ)樁措施,以保證補(bǔ)樁效果。方法1:在搭接處內(nèi)外采用高壓旋噴樁相切施工,直徑為500 mm,咬合250 mm,深度一致;方法2:在施工起點(diǎn)和終點(diǎn)處一側(cè)先補(bǔ)3根高壓旋噴樁,與原高壓旋噴樁保持間距10 mm,然后在補(bǔ)樁和工程樁之間搭接3根高壓旋噴樁,咬合20 mm,深度一致。如圖7所示。
圖7 補(bǔ)樁方法示意圖
帷幕墻施工過程中,根據(jù)預(yù)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場檢查,施工完成后,對本工程基坑止水帷幕墻現(xiàn)場取心(如圖8)進(jìn)行室內(nèi)滲透試驗(yàn)檢測。各測孔滲透系數(shù)在 8.65 ×10-8~1.0 ×10-7cm/s之間波動(dòng)(見表1),在基坑高壓旋噴工藝和三軸攪拌工藝搭接處,無滲透系數(shù)>10-7cm/s的幕墻段或點(diǎn)出現(xiàn)。
圖8 現(xiàn)場取心(樣)
表1 北側(cè)止水帷幕墻滲透試驗(yàn)評價(jià)表
深基坑34 m止水帷幕墻施工中,選用三軸攪拌水泥土樁止水帷幕墻(基坑?xùn)|西南側(cè))+高壓旋噴樁止水帷幕墻(基坑北側(cè))的混合創(chuàng)新型施工工藝的成功實(shí)施,不僅確保了基坑本身的安全,而且從根本上解決復(fù)雜地質(zhì)水文條件下,深基坑施工過度抽水降壓的常規(guī)做法所造成對周邊環(huán)境的破壞。同時(shí)相比其它單一施工工藝,帷幕墻厚度有所減小,施工工期有所縮短,質(zhì)量有所保證,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效應(yīng)。很好的貫徹了國家綠色施工的號召。對在類似工程和城市建設(shè)過程中推廣和應(yīng)用該工藝具有重要的意義。
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