羅永貴,王年友,王紅陽,馮治平
(1.河南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第三地質(zhì)勘查院,河南洛陽471023;2.中國地質(zhì)科學(xué)院勘探技術(shù)研究所,河北廊坊065000)
隨著深孔鉆探工作量的增多,對深孔事故處理的安全性、可靠性、及時(shí)性及經(jīng)濟(jì)性等,越來越被各鉆探施工單位所重視。河南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第三地質(zhì)勘查院在招遠(yuǎn)市欒家河金礦區(qū)47ZK3孔施工中,于孔深2297 m發(fā)生一起跑鉆事故,經(jīng)與中國地質(zhì)科學(xué)院勘探技術(shù)研究所合作,采用水力內(nèi)割刀配合可退式撈矛的處理方法,安全、快捷地打撈出1449 m事故鉆桿,極大地降低了事故造成的經(jīng)濟(jì)損失。
欒家河金礦區(qū)47ZK3孔設(shè)計(jì)孔深2570 m,終孔口徑≮75 mm;鉆進(jìn)方法為金剛石繩索取心鉆進(jìn),套管與PHP-PAV無固相沖洗液護(hù)壁。主要鉆探設(shè)備為:XY-8型鉆機(jī),BW320型泥漿泵,SG24Z型鉆塔,71 mm CNH(T)繩索取心鉆桿。
47ZK3孔鉆進(jìn)至2297 m時(shí),發(fā)生孔內(nèi)事故,由于“落魚”處理難度較大,采用偏心楔進(jìn)行側(cè)鉆繞障。在導(dǎo)斜過程中提引鉆桿時(shí),突發(fā)跑鉆事故,2250 m繩索取心鉆桿及2 m單管鉆具從801 m鉆桿公接手絲扣處蹾斷,其余1449 m鉆桿墜入孔底(偏心楔頂2277 m),跑鉆高度約20 m,經(jīng)頂、拉、轉(zhuǎn)等措施處理,均無效果。經(jīng)分析認(rèn)為,蹾落的鉆桿柱所連接的擴(kuò)孔鉆具(無內(nèi)管),其最薄弱的部位是擴(kuò)孔器與鉆頭,12 t左右的鉆桿,由約20 m高度自由跑下,擴(kuò)孔器與鉆頭已被膨脹在孔壁上,甚至包含鉆桿柱下部的部分鉆桿接手一并被蹾脹。
由于事故鉆孔深度較大,所采取的處理方案必須對其安全性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性等進(jìn)行認(rèn)真地分析比對,方可在孔內(nèi)實(shí)施。
采用反絲鉆桿打撈孔內(nèi)事故鉆桿,是鉆探工程常用的傳統(tǒng)手段,具有操作簡單、打撈可靠等優(yōu)點(diǎn),但在2000余米的深孔中使用反絲鉆桿存在諸多問題。
2.1.1 處理周期長
47ZK3孔跑鉆事故跑入孔內(nèi)鉆桿80.5個(gè)立根,每個(gè)立根18 m,事故鉆桿頂孔深828 m,事故底孔深2277 m。由于鉆孔深度大,起下鉆需占用大量臺(tái)時(shí),事故上部每天最多處理3趟鉆,事故下部每天最多處理1趟鉆,理想狀態(tài)下,平均按每天打撈出3個(gè)立根計(jì)算,整個(gè)反鉆桿時(shí)間也需近一個(gè)月時(shí)間,甚至更長。
2.1.2 機(jī)械故障率高
反鉆桿是由鉆機(jī)的反向回轉(zhuǎn),通過反絲鉆桿傳遞反扭矩至事故鉆桿上來實(shí)現(xiàn)退出事故鉆桿的。在對反絲絲錐反復(fù)上勁過程中,鉆機(jī)離合器始終是頻繁地離合,直至反開事故鉆桿,因此,極易損壞鉆機(jī)離合器;當(dāng)孔內(nèi)事故鉆桿扭矩較大時(shí),回轉(zhuǎn)器強(qiáng)行對反絲鉆桿施加扭矩,極易將鉆機(jī)回轉(zhuǎn)器傘型齒輪打壞。
2.1.3 反絲鉆桿用量大
反絲鉆桿處理事故的鉆桿用量一般都是按照“落魚”底孔深配備。因此,2000余米的孔深則需大量的反絲鉆桿,鉆桿的運(yùn)輸、搬運(yùn)都需耗費(fèi)大量的資金和時(shí)間;另外,大量的鉆桿在機(jī)臺(tái)內(nèi)的擺放也存在諸多不便。
2.1.4 處理風(fēng)險(xiǎn)大
在孔深較大的鉆孔使用反絲鉆桿處理事故鉆桿,若事故鉆桿扭矩大時(shí),易出現(xiàn)反絲鉆桿折斷及反絲絲錐錐死在事故鉆桿上現(xiàn)象,所以,反絲鉆桿在鉆孔深度較大的情況下處理事故鉆桿,其疊加事故的風(fēng)險(xiǎn)較大。
處理小口徑繩索取心鉆桿所采用的割刀一般為水力式內(nèi)割刀,其工作原理是將割刀送至擬割斷的鉆桿深度后,高壓沖洗液泵入割刀體內(nèi),高壓液體推動(dòng)活塞壓縮彈簧使活塞桿下行,活塞桿下端推動(dòng)2個(gè)刀頭向外張開與鉆桿或套管內(nèi)壁接觸,張開的刀片隨同切割鉆具旋轉(zhuǎn),刀頭周向同時(shí)切割,割斷鉆桿或套管后,關(guān)閉泥漿泵,刀頭復(fù)位收回(見圖1)。鉆桿割斷后,使用可退式撈矛打撈出事故鉆桿(見圖2)。這種處理方法存在的問題是,水力內(nèi)割刀切割鉆桿對操作細(xì)節(jié)及參數(shù)的配合要求較高,若實(shí)施過程中,某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)失誤,將導(dǎo)致切割失敗,耗費(fèi)處理時(shí)間。
圖1 水力內(nèi)割刀
圖2 可退式打撈矛
經(jīng)過對上述2種處理方案進(jìn)行詳細(xì)分析后認(rèn)為,割刀切割鉆桿的方法占用的處理鉆桿少,在該孔跑鉆事故中最多使用53.5 mm繩索取心鉆桿1500 m,若分段切割,使用鉆桿更少;鉆機(jī)回轉(zhuǎn)負(fù)荷小,對機(jī)械沒有損害;處理周期短,若操作認(rèn)真,參數(shù)配合合理,可快速結(jié)束事故。因此,在中國地質(zhì)科學(xué)院勘探技術(shù)研究所專家的指導(dǎo)下,最終確定采用水力內(nèi)割刀配合可退式撈矛處理47ZK3孔跑鉆事故。
3.1.1 確定切割泵量
水力內(nèi)割刀的工作泵壓為1~2 MPa,泵壓過低,不易出刀;泵壓過高則易損壞刀頭硬質(zhì)合金,根據(jù)水壓割刀的工作原理,應(yīng)采用小泵量為宜。該孔使用的BW320型泥漿泵,為保證割刀正常工作,泥漿泵工作最大排量確定為66 L/mim。
3.1.2 孔口試刀
割刀在入孔工作前,將割刀連接在立軸鉆桿下,開泵檢測割刀的出刀及退刀狀態(tài),測量最大出刀直徑,并準(zhǔn)確記錄出刀時(shí)的工作泵壓。
3.1.3 割刀連接
3.2.1 固定機(jī)上余尺及給進(jìn)油缸
(1)由于鉆孔深度較大,當(dāng)割刀下入事故鉆桿內(nèi)擬切割位置后,考慮鉆桿壓縮、拉伸余量,機(jī)上余尺應(yīng)控制在2.5 m左右,一是減少上部立軸鉆桿晃動(dòng);二是便于割斷鉆桿后,立軸鉆桿有足夠的上下活動(dòng)區(qū)間,便于退刀。
(2)機(jī)上余尺固定后,將上下卡盤緊死,并將上卡盤橫梁落到底,坐死在回轉(zhuǎn)器上。由于受孔口鉆桿夾持器高度的影響,一般上卡盤落不到底,可在上卡盤橫梁與回轉(zhuǎn)器齒輪箱之間加裝兩根400 mm左右長的短管(見圖3),將上卡盤坐死在兩根短管上,其目的是避免鉆機(jī)回轉(zhuǎn)時(shí)給進(jìn)油缸產(chǎn)生上下位移,影響割刀刀頭工作的穩(wěn)定性,進(jìn)而損壞刀頭的硬質(zhì)合金。
圖3 給進(jìn)油缸固定狀態(tài)
3.2.2 出刀程序與切割參數(shù)
(1)正確的出刀程序是鉆機(jī)先回轉(zhuǎn),割刀先在事故鉆桿內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng),然后通過三通閥門逐漸向割刀泵送循環(huán)介質(zhì),使刀頭逐漸向事故鉆桿內(nèi)壁撐開,開始切割鉆桿動(dòng)作。
(2)該事故孔采用的切割轉(zhuǎn)速為79 r/min,最大泵量為66 L/min。切割鉆桿過程中轉(zhuǎn)速不可中途改變(立軸式鉆機(jī)),泵量隨切割時(shí)間增加而逐漸增大,直至全泵量。
3.2.3 切斷時(shí)間與退刀
(1)切割時(shí)間從預(yù)送沖洗液結(jié)束后,泵壓表指針開始上升的瞬間就是出刀的初始時(shí)間,要及時(shí)準(zhǔn)確計(jì)時(shí),這期間泵壓會(huì)逐漸上升,直至穩(wěn)定。當(dāng)割刀工作約20 min,孔口處聽到幾聲清脆的響聲后,證明鉆桿已被割斷,立即停止回轉(zhuǎn),并停泵回水。
(2)退刀。47ZK3孔所用的割刀,其回收刀頭是靠彈簧復(fù)位后,活塞桿上移,刀頭在橡皮筋彈力的作用下實(shí)現(xiàn)回收刀頭。由于切割刀頭是以60°錐面角漸進(jìn)的,若能及時(shí)停刀,切口整齊,刀頭沿鉆桿錐面切口較容易收回;若不能及時(shí)停刀,刀頭繼續(xù)回轉(zhuǎn),導(dǎo)致事故鉆桿切口磨損為不規(guī)則切口,或刀頭進(jìn)出窗口磨損嚴(yán)重,則退刀困難(見圖4、圖5)。若不能正常退刀,刀架則會(huì)兜住被割斷事故鉆桿底部一同拉出,或強(qiáng)行損壞刀架后拉出。
圖4 及時(shí)停刀的鉆桿接手加厚部位
圖5 未及時(shí)停刀的鉆桿體部位
(1)割刀到達(dá)擬切割位置后必須對切割鉆具進(jìn)行稱重,以便切割結(jié)束后準(zhǔn)確判斷刀頭是否收回。
(2)切割鉆桿采用的循環(huán)介質(zhì)必須清潔,固相含量盡可能的低,否則會(huì)影響出刀和退刀,最好采用清水作為循環(huán)介質(zhì)進(jìn)行切割。
(3)切割準(zhǔn)備工作完成后,鉆機(jī)回轉(zhuǎn)、給水、計(jì)時(shí)等崗位均應(yīng)分工明確,并由專人對切割程序統(tǒng)一指揮。
孔內(nèi)事故鉆桿切斷后,使用可退式撈矛打撈事故鉆桿??赏耸綋泼墓ぷ髟硎?,當(dāng)撈矛卡瓦接觸“落魚”時(shí),卡瓦與矛桿產(chǎn)生相對移動(dòng),卡瓦從矛桿錐面脫開,矛桿繼續(xù)下行,連接套頂著卡瓦上端面,迫使卡瓦縮進(jìn)“落魚”內(nèi)。由于卡瓦直徑大于“落魚”內(nèi)徑,分瓣卡瓦受向內(nèi)壓力,靠其反彈力,卡瓦緊緊地貼在“落魚”內(nèi)壁上。撈矛到位后,稱重下降,開始上提鉆具,卡瓦、矛桿的內(nèi)錐面貼合,產(chǎn)生徑向張力,實(shí)現(xiàn)打撈。撈矛可根據(jù)事故類型加工異徑接頭,連接反絲鉆桿或正絲鉆桿。本次跑鉆事故處理,采用割刀切割,撈矛配合打撈的方法進(jìn)行處理。
(1)正常打撈。當(dāng)切割鉆桿完成后,即下入可退式撈矛打撈鉆桿。下入撈矛前,手動(dòng)將卡瓦固定在撈矛錐面鍵槽內(nèi);撈矛到達(dá)事故鉆桿頭位置后,利用鉆桿自重或加壓將撈矛壓入事故鉆桿內(nèi),然后上頂或提拉鉆具,撈矛即與鉆桿內(nèi)壁脹緊,稱重鉆具質(zhì)量增加,鉆機(jī)稍作回轉(zhuǎn),若無反車現(xiàn)象,證明事故鉆桿完全斷開,即可起鉆。
(2)中途退出撈矛。當(dāng)撈矛進(jìn)入事故鉆桿內(nèi)出現(xiàn)提拉不動(dòng)的情況時(shí),可退出撈矛打撈工作。此次事故第一次切割后,因事故鉆桿下部鉆具被膨脹在孔壁上,撈矛下入后,上頂、提拉不動(dòng),則將鉆桿質(zhì)量返回原稱重質(zhì)量后,稍向下施加壓力,使撈矛桿與卡瓦內(nèi)錐面脫開,然后鉆機(jī)輕轉(zhuǎn)鉆桿(1/4圈),使卡瓦下端大倒角進(jìn)入撈矛桿錐面上三個(gè)鍵起端傾斜面夾角內(nèi),上提鉆具,撈矛即退出事故鉆桿。
47ZK3孔跑鉆事故。事故底孔深2277 m,頂孔深828 m,跑鉆“落魚”為1449 m(不含導(dǎo)斜鉆具2 m)繩索取心鉆桿。采用水壓式割刀,共實(shí)施切割4次,有效切割3次,分3段切割出事故鉆桿。
(1)第一刀,割刀進(jìn)入事故鉆桿約1440 m處,試圖一刀全部打撈出事故鉆桿,但由于事故鉆桿底部鉆具擴(kuò)孔器、鉆頭及部分鉆桿接手膨脹變形,切割后打撈失敗,正常退刀。
(2)第二刀,調(diào)整切割順序?yàn)橛缮现料路侄吻懈?。割刀下至事故鉆桿內(nèi)330 m處切割,打撈出事故鉆桿330 m,余事故鉆桿1119 m。正常退刀,刀頭損壞。
(3)第三刀,通過第二刀切割效果驗(yàn)證了割刀工作可靠,驗(yàn)證了事故鉆桿與孔壁間阻力較小,孔內(nèi)較干凈,則第三刀切割事故增大切割事故鉆桿數(shù)量,打撈出事故鉆桿至640 m,余事故鉆桿479 m。正常退刀。
(4)第四刀,考慮事故鉆桿底部導(dǎo)斜鉆具(2 m)上的擴(kuò)孔器與鉆頭,以及部分鉆桿接手已被跑鉆膨脹在孔壁上,則放棄導(dǎo)斜鉆具及20 m事故鉆桿,將其余459 m事故鉆桿全部打撈出。未能退刀,連同事故鉆桿一并拉出。
該事故采用水力內(nèi)割刀處理,共切割事故鉆桿4次,使用切割刀頭2套。
打撈事故鉆桿傳統(tǒng)的做法是用絲錐錐撈。這種撈取方法存在的弊端,一是錐不牢,當(dāng)絲錐遇到質(zhì)量不大且活動(dòng)的“落魚”時(shí),就會(huì)出現(xiàn)我們常說的“跟著轉(zhuǎn)”現(xiàn)象而錐不牢;二是易捋扣,當(dāng)孔內(nèi)“落魚”阻力較大時(shí),由于反復(fù)上扣,絲錐用上幾次后,負(fù)荷稍大便出現(xiàn)絲錐捋扣現(xiàn)象;再者,當(dāng)“落魚”阻力大,使用新絲錐錐撈時(shí),極易發(fā)生錐上“落魚”后提拉不動(dòng)(或反不動(dòng)),絲錐也退不掉的錐死現(xiàn)象,則導(dǎo)致事故處理出現(xiàn)反復(fù)。
此次跑鉆事故處理中,使用可退式撈矛配合水壓割刀打撈割斷的事故鉆桿,入孔打撈4次,除第一次因切割位置過深,提拉不動(dòng)中途退出外,其余3次均一次順利打撈出事故鉆桿??赏耸綋泼驌剖鹿抒@桿狀態(tài)見圖6。
圖6 可退式撈矛打撈狀態(tài)
47ZK3孔深孔跑鉆事故,采用水力內(nèi)割刀與可退式撈矛配合,在鉆孔深度較大的情況下,打撈出事故鉆桿1429 m,僅用了7 d時(shí)間,與傳統(tǒng)的反絲鉆桿錐撈處理法相比,具有處理事故簡單化、機(jī)械事故少、處理周期短、節(jié)約處理事故成本等優(yōu)越性,深受機(jī)臺(tái)施工人員的歡迎。
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