廖遠蘇,胡啟鋒,廖長生,繆 賽,卓廉明
(江西有色地質(zhì)勘查二隊,江西贛州341000)
近幾年,我隊在贛南鎢礦區(qū)采用偏心楔側(cè)鉆法補采過巖礦心、處理過燒鉆事故和水泥注漿糊鉆事故。偏心楔為傳統(tǒng)的取出式,楔頂角1.5°~2°。造斜鉆具有硬質(zhì)合金錐形鉆頭與50 mm鉆桿連接;也有S60金剛石鉆頭,通過短接管、變徑接頭與55.5 mm鉆桿連接。偏心楔有的坐在注漿水泥的人造孔底;也有的坐在事故鉆桿、事故鉆具的上端。側(cè)鉆地層有絹云母千枚巖、砂質(zhì)板巖及石英砂巖,可鉆性7~9級。側(cè)鉆深度為224~605 m。累計側(cè)鉆5次,偏心楔的內(nèi)貼斜面被磨破4次。在石英砂巖中的2次側(cè)鉆,還是未能偏出新孔(套回原孔),以失敗告終。通過多起事故的處理,認為9級以上的堅硬巖層是偏心楔側(cè)鉆法不可逾越的“雷區(qū)”。
2014年7月28日,某礦區(qū)ZK901孔在堅硬花崗巖地層,嘗試偏心楔側(cè)鉆法處理一起燒鉆事故獲得成功。該法在傳統(tǒng)取出式偏心楔及其造斜工藝的基礎(chǔ)上做了進一步改進。在解決堅硬巖偏孔難的關(guān)鍵技術(shù)問題上取得重要突破。從此改變了偏心楔側(cè)鉆法禁用于堅硬地層的看法。
該孔設(shè)計深度650 m,開孔傾角75°,事故孔深553.85 m。0~521.96 m孔段,為變質(zhì)石英砂巖,可鉆性7~9級;下部孔段,為中細粒黑云母花崗巖,可鉆性>9級。130 mm口徑開孔,過渡口徑為110 mm、91 mm。12.70 m以深孔段,為S75金剛石繩索取心鉆進。
該孔曾經(jīng)在2014年4月份,于孔深278.10 m鉆遇斷層破碎帶突發(fā)全孔漏失。采用水泥注漿堵漏時,因壓送替漿水失誤,導(dǎo)致注漿管被水泥漿淹埋、固結(jié)事故,報廢進尺278.3 m。
新開孔在孔深280 m后一直處于頂漏鉆進狀態(tài)。部分鉆桿因上次歷經(jīng)頂、拉、打、擰、反、擴等方法處理事故后受傷嚴重,鉆進中時有斷桿、泄漏現(xiàn)象發(fā)生。本次燒鉆事故因鉆桿柱泄漏引起,鉆工“打懶鉆”所至。
燒鉆事故發(fā)生后,當初誤判為卡、埋鉆事故,慣用拉、擰、頂、打等方法幾經(jīng)處理無效,反而帶來斷桿、擼扣等孔內(nèi)事故。后來動用50 mm反絲鉆桿,取出孔內(nèi)全部鉆桿及S75鉆具的彈卡擋頭后,判定為一次嚴重的燒鉆事故??紤]到反取孔內(nèi)鉆桿時的反勁較大,畏懼再次帶來次生孔內(nèi)事故,選擇了遺棄孔內(nèi)鉆具(含內(nèi)管總成),采用偏心楔側(cè)鉆法偏孔(繞障)處理。
圖1 取出式偏心楔實物圖片
圖2 取出式偏心楔結(jié)構(gòu)示意圖
(1)楔管剖切面長度1.5 m,底端0.3 m與楔體上端焊接成整體。與傳統(tǒng)取出式套管楔比較,提高了楔身的強度和穩(wěn)定性;楔管上端與71 mm鉆桿絲扣連接,可用于較大深度的中深孔異徑糾斜或側(cè)鉆繞過事故孔段。
(2)斜面由一小塊管壁內(nèi)面與楔體銑槽面兩段對接而成,全長2.3 m,楔頂角1.5°。與固定楔比較,因其楔頂角較小,造斜鉆具傾倒在斜面上的附著力較小,鉆頭對斜面的破壞程度相應(yīng)就較小。從實物表面觀察,斜面的磨損深度只有0.5~1.0 mm,不用修理仍能重復(fù)使用。
(3)楔體取用了固定楔(實心圓鋼制作)的剛性和耐磨性,彌補了用巖心管制作容易扭曲變形、斜面易被鉆頭切破的不足。
(4)楔座取用1 m長的鉆桿制作有兩個目的:一是管內(nèi)可容納余留沉渣,坐管更實;二是確保分支孔在事故頭能分開一定距離,防范鉆頭順著老孔邊緣下行再套回老孔。
(5)異于傳統(tǒng)偏心楔的顯著特點是楔身無任何卡固裝置。偏心楔在楔座底端切割成鋸齒形狀,利用自身承受鉆桿柱壓力所產(chǎn)生的旋向阻力,足以抵觸鉆具回轉(zhuǎn)力帶動偏心楔轉(zhuǎn)向,穩(wěn)定性可靠。
楔管與楔座外徑≯74.5 mm;全長直線度偏差≯1.5 mm·m-1;焊縫存在咬邊、弧坑、裂紋等缺陷應(yīng)補焊,焊瘤、夾渣須清除;楔管的所有割線邊角用手持砂輪機修磨光滑;切口寬度60±0.5 mm,必須保證59.5 mm擴孔器自由通行。
XY-44型鉆機、BW-250型泥漿泵、HCX-13型管架斜塔;S75和S60繩索取心鉆桿及鉆具;KXP-2T型數(shù)字羅盤測斜儀、四件套泥漿性能測試儀。
側(cè)鉆過程應(yīng)用水解聚丙烯酰胺(PHP)沖洗液沖孔,沖洗液漏斗粘度調(diào)至25 s;后續(xù)S60繩索取心鉆進采用清水沖孔。
單管造斜鉆具由S60繩索取心鉆具的鉆桿、異徑接頭、短接管及金剛石鉆頭組成。鉆頭外徑59 mm,全長3.37 m,如圖3所示。
S60繩索取心鉆具,鉆頭和擴孔器外徑在標準件的基礎(chǔ)上均改小1 mm,目的是能夠順暢通過71 mm鉆桿柱內(nèi)孔;內(nèi)管可容納2.2 m巖心,鉆具總長2.86 m。
圖3 造斜鉆具實物圖片
3.4.1 造斜準備
下楔前,應(yīng)把孔內(nèi)鉆屑、孔壁坍塌物等清理干凈,并對事故頭部位進行夯實處理,防止偏心楔因座底不實下行。
3.4.2 下楔就位
偏心楔降下時,鉆桿柱絲扣必須擰緊;坐實孔底后,鉆桿埋頭深度應(yīng)>5 m,以防主桿變徑接頭碰掛管頭扭動偏心楔轉(zhuǎn)向。
3.4.3 造斜進尺
(2)造斜鉆具下到距楔頂面0.50 m時開啟泥漿泵沖孔,以慢速(100~200 r/min)回轉(zhuǎn)立軸并啟用立軸油缸控制鉆具緩慢下行,不能用卷揚機提動鉆具試探楔頂面位置。當立軸回轉(zhuǎn)有異常響聲反應(yīng)時,表明鉆頭碰刮孔壁和楔面,進入造斜狀態(tài)。
(3)鉆頭進入造斜狀態(tài),應(yīng)控制立軸下行速度,不能操之過急。隨著造斜進尺延深,在鉆進平穩(wěn)情況下可逐步加大鉆壓(3~10 kN),穩(wěn)衡鉆進速度。
(4)鉆頭過完斜面后,可給以正常鉆進所需轉(zhuǎn)速(300~500 r/min)和鉆壓(13 kN);分孔進尺2 m后方可進入下道擴孔工序。
3.4.4 擴孔鉆進
(1)S60繩索取心鉆具降至楔頂面時,也不能用卷揚機提動鉆具試探擴孔起點位置,其操作要領(lǐng)和造斜鉆具進入造斜狀態(tài)的操作過程基本相同。
(2)擴孔時,在無異常響動的情況下可適當提高轉(zhuǎn)速(300~400 r/min),但不宜通過增加鉆壓來加快擴孔進度,否則孔壁未擴大,反而造成擴孔器耐磨塊損壞,外徑尺寸變小。
(3)擴孔到位后,持續(xù)轉(zhuǎn)入正常繩索取心鉆進。此階段因鉆具與孔壁的環(huán)狀間隙過小,加之側(cè)鉆過程中沖洗液的漏斗粘度上調(diào)至25 s,導(dǎo)致鉆進泵壓升高較快,應(yīng)把沖洗液粘度逐步調(diào)降至清水粘度(15 s),確保沖洗液暢通。
(1)偏心楔座底必須穩(wěn)固不可架空,否則楔身下移錯位,可能導(dǎo)致重大孔內(nèi)事故或分孔失敗。
(2)初入斜面位置不可操之過猛,否則易導(dǎo)致鉆頭擠壓變形,或胎體掉塊。圖4展示試探斜面不小心造成的鉆頭損壞情況;圖5展示用立軸油缸小心操控造斜鉆進后的鉆頭磨損情況。
圖4 試探斜面造成鉆頭損壞情況
圖5 造斜鉆頭正常磨損情況
(3)鉆頭貼在斜面上無明顯偏孔進尺時,不能長時間停留在一個點面上研磨,應(yīng)及時提升鉆具查明原因,否則易造成楔面破壞。
(4)造斜鉆進用沖洗液以粘糊、滑溜為好,不易造成巖心堵塞,可減少提鉆次數(shù)。宜選用高分子聚合物、植物膠類無固相沖洗液。
(5)擴孔后進入繩索取心鉆進的前5個回次(進尺長度>10 m)應(yīng)將鉆頭提離楔頂面深度再打撈巖心和投放內(nèi)管,以防打撈失敗或造成內(nèi)管投放不到位打單管。
(1)鉆孔側(cè)鉆前后的測斜數(shù)據(jù)見表1所示。
表1 側(cè)鉆前后的測斜數(shù)據(jù)
圖6 花崗巖斜面巖心圖片
(1)在堅硬巖中側(cè)鉆難的關(guān)鍵技術(shù)問題是建造人工孔底材料與巖體之間的硬度級差大。螺桿鉆和連續(xù)造斜器側(cè)鉆法,通常在側(cè)鉆孔段灌注水泥漿,用水泥材料“架橋”建造人工孔底。該工藝技術(shù)為連續(xù)造斜,造斜孔段的彎曲強度可控,對后續(xù)同徑繩索取心鉆進影響不大,但局限于巖層可鉆性7級左右,至于8~9級硬巖,側(cè)鉆成功的可能性較小。偏心楔側(cè)鉆法用金屬材料“架橋”建造人工孔底,其硬度和強度比水泥大得多。該工藝技術(shù)為單點造斜,雖然在9級以上的硬巖中側(cè)鉆有過成功的先例,但是由于偏心楔的楔頂角偏大,偏孔后修孔難度大,用于繩索取心鉆孔常因“狗腿彎”問題導(dǎo)致鉆桿柱頻繁折斷,而且留有事故隱患。一般認為偏心楔不適宜在小口徑繩索取心鉆孔中側(cè)鉆。本次側(cè)鉆選用實心圓鋼制作可取式偏心楔的楔體,既控制了楔頂角偏大的不利因素,又提高了楔身的強度和穩(wěn)定性,解決了ZK901孔在堅硬巖中側(cè)鉆處理燒鉆事故的關(guān)鍵技術(shù)難題。
(2)改進后的偏心楔與傳統(tǒng)偏心楔的側(cè)鉆方法比較,具有偏孔速度快、可取出斜面巖心、無專程擴孔工序、不留事故隱患、不影響后續(xù)繩索取心鉆進、偏心楔可重復(fù)使用等優(yōu)點。
需要指出,該側(cè)鉆方法主要有以下2個缺點。
①未能實現(xiàn)同徑分支鉆孔。某些礦種在詳查或勘探階段,為了滿足巖礦心采樣要求還不允許鉆孔穿礦口徑<75 mm。這就縮小了該側(cè)鉆方法的應(yīng)用范圍。
據(jù)測斜數(shù)據(jù)作圖計算,分支孔與原孔軸線夾角為1.08°
圖6為造斜鉆進的斜面巖心。在室內(nèi)測定巖心塊斜面夾角為1.10°,與作圖計算結(jié)果誤差0.02°。
(2)嘗試側(cè)鉆法處理該起燒鉆事故,從降下偏心楔開始至偏出原孔轉(zhuǎn)入正常繩索取心鉆進,共花費作業(yè)時間39.5 h。分支孔鉆進51回次,累計進尺103.95 m,終孔驗收深度650.45 m。偏孔后繩索取心打撈成功率100%,整個鉆進過程未發(fā)生斷桿事故。
②需具備2套口徑的繩索取心鉆桿、鉆具及其附屬工器具。
(3)當前我國地質(zhì)找礦千米以上鉆孔所占比重越來越大,深孔側(cè)鉆面對的問題更復(fù)雜,技術(shù)難度也更大。側(cè)鉆法必須跟進鉆探主導(dǎo)技術(shù)的發(fā)展不斷完善與創(chuàng)新,才能提高鉆探技術(shù)的整體發(fā)展水平。否則重大孔內(nèi)事故,也就成了深孔鉆進的致命要害,束縛深部地質(zhì)找礦的一道瓶頸。
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