摘要:注漿堵水是水害治理最重要的方法之一,本文結(jié)合實(shí)際例子來(lái)說(shuō)明井上下相結(jié)合的注漿堵水方法。井上下相結(jié)合的注漿堵水方法的目的是揚(yáng)長(zhǎng)避短,達(dá)到高效、快速、低成本、高質(zhì)量效果。
關(guān)鍵詞:地面造漿 ?井下注漿堵水 ?高效快速
0 引言
水害是煤礦五大災(zāi)害之一,是僅次于瓦斯爆炸的重大災(zāi)害。為了保障礦井生產(chǎn)建設(shè)的安全或排水恢復(fù)礦井,注漿堵水已成為與地下水患作斗爭(zhēng)的一項(xiàng)重要手段。何莊煤礦通過(guò)堵水,降低了成本,縮短了工期、封堵效果明顯。
1 何莊煤礦地質(zhì)及水文地質(zhì)概況
何莊煤礦屬馬嶺山井田,隸屬于秦-昆緯向構(gòu)造帶,主要構(gòu)造形跡呈東西走向,次為北西向構(gòu)造。何莊煤礦地層總體呈單斜產(chǎn)出,北西~南東向展布。西端局部地段轉(zhuǎn)為北西方向,東端褶扭成近南西方向;傾向北東,傾角為25~30°。井田內(nèi)構(gòu)造以斷裂為主,褶曲較少;主要含水層為山西組砂巖含水層、太原組灰?guī)r含水層和寒武系灰?guī)r含水層。太原組上段灰?guī)r含水層中L7灰?guī)r較發(fā)育,巖性和層位較穩(wěn)定,厚度最大為18.96m,最小為6.34m,平均9.84m,該層含巖溶裂隙承壓水,含水性弱,導(dǎo)水性差,且不均一,該層距二1煤層平均12m,為二1煤底板直接充水含水層;山西組砂巖含水層位于二1煤層的上部,以大占香炭砂巖為主,平均厚度16.44m,屬孔隙裂隙承壓水,含水性弱,透水性好,且不均勻,屬二1煤層頂板直接充水含水層,采煤期間地下水可直接進(jìn)入礦床。正常情況下,該層地下水不能直接進(jìn)入二1煤礦床,因此屬于間接充水含水層,但該層對(duì)一7煤層開采影響較大。
2 突水簡(jiǎn)況
11010工作面位于11采區(qū)東翼上部,沿東西走向布置,走向長(zhǎng)664m,傾向?qū)?5~165m,工作面標(biāo)高+33.6m~+140m,地面標(biāo)高+647m~+785m,巷道分上、中、下三條巷道,均為正坡度,煤厚0.6~9.2m,自下巷向上煤厚依次變薄,平均3.5m,煤層傾角22~31°,煤層直接底板為泥巖、砂質(zhì)泥巖、炭質(zhì)泥巖;煤層的直接頂板為泥巖、砂質(zhì)泥巖,間接頂板為大占砂巖。二1煤層下距L7灰?guī)r垂距約13m,距寒武系灰?guī)r垂距在63m左右,水壓1.8MPa。2010年7月28日因底板突水,最大突水量1500m3/h,由于井底中央泵房排水能力有限,16時(shí)30分泵房停電被淹。后經(jīng)2011年初第一次注漿堵水,水量降至450m3/h,礦井恢復(fù)了正常生產(chǎn)。
3 井上造漿、井下注漿相結(jié)合方案的確立
3.1 目前突水點(diǎn)的注漿封堵工作,一般都在地面進(jìn)行。由于何莊煤礦突水區(qū)域地面為低山、丘陵地貌,山體坡度大,受地表環(huán)境影響,在地面開展有許多困難,施工難度大、材料運(yùn)輸難以解決,而且在地面施工鉆孔進(jìn)行注漿封堵突水,工程量大、時(shí)間長(zhǎng)、成本高[3]。加上地面鉆孔單孔深度大,受巖層產(chǎn)狀影響,鉆探孔位落點(diǎn)誤差大、會(huì)影響注漿效果差以致延長(zhǎng)整個(gè)工程工期并增加工程費(fèi)用等。
3.2 因地面注漿時(shí)比井下注漿的地點(diǎn)要高出450m,這本來(lái)壓力就是一個(gè)差值。加上水泥漿的比重,地面注漿壓力是比井下注漿有更好的可適用性,在萬(wàn)一停電情況下,依靠高差壓力,通過(guò)注漿泵自吸作用能向鉆孔壓水以保證能恢復(fù)注漿。
3.3 地面注漿填骨料不受場(chǎng)地影響,單位時(shí)間骨料添加量大,而井下受許多因素限制,所以骨料添加進(jìn)度和質(zhì)量不高。而且井上下相結(jié)合,可以同時(shí)添加軟、硬骨料,可以進(jìn)一步提高骨料添加質(zhì)量,對(duì)堵水施工有利。
3.4 井下鉆孔控制的注漿范圍大,而且范圍易調(diào)整。
3.5 地面注漿基本不影響井下生產(chǎn),而井下注漿難免影響生產(chǎn)。
綜上所述,我們選擇在地面造漿、井下打鉆注漿的方式在動(dòng)水條件下進(jìn)行堵水[1]。即在地面造漿,通過(guò)大直徑、高壓注漿管路,將高壓、大流量漿液短時(shí)間注入鉆孔[5],通過(guò)井下添加骨料接合地面添加骨料[2]等綜合措施封堵工作面突水。
4 何莊煤礦注漿堵水過(guò)程及創(chuàng)新點(diǎn)
從2012年9月上旬開始,圍繞11010工作面出水點(diǎn),對(duì)前次堵水設(shè)計(jì)、堵水效果、加固區(qū)域、未加固區(qū)域進(jìn)行詳透分析,從區(qū)域地下水補(bǔ)給方向、區(qū)域構(gòu)造結(jié)合采礦影響等方面進(jìn)行綜合分析,針對(duì)淹井恢復(fù)注漿加固堵水薄弱環(huán)節(jié)擴(kuò)大加固范圍,從突水機(jī)理分析,調(diào)整注漿目的層布置鉆孔5個(gè),先施工1-3、1-5鉆孔。堵水方案為高壓下行注漿,自上而下,見水即堵,先封堵L1-3灰?guī)r涌水,封堵出水通道,充填裂隙、溶洞,再對(duì)寒武灰?guī)r含水層進(jìn)行注漿充填,徹底封堵突水水源,防止水量反復(fù)。
為保證固結(jié)套管,防止揭露L7灰含水層后鉆孔涌水,鉆孔鉆至L7灰頂面下過(guò)Ф146mm一級(jí)套管,再鉆進(jìn)至L7灰?guī)r底面后下過(guò)Ф127mm二級(jí)套管,在下入二級(jí)套管后鉆孔進(jìn)入L1-3灰?guī)r層位進(jìn)行了多次注漿,經(jīng)注漿加固后進(jìn)入寒武系灰?guī)r頂面后下入Ф108mm三級(jí)套管,終孔進(jìn)入寒武系灰?guī)r內(nèi)20-30m,對(duì)寒武系灰?guī)r裂隙、溶洞進(jìn)行注漿封堵,徹底封堵突水水源,防止水量反復(fù)。
9月25日開始對(duì)1-3孔進(jìn)行注漿,在注漿過(guò)程中,鉆孔跑漿嚴(yán)重,停止注漿開始添加骨料,為保證骨料添加順利,骨料尺寸由小變大依次加大,要求盡可能增大添加量。10月2日對(duì)1-5孔進(jìn)行注漿,也因存在跑漿問(wèn)題而停止注漿,添加骨料進(jìn)行堵漏。1-3孔注海帶6t時(shí),鉆孔孔口壓力3MPa,工作面涌水量減少約4成,停止骨料添加,開始注漿,連續(xù)注漿1小時(shí)后,開始跑漿,且跑漿依然嚴(yán)重,停止注漿繼續(xù)添加海帶等骨料。
為保證骨料添加量,改進(jìn)骨料添加器,增加骨料倉(cāng)體積及個(gè)數(shù),改間隔添加為連續(xù)添加。根據(jù)孔口壓力及鉆孔涌水量、跑漿情況調(diào)整海帶、砂子及米石添加比例,增加砂子和米石添加比重,將海帶與砂子、米石交替添加,并增加皮頭等超軟骨料,對(duì)于涌水量大的鉆孔以硬骨料為主。
當(dāng)添加海帶至孔口壓力升到3MPa時(shí),再同時(shí)添加中、細(xì)沙及米石等硬骨料,當(dāng)孔口壓力升至5MPa時(shí),開始注漿,經(jīng)大流量連續(xù)注漿超過(guò)3小時(shí)后,開始出現(xiàn)跑漿,但孔口壓力不下降,這時(shí)候提高漿液比重,并降低注漿檔位至3檔,同時(shí)改注水泥沙漿,當(dāng)跑漿嚴(yán)重后,停止注漿,繼續(xù)加骨料[1]。endprint
10月20日在注漿期間,在井下利用注漿泵點(diǎn)注水玻璃,通過(guò)計(jì)算跑漿時(shí)間,調(diào)整水泥漿比重,水玻璃添加比例,對(duì)跑漿通道進(jìn)行封堵,控制跑漿,10月30日,工作面水量已減少近6成,井下水文觀測(cè)孔水位升高,這時(shí)候添加骨料量已從量變到質(zhì)變,鉆孔壓力居高不下,但注漿過(guò)程中,跑漿情況依然存在,在這種情況下將注漿方式改為間歇注漿,根據(jù)跑漿情況調(diào)整間隔時(shí)間,在注漿段添加一定量水玻璃[1]。
11月7日,1-3、1-5孔在經(jīng)過(guò)反復(fù)注漿、透孔、再注漿,工作面水量減至110m3/h左右。到11月15日,工作面水量減至80m3/h左右。通過(guò)間歇注漿及添加骨料及水玻璃,跑漿問(wèn)題大幅度得到解決,在鉆孔試注水孔口壓力在5MPa時(shí),進(jìn)行連續(xù)注漿,漿液比重在1.3-1.4之間,注漿檔位控制在3檔,當(dāng)孔口壓力升至6MPa時(shí),降低漿液比重為1.2-1.3,提高注漿檔位,直至孔口壓力8MPa時(shí),降低注漿檔位,最終以3檔或2檔結(jié)束注漿。
在注漿的同時(shí),交叉施工1-1、1-2、1-4鉆,終孔層位均為寒武系灰?guī)r1-4鉆孔無(wú)水直接封孔外,對(duì)其他兩鉆孔均進(jìn)行高壓注漿。12月5日,工作面總涌水量小于40m3/h,達(dá)到并高于注漿堵水要求。
從9月中到12月上旬,何莊煤礦11010工作面突水注漿封堵工程共打注漿鉆孔5個(gè),總進(jìn)尺540m,透孔1488m。這期間共注入水泥2800t,充填沙石40.4m3,海帶24.3t,皮頭145kg,水玻璃3t。工作面涌水量由450m3/h降至50m3/h以下,堵水達(dá)到了預(yù)期效果。從井下開始治水到治水結(jié)束,僅用了三個(gè)月的時(shí)間。
5 結(jié)論
通過(guò)井上下相結(jié)合的注漿堵水思路,采用高壓、大流量注漿、間歇注漿模式采取軟硬骨料及玻璃水與注漿漿液協(xié)調(diào)配比堵漏技術(shù),在短短三個(gè)月將突水成功封堵,并達(dá)到顯著效果,封堵水量400m3/h,為解放11010外配采巷道的掘進(jìn)節(jié)約了大量時(shí)間,每年僅節(jié)約排水電費(fèi)一項(xiàng)資金在600萬(wàn)元左右。
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作者簡(jiǎn)介:郭啟明(1974-),男,河南武陟人,助理工程師,何莊煤礦地測(cè)科科長(zhǎng),2008年河南理工大學(xué)地質(zhì)與測(cè)量專業(yè)畢業(yè),在何莊煤礦從事地質(zhì)工作。endprint