關(guān)亞麗
摘 要:在對窯尾收塵器簡要的介紹后,提出了在運行中存在的問題,針對壓差大的主因,分步驟進行了改造。
關(guān)鍵詞:窯尾收塵器;運行阻力;1700Pa;進出口壓差
一、簡介:
義煤集團水泥公司5000t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線2006年6月投產(chǎn),該生產(chǎn)線由成都建材設(shè)計院設(shè)計,窯尾廢氣處理系統(tǒng)使用成都集信裝備有限公司生產(chǎn)的CDM高效脈沖袋收塵器。CDM4×4—14929高效脈沖袋收塵器是在常規(guī)短袋脈沖噴吹袋收塵器的基礎(chǔ)上,發(fā)展起來的一種新型高效袋式收塵器。它綜合了分室反吹和脈沖噴吹清灰等各類袋收塵器的優(yōu)點,而且加長了濾袋,充分發(fā)揮了壓縮空氣強力噴吹清灰的作用,生產(chǎn)過程中,來自窯尾預(yù)熱器的廢氣首先經(jīng)過增濕塔降溫處理,然后分兩種情況下操作,一種是回轉(zhuǎn)窯單獨操作時,廢氣直接進入袋收塵器進行凈化處理;另一種情況是在生料磨和回轉(zhuǎn)窯聯(lián)合操作時,部分廢氣用作生料磨通風(fēng)烘干,剩余部分與出磨廢氣同時進入袋收塵器進行凈化處理。其工藝流程見下圖:?
二、改造原因
1、CDM4×4—14929高效脈沖袋收塵器技術(shù)參數(shù)?
型號:CDM4×4—14929
處理風(fēng)量:85—92萬m3/h
總過濾面積:14929m2
過濾風(fēng)速:0.95—1.03m/min
阻力:小于1700Pa
脈沖閥型號:澳大利亞高原公司3"淹沒式脈沖閥
脈沖閥數(shù)量:320個
濾袋數(shù)量:5760個
濾袋尺寸:φ150×5500mm
濾袋材質(zhì):NOMEX(PTFE處理)
2、該收塵器設(shè)計運行阻力是小于1700pa,在運行期間,由于糊袋和濾袋,會出現(xiàn)不過風(fēng)的現(xiàn)象,造成出口壓差經(jīng)常超過2000pa。壓差大從而造成入口冒灰,漏灰嚴重,抽風(fēng)風(fēng)機需要超負荷工作,才能保證收塵器的正常工作,長此以往加劇了風(fēng)機的損壞。針對收塵器長期壓差過高的問題,欲計劃對其進行技術(shù)改造,最終達到在系統(tǒng)正常拉風(fēng)的情況下,收塵器壓差小于1700Pa。
3、該窯尾CDM收塵器也是生產(chǎn)線中最大的粉塵收集設(shè)備,由于生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢氣水分含量高,產(chǎn)生的廢氣與水分混合后呈弱酸性,會對收塵器的殼體造成腐蝕,以及生料磨開停頻繁,也更加劇了了收塵器殼體的銹蝕,而銹蝕導(dǎo)致收塵器密封不嚴導(dǎo)致入口不能產(chǎn)生有效負壓。
三、改造過程及要求:
1、 對窯尾CDM袋收塵器出風(fēng)管道進行改造,確保此處風(fēng)速小于10米/秒,同時要求由目前16室改為32室。
2、 對窯尾CDM布袋收塵器花板及以上殼體、上蓋、噴吹管、支撐等全部更換,更換的同時可對其進行改造(其中鋼板厚度不低于5mm,裝袋籠的花板厚度為6mm)。
3、 改造后要進行設(shè)備防腐、保溫,收塵器的上蓋要求為雙層結(jié)構(gòu),凈氣室內(nèi)部要進行專門的防腐處理。
4、 要求收塵器殼體加高1米,使用現(xiàn)有濾袋,拆裝濾袋時破損率小于2%。
5、 改造后的噴吹系統(tǒng)要滿足將來更換成φ150×6500mm濾袋時的清灰要求。
6、 最終要求窯尾大布袋收塵器正常生產(chǎn)時進出口壓差小于1700Pa,(繼續(xù)使用現(xiàn)在使用的濾袋時壓差小于2000 Pa),漏風(fēng)率小于3%。
7、 在改造設(shè)計時必須考慮對現(xiàn)有殼體進行加固,確保改造后設(shè)備整體載荷的安全。
8、 改造后收塵器出口氣體含塵濃度小于50mg/m3。
9、 改造后收塵器清灰模式具有定時、定壓、離線、在線四種且能夠靈活轉(zhuǎn)換。
10、 改造后收塵器還須符合以及采用以下標準
GB4915-2004《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》,GB6197,
GB12625,GB12138,JC/T402-91,JC/T406-91等標準
四、結(jié)果
改造后,收塵器壓差有了明顯的減小,收塵器工作良好,對整改生產(chǎn)系統(tǒng)的運行也有了很好的改善。
參考文獻:
[1] 高效脈沖袋收塵器在窯磨一體化除塵系統(tǒng)中的應(yīng)用,2008年。
[2] 袋式收塵器概述。