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N C H電解槽零極距改造方案優(yōu)選

2015-01-28 19:20:37何冠平王辛成
中國(guó)氯堿 2015年6期
關(guān)鍵詞:整臺(tái)淡季氯堿

何冠平,王辛成

(山東鋁業(yè)公司氯堿廠,山東淄博255000)

山東鋁業(yè)公司氯堿二期采用日本旭化成公司生產(chǎn)的NCH型自然循環(huán)高電密電解槽,裝置于2008年6月投產(chǎn),到2013年6月已運(yùn)行5年,在4.5 kA/m2負(fù)荷下槽電壓升高到3.18 V,電流效率下降到91%左右,離子膜需要更換。為提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,該企業(yè)決定利用此次更換離子膜的機(jī)會(huì)一并進(jìn)行零極距改造。

1 改造時(shí)機(jī)的選擇

NCH電解槽雖已運(yùn)行5年,除電流效率較低外,電解槽運(yùn)行狀態(tài)比較平穩(wěn),不需要立即改造。選擇什么時(shí)機(jī)進(jìn)行改造,主要原則是便于快速組織,使企業(yè)利潤(rùn)影響、市場(chǎng)客戶影響等降到最低程度。

從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益方面考慮,改造時(shí)間要利用市場(chǎng)淡季。山東氯堿的市場(chǎng)變化有一定的規(guī)律可循,分析山東鋁業(yè)公司氯堿廠近幾年以來(lái)的氯氣、液堿(32%NaOH)市場(chǎng)價(jià)格變化規(guī)律可以看出,液氯產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格,每年的1月、2月和7月、8月是傳統(tǒng)的市場(chǎng)淡季,液堿價(jià)格除2010年11月上升明顯外,其余時(shí)間年度內(nèi)變化不大。液氯市場(chǎng)晚冬早春的淡季,主要受春節(jié)和冬季氣溫低影響,盛夏的淡季主要受夏季高溫和農(nóng)藥、溴素等耗氯行業(yè)停減產(chǎn)影響,深入分析液氯價(jià)格變化規(guī)律發(fā)現(xiàn)盛夏的淡季比晚冬早春的淡季市場(chǎng)更差,所以應(yīng)選擇盛夏淡季實(shí)施改造。

從外圍環(huán)境對(duì)改造質(zhì)量、進(jìn)度方面的影響考慮,晚冬早春,特別是春節(jié)前后,受節(jié)日影響,企業(yè)和電極改造企業(yè)的員工思想均會(huì)產(chǎn)生波動(dòng),不利于提高工作質(zhì)量;電極的運(yùn)輸、其他備件的供應(yīng)、極化整流設(shè)備的調(diào)試等方面工作的組織、協(xié)調(diào)的難度和不確定性增加,會(huì)對(duì)改造進(jìn)度造成影響。而在夏季,這方面的影響要低得多。

從墊片安裝質(zhì)量、離子膜安裝質(zhì)量方面考慮,夏季比冬季氣溫高更有利于保證工作質(zhì)量。但盛夏季節(jié),天氣本就炎熱潮濕,兩側(cè)的電解槽又處于運(yùn)行狀態(tài),在電解廠房?jī)?nèi)進(jìn)行電解槽的拆除安裝等工作,必須要做好防中暑等安全工作。在電解廠房?jī)?nèi)施工的過(guò)程中,可采取人員輪流作業(yè),加強(qiáng)通風(fēng),供應(yīng)冷飲等措施,克服氣溫高的困難。

綜合考慮上述因素,利用盛夏季節(jié)市場(chǎng)淡季,選擇7月初至8月末,60天左右的時(shí)間,采取好防中暑安全健康措施,即可實(shí)現(xiàn)以最低的停產(chǎn)代價(jià)獲取最大的經(jīng)濟(jì)效益。

2 NCH電解槽陰陽(yáng)極改造方案選擇

山東鋁業(yè)公司氯堿二期NCH電解槽運(yùn)行到接近5年時(shí)間時(shí),在4.5 kA/m2負(fù)荷下,槽電壓達(dá)到3.18 V,電流效率下降到91%左右。此時(shí)進(jìn)行離子膜更換,有3種方案供選擇。

A方案:只更換離子膜和墊片。

B方案:更換離子膜、墊片同時(shí)陰極進(jìn)行零極距改造,因?yàn)殛?yáng)極保證壽命為8年,預(yù)計(jì)10年,目前僅用了5年,待下次換膜時(shí)再進(jìn)行重涂。這樣,本次投資較少,但所帶來(lái)的問(wèn)題是下一期離子膜更換時(shí),陽(yáng)極需要重涂,而陰極保護(hù)難度大;

C方案:更換離子膜、墊片、對(duì)陰極進(jìn)行零極距改造同時(shí)進(jìn)行陽(yáng)極重新涂層,以便陰陽(yáng)極更新步驟一致起來(lái),下一期離子膜更換時(shí)僅更換離子膜即可,但浪費(fèi)了陽(yáng)極涂層壽命,且本次投資高。

對(duì)上述3種方案從投資、停產(chǎn)損失和綜合效益等方面進(jìn)行比較。

每整臺(tái)電解槽150臺(tái)單元槽,墊片和膠黏劑按每整臺(tái)8.4萬(wàn)元計(jì),離子膜按165萬(wàn)元計(jì),陽(yáng)極重新涂層按165萬(wàn)元計(jì),陰極零極距改造按145萬(wàn)元計(jì),新離子膜對(duì)槽電壓的貢獻(xiàn)按100 mV計(jì),新離子膜3年平均電流效率按94%計(jì)。5整臺(tái)電解槽折百燒堿年產(chǎn)量按10萬(wàn)t計(jì)(每整臺(tái)每年折百燒堿產(chǎn)量按2萬(wàn)t計(jì)),含稅電價(jià)按0.67元/kW·h計(jì)。

2.1 A方案

每整臺(tái)投資:165萬(wàn)元 (離子膜費(fèi)用)+8.4萬(wàn)元(墊片、膠黏劑和防粘計(jì)費(fèi)用)=173.4萬(wàn)元。

改造前標(biāo)準(zhǔn)電流密度下槽電壓3.18 V,改造后按3.08 V計(jì)。

電解電耗公式[2]:W=Qv/1 000 η,(η 為電流效率,Q=670.2 kA·h)

改造后比改造前降低電解電耗:

670.2×3.18/0.91-670.2×3.08/0.94=2 342.0-2 195.9=146.1(kW·h/t)

每整臺(tái)電解槽3年合計(jì)總效益(與B、C方案相比,可設(shè)定A方案產(chǎn)量損失為零):

2×3×146.1×0.67-173.4=413.92(萬(wàn)元)。

2.2 B方案

每整臺(tái)投資:165萬(wàn)元 (離子膜費(fèi)用)+8.4萬(wàn)元(墊片和膠黏劑費(fèi)用)+145萬(wàn)元(陰極零極距改造費(fèi)用)=318.4萬(wàn)元

陰極進(jìn)行零極距改造,與不進(jìn)行改造比,電壓降低貢獻(xiàn)3年平均按100 mV計(jì),加離子膜的電壓降貢獻(xiàn),3年平均合計(jì)200 mV,改造后標(biāo)準(zhǔn)電流密度下槽電壓按2.98 V計(jì)。

改造后比改造前降低電解電耗:

670.2×3.18/0.91-670.2×2.98/0.94=2 342.0-2 124.6=217.4(kW·h/t)

B方案與A方案比,每整臺(tái)電解槽多停產(chǎn)10天,由于處于淡季虧損季節(jié),根據(jù)“避峰填谷”彈性生產(chǎn)組織方案,“平段”和“峰段”期間,5臺(tái)電解槽運(yùn)行和4臺(tái)電解槽運(yùn)行的總負(fù)荷可以調(diào)整為總負(fù)荷相同,即5臺(tái)電解槽運(yùn)行時(shí)平均電流控制在8 kA;1臺(tái)改造,4臺(tái)運(yùn)行時(shí),每臺(tái)電解槽平均電流控制在10 kA,則總產(chǎn)量相同。但在“谷段”時(shí),電價(jià)低,電解槽負(fù)荷越高經(jīng)濟(jì)效益越好,在改造的10天內(nèi),整臺(tái)電解槽每天實(shí)際影響產(chǎn)量8 h(谷段時(shí)間),共影響產(chǎn)量80 h,影響折百燒堿產(chǎn)量1 000 t,效益損失5萬(wàn)元。

B方案每整臺(tái)電解槽3年合計(jì)總效益:

2×3×217.4×0.67-318.4-5=550.55(萬(wàn)元)。

2.3 C方案

每整臺(tái)投資:165萬(wàn)元 (離子膜費(fèi)用)+8.4萬(wàn)元(墊片和膠黏劑費(fèi)用)+145萬(wàn)元(陰極零極距改造費(fèi)用)+150萬(wàn)元(陽(yáng)極重涂費(fèi)用)=468.4萬(wàn)元

陰極進(jìn)行零極距改造,與不進(jìn)行改造比,電壓降低貢獻(xiàn)3年平均100 mV。

陽(yáng)極進(jìn)行重涂,因?yàn)樾窕晒镜脑b陽(yáng)極僅使用了4年,基本沒(méi)有變化,此次進(jìn)行重涂,僅僅為了陰陽(yáng)極更新時(shí)間一致起來(lái),對(duì)槽電壓降低沒(méi)有貢獻(xiàn)。

改造后比改造前降低電解電耗:

670.2×3.18/0.91-670.2×2.98/0.94=2 342.0-2 124.6=217.4(kW·h/t)

產(chǎn)量影響方面,C方案與B方案相同,均比A方案多停產(chǎn)10天,同樣執(zhí)行淡季“避峰填谷”彈性生產(chǎn)組織方案,影響折百燒堿產(chǎn)量1 000 t,效益損失5萬(wàn)元。

C方案每整臺(tái)電解槽3年合計(jì)總效益:

2×3×217.4×0.67-468.4-5=400.55(萬(wàn)元)

比較 A、B、C 3種方案 3年經(jīng)濟(jì)效益,A方案413.92萬(wàn)元,B方案550.55萬(wàn)元,C方案400.55萬(wàn)元??梢?jiàn),B方案效益最好,投資比C方案低150萬(wàn)元,并可使企業(yè)快速降低生產(chǎn)成本,不利因素是下一期陽(yáng)極重涂時(shí)陰極保護(hù)困難。經(jīng)綜合平衡,認(rèn)為B方案可使企業(yè)爭(zhēng)取3~5年行業(yè)比較優(yōu)勢(shì)。所以,選擇B方案。

3 抑制停產(chǎn)時(shí)反向電流方案的選擇

無(wú)論緊急停車還是計(jì)劃停車,停止供電后,由于電解質(zhì)的作用,電解槽會(huì)立即形成原電池,產(chǎn)生反向電流,對(duì)陰陽(yáng)極涂層和離子膜造成損傷。抑制停產(chǎn)時(shí)反向電流的方案主要有施加極化電流法和C-DCDS斷路器法。C-DCDS斷路器,進(jìn)口日本產(chǎn)品需要投資20萬(wàn)元,而極化整流柜,國(guó)產(chǎn)的已經(jīng)非常成熟,投資不高于8萬(wàn)元。另外,該企業(yè)對(duì)極化整流裝置已有10年的管理使用經(jīng)驗(yàn),2005年一期裝置伍迪公司電解槽就設(shè)置了防止反向電流的極化整流柜,而且對(duì)電解槽保護(hù)方面的使用效果良好。從節(jié)省投資和使用經(jīng)驗(yàn)方面考慮,選擇了配套極化整流的方案,與C-DCDS法相比,5套電解槽節(jié)省投資六十余萬(wàn)元。

4 離子膜型號(hào)的選擇

目前,氯堿行業(yè)所用離子膜中比較成熟先進(jìn)的是旭化成公司的F6801、杜邦公司的N-2030和旭硝子公司的F-8080。對(duì)旭化成NCH電解槽進(jìn)行零極距改造,F(xiàn)6801型離子膜是首選,但是,N-2030和F-8080也是成熟的。為了降低投資,并進(jìn)一步檢驗(yàn)這3種離子膜的比較性能,為今后的離子膜選擇提供可靠依據(jù),對(duì)5整臺(tái)電解槽中的3整臺(tái)選擇使用了F6801離子膜,另外2臺(tái)分別使用N-2030和F-8080。

5 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)方案的優(yōu)化選擇,充分利用生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)淡季,從全廠各崗位抽調(diào)20名員工,組成零極距改造小組,克服天氣炎熱和電解廠房?jī)?nèi)高溫施工等困難,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)電極改造、極化整流柜改造調(diào)試、離子膜和電解槽零部件供應(yīng)等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)度,用56天的時(shí)間,總投資1 400萬(wàn)元,完成了5臺(tái)(750臺(tái)單元槽)的零極距及配套改造工作,各臺(tái)電解槽一次開車成功,達(dá)到了預(yù)期效果,72 h考核期間,標(biāo)準(zhǔn)電流密度下,單元槽電壓平均2.95 V,比改造前降低電解電耗261 kWh,年化效益1 460余萬(wàn)元。

[1]歐陽(yáng)玉霞,何冠平,咸立穎.“避峰填谷”彈性生產(chǎn)運(yùn)行模式在氯堿生產(chǎn)中的應(yīng)用,中國(guó)氯堿,2015,(2):14-16.

[2]陸忠興,周元培.氯堿化工生產(chǎn)工藝,氯堿分冊(cè),化學(xué)工業(yè)出版社,1994年版,34-35.

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燃?xì)錉t在氯堿企業(yè)中的應(yīng)用
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