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臥式燃?xì)湔羝仩t在燒堿生產(chǎn)中的應(yīng)用

2015-01-28 20:34:11王榮欣
中國(guó)氯堿 2015年4期
關(guān)鍵詞:蒸汽鍋爐燒堿臥式

王榮欣,王 凱

(河南能源化工集團(tuán)永銀公司生產(chǎn)技術(shù)部,河南 漯河462400)

臥式燃?xì)湔羝仩t在燒堿生產(chǎn)中的應(yīng)用

王榮欣,王 凱

(河南能源化工集團(tuán)永銀公司生產(chǎn)技術(shù)部,河南 漯河462400)

介紹了8 t/h臥式燃?xì)湔羝仩t在燒堿生產(chǎn)中的成功應(yīng)用,該鍋爐設(shè)計(jì)完善、運(yùn)行安全平穩(wěn)、建設(shè)投資費(fèi)用低。

臥式;氫氣;鍋爐;燒堿;應(yīng)用

河南能源化工集團(tuán)永銀公司鹽化工項(xiàng)目一期工程包括12萬(wàn)t/a聚氯乙烯、10萬(wàn)t/a燒堿、40萬(wàn)t/a電石法水泥、鹽礦裝置。由于聚氯乙烯市場(chǎng)低迷,燒堿聯(lián)產(chǎn)的氫氣除用于生產(chǎn)高純鹽酸和高濃度鹽酸,計(jì)劃合作建設(shè)1 000 Nm3/h壓縮氫項(xiàng)目外,仍然剩余2 000 Nm3/h的氫氣白白放空。為充分利用放空的氫氣,投資250萬(wàn)元建設(shè)1套8 t/h臥式燃?xì)湔羝仩t生產(chǎn)蒸汽并入蒸汽管網(wǎng),主要供燒堿裝置和溴化鋰制冷機(jī)組使用。2013年12月一次點(diǎn)火成功,投入運(yùn)行以來(lái),總體運(yùn)行安全平穩(wěn)。

1 臥式燃?xì)溴仩t介紹

1.1 燃?xì)溴仩t工藝流程

燒堿裝置氫處理工段的氫氣送入鍋爐界區(qū),由氫氣控制閥組控制進(jìn)人鍋爐主燒嘴,助燃空氣由風(fēng)機(jī)送入調(diào)風(fēng)器與主燒嘴內(nèi)噴出的氫氣混合,在鍋爐燃燒室內(nèi)燃燒為鍋爐提供熱量,煙氣經(jīng)省煤器進(jìn)一步利用余熱后由煙囪排空。由純水站送來(lái)的純水進(jìn)入水箱,經(jīng)除氧水泵送人高效熱力除氧器除氧,經(jīng)鍋爐給水泵送人鍋爐加熱蒸發(fā)生產(chǎn)蒸汽,蒸汽由分汽缸送入蒸汽管網(wǎng)。

1.2 鍋爐裝置主要設(shè)備

臥式燃?xì)溴仩t主要由主機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、純水罐、除氧器給水泵A/B、鍋爐給水泵A/B、新型旋膜式除氧器、分氣缸、動(dòng)力柜、控制柜等組成。

1.3 鍋爐主機(jī)和燃燒器的結(jié)構(gòu)

1.3.1 鍋爐主機(jī)結(jié)構(gòu)

SZS型燃?xì)湔羝仩t采用雙鍋筒、縱置式、D型布置的自然循環(huán)型結(jié)構(gòu)。鍋爐主機(jī)由上下鍋筒、膜式水冷壁、對(duì)流管束、鋼架、護(hù)板、保溫層等組成。鍋爐右部為爐膛,其四周均以膜式水冷壁包圍。對(duì)流管束設(shè)置在鍋爐左部,四周亦以膜式壁結(jié)構(gòu)完全密封,對(duì)流管束采用順列式單回程布置。燃料在右側(cè)爐膛內(nèi)

燃燒,與爐膛四周水冷壁進(jìn)行輻射換熱后,產(chǎn)生的高溫?zé)煔饨?jīng)鍋爐后部爐膛出口進(jìn)入鍋爐左側(cè)對(duì)流管束區(qū)域,沖刷對(duì)流管束進(jìn)行對(duì)流換熱,再進(jìn)入尾部省煤器,最終以較低的溫度經(jīng)煙囪排入大氣。鍋爐后墻設(shè)有觀火孔。為確保安全,在鍋爐頂部設(shè)置了防爆門(mén)。

1.3.2 氫氣燃燒器組成

燃燒器由燃燒燒嘴和氣體控制閥組組成。氣體控制閥組包括過(guò)濾器、自力式調(diào)壓閥、前壓力表、后壓力表、氫氣前控制閥、氫氣后控制閥、低壓壓力開(kāi)關(guān)、高壓壓力開(kāi)關(guān)、檢漏放空自動(dòng)閥、比例調(diào)節(jié)器等。

1.4 控制系統(tǒng)

1.4.1 控制系統(tǒng)硬件配置

(1)系統(tǒng)配置1臺(tái)德國(guó)西門(mén)子公司可編程序控制器(PLC)作為中央控制器,對(duì)整個(gè)鍋爐控制系統(tǒng)進(jìn)行控制;

(2)系統(tǒng)配置2塊西門(mén)子模擬量模塊對(duì)鍋爐數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,傳送到PLC中對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算;

(3)系統(tǒng)配置1臺(tái)西門(mén)子10”彩色觸摸屏人機(jī)界面作為系統(tǒng)顯示終端,可以顯示整個(gè)鍋爐控制系統(tǒng)的所有數(shù)據(jù)及系統(tǒng)動(dòng)態(tài)工況,并且可以進(jìn)行參數(shù)設(shè)定。

1.4.2 系統(tǒng)控制

(1)故障檢測(cè)系統(tǒng)。故障檢測(cè)系統(tǒng)對(duì)鍋爐運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè),保證鍋爐安全運(yùn)行,一旦發(fā)現(xiàn)有下列故障,將自動(dòng)關(guān)閉鍋爐燃燒控制系統(tǒng),同時(shí)聲光報(bào)警;a.極低水位故障。當(dāng)鍋爐內(nèi)水位極低缺水時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉所有受控設(shè)備,同時(shí)“低水位”聲光報(bào)警指示;b.蒸汽壓力極高故障。當(dāng)鍋爐內(nèi)蒸汽壓力超過(guò)設(shè)定的極高值時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉所有受控設(shè)備,同時(shí)“超高壓力”聲光報(bào)警指示;c.熄火故障。如果因各種原因及故障,鍋爐不能正常燃燒時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉所有受控設(shè)備,同時(shí)“熄火”聲光報(bào)警指示;d.燃?xì)鈮毫收稀9艿纼?nèi)燃?xì)鈮毫Φ陀诨蚋哂谠O(shè)定的正常氣壓范圍值時(shí),系統(tǒng)將停爐待機(jī);e.風(fēng)門(mén)開(kāi)故障、風(fēng)門(mén)關(guān)小故障、風(fēng)門(mén)關(guān)閉故障(都為風(fēng)門(mén)故障)。當(dāng)程序發(fā)出風(fēng)門(mén)開(kāi)(關(guān)小或關(guān)閉)信號(hào)后,在一段時(shí)間內(nèi)風(fēng)門(mén)不能到位,系統(tǒng)將認(rèn)為風(fēng)門(mén)出現(xiàn)問(wèn)題會(huì)以聲音報(bào)警;f.尾煙溫度超高,系統(tǒng)將停爐待機(jī);g.其他還有如:高水位、點(diǎn)火失敗、故障見(jiàn)火、燃?xì)庑孤L(fēng)門(mén)檢測(cè)失效等時(shí),鍋爐均報(bào)警連鎖停爐。

(2)鍋爐液位控制。鍋爐給水,采用變頻控制給水。根據(jù)鍋爐內(nèi)液位,蒸汽耗量,給水流量等參數(shù)自動(dòng)恒水位連續(xù)給水,水位控制由PLC控制,并作顯示、報(bào)警、連鎖。

(3)點(diǎn)火控制。鍋爐燃燒器點(diǎn)火系統(tǒng)采用燃燒器所配置的程序控制器進(jìn)行控制。

(4)蒸汽壓力控制。負(fù)荷控制系統(tǒng)將壓力傳感器所檢測(cè)到的蒸汽壓力,經(jīng)A/D模塊轉(zhuǎn)換送到PLC中,并在觸摸屏上顯示當(dāng)前的實(shí)際蒸汽壓力。希望的蒸汽壓力可在顯示屏上直接設(shè)定,PLC將獲得的希望蒸汽壓力與實(shí)際蒸汽壓力進(jìn)行比較,獲得相應(yīng)的壓力誤差,在PLC內(nèi)部進(jìn)行PID運(yùn)算,獲取負(fù)荷控制量,通過(guò)PLC輸出控制負(fù)荷的加大或減小,以保證蒸汽壓力恒定。

(5)鍋爐控制采用自動(dòng)、手動(dòng)和硬手動(dòng)控制,在PLC出現(xiàn)故障時(shí),可采用使用手動(dòng)控制,可以手動(dòng)點(diǎn)火燃燒等。

1.4.3 控制柜顯示屏功能

鍋爐燃燒器的控制在控制柜上的PLC屏顯示和控制,鍋爐液位、蒸汽壓力、燃燒器負(fù)荷、給水流量、氫氣流量、蒸汽流量、省煤器溫度、排煙溫度、除氧溫度、水槽液位、除氧器液位等參數(shù)均可在顯示屏顯示,各種連鎖的設(shè)定也在顯示屏完成,并可記錄鍋爐運(yùn)行歷史情況。

2 鍋爐安全措施

氫氣具有易燃易爆的特性,為保證燃?xì)溴仩t的安全運(yùn)行,主要采取以下安全措施。

(1)成套裝置采用PLC程序控制,全自動(dòng)操作;

(2)鍋爐具備故障報(bào)警連鎖停車(chē)功能,當(dāng)出現(xiàn)汽包水位LL、HH,汽壓HH,氫氣壓力LL、HH,煙氣溫度HH,熄火,點(diǎn)火失敗,風(fēng)門(mén)故障,燃?xì)庑孤稌r(shí)控制系統(tǒng)報(bào)警并連鎖停爐;

(3)燃燒器采用石油液化氣預(yù)點(diǎn)火,當(dāng)系統(tǒng)檢測(cè)到點(diǎn)火成功后,再通入氫氣燃燒;

(4)爐膛設(shè)置雙紫外線火焰檢測(cè),保證火焰檢測(cè)無(wú)誤差;

(5)點(diǎn)火操作由PLC程序控制,包括吹掃、檢漏、液化氣點(diǎn)火、火焰檢測(cè)、氫氣點(diǎn)火,當(dāng)出現(xiàn)故障時(shí)PLC報(bào)警停止下步操作,保證點(diǎn)火的安全;

(6)設(shè)置氮?dú)庵脫Q系統(tǒng),保證鍋爐和氫氣管道檢修的安全。

3 鍋爐運(yùn)行情況

8 t/h臥式燃?xì)湔羝仩t自2014年1月2日投入運(yùn)行,總體安全平穩(wěn),整套裝置設(shè)計(jì)完善、自動(dòng)化程度高、操作方便。

2014年2月10日鍋爐運(yùn)行情況如下:蒸汽壓力0.486 MPa,蒸汽流量7.87 m3/h,氫氣壓力81 kPa,氫氣流量2 090 m3/h, 燃燒器前氫氣壓力21 kPa,除氧溫度100.3℃,鍋爐上水流量8.1 m3/h,爐膛出口溫度208℃,排煙溫度140℃。

燃?xì)溴仩t投入使用后,其所產(chǎn)蒸汽和1臺(tái)鹽酸合成爐副產(chǎn)蒸汽均進(jìn)入公司蒸汽管網(wǎng),完全滿足燒堿裝置和動(dòng)力分廠溴化鋰制冷機(jī)組生產(chǎn)和生活需求。燃?xì)溴仩t運(yùn)行前,該公司蒸汽主要由1臺(tái)燃煤鍋爐和3臺(tái)合成爐 (1臺(tái)鹽酸合成爐,2臺(tái)改造燃?xì)錉t)供應(yīng),2臺(tái)燃?xì)錉t是氯化氫合成爐改造而成。燃?xì)溴仩t的使用,一方面消除了改造燃?xì)錉t的安全隱患,另一方面減少燃煤蒸汽量約4 t/h,燃煤蒸汽成本按150元/t計(jì),年可降低生產(chǎn)成本480萬(wàn)元。

鍋爐運(yùn)行中主要出現(xiàn)以下問(wèn)題。

(1)2014年1月9日和10日凌晨連續(xù)出現(xiàn)4次由于氫氣壓力低連鎖停爐情況,經(jīng)分析檢查是由于氣溫低,氫氣夾帶的水霧在氫氣過(guò)濾器濾網(wǎng)結(jié)冰堵塞造成的。對(duì)蒸汽管道進(jìn)行保溫,并對(duì)過(guò)濾器加裝排凈閥后不再出現(xiàn)氫氣壓力低連鎖停車(chē)情況;

(2)除氧器和純水箱溢流管道直接相連通,使除氧器內(nèi)蒸汽進(jìn)入純水箱。計(jì)劃對(duì)除氧器和純水箱的溢流管道分開(kāi),單獨(dú)設(shè)置。

4 臥式燃?xì)溴仩t的特點(diǎn)

目前,國(guó)內(nèi)氯堿企業(yè)燃?xì)溴仩t普遍采用立式結(jié)構(gòu),臥式鍋爐與立式鍋爐相比具有以下特點(diǎn)。

(1)臥式鍋爐主機(jī)直接放置在地面基礎(chǔ),不需要建設(shè)高大的鍋爐主機(jī)鋼構(gòu)架;

(2)臥式鍋爐主機(jī)安裝高度小于3.5 m,操作和檢修方便;

(3)臥式鍋爐排煙溫度低,熱效率高,可到達(dá)91%以上;

(4)臥式鍋爐與立式鍋爐相比建設(shè)費(fèi)用低,8 t/h臣式燃?xì)湔羝仩t包括成套設(shè)備。設(shè)計(jì)和安裝總費(fèi)用約250萬(wàn)元,而同樣立式鍋爐投資約350萬(wàn)元。

5 結(jié)論

8 t/h臥式燃?xì)湔羝仩t應(yīng)用于河南永銀化工實(shí)業(yè)有限公司燒堿生產(chǎn),鍋爐設(shè)計(jì)完善,運(yùn)行安全,自動(dòng)化程度高,操作方便,燃?xì)溴仩t和合成爐副產(chǎn)蒸汽即可滿足燒堿和動(dòng)力裝置的用汽需求,不需要外供生蒸汽,大大降低了燒堿單位能耗和生產(chǎn)成本。

[1]孔賢德.氫氣鍋爐在氯堿生產(chǎn)的運(yùn)用,氯堿工業(yè),2008(4).

[2]左攀華.氫氣鍋爐的特點(diǎn)與安全運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),化工裝備技術(shù),2011(4).

[3]王少武.氯堿廠燃?xì)湔羝仩t工藝的設(shè)計(jì)和運(yùn)行總結(jié),中國(guó)氯堿,2011(4).

Applications of horizontal steam boiler burning hydrogen in the production of caustic soda

WANG Rong-xin,WANG Kai
(ProductiontechnologydepartmentofHenanEnergyChemicalGroupYongyinCo.,Ltd.,Luohe 462400,China)

Introduced 8 t/h horizontal steam boiler burning hydrogen successfully applied in caustic soda production,the boiler designed,safe and stable operation,low capital investment costs.

horizontal;hydrogen;boiler;caustic soda;application

TQ051.21

B

1009-1785(2015)04-0023-02

2014-02-11

王榮欣(1967—),男,工程師,1989年畢業(yè)于河南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院石油化工專(zhuān)業(yè),現(xiàn)于河南能源化工集團(tuán)永銀化工實(shí)業(yè)有限公司從事技術(shù)工作。

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