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超細粉磨分級設備自控系統(tǒng)的實踐與研究

2015-01-28 08:14劉文青高少偉劉泉海
電子設計工程 2015年19期
關鍵詞:研磨機超細粉對撞

劉文青,高少偉,劉泉海

(陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 陜西 咸陽 712000)

粉磨系統(tǒng)自動控制的研制,重點是實現(xiàn)參數(shù)在線控制及調節(jié)。本課題采用了先進的可編程控制技術實現(xiàn)系統(tǒng)的自動控制,在系統(tǒng)內設置了多個信號采集和反饋裝置,從而很好的解決了整個系統(tǒng)的控制問題。

1 大型對撞式超細粉磨分級設備的創(chuàng)新點

1)能耗低。對破碎轉子的角度、錘頭與襯板的形式進行改進與優(yōu)化,進一步提高一次粉碎比,進料粒度達20 mm,一次粉碎比由CM51型超細粉碎機的800提高到2000,礦石經過一級粗碎后可以直接投入機內生產超細粉體,無需多級預破碎,設備的適用范圍更廣,能量利用率也隨之提高,單位產品能耗≤145 kWh/t,遠遠優(yōu)于目前國內同類設備≥180 kWh/t的水平,達到降耗24%的效果。

2)壽命長。優(yōu)化粉碎腔的腔體結構,改變以前老型號設備二室仍以沖擊粉碎為主的破碎方式,在本設備中,下層兩腔仍然采用以沖擊和碰撞為主要的粉碎方式,這樣可以更加充分的將粉碎能量作用于大顆粒物料上,上層粉碎室采用以剪切和研磨為主的粉碎方式,更加有利于對小型物料顆粒的粉碎,從而使各粉碎室能力均衡匹配;動、靜耐磨部件材質的合理配對,使用壽命延長;

3)效率高。借鑒新型干法水泥預熱工藝對整套系統(tǒng)的風力系統(tǒng)進行改進,將整個系統(tǒng)的氣固比由原來的70 g/m3提高至150~200 g/m3,使系統(tǒng)在高氣固比條件下工作,提高物料與粉磨轉子、物料與物料間發(fā)生碰撞的幾率;合理分布系統(tǒng)內的流場,對物料進行一定的預分級,使分級效率提高了1倍多。

2 與國內各類設備的對比

樣機組裝完畢后,與外購的分級機、濾筒式集塵器、風機等設備組成系統(tǒng),進行了詳細的試驗,采集試驗數(shù)據(jù),并對試驗結果進行仔細深入的分析,對設備的不足之處進行了完善與改進,以盡快實現(xiàn)產業(yè)化。試驗工藝設備配置[1]如圖1所示。

圖1 大型對撞式超細粉磨分級設備配置示意圖Fig.1 Configuration diagram of large collision type ultra-fine powder grinding grading equipment

通過對試驗數(shù)據(jù)的整理和分析,樣機的各項指標均達到了設計要求,與國內目前主流的幾種干法超細粉碎設備相比具有明顯的節(jié)能降耗優(yōu)勢。

3 自動控制系統(tǒng)的實踐與研究

3.1 軟啟動實現(xiàn)電路

軟啟動器實現(xiàn)大功率電動機的啟動,在CC2000大型對撞式超細粉磨分級設備自動控制系統(tǒng)[2]中,主風機、一室、二室、三室研磨機拖動電機,功率都是110 kW,額定電流210 A,不允許直接啟動,根據(jù)設備控制工藝要求,選用一個軟啟動器實現(xiàn)一拖四控制,用軟啟動器先啟動主風機,主風機啟動全壓運行后自動切除軟啟動器,再用軟啟動器啟動三室拖動電動機,三室拖動電動機啟動全壓運行后切除軟啟動器,再啟動二室拖動電動機,以此類推直到一室拖動電動機啟動全壓運行后,切除軟啟動器,對每個電動機保護采用電動機綜合保護器實現(xiàn)過載、短路、缺相保護,以確保系統(tǒng)的安全運行,實現(xiàn)原理如圖2所示。

圖2 軟啟動實現(xiàn)電路Fig.2 Soft start circuit

3.2 PLC控制電路

利用PLC實現(xiàn)CC2000大型對撞式超細粉磨分級設備的自動控制,該設備中共有13個拖動電機,根據(jù)工藝控制要求,設有手動/自動控制旋鈕,每個拖動電機都有各自的啟動和停止按鈕,在手動工作時,每個電機都可以單獨啟動、停止,不受其它電機工作的制約,以便于調試和檢修。在自動工作時每個電機工作要受其它電機的約束,啟動順序依次為,主風機、分級機、三室研磨機、二室研磨機、一室研磨機、一二室排渣電機、一二室給料電機,停止時動作順序和啟動時剛好相反,例如分級機不工作時研磨機、排渣電機、給料電機都不允許工作。拖動電動機的啟動、停止、以及過載信號都送給PLC的開關量輸入端子,PLC的開關量輸出控制每個電機啟動和停止,邏輯控制及給料電動機速度調節(jié)都由PLC實現(xiàn)[3],PLC控制既有開關量的邏輯控制,又有PID閉環(huán)模擬量自動調節(jié)控制[4],實現(xiàn)原理框圖如圖3所示,軟起邏輯控制梯形圖程序[5]如圖4所示。

圖3 PLC控制電路原理圖Fig.3 PLC control circuit principle diagram

3.3 過載—給料自動調節(jié)電路

在一室、二室、三室研磨拖動電機電路中裝有對應的過載檢測變送單元,通過各自的電流互感器檢測研磨機工作電流,電流互感器輸出0~5A電流送給數(shù)字電流表,電流表顯示工作電流的同時把0~5A的電流變換成0~20MA電流送給PLC,PLC按到程序設計進行PID運算自動調節(jié)一室給料、二室給料變頻器輸出,以驅動各自給料電機使其高效率工作,若出現(xiàn)一室研磨機或二室研磨機過載時,各自的過載檢測變送單元將過載信號送給PLC,通過PLC運算調節(jié)其模擬量輸出控制各自的給料變頻器驅動電機減少送料或停止給料,待研磨機負載減輕后,再自動調節(jié)送料速度,達到自動調整效果,若三室研磨機過載時,PLC內部進行PID運算和比較,同時調節(jié)一室、二室給料電機速度,使其減少送料或停止給料實現(xiàn)系統(tǒng)高效、安全運行。

通過以上自動化控制,實現(xiàn)了CC2000大型對撞式超細粉磨分級設備系統(tǒng)具有自動參數(shù)調節(jié)功能和可靠的安全運行性能,降低了損耗、提高了產品質量和生產效率[5],充分體現(xiàn)了自動化控制水平的提高在實際生產中節(jié)能、高效、安全的運用。

4 結 論

研制的大型對撞式超細粉磨分級機組樣機具有如下特點:礦石經過一級粗碎后可以直接投入機內生產;超細粉體,無需多級預破碎,一次粉碎比大,進料粒徑可達 20mm,生產能力大;能量利用率高,單位產品能耗不大于 145 kW·h/t,磨耗不大于0.7 g/t,單機處理能力不小于 2 t/h,使用壽命延長;節(jié)能降耗效果顯著,達到降低能耗24%,使分級效率提高1倍多的特點。高氣-固比條件工作,分級效率高,分級點控制精確[6]。

在一年多的連續(xù)運轉過程中,沒有發(fā)生任何機械設備事故。從試驗結果可知,新研制的CC2000大型對撞式超細粉磨機及配套設備具有較高、較準確的自動化水平,運行安全可靠。

圖4 邏輯控制梯形圖Fig.4 Logic control ladder diagram

[1]祝戰(zhàn)科.一種新型超細粉磨設備的研制 [J].中國粉體技術,2013,6(3):74-76.ZHU Zhan-ke.Anew type of the development of superfine grinding equipment[J].China Powder Technology,2013,6(3):74-76

[2]祝戰(zhàn)科.對撞式超細粉磨分級系統(tǒng)電氣控制裝置的研制[D].西安:西安交通大學,2012.

[3]柴瑞娟.西門子PLC高級培訓教程[M].北京:人民郵電出版社,2009.

[4]廖常初.S7-300/400 PLC應用教程[M].北京:機械工業(yè)出版社,2009.

[5]祝戰(zhàn)科,梁盈富.大型超細粉磨機進料自動控制技術的研究[J].采礦技術,2013,13(4):107-111.ZHU Zhan-ke,LIANG Ying-fu.Large ultrafine pulverizer feed automatic control technology research[J].Mining Technology,2013,13(4):107-111.

[6]祝戰(zhàn)科,梁盈富.大型超細粉磨機PLC控制技術研究[J].礦山機械,2013,41(6):61-65.ZHU Zhan-ke,LIANG Ying-fu.Large ultrafine pulverizer PLC control technology research Liang's tracker[J].Mining Technology Equipment,2013,41(6):61-65.

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