■ 曹銳,霍煥志
扶正器本體的使用工況為:載重31t,在溫度60℃、無酸堿腐蝕的井下做往復(fù)動(dòng)作8~10次后出現(xiàn)斷裂。毛坯為棒料調(diào)質(zhì),材料為42CrMo,加工過程為棒料調(diào)質(zhì)、粗加工、精加工、表面磷化處理。
接到斷裂件后,我們做了化學(xué)成分檢測(cè)(見表1)、硬度和力學(xué)性能檢測(cè)(見表2)。
由表1可見,扶正器本體化學(xué)成分符合42CrMo技術(shù)要求,合格。低倍下有少量枝晶,如圖1所示。
由表2可見,扶正器本體的力學(xué)性能符合要求值,但是硬度值偏低。
(1)宏觀斷口分析 斷口較平齊,斷裂面與拉伸方面垂直。由平齊的裂紋源區(qū)和人字形放射花紋的裂紋擴(kuò)展區(qū)(見圖2),可推斷產(chǎn)品受到垂直于軸向方向的力。
(2)金相分析 分別對(duì)1(見圖2)、2(見圖3)和3(見圖4)部位進(jìn)行金相磨樣。
從金相照片可以看到:1、2位置兩側(cè)裂紋處沒有脫碳層(見圖5),說明不是淬火前形成的裂紋;1、2位置臺(tái)階圓根部圓弧處有短而粗的裂紋(見圖6~圖7),裂紋周圍沒有脫碳層;位置3的臺(tái)階圓根部有小微裂紋(見圖8),裂紋兩側(cè)沒有脫碳層,但裂紋形態(tài)不符合淬火裂紋形態(tài)。
非金屬夾雜A類細(xì)系1.5級(jí)(見圖9)?;w組織:回火索氏體+大量的貝氏體+少量鐵素體,伴有成分偏析(見圖10~圖13)。
圖1 低倍照片
圖2
圖3
圖4
表1 扶正器本體化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) (%)
表2 力學(xué)性能和硬度檢測(cè)
通過對(duì)扶正器本體的材料化學(xué)成分分析、材料力學(xué)性能分析、宏觀斷口分析和金相組織等分析可得出如下結(jié)論:
(1)斷裂件材料化學(xué)成分符合42CrMo的成分規(guī)范要求。
(2)斷裂件材料縱向拉伸和沖擊性能均符合技術(shù)要求;硬度偏低,在標(biāo)準(zhǔn)的下限。
(3)斷裂件經(jīng)調(diào)質(zhì),基體組織為回火索氏體+大量的貝氏體+少量鐵素體,伴有成分偏析,雖然力學(xué)性能符合技術(shù)要求,但是基體組織不良。
材料中存在少量非A類金屬夾雜。
(4)斷裂起源于產(chǎn)品外表面變徑臺(tái)階根部的應(yīng)力集中處。較大的彎曲應(yīng)力作用是產(chǎn)品發(fā)生斷裂的主要原因。
圖5 斷裂區(qū)(沒有脫碳層)(50×)
圖6
圖7
圖8
圖9 非金屬夾雜(100×)
圖10 基體組織(100×)
圖11 靠近內(nèi)孔處基體組織(500×)
圖12 中心部位基體組織(100×)
圖13 靠近外圓處基體組織(500×)
20150204