長(zhǎng)慶油田分公司采油一廠
杏南區(qū)采出水配注合格率的影響因素及治理措施
呂旭張智斌金小壯呂磊長(zhǎng)慶油田分公司采油一廠
安塞油田杏南區(qū)屬于特低滲透砂巖油藏。注水系統(tǒng)能力不足、計(jì)量誤差、閥門腐蝕失效和地層堵塞等因素導(dǎo)致注水井欠注和隱形超注,是影響杏南區(qū)采出水回注配注合格率的因素。因此,在杏南區(qū)采取了強(qiáng)化水質(zhì)監(jiān)控,強(qiáng)化活動(dòng)洗井車閉路循環(huán)洗井,強(qiáng)化注水系統(tǒng)流程維護(hù),利用移動(dòng)式洗井車擠注活性水,以及實(shí)施酸化壓裂增注等措施。通過采取上述措施2014年杏南區(qū)采出水回注系統(tǒng)平均消除注水井欠注200m3/d,平均消除注水井隱形超注90m3/d,采出水配注合格率從91.7%提高到97.6%。
杏南區(qū);特低滲透;采出水回注;配注合格率;欠注;隱形超注
安塞油田杏南區(qū)位于鄂爾多斯盆地陜北斜坡東部,為特低滲透砂巖油藏,動(dòng)用儲(chǔ)量0.3×108t。開發(fā)油層為三疊系延長(zhǎng)組長(zhǎng)6層,平均埋深1580m,平均滲透率1.9mD。
杏南區(qū)塊采出水回注站2座,采出水回注井84口,日配注2300m3,分注井35口。采出水配出干線4條,采出水配水閥組28座。配水閥組采用LCKJ高壓流量自控儀計(jì)量注水井流量。數(shù)字化站控中心實(shí)施注水井遠(yuǎn)程監(jiān)控和遠(yuǎn)程調(diào)配。
2.1注水系統(tǒng)能力
(1)杏六注由于單井配注量增加、調(diào)剖供水量增加,導(dǎo)致2臺(tái)泵排量不足,3臺(tái)泵全部啟用。由于站內(nèi)無備用泵,注水泵頻繁維護(hù),導(dǎo)致平均欠注30m3/d。
(2)由于杏二注主干線注水管網(wǎng)頻繁發(fā)生腐蝕破裂,實(shí)際承壓不能滿足需要,一方面導(dǎo)致注水時(shí)率較低,另一方面導(dǎo)致泵壓運(yùn)行較低,注水井油壓下降,導(dǎo)致下游單井注水量低[1]。杏二注下游注水井欠注80m3/d。
2.2計(jì)量誤差
LCKJ高壓流量自控儀屬于電磁式渦街流量計(jì),通過檢測(cè)漩渦的頻率測(cè)試流體流速[2]。采出水中絮凝的油滴及固相雜質(zhì),粘附在機(jī)芯三角柱上使漩渦發(fā)育異常,粘附在機(jī)芯探頭上使信號(hào)檢測(cè)異常,嚴(yán)重時(shí)還可導(dǎo)致機(jī)芯損壞。LCKJ高壓流量自控儀因此出現(xiàn)計(jì)量誤差。這時(shí)注水井通常計(jì)量流量不變或下降,油套壓反而上升,而實(shí)際流量卻超過配注流量,出現(xiàn)了隱形超注。管壓上升1MPa,對(duì)應(yīng)超注流量0.5~1m3/h。每天有2~3口注水井產(chǎn)生隱形超注50~80m3/d。
2.3閥門腐蝕失效
(1)洗井旁通閥腐蝕失效。在配水閥組,每口注水井均有一個(gè)與注水流程并聯(lián)的流程洗井旁通閥門。正常注水時(shí)流程洗井旁通閥處于關(guān)閉狀態(tài)。采出水的腐蝕導(dǎo)致該閥門頻繁失效,對(duì)應(yīng)注水井產(chǎn)生無計(jì)量的注水即隱形超注,單井可達(dá)30~70m3/d。
(2)井口閥門腐蝕失效。采出水的腐蝕導(dǎo)致注水井口單流閥或套管進(jìn)口閥失效。當(dāng)注水站壓力下降、停注、倒泵,或下游管線破裂時(shí),地層壓力高,管網(wǎng)壓力低。由于井口單流閥或套管進(jìn)口閥失效,地層水直接返吐至破裂的注水管網(wǎng),或者從高壓井地層水返吐注入低壓注水井。返排流量較大時(shí),攜帶出一定的地層原油或地層砂、調(diào)剖堵劑,誘發(fā)地層堵塞,注水井欠注。返吐原油進(jìn)入地面流程,污染整個(gè)閥組所有注水井LCKJ高壓流量自控儀機(jī)芯,這也是LCKJ高壓流量自控儀頻繁產(chǎn)生計(jì)量誤差的主要原因之一。
2.4地層堵塞
長(zhǎng)期回注采出水后,懸浮油或固相雜質(zhì)堵塞注水井地層,注水井地層滲透率下降。與注清水井相比采出水回注井的井口壓力上升更快[3],更加容易發(fā)生欠注。此外,當(dāng)井口閥門腐蝕失效和注水系統(tǒng)壓力下降時(shí),地層水向管網(wǎng)反吐,攜帶出地層原油或調(diào)剖堵劑、地層砂,誘發(fā)地層堵塞。2014年因?yàn)榈貙佣氯骄a(chǎn)生欠注130m3/d。
杏南區(qū)采出水回注系統(tǒng),通過注水系統(tǒng)維護(hù)減少欠注90m3/d,減少隱形超注80m3/d,通過擠注活性水減少欠注120m3/d,通過注水井增注減少欠注100m3/d。
(1)強(qiáng)化采出水水質(zhì)監(jiān)控。強(qiáng)化采出水水質(zhì)監(jiān)控,提高采出水水質(zhì)。嚴(yán)格實(shí)施過濾器反沖洗,及時(shí)更換濾料。確保含油量≤20mg/L、懸浮物含量≤10mg/L。優(yōu)化殺菌劑和緩蝕劑的添加,確保細(xì)菌含量和腐蝕率合格。兩年清理一次采出水處理站、注水站儲(chǔ)水罐罐底沉積污泥,防止產(chǎn)生次生污染。
(2)強(qiáng)化移動(dòng)式洗井車閉路循環(huán)洗井。采出水回注井每季度洗井一次。采用活動(dòng)洗井車循環(huán)洗井,屬于車載式注水井閉路循環(huán)污水處理系統(tǒng)[4]循環(huán)洗井作業(yè)。洗井壓力與地層壓力平衡,避免發(fā)生地層返吐、地層漏失。洗井排量20~40m3/h,洗井水量達(dá)到3次循環(huán)。注水管柱下深要求射孔段以下5~10m,循環(huán)洗井可以洗出井底泥砂。2014年通過移動(dòng)式循環(huán)洗井解除了7口分注井調(diào)配遇阻。
(3)強(qiáng)化注水系統(tǒng)流程維護(hù)。杏六注配注增加后,采取更換大柱塞的方式,確保2臺(tái)泵運(yùn)行、1泵備用,避免因修泵產(chǎn)生欠注,確保堵水調(diào)剖順利實(shí)施,2014年平均每天減少欠注20m3;每個(gè)注水系統(tǒng)配套1~2臺(tái)注水泵配套自動(dòng)變頻調(diào)速裝置,監(jiān)控分水器壓力變化,根據(jù)設(shè)定的分水器壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)注水泵排量,確保注水系統(tǒng)壓力運(yùn)行穩(wěn)定;杏二注更新腐蝕段注水管網(wǎng),注水系統(tǒng)提壓0.6MPa,注水時(shí)率提高5%,2014年減少下游單井欠注70m3/d;每季度標(biāo)定LCKJ自控儀誤差1次,每天對(duì)油套壓異常上升的注水井清洗維護(hù)機(jī)芯。2014年清洗維護(hù)機(jī)芯約850井次,平均每天減少隱形超注60m3;2014年排查并更新配水閥組旁通閥門12個(gè),減少隱形超注30m3/d,更新注水井口17套,減少了地層返吐造成的地層堵塞和LCKJ自控儀機(jī)芯污染,減輕了機(jī)芯清洗工作量;嚴(yán)格實(shí)施三年一次注水管柱檢查和井下工具更新。
(4)利用移動(dòng)式洗井車擠注活性水。向地層擠注表面活性劑溶液,使油水界面張力大大降低,提高地層對(duì)水的滲透率[4-5],解除地層堵塞,是一種低成本的增注技術(shù)。平均單井?dāng)D入活性水10~20m3,8608表面活性劑濃度2%~4%,擠注排量5~10m3/h。一般利用1臺(tái)水泥車和1~2臺(tái)水罐車,從井口測(cè)試閥門堵頭處注入。由于非注水專用車輛組織難度大,難以及時(shí)實(shí)施。2014年杏南區(qū)利用移動(dòng)式洗井車擠注活性水。利用手搖計(jì)量加油泵或鏟車舉升,提前將藥品倒入移動(dòng)式洗井車5m3儲(chǔ)水罐。擠注前將閥組來水從注水井口單流閥前端堵頭倒入移動(dòng)式洗井車儲(chǔ)水罐。待表面活性劑被有效稀釋后,關(guān)閉井口油管進(jìn)口閥和套管進(jìn)口閥,再利用移動(dòng)式洗井車將活性水從井口測(cè)試閥門堵頭擠入。加水稀釋和擠注作業(yè)還可以同時(shí)進(jìn)行。大大提高了擠注作業(yè)效率,節(jié)省了罐車的費(fèi)用。2014年擠活性水增注14口20井次,10口有效、日增注120m3,平均增注60m3/d。有效井中6口井平均有效期3個(gè)月,連續(xù)擠注兩次,仍然有效,還有4口井增注長(zhǎng)期有效。利用移動(dòng)式洗井車擠注活性水,下一步將針對(duì)井筒污染情況,采用先洗井后擠注活性水、洗井和擠注活性水聯(lián)作,達(dá)到降低費(fèi)用、提高效率和增強(qiáng)效果的目的。
(5)酸化壓裂增注。擠注活性水增注無效或有效期短,則實(shí)施酸化增注或壓裂增注。初次酸化增注,一般采用緩速酸,解除污油和無機(jī)垢堵塞。多次酸化配合水力射流解堵或加入一定土酸,解除污油、無機(jī)垢和基質(zhì)堵塞。少數(shù)地層壓力特高井實(shí)施小型水力壓裂。2014年實(shí)施6口井,有效5口井,日增注100m3,平均增注50m3/d,平均注水壓力下降1.2MPa,目前仍然有效。
(1)注水系統(tǒng)能力不足、計(jì)量誤差、閥門腐蝕失效和地層堵塞等因素,使杏南區(qū)產(chǎn)生注水井欠注和隱形超注,是影響杏南區(qū)采出水回注合格率的主要因素。
(2)強(qiáng)化采出水水質(zhì)監(jiān)控,強(qiáng)化注水井循環(huán)洗井,是提高采出水配注合格率的基礎(chǔ)。注水流程維護(hù)、擠注活性水、酸化壓裂增注是提高采出水配注合格率的主要手段。
(3)2014年杏南區(qū)采出水回注系統(tǒng)平均消除注水井欠注200m3/d,平均消除注水井隱形超注90m3/d。注水井欠注從160m3/d下降到40m3/d,隱形超注從55m3/d下降到20m3/d,采出水配注合格率從91.7%提高到97.6%。
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(欄目主持張秀麗)
10.3969/j.issn.1006-6896.2015.12.019
呂旭:工程師,2003年畢業(yè)于中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)石油工程專業(yè),從事注水工藝工作。(029)86504261、lxu_cq@petrochina.com.cn
2015-05-08