方緒文
(大唐馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司,安徽 馬鞍山 243000)
?
660 MW機(jī)組SCR氨噴射系統(tǒng)故障排除及調(diào)整
方緒文
(大唐馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司,安徽馬鞍山243000)
0引言
隨著中國環(huán)保要求的日益嚴(yán)格及執(zhí)法力度的加強(qiáng),煙氣NOx排放的問題越來越受到國家環(huán)保部門和公眾的重視[1]。按照新的國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),火電廠燃煤鍋爐煙氣NOx排放濃度不得超過100 mg/Nm3[2-3],為此國內(nèi)燃煤鍋爐已基本完成了脫硝改造。然而,現(xiàn)役SCR(Selective Catalytic Reduction)脫硝系統(tǒng)因噴氨、煙氣量及NOx排放濃度不均勻等原因,造成平均脫硝效率下降[4-5]、局部區(qū)域氨逃逸過大、SCR出口NOx排放不均勻、煙氣排放NOx濃度過高等問題。其中,氨逃逸量過大,還會生成具有粘性的硫酸氫銨[6-7],造成催化劑活性降低、空預(yù)器低溫腐蝕及堵灰、系統(tǒng)阻力偏高等一系列問題。
某電廠660 MW機(jī)組SCR脫硝系統(tǒng)在日常運行中發(fā)現(xiàn),A側(cè)空預(yù)器煙氣側(cè)阻力高于B側(cè)200 Pa、漏風(fēng)率高于B側(cè)約3%,同時存在霧化噴射器尿素流量超限、SCR出口兩側(cè)NOx排放不均、煙囪進(jìn)口NOx偏低等現(xiàn)象,因此懷疑SCR進(jìn)口噴氨不均。為此進(jìn)行了專項SCR氨噴射系統(tǒng)的調(diào)整試驗,以分析噴氨不均勻?qū)CR脫硝系統(tǒng)的影響,并排除現(xiàn)有故障,為脫硝系統(tǒng)的安全經(jīng)濟(jì)運行提供指導(dǎo)。
1設(shè)備概述
試驗鍋爐由上海鍋爐廠有限公司制造,其型號為SG-2090/25.4-M975,為超臨界參數(shù)變壓運行直流爐,一次中間再熱,四角切圓燃燒,單爐膛,固態(tài)排渣,全鋼構(gòu)架,全懸吊結(jié)構(gòu),平衡通風(fēng),露天布置,Π型鍋爐,主要技術(shù)參數(shù)見表1。
SCR脫硝裝置采用高塵布置方式[8-9],單爐雙SCR結(jié)構(gòu)體,裝置主要分為三個部分:尿素溶液制備區(qū)、SCR反應(yīng)區(qū)及其進(jìn)出口煙道區(qū),其后兩個部分的布置簡圖如圖1所示。
氨氣的噴入采用格柵式,噴氨格柵在每側(cè)煙道均布置有10組氨空調(diào)節(jié)裝置,每組又在深度方向布置3個調(diào)節(jié)支管,即每側(cè)煙道共有30個調(diào)節(jié)閥,分別對應(yīng)不同30個區(qū)域,其局部布置圖如圖2所示。同時,單側(cè)煙道的噴氨總量由相應(yīng)側(cè)的氨空調(diào)節(jié)總閥進(jìn)行控制。
表1鍋爐主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)名稱BRL工況連續(xù)蒸發(fā)量/t·h-11988過熱器出口蒸汽壓力/MPa25.28再熱器進(jìn)口蒸汽壓力/MPa4.37再熱器出口蒸汽壓力/MPa4.19過熱器出口蒸汽溫度/℃571再熱器進(jìn)口蒸汽溫度/℃314再熱器出口蒸汽溫度/℃569省煤器出口煙氣量/kg·s-1703.2省煤器出口煙氣溫度/℃364空預(yù)器出口煙氣溫度/℃126
圖1 SCR反應(yīng)區(qū)及進(jìn)出口煙道區(qū)結(jié)構(gòu)簡圖
圖2 噴氨格柵布置示意圖
2試驗調(diào)整方法
本次試驗主要通過對SCR進(jìn)、出口NOx濃度分布的多次測試,確定及排除目前存在的故障,并對60個噴氨閥進(jìn)行調(diào)整,以達(dá)到均勻噴氨的目的。
測試中,分別對測試截面1、測試截面2位置處(如圖1所示)的16個測孔(進(jìn)口A側(cè)、進(jìn)口B側(cè)、出口A側(cè)、出口B側(cè)煙道各4個測孔),進(jìn)行煙氣取樣及分析,進(jìn)而得到各煙道NOx濃度分布狀況。
3測試結(jié)果及分析
為了解調(diào)整前SCR脫硝系統(tǒng)的運行狀況,特對SCR進(jìn)口、出口NOx濃度分布進(jìn)行了預(yù)測試,數(shù)據(jù)匯總?cè)绫?所示,NOx濃度分布如圖3所示。
圖3 預(yù)測試時SCR進(jìn)、出口NOx濃度分布圖
表2預(yù)測試SCR進(jìn)、出口NOx濃度數(shù)據(jù)匯總(單位:mg/Nm3)
項目名稱A1A2A3A4平均值最大偏差B1B2B3B4平均值最大偏差SCR進(jìn)口2562622772732672124827726926226429SCR出口66204614899804593103
由表2、圖3可以看出:
(1)SCR進(jìn)口NOx濃度分布狀況良好,兩側(cè)NOx平均濃度偏差很小,且單側(cè)煙道NOx分布相對均勻。
(2)SCR出口NOx濃度分布狀況很差,兩側(cè)NOx平均濃度偏差很大,其中B側(cè)是A側(cè)的24.7倍,且B側(cè)分布很不均勻。
鑒于上述結(jié)果,本次試驗主要針對SCR出口NOx排放濃度進(jìn)行調(diào)平測試。
為減小兩側(cè)SCR出口NOx濃度的偏差,首先對兩側(cè)噴氨調(diào)整總閥進(jìn)行了調(diào)整,調(diào)整共進(jìn)行了5個工況(工況1-1~工況1-5)。其中,各工況A、B側(cè)SCR出口NOx平均濃度的變化趨勢,如圖4所示,本項調(diào)整中首次(工況1-1)及最后一次測試(工況1-5)的A、B側(cè)煙道NOx濃度分布,如圖5所示。
圖4 各工況兩側(cè)氨空調(diào)節(jié)總閥調(diào)整
圖5 兩側(cè)SCR出口NOx濃度分布圖
由圖4可知:通過多次調(diào)節(jié)兩側(cè)氨空調(diào)節(jié)總閥(關(guān)小A側(cè)、開大B側(cè)),A、B側(cè)SCR出口NOx平均濃度逐漸趨于均衡,而最終A、B側(cè)噴氨總閥開度與原始開度完全相反。由此可見,原運行方式下兩側(cè)氨空總閥開度很不合理。
由圖5可知:通過總閥的多次調(diào)整,雖然兩側(cè)平均NOx濃度已很接近,但B側(cè)煙道NOx濃度分布卻始終很不均勻。說明氨空調(diào)節(jié)總閥的調(diào)整對B側(cè)分布幾乎沒有作用,因此后續(xù)調(diào)試中還需針對B側(cè)噴氨分閥進(jìn)行調(diào)整。
本項調(diào)整,通過B側(cè)10組氨空調(diào)節(jié)分閥(共30個調(diào)節(jié)閥)對該側(cè)SCR出口NOx濃度進(jìn)行調(diào)平,以解決該側(cè)煙道NOx濃度分布很不均勻的現(xiàn)狀。調(diào)整共進(jìn)行6個工況(工況2-1~工況2-6),本項調(diào)整中首次(工況2-1)及最后一次測試(工況2-6)的SCR出口NOx濃度分布,如圖6所示。
圖6 B側(cè)SCR出口NOx濃度分布圖
由圖6可知:通過B側(cè)氨空調(diào)節(jié)分閥的調(diào)節(jié),原NOx濃度最大的B1測孔有明顯下降,而濃度最小的B4測孔有明顯升高,4測孔的最大偏差由105 mg/Nm3降至39 mg/Nm3,其NOx濃度分布的均勻性有了明顯改善。但是,B1測孔對應(yīng)的NOx濃度始終為4測孔中最高,而相對應(yīng)位置上游的氨空調(diào)節(jié)閥卻已全開,分析認(rèn)為相應(yīng)噴氨管應(yīng)存在堵塞,遂安排檢修人員進(jìn)行了檢查。
在對A、B兩側(cè)共60根噴氨管道進(jìn)行檢查后發(fā)現(xiàn),共有10根噴氨管存在堵塞現(xiàn)象,其中A側(cè)2根,B側(cè)8根,噴氨管道堵塞狀況如圖7所示。由圖可知,B側(cè)8根堵塞管道中有6根是在B側(cè)煙道靠A端的位置,也即對應(yīng)測孔B1位置。
分析認(rèn)為,B側(cè)噴氨管堵塞的主要原因,是由于B側(cè)氨空總閥長期保持低開度運行,導(dǎo)致支管流量及溫度過低(尤其鍋爐低負(fù)荷運行時),噴氨管內(nèi)未熱解尿素結(jié)晶及一次風(fēng)中粉塵粘秥所致。在對堵塞管道進(jìn)行疏通后,再次對B側(cè)噴氨裝置(總閥及分閥)進(jìn)行調(diào)整。
圖7 噴氨管道堵塞及對應(yīng)測點位置示意圖
堵塞噴氨管疏通后,對B側(cè)SCR出口NOx濃度進(jìn)行了再次調(diào)平,調(diào)平共進(jìn)行了3個工況(工況3-1~工況3-3),本項調(diào)整中首次(工況3-1)及最后一次測試(工況3-3)的B側(cè)SCR出口NOx濃度分布如圖8所示。
圖8 B側(cè)SCR出口NOx濃度分布圖
由圖8可知:噴氨管疏通后,通過B側(cè)噴氨分閥的再次調(diào)整,其4個測孔NOx濃度的最大偏差由35 mg/Nm3降至11 mg/Nm3,說明B側(cè)SCR出口NOx濃度已基本調(diào)平。但是,可以看出B1測孔的NOx濃度仍然偏高,分析認(rèn)為其相應(yīng)噴氨管可能并未完全疏通,建議今后檢修中對其進(jìn)行徹底疏通。
4氨空調(diào)節(jié)總閥調(diào)整前后的效果分析
根據(jù)上述結(jié)果可知,調(diào)整后氨空調(diào)節(jié)總閥開度與習(xí)慣運行方式相差很大。為了對比調(diào)整后與調(diào)整前的運行效果,特再通過SIS系統(tǒng)對相關(guān)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行在線分析,相關(guān)在線參數(shù)趨勢圖如圖9所示。
從圖9中可以看出:
(1)在SCR進(jìn)口NOx濃度及總尿素量幾乎不變的情況下,隨著運行方式由調(diào)平后狀態(tài)恢復(fù)至常規(guī)運行方式,煙囪入口NOx濃度(環(huán)保監(jiān)控值)呈上升趨勢,而本應(yīng)與這部分上升NOx反應(yīng)的氨氣,則以“氨逃逸”的形式存在。
(2)煙囪入口NOx濃度約上升2.8 mg/Nm3,根據(jù)化學(xué)反應(yīng)當(dāng)量比換算,其SCR出口氨逃逸約上升1.36 ppm,這約是設(shè)計氨逃逸(3.0 ppm)的45%,可
圖9 相關(guān)在線參數(shù)趨勢圖
見氨空調(diào)節(jié)總閥調(diào)整對氨逃逸的影響很大。若考慮噴氨管未經(jīng)疏通,則上述氨逃逸的上升值仍會增大,甚至顯著增大。
(3)隨著運行方式由調(diào)平后狀態(tài)恢復(fù)至常規(guī)運行方式,在線A、B側(cè)SCR出口NOx濃度的偏差逐漸減少(A降B升),然而經(jīng)過前述多次測試可知(如圖4所示),其實際情況卻完全相反,也即兩側(cè)偏差是逐漸增大的??梢?,目前SCR出口NOx濃度的在線測點嚴(yán)重失真,而這正是導(dǎo)致圖4中調(diào)整前兩側(cè)SCR出口NOx濃度偏差很大的原因所在。
5結(jié)論
綜上所述,氨噴射系統(tǒng)的調(diào)整試驗,避免了不合理的運行方式,發(fā)現(xiàn)了設(shè)備存在的故障,同時降低了氨逃逸及尿素量,保證了該系統(tǒng)的安全經(jīng)濟(jì)運行。另外,針對上述問題,提出如下建議:
(1)建議對SCR出口NOx濃度測點進(jìn)行改造,如安裝多個測點或進(jìn)行多點煙氣混合取樣改造項目。
(2)定期對在線測點進(jìn)行校驗,對故障測點進(jìn)行及時檢修或更換。
(3)定期檢查各噴氨支管管壁溫度,若溫度較低,則管內(nèi)流量可能過小或完全堵塞。
(4)利用檢修機(jī)會,對熱解爐內(nèi)部進(jìn)行檢查,及時發(fā)現(xiàn)爐內(nèi)是否有大量尿素結(jié)晶存在,以防未熱解尿素在噴氨支管內(nèi)結(jié)晶。
(5)進(jìn)行氨噴射系統(tǒng)的調(diào)整試驗,以適應(yīng)煙道煙氣流量不均、SCR進(jìn)口NOx濃度不均及各支管阻力不均的情況。
參考文獻(xiàn)
[1]楊冬,徐鴻.SCR煙氣脫硝技術(shù)及其在燃煤電廠的應(yīng)用[J].電力環(huán)境保護(hù),2007,23(1):49-51.
[2]火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn):GB13223-2011[S].北京:中國環(huán)境科學(xué)出版社,2012-01-01.
[3]盧芳.大氣中氮氧化物對生態(tài)環(huán)境的影響[J].青海師范大學(xué)學(xué)報,2006(3):87-89.
[4]黃文靜,戴蘇峰,艾春美,等.電站燃煤鍋爐全負(fù)荷SCR脫硝控制技術(shù)探討[J].節(jié)能技術(shù),2015,33(2):189-192.
[5]劉武標(biāo).影響火電廠煙氣脫銷效率的主要因素研究[J].工業(yè)安全與環(huán)保,2013,39(1):47-49.
[6]馬雙忱,金鑫,孫云雪,等.SCR煙氣脫硝過程硫酸氫銨的生成機(jī)理與控制[J].熱力發(fā)電,2010,39(8):12-16.
[7]吳碧君,王述剛,等.煙氣脫銷工藝及其化學(xué)反應(yīng)原理分析[J].熱力發(fā)電,2006,35(11):59-60.
[8]呂宏俊.選擇性催化還原脫銷工藝的布置方式及分析[J].中國環(huán)保產(chǎn)業(yè),2007(5):41-45.
[9]何佳陽.大中型機(jī)組脫銷SCR反應(yīng)器布置方式的選擇[J].科技風(fēng),2013(18):43-45.
摘要:為解決某電廠660 MW機(jī)組運行中存在的霧化噴射器尿素流量超限、SCR出口兩側(cè)NOx排放不均、煙囪進(jìn)口NOx偏低及A側(cè)空預(yù)器漏風(fēng)及其阻力較大、SCR進(jìn)口噴氨不均等問題,在不同運行工況下,對SCR出口進(jìn)行了多次NOx濃度分布測試及噴氨格柵的調(diào)節(jié)試驗。試驗發(fā)現(xiàn),存在在線SCR出口NOx排放濃度嚴(yán)重失真、兩側(cè)氨空流量總閥開度很不合理、多根噴氨管完全堵塞等故障,經(jīng)過檢修及調(diào)整后,氨逃逸有明顯下降。
關(guān)鍵詞:SCR;NOx;噴氨格柵;空預(yù)器;氨逃逸
SCR Ammonia Injection System Troubleshooting and Adjustment for 600 MW UnitFANG Xu-wen
(Maanshan Dangtu Power Generation Co.,Ltd.,Maanshan 243000,China)
Abstract:In the operation of one 660 MW unit, problems such as urea flow rate of atomizing injector exceeding limit, uneven distribution of NOx emission at the outlet of the SCR, low NOx concentration at the inlet of the chimney and high leakage and resistance of air preheater are encountered. These issues are supposed to be caused by uneven ammonia spray. To confirm this, experiments were carried out under different loads and combustion conditions. The ammonia injection grid was regulated and the correspondent distributions of NOx concentration at the outlet of the SCR were tested. It was found that the online monitor of the concentration of NOx emission at the outlet of the SCR was of serious distortion and that the opening of the two main valves of air-ammonia mixer at the two sides was very unreasonable. Besides, multiple ammonia spraying tubes were found to be blocked. After maintenance and adjustment, ammonia slip significantly decreased.
Key words:SCR;NOx;denitration ammonia injection grid;air preheater;ammoniaslip
作者簡介:方緒文(1970~),男,學(xué)士,工程師,主要從事電廠運行管理和鍋爐設(shè)備運行。
收稿日期2015-02-11修訂稿日期2015-04-21
中圖分類號:TK299.6
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
文章編號:1002-6339 (2015) 06-0562-04