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蒸汽加熱換熱器的優(yōu)化控制

2015-02-26 03:54:18高麗梅
石油化工自動化 2015年4期
關(guān)鍵詞:凝液調(diào)節(jié)閥液位

高麗梅

(中石化寧波工程有限公司 上海分公司,上海 200030)

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蒸汽加熱換熱器的優(yōu)化控制

高麗梅

(中石化寧波工程有限公司 上海分公司,上海 200030)

摘要:針對蒸汽加熱的立式管殼式換熱器,就調(diào)節(jié)閥位置在進(jìn)口蒸汽還是出口凝液管線上展開討論。蒸汽調(diào)節(jié)閥安裝在蒸汽入口管道上,凝結(jié)水將夾帶大量蒸汽排出,不能充分利用蒸汽潛熱,且調(diào)節(jié)閥口徑較大,成本高;調(diào)節(jié)閥安裝在出口凝液管線上,在換熱器上增加液位控制,可充分地利用蒸汽潛熱,節(jié)省能源,且出口凝液管道比蒸汽進(jìn)口管道小,可以節(jié)省調(diào)節(jié)閥購買費(fèi)用,通過控制冷凝液的排放量和排放速度,達(dá)到最大化的換熱效果;同時就改進(jìn)后的控制方案從理論上分析了其可行性。

關(guān)鍵詞:蒸汽凝液換熱器液位控制

換熱器是在具有不同溫度的兩種或兩種以上流體之間傳遞熱量的設(shè)備,廣泛應(yīng)用于化工、能源、機(jī)械、交通、冶金、動力及航空航天等領(lǐng)域。在工業(yè)生產(chǎn)中,其主要作用是使熱量由溫度較高的流體傳遞給溫度較低的流體,使流體溫度達(dá)到工藝流程規(guī)定的指標(biāo),以滿足工藝條件的需要,是非常重要的換熱設(shè)備。

目前,在換熱器中,應(yīng)用最多的是管殼式換熱器。隨著傳熱強(qiáng)化技術(shù)和換熱器設(shè)計方法的飛速發(fā)展,關(guān)于蒸汽換熱的管殼式換熱器在控制方面的節(jié)能降耗也進(jìn)行了多方面的應(yīng)用研究,取得了良好的效果,有效解決了裝置穩(wěn)定運(yùn)行的問題。筆者對蒸汽加熱的立式管殼式換熱器原有及改進(jìn)后控制方式的優(yōu)缺點(diǎn)、原理進(jìn)行了討論分析,對其他同類型裝置具有借鑒意義。

1蒸汽加熱換熱器原有控制方式

立式管殼式換熱器采用蒸汽作為加熱介質(zhì),物料進(jìn)入列管式換熱器管程獲得熱量被加熱,蒸汽自殼程上管口進(jìn)入,下管口冷凝為飽和凝液通過疏水閥或泵抽出,主要利用蒸汽潛熱對管程物料進(jìn)行加熱。此類換熱器主要應(yīng)用于再沸器和蒸發(fā)器等。

采用蒸汽加熱換熱器的傳統(tǒng)調(diào)節(jié)方式為將調(diào)節(jié)閥安裝在蒸汽入口管道上,通過調(diào)節(jié)蒸汽入口流量控制被加熱物料的溫度或汽化率,被加熱物料的出口溫度(或其他控制變量)與蒸汽流量形成串級控制。此種控制方式比較直接,換熱器不需要很大的余量,調(diào)節(jié)閥口徑較大,成本較高;但調(diào)節(jié)閥安裝在入口管道需將蒸汽節(jié)流,必然降低了蒸汽的能量,造成一部分熱量浪費(fèi),對節(jié)能不利。同時換熱器出口需配備性能良好的疏水系統(tǒng),如圖1所示。一旦疏水系統(tǒng)出現(xiàn)問題,將影響換熱器的換熱效率,而且凝結(jié)水中夾帶大量蒸汽排出,造成嚴(yán)重浪費(fèi),常規(guī)疏水閥的漏氣率在5%左右,其實(shí)此部分熱量已經(jīng)損失掉了;考慮到目前單個疏水閥的疏水量有限且疏水閥并聯(lián)放置時效果降低等原因,當(dāng)蒸汽用量過大時(熱負(fù)荷大,一般超過15t/h),根據(jù)物料守恒定律可知,凝結(jié)水量相應(yīng)也較大,將選不到合適的疏水閥。所以當(dāng)換熱器蒸汽用量大時,傳統(tǒng)的做法是在換熱器后增加蒸汽凝液罐(如凝液需要回收利用需增加增壓泵),再通過控制蒸汽凝液罐液位的方法來達(dá)到充分利用蒸汽潛熱的效果,如圖2所示。由于化工裝置一般布置緊湊,增加一個容器會使空間就顯得更加狹小,給操作造成不便,且需要增加凝液罐的一次投資費(fèi)用,既不美觀也不經(jīng)濟(jì)。

圖1 增加疏水系統(tǒng)的連接方式

換熱器換熱性能的優(yōu)劣將直接影響到裝置運(yùn)行的穩(wěn)定性、可靠性和生產(chǎn)過程的經(jīng)濟(jì)性。換熱器在剛投入使用時無結(jié)垢、傳熱系數(shù)大、換熱效果好,需要的蒸汽較少流量就能達(dá)到良好的換熱效果。隨著運(yùn)行時間的不斷增加,在生產(chǎn)過程中,換熱器蒸汽側(cè)(殼程)或物料側(cè)(管程)的結(jié)垢或污染都可能造成換熱熱阻的增加,進(jìn)而使換熱器的傳熱效率變差,最終導(dǎo)致工藝參數(shù)達(dá)不到換熱技術(shù)要求且蒸汽消耗大量增加。

圖2 增加凝液罐的連接方式

2蒸汽加熱換熱器現(xiàn)有控制方案

圖3 出口溫度與換熱器液位形成串級調(diào)節(jié)

圖4 出口溫度與蒸汽凝液流量形成串級調(diào)節(jié)

蒸汽加熱的立式管殼式換熱器的調(diào)節(jié)閥安裝在蒸汽凝液出口管道上,且在換熱器殼程上增加液位控制或液位顯示,被加熱物料的出口溫度(或其他控制變量)與換熱器液位形成串級調(diào)節(jié)(如圖3所示)或者被加熱物料的出口溫度(或其他控制變量)與蒸汽凝液流量形成串級調(diào)節(jié)(如圖4所示),該方案可以充分地利用蒸汽潛熱,減少蒸汽熱量損失,達(dá)到節(jié)約能源的目的。由于出口蒸汽凝液管道比蒸汽進(jìn)口管道小的多,在達(dá)到控制效果的同時還可以節(jié)省調(diào)節(jié)閥的采購費(fèi)用。換熱器液位控制或換熱器凝液出口流量調(diào)節(jié)控制方案替換凝液出口疏水閥或蒸汽凝液罐的調(diào)節(jié)方式,可以通過控制蒸汽凝液的排放量或排放速度,調(diào)整換熱器換熱面積,達(dá)到蒸汽潛熱利用最大化的換熱效果。該控制方案可以減小蒸汽波動的影響,不需調(diào)節(jié)閥節(jié)流降壓降低蒸汽能量,可以提高蒸汽熱量利用效率,達(dá)到節(jié)能降耗目的。換熱器加裝液位測量的主要目的是使進(jìn)入再沸器的蒸汽完全冷凝下來,其一節(jié)約蒸汽;其二若蒸汽冷凝液回收利用,保證回收管道中全部是液體,不會因含有未冷凝的蒸汽進(jìn)入回收管道造成管道劇烈震動,同時可以省去疏水閥或蒸汽分離罐;其三通過液位測量時監(jiān)控?fù)Q熱器液位,了解蒸汽和換熱器使用情況,達(dá)到經(jīng)濟(jì)高效的目的。

通過控制適當(dāng)?shù)膿Q熱器液位,保證一定的換熱面積,可以有效地避免蒸汽串氣的現(xiàn)象(疏水閥不太好使的時候)。根據(jù)能量守恒定律,調(diào)節(jié)閥設(shè)在換熱器出口,看似是調(diào)節(jié)再沸器出口蒸汽冷凝液的流量,實(shí)際上是通過調(diào)節(jié)蒸汽凝液流量來間接控制蒸汽用量,同時避免出口凝液中夾帶蒸汽。既避免了單個疏水閥疏水量不大的缺點(diǎn),也解決了增加蒸汽凝液罐帶來的設(shè)備布置困難問題。

傳統(tǒng)換熱器控制方案中,在裝置定期檢修時,通常需對換熱設(shè)備進(jìn)行清洗,但需要裝置停車才能進(jìn)行,因而減少了裝置的有效工作時間,造成資源大量浪費(fèi)。如果能夠在設(shè)備運(yùn)行過程中判斷出換熱器的工作狀態(tài),并據(jù)此制訂檢修計劃,就可以充分延長設(shè)備的檢修周期,降低檢修成本,更重要的是可以減少裝置的停運(yùn)時間,提高生產(chǎn)過程的經(jīng)濟(jì)性。換熱器上加裝液位測量元件,就可以通過DCS畫面的液位實(shí)時測量數(shù)據(jù),對換熱器的實(shí)時運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測分析和性能預(yù)報,可以間接提供換熱器的工作性能指標(biāo),對其中長期的變化趨勢進(jìn)行預(yù)報,由此制訂科學(xué)合理的運(yùn)行和檢修方案,監(jiān)控?fù)Q熱器的運(yùn)行狀態(tài),提高整個裝置的生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)和檢修成本。

3兩種控制方案原理分析

管殼式換熱器在熱交換過程中,主要通過間壁的熱傳導(dǎo)和間壁兩側(cè)的對流傳熱。在此忽略通過固體間壁的熱傳導(dǎo),主要考慮間壁兩側(cè)的對流傳熱。對流傳熱速率(單位時間內(nèi)所傳遞的熱量)可以用下式表示:

Q=KAΔT

(1)

式中:Q——熱流通量;K——總傳熱系數(shù);A——換熱面積;ΔT——傳熱溫差。

根據(jù)式(1)可知,無論是調(diào)節(jié)K,A還是ΔT,都能實(shí)現(xiàn)Q的調(diào)節(jié)。由于換熱器主要利用的是蒸汽潛熱,因而工藝參數(shù)確定,ΔT即為恒定的,只能通過改變K或A來達(dá)到換熱目的。調(diào)節(jié)閥安裝在蒸汽管線上時,是通過調(diào)整換熱器內(nèi)蒸汽凝液膜的厚度和導(dǎo)熱系數(shù)達(dá)到改變總傳熱系數(shù)K的目的;而將調(diào)節(jié)閥安裝在蒸汽凝液管道上,是通過調(diào)整換熱器液位高度來達(dá)到改變換熱面積A的目的。當(dāng)然,調(diào)節(jié)ΔT也是可以的,但不僅難度大,相比調(diào)節(jié)K和A要困難的多,且造成蒸汽能量的大量損失。

換熱器控制中要調(diào)節(jié)A,首先要通過調(diào)節(jié)液位,所以調(diào)節(jié)閥需要安裝在出口蒸汽凝液管道上,一種即為液位控制方案,另一種為流量控制方案,換熱器加裝液位測量DCS顯示。兩種方案都能對換熱器的液位進(jìn)行監(jiān)控,在DCS上顯示換熱器液位,操作簡單方便。通過調(diào)整冷凝液淹沒部分換熱管液位高低就能調(diào)節(jié)換熱面積A,達(dá)到調(diào)節(jié)所需換熱熱量的效果。

換熱器在剛投入使用時傳熱系數(shù)大,效果好,需要的蒸汽流量少,但隨著運(yùn)行時間的增加,換熱管結(jié)垢嚴(yán)重,傳熱系數(shù)降低,效果變差,需要的蒸汽流量增加。通過調(diào)整換熱器液位的方法,改變換熱面積的大小,更加節(jié)約能源,且可以通過DCS監(jiān)控?fù)Q熱液位高度,觀察換熱器的運(yùn)行情況,如果發(fā)現(xiàn)液位很低,證明換熱器結(jié)垢嚴(yán)重已不能滿足換熱要求,需要停車清洗。

4結(jié)論

本文綜合考慮熱利用和穩(wěn)定工藝等因素,以實(shí)際控制方案為依據(jù),通過兩種控制方案的比較,證明將調(diào)節(jié)閥安裝在換熱器出口蒸汽凝液管線上,改變加熱面積來達(dá)到最終控制目標(biāo)的方案,更具有調(diào)節(jié)方便、節(jié)能的優(yōu)點(diǎn),且可以通過液位測量元件監(jiān)控?fù)Q熱器的運(yùn)行狀態(tài),提高整個裝置的生產(chǎn)效率;但對于蒸汽壓力波動大的工況,需要在進(jìn)口蒸汽管線上增加自力式調(diào)節(jié)閥以穩(wěn)定蒸汽壓力以達(dá)到最佳控制效果。具體方案為以工藝物料出口溫度(或其他控制變量)為主環(huán),以蒸汽凝液流量或換熱器液位為副環(huán)組成串級調(diào)節(jié),以主環(huán)給定副環(huán),以達(dá)到控制物料溫度與節(jié)能降耗兼顧的目的。

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中圖分類號:TP273

文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B

文章編號:1007-7324(2015)04-0074-03

作者簡介:高麗梅(1981—),女,上海人,畢業(yè)于華東理工大學(xué)自動化專業(yè),獲學(xué)士學(xué)位,現(xiàn)就職于中石化寧波工程公司上海分公司電控室,長期從事石油化工自動化及儀表設(shè)計工作,任工程師。

稿件收到日期: 2015-03-11。

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