袁志平李巍肖振華
1.中國石油川慶鉆探工程有限公司鉆采工程技術(shù)研究院 2.中國石油西南油氣田公司勘探事業(yè)部
高-磨地區(qū)高密度鉆井液CO2污染預防與處理技術(shù)①
袁志平1李巍1肖振華2
1.中國石油川慶鉆探工程有限公司鉆采工程技術(shù)研究院 2.中國石油西南油氣田公司勘探事業(yè)部
摘要對四川高-磨地區(qū)高密度鉆井液CO2污染進行了室內(nèi)研究,評價出CO2對常規(guī)鉆井液處理劑污染的影響情況。同時,對污染后的高密度鉆井液進行處理研究,得出了CO2污染鉆井液的原因。最終,形成了一套適合于高-磨構(gòu)造高密度井段鉆井過程中CO2污染的預防措施和污染后的鉆井液處理技術(shù)。
關(guān)鍵詞鉆井液CO2污染預防處理
隨著四川高-磨構(gòu)造勘探開發(fā)領(lǐng)域不斷擴大,已鉆的高石8、高石26等井在高密度井段因受CO2污染導致鉆井液性能嚴重失控。其中,高石26井在龍王廟地層發(fā)生CO2酸性氣體污染,鉆井液失去流動性,只能采取地面排放進行處理,嚴重威脅鉆井安全,同時也帶來了環(huán)保壓力。針對四川高-磨構(gòu)造CO2對高密度鉆井液的污染問題,開展了預防與處理技術(shù)研究,最終形成一套適合于高-磨構(gòu)造高密度(2.0 g/cm3以上)井段鉆井過程中CO2污染的預防措施和污染后的鉆井液處理與維護技術(shù),對降低事故發(fā)生,保證鉆井施工的順利進行具有重要的意義。
1CO2污染對鉆井液性能的影響
表1 磨溪46X1井單一處理劑對鉆井液濾液CO2-3、HCO-3的影響Table1 EffectsofsingleadditivesonCO2-3andHCO-3ofdrillingfluidfiltrateinMoxi46X1well(mg/L)條件體系ρ(CO2-3)ρ(HCO-3)常溫磨溪46X1基漿20400磨溪46X1基漿+RSTF26800磨溪46X1基漿+SMC29700磨溪46X1基漿+RLC-10122600磨溪46X1基漿+石灰16800磨溪46X1基漿+SMP-228900磨溪46X1基漿+重晶石18300
1.2CO2對鉆井液性能污染評價
1.2.1膨潤土漿中CO2污染實驗
通過在膨潤土漿中添加不同濃度的碳酸鈉,模擬不同CO2污染程度。分析發(fā)現(xiàn),隨著污染程度的增加,鉆井液流變性能變差、Zeta電位(絕對值)下降、粒度增加、API濾失量增加、泥餅虛厚,實驗結(jié)果見表2、圖1。
表2 實驗室不同污染程度的膨潤土漿模擬分析Table2 LabanalysisofCO2contaminationinbentonitemud編號ρ(HCO-3)/(mg·L-1)ρ(CO2-3)/(mg·L-1)AV/(mPa·s)PV/(mPa·s)YP/PaGel/PaZeta電位/mV粒度分布D43/μmAPI濾失量/mL124412012.565.56.0/10.0-48.69.7135.224888405.041.00/0-35.48.2568.830252011.074.01.0/1.5-34.06.9696.441464468013.576.03.0/8.0-33.69.45116.051830720016.579.57.0/9.0-25.610.10132.0619521044017.589.58.0/11.0-24.216.10160.4
從表2、圖1可以分析得出,隨著CO2污染程度的加重,土漿濾失量增加,泥餅逐漸虛厚,明顯看出顆粒狀絮凝狀態(tài)。同時,反映出受污染鉆井液濾失量上升,是由于膨潤土出現(xiàn)聚結(jié),導致增稠現(xiàn)象。
1.2.2現(xiàn)場鉆井液CO2污染分析
通過對磨溪46X1井現(xiàn)場鉆井液受污染前后的分析表明,污染后鉆井液Zeta電位(絕對值)下降,粒度增大,結(jié)果見表3。
表3 磨溪46X1井污染漿粒度和污染程度分析Table3 AnalysisoftheparticlesizeandthelevelsofthecontaminatedmudinMoxi46X1well編號ρ(HCO-3)/(mg·L-1)ρ(CO2-3)/(mg·L-1)AV/(mPa·s)PV/(mPa·s)YP/PaGel/PaAPI濾失量/mLZeta電位/mV粒度分布D43/μm1#344200322662/114.0-22.273.302#16665400393182/124.5-18.4012.70
1.2.3磺化酚醛樹脂吸附實驗
考察不同污染程度下磺化酚醛樹脂SMP-2在膨潤土漿液中黏粒上的吸附情況測試,實驗結(jié)果見表4和圖2。
表4 SMP-2在膨潤土漿污染前后在黏土表面的吸附量對比Table4 ComparisonofSMP-2adsorbingcapacityonthesurfaceofbentonitebeforeandafterCO2contamination編號樣品處理方式上層清液SMP-2/(g·L-1)上層液體體積/mL1污染前空白膨潤土漿+0.5%SMP-2;離心1h5.04212污染后空白膨潤土漿+0.5%SMP-2;離心1h5.1155
2鉆井液CO2污染的處理措施
結(jié)合上述思路,對初受污染的井漿考慮降低鉆井液體系中黏土含量進行處理。實驗配方:井漿400 mL+40 mL清水+2 g CaO+5 g SMT+16 g SMP-3+16g RSTF+264 g重晶石,結(jié)果見表5。
表5 磨溪46X1井污染漿處理結(jié)果Table5 TreatmentresultsofCO2-contaminatedmudinMoxi46X1well名稱測溫/℃密度/(g·cm-3)G10″/10'/PaAV/(mPa·s)PV/(mPa·s)YP/PaAPI濾失量/mL處理前140℃,16h2.113.0/46.058.03523.09.0/1.0處理后70℃2.12.0/10.521.5192.54.0/0.5
上述處理方式是基于初受污染井漿的處理方式。在鉆井液性能變差,黏度切力上升初期,性能未失控的情況下,及時采用加入氧化鈣等常規(guī)處理劑,同時補充足夠的抗高溫處理劑和稀釋劑配制的膠液協(xié)同護膠處理。結(jié)果表明,該處理方式能有效地處理初受污染鉆井液濾失量和流變性。
但在鉆井液受到嚴重污染,性能出現(xiàn)惡化的時候,僅僅靠加入氧化鈣和膠液等效果并不理想,此時就需要在前面的基礎(chǔ)上加入高溫穩(wěn)定劑。實驗配方:400 mL基漿+0.3%高溫穩(wěn)定劑+40 mL清水+2 g CaCl2+5 g SMT+16 g SMP-3+16 g RSTF +30 g重晶石,結(jié)果見表6。
表6 磨溪46井嚴重污染漿處理結(jié)果Table6 Treatmentresultsofsevere-CO2-contaminatedmudinMoxi46X1well名稱測溫/℃密度/(g·cm-3)G10″/10'/PaAV/(mPa·s)PV/(mPa·s)YP/Pa處理前140℃,16h2.1攪拌后失去流動性處理后70℃2.10.5/11.026215
以上處理方式經(jīng)過實驗室多次實驗表明,在常規(guī)加鈣處理劑和膠液的基礎(chǔ)上,補充加入高溫穩(wěn)定作用的處理劑,效果明顯,能夠有效地控制鉆井液流變性。
3鉆井液CO2污染預防措施
(1) 根據(jù)實際需要提高鉆井液密度,平衡地層流體壓力,盡可能減少CO2進入井筒,減輕CO2對鉆井液的污染,降低地面處理的工作量。
(2) 鉆遇含CO2氣層前,將鉆井液體系轉(zhuǎn)換成為鉀-石灰磺化分散體系,可以根據(jù)實際需要添加其他功能性材料。該鉆井液體系具有較強的抑制性和抗酸性氣體污染的能力。
(4) 始終控制鉆井液pH值為10~11。
(5) 調(diào)整鉆井液膨潤土含量至規(guī)程規(guī)定的低限值。
(6) 保持鉆井液較低的黏切,維持鉆井液良好的流變性和脫氣性能。
4結(jié)論與建議
(1) CO2污染鉆井液的根本原因是由于CO2導致鉆井液中黏土顆粒Zeta電位(絕對值)降低,發(fā)生絮凝,從而導致鉆井液增稠。同時,造成鉆井液中護膠劑在黏土上的解吸附,導致濾失量增大。
(2) 對初受污染和嚴重污染的鉆井液,提出了兩種有效的處理方法。對初受污染的井漿,及時加入氧化鈣等常規(guī)處理劑,同時補充抗高溫處理劑和稀釋劑配制的膠液,協(xié)同護膠,及時處理CO2污染;在鉆井液受到CO2嚴重污染,性能出現(xiàn)惡化的時候,在上述處理的同時,還需要加入高溫穩(wěn)定劑。結(jié)果表明,上述兩種處理方式能有效地處理CO2污染,達到良好的效果。
(3) 建議在鉆進含CO2地層前,適當提高鉆井液密度和pH值(維持在10~11),并在鉆井液中加入石灰乳,使Ca2+質(zhì)量濃度保持為300~500 mg/L,同時用高濃度膠液維護。
參 考 文 獻
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Precaution and treatment of CO2-contaminated high density drilling fluid in Gao-Mo block
Yuan Zhiping1, Li Wei1, Xiao Zhenhua2
(1.CCDCDrilling&ProductionTechnologyResearchInstitute,Guanghan618300,China)
(2.ExplorationDivisionofPetroChinaSouthwestOil&GasfieldCompany,Chengdu610051,China)
Abstract:Lab studies on CO2contamination of high density drilling fluid was carried out. The influence of conventional drilling fluid chemicals on the CO2contamination was evaluated. Meanwhile, CO2-contaminated high density drilling fluid was treated and the reasons for contamination were clarified. Eventually, a set of suitable precautions and solutions were proposed for CO2contamination of high density drilling fluid in Sichuan Gao-Mo block.
Key words:drilling fluid, CO2contamination, precaution, treatment
收稿日期:2014-09-15;修回日期:2014-12-12;編輯:鐘國利
中圖分類號:X741
文獻標志碼:A
DOI:10.3969/j.issn.1007-3426.2015.04.022
作者簡介:①袁志平(1984-),工程師,現(xiàn)就職于中國石油川慶鉆探工程有限公司鉆采工程技術(shù)研究院,主要從事鉆井液技術(shù)研究與現(xiàn)場服務。E-mail:mudyuan@163.com