孫曉慶 談群峰 張園華
(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司)
熱軋履帶鋼精軋機導(dǎo)衛(wèi)設(shè)計與改進
孫曉慶 談群峰 張園華
(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司)
針對目前萊鋼生產(chǎn)的履帶鋼腿端劃傷問題,研究現(xiàn)有精軋機導(dǎo)衛(wèi)裝置,通過改進入口和出口導(dǎo)衛(wèi)裝置,解決了履帶鋼腿端劃傷問題,提高產(chǎn)品表面質(zhì)量,提高生產(chǎn)效率。
履帶鋼 精軋機 劃傷 進口導(dǎo)衛(wèi) 出口導(dǎo)衛(wèi)
萊鋼型鋼廠小型生產(chǎn)線是國內(nèi)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的一條專業(yè)生產(chǎn)H型鋼的生產(chǎn)線,整條生產(chǎn)線共有7架軋機,主要設(shè)備有:Φ650開坯機一架、Φ550開坯機一架、精軋機三架和軋邊機兩架,年產(chǎn)量達20 萬t。隨著近年來工程機械行業(yè)發(fā)展,陸續(xù)開發(fā)了LW190×8.5、LW190×10和LW135×6三個規(guī)格挖掘機用履帶鋼,隨著履帶鋼軋制量的增加,經(jīng)常出現(xiàn)履帶鋼腿端劃傷的缺陷,原來的精軋機導(dǎo)衛(wèi)裝置已不適應(yīng)現(xiàn)在的大批量生產(chǎn),需要對精軋機導(dǎo)衛(wèi)裝置進行全面的優(yōu)化設(shè)計。
1.1 布置工藝存在問題
LW190履帶鋼熱軋生產(chǎn)軋機布置平面圖如圖1所示。采用五架軋機,R1、R2、U1、U2和U3,開坯機R1上配置5個孔型,開坯機R2上配制3個孔型;U1和U2為連軋機組,U3為精軋機。開坯機R1為三輥粗軋機,軋制5道次后軋件橫斷面的厚度基本達到成品尺寸要求,初步成形。軋件經(jīng)過R2軋機三個孔型的軋制后,橫截面各部位的尺寸已經(jīng)基本達到成品尺寸的要求,U1、U2連軋機組和U3精軋機孔型將對軋件進行精細加工,使軋件尺寸更加精確,主要變形集中在開坯機R1和R2軋機。履帶鋼批量生產(chǎn)后主要問題在于成品下腿端存在劃傷,以及軋件進精軋機經(jīng)??ㄤ撾y咬入等情況,需要對導(dǎo)衛(wèi)裝置進行反復(fù)修磨和調(diào)整,影響生產(chǎn)節(jié)奏,針對存在問題對U1、U2和U3軋機導(dǎo)衛(wèi)裝置進行分析。
R1—Φ650開坯機 R2—Φ550開坯機
U1~U3—精軋機K1~K11—孔型序號
圖1 軋機平面布置
1.2 精軋機導(dǎo)衛(wèi)裝置存在問題
(1)履帶鋼為復(fù)雜斷面異型鋼,截面不對稱。在精軋機孔型,上孔型為平板,下孔型帶槽孔型。為了保證順利引導(dǎo)軋件,下導(dǎo)衛(wèi)前端與軋輥的軋槽接觸部分應(yīng)與軋槽的形狀相吻合[1],入口導(dǎo)衛(wèi)和出口導(dǎo)衛(wèi)均設(shè)計為異形斷面整體導(dǎo)衛(wèi),平板上設(shè)置兩個筋板,截面結(jié)構(gòu)如圖2所示。導(dǎo)衛(wèi)為滑動導(dǎo)衛(wèi),與軋件間為滑動磨擦。履帶鋼腿端與出口導(dǎo)衛(wèi)筋板接觸摩擦,隨著軋制量的增加,造成導(dǎo)衛(wèi)筋板磨損,尤其是筋板上端R角磨損嚴重,R角磨損嚴重后凹凸不平,劃傷軋件腿端形成缺陷,生產(chǎn)過程中要停機對導(dǎo)衛(wèi)筋板進行人工修磨,影響生產(chǎn)節(jié)奏。
圖2 原有上下導(dǎo)衛(wèi)截面圖
(2)熱軋過程中軋件變形不均勻,易出現(xiàn)扭轉(zhuǎn),履帶鋼下腿高度為26 mm,原入口下導(dǎo)衛(wèi)設(shè)計時,考慮依靠傳送輥道側(cè)板以及導(dǎo)衛(wèi)兩筋板對軋件中間腿的限制,來引導(dǎo)軋件準確進入軋機。但軋件頭部出現(xiàn)急彎后,軋件容易脫離入口導(dǎo)衛(wèi)兩筋板的限制,咬偏而不能進入軋機,造成卡鋼現(xiàn)象。當(dāng)軋件產(chǎn)生翹頭或扣頭后,如圖3所示,軋件通過入口導(dǎo)衛(wèi)時,軋件頭部容易卡到上下導(dǎo)衛(wèi)之間,不能進入軋機。a1為孔型槽底到導(dǎo)衛(wèi)上表面的距離,一般取值5 mm ~10 mm,原入口上下導(dǎo)衛(wèi)在設(shè)計時a1和a2選用最大值10 mm,但仍容易卡住軋件。
圖3 原導(dǎo)衛(wèi)示意圖
通過分析原來精軋機導(dǎo)衛(wèi)結(jié)構(gòu),兩個筋板是產(chǎn)生履帶鋼腿端劃傷的主要原因,而且導(dǎo)衛(wèi)對軋件側(cè)彎的控制能力較差,容易造成卡鋼現(xiàn)象。需要對精軋機導(dǎo)衛(wèi)整體結(jié)構(gòu)進行重新設(shè)計,簡化導(dǎo)衛(wèi)結(jié)構(gòu),減少劃傷,增加側(cè)板加強對軋件側(cè)彎的控制。
3.1 精軋機下導(dǎo)衛(wèi)參數(shù)設(shè)計原則
新下導(dǎo)衛(wèi)設(shè)計時去掉兩個筋板增加側(cè)板,設(shè)計參數(shù)如圖4所示。其中參數(shù)L,根據(jù)軋機參數(shù)固定,參數(shù)a1、b和r的作用是保證軋件離開軋輥后能順利通過導(dǎo)衛(wèi)[2],其余參數(shù)需要根據(jù)現(xiàn)場實際生產(chǎn)經(jīng)驗來確定。
L—軋輥中心線到支座安裝板內(nèi)側(cè)邊的距離,mm;
L1—支座安裝板內(nèi)側(cè)邊到導(dǎo)衛(wèi)后端的距離,mm;
L2—軋輥中心線到導(dǎo)衛(wèi)前尖端的距離,mm;
L3—導(dǎo)衛(wèi)的長度,mm;R1—槽底的軋輥半徑,mm;
R2—孔型下輥環(huán)的軋輥半徑,mm;
R3—孔型上輥環(huán)的軋輥半徑,mm;
R4—與孔型槽底相對應(yīng)的導(dǎo)衛(wèi)圓弧半徑,mm;
R5—與孔型下輥環(huán)相對應(yīng)的導(dǎo)衛(wèi)圓弧半徑,mm;
R6—與孔型上輥環(huán)相對應(yīng)的導(dǎo)衛(wèi)圓弧半徑,mm;
a1—孔型槽底到導(dǎo)衛(wèi)的距離,mm;
b—導(dǎo)衛(wèi)平板上表面到導(dǎo)衛(wèi)前尖端的距離, mm;
r—導(dǎo)衛(wèi)前端上圓弧半徑, mm;
c—導(dǎo)衛(wèi)上側(cè)板前端到軋輥中心線的距離,mm;
H1—導(dǎo)衛(wèi)的底板厚度,mm;
H2—導(dǎo)衛(wèi)上側(cè)板的高度,mm
圖4 下導(dǎo)衛(wèi)尺寸的確定
根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)經(jīng)驗,參數(shù)取值設(shè)計選擇為: a1=5 mm ~10 mm,b=5 mm ~10 mm,r=20 mm ~50 mm,L=910 mm,L1=255 mm ~300 mm, R4= R1,R5= R2+(20~30)mm, R6= R3+(20~30)mm。
其中導(dǎo)衛(wèi)的底板厚度H1取值范圍為20 mm ~30 mm,因?qū)l(wèi)為滑動導(dǎo)衛(wèi),與軋件間摩擦為滑動摩擦,為增加過鋼量,H1取30 mm。導(dǎo)衛(wèi)側(cè)板的高度H2等于來料軋件高度加上20 mm ~40 mm,導(dǎo)衛(wèi)側(cè)板前端到軋輥中心線的距離c取值范圍為100 mm ~120 mm。
需要計算的參數(shù)公式為:
L3=L-L2+L1
(1)
(2)
選擇參數(shù)后可計算出各個參數(shù)值,確定下導(dǎo)衛(wèi)尺寸。
3.2 具體改進措施
(1)去掉入口下導(dǎo)衛(wèi)上的兩個筋板,只保留平板。原入口下導(dǎo)衛(wèi)的兩個筋板對軋件側(cè)彎控制作用太小,傳送輥道的側(cè)板從橫向上能限制軋件側(cè)彎,但從傳送輥道到軋輥的距離為1500 mm,該部分沒有對側(cè)彎限制,而且原下導(dǎo)衛(wèi)對側(cè)彎的限制作用較小。設(shè)計新導(dǎo)衛(wèi)增加兩個側(cè)板,加強對軋件側(cè)彎的控制。導(dǎo)衛(wèi)兩側(cè)板端部設(shè)置成喇叭口形狀,隨后是平直段,便于引導(dǎo)軋件進入導(dǎo)衛(wèi)。兩側(cè)板間距B入k和來料總寬BK-1的關(guān)系為B入k=BK-1+(8~12) mm。
(2)導(dǎo)衛(wèi)在軋機上的安裝,是通過在導(dǎo)衛(wèi)下端安裝支座,然后將導(dǎo)衛(wèi)固定到軋機窗口上。為了減少卡鋼情況,通過降低支座螺栓孔的高度,來降低軋輥孔型槽底到導(dǎo)衛(wèi)上表面的距離。將入口上導(dǎo)衛(wèi)表面到上軋輥孔型槽底距離a2由原來的10 mm改成15 mm,增加入口上下導(dǎo)衛(wèi)間的距離,減少卡鋼現(xiàn)象。
(3)將精軋機出口導(dǎo)衛(wèi),設(shè)計成與入口相同的結(jié)構(gòu)。兩側(cè)板間距B出k和本道次軋件總寬BK的關(guān)系為B出k=BK+(6~10) mm,出口上下導(dǎo)衛(wèi)的間距保持不變。
導(dǎo)衛(wèi)改進前,原導(dǎo)衛(wèi)有底板和筋板,安裝時需要兩個筋板和底板的前端全部與軋輥貼合,不貼合處需要修磨,改進后去掉了兩個筋板,只需底板前端與軋輥貼合,縮短安裝時間。新導(dǎo)衛(wèi)使用后有效消除了成品履帶鋼腿端劃傷缺陷的產(chǎn)生,提高了產(chǎn)品表面質(zhì)量。每班次導(dǎo)衛(wèi)修磨時間由原來60 min減少為20 min,提高了軋制效率。入口導(dǎo)衛(wèi)過鋼量由原來的4000 t更換,提高到6000 t更換,出口導(dǎo)衛(wèi)過鋼量由原來的3000 t提高到5000 t,適應(yīng)現(xiàn)在大批量生產(chǎn)。
萊鋼型鋼廠小型生產(chǎn)線通過對精軋機入口和出口導(dǎo)衛(wèi)裝置的改進,有效消除了熱軋履帶鋼腿端劃傷缺陷的產(chǎn)生,提高產(chǎn)品表面質(zhì)量,提高生產(chǎn)效率,為履帶鋼的大批量生產(chǎn)提供了保障。
[1] 胡彬.型鋼孔型設(shè)計[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2010:306-308.
[2] 曲克.軋鋼工藝學(xué)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1994:356-358.
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Sun Xiaoqing Tan Qunfeng Zhang Yuanhua
(Laiwu Branch Company of Shandong Iron and Steel Co.Ltd)
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?慶,工程師,山東.萊蕪(271104),山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司;
2015-12-30