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發(fā)電船用汽輪發(fā)電機組振動分析與處理

2015-03-13 20:37黃勇
中國高新技術(shù)企業(yè) 2015年4期
關(guān)鍵詞:聯(lián)軸器軸承座齒輪箱

摘要:振動是汽輪機組故障中較為棘手的難題,這套汽輪發(fā)電機組應(yīng)用于某國外發(fā)電船上,在試車過程中,齒輪箱中的大齒輪振動一直超標(biāo),已經(jīng)影響到機組交付運行。采用狀態(tài)監(jiān)測技術(shù)對某船用汽輪發(fā)電機組進(jìn)行頻譜分析和故障辨別,判斷出齒輪箱中大齒輪振動的主要原因。之后采取加固公共底盤,更換饒性聯(lián)軸器等措施后,解決了機組振動異常的問題。

關(guān)鍵詞:發(fā)電機組;發(fā)電船用汽輪;大齒輪;動剛度;饒性聯(lián)軸器;公共底盤 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

中圖分類號:TM311 文章編號:1009-2374(2015)04-0139-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.0350

1 設(shè)備概況

該設(shè)備為汽輪發(fā)電機組,中間用齒輪箱驅(qū)動發(fā)電機。汽輪機與齒輪箱采用撓性聯(lián)軸器,齒輪箱和發(fā)電機采用剛性聯(lián)軸器連接。齒輪箱中的大齒輪為扭力軸。汽輪機工作轉(zhuǎn)速在5818rpm,工作轉(zhuǎn)速以下有一個臨界轉(zhuǎn)速。發(fā)電機工作轉(zhuǎn)速在1500rpm,遠(yuǎn)低于一階臨界轉(zhuǎn)速,因此屬于剛性轉(zhuǎn)子。

汽輪機和齒輪箱也是安裝一個小的公共底盤,然后和發(fā)電機直接固定在大的公共底盤。大的公共地盤底部是彈簧支撐,架設(shè)在發(fā)電船上。所有公共地盤材料都是鋼。其結(jié)構(gòu)圖如圖1所示:

圖1 汽輪機-齒輪箱-發(fā)電機結(jié)構(gòu)圖 圖2 汽輪發(fā)電機測點

示意圖

該機組在每個軸承上安裝了2個電渦流傳感器,用于測量轉(zhuǎn)子相對于軸承的軸振動。2個電渦流傳感器在其軸承測量面內(nèi)的安裝角度相互垂直??傮w分布如圖2所示。

2 振動的特征

2.1 振動總體概述

其各振動測點幅值歷史趨勢如圖3所示:

圖3 汽輪發(fā)電機組各振動測點幅值歷史趨勢圖

圖中縱坐標(biāo)是振幅(um),橫坐標(biāo)是時間(s),747A/B和745A/B對應(yīng)于大齒輪上的軸振傳感器,對應(yīng)于示意圖中6和5位置,5號位置是靠近汽輪機端,6號位置是靠近發(fā)電機端。

從上圖可以看出:當(dāng)汽輪機轉(zhuǎn)速在2000rpm之前,機組各個位置軸的振動值合理并保持穩(wěn)定,當(dāng)?shù)退倥瘷C結(jié)束并且上升途中,齒輪箱大齒輪的振動突然急速上升。尤其是接近3000rpm的時候,靠近發(fā)電機端的軸承迅速接近停機值(100um)。其他振動還是處于20um以下,尤其發(fā)電機的前后振動值有變小的趨勢。當(dāng)機組停機保護(hù)后,5和6號位置振動值還是處于一個高位?,F(xiàn)場設(shè)備只有測量相對振動的位移傳感器,為此先增加測量軸承座絕對振動的加速度傳感器。下圖是機組各個位置水平和垂直方向的數(shù)據(jù),測量單位是mm/sec rms:

圖4 機組各個位置軸承座水平、垂直振動值

從圖4中我們看出,在汽輪機2000rpm之前,機組各個軸承座振動相對小,到接近3000rpm的時候,整個機組各個軸承座振動迅速增大,出現(xiàn)共振現(xiàn)象。

2.2 大齒輪軸心位置異常

考慮到6的位置相對振動很大,為此特別關(guān)注了大齒輪軸軸心位置的變化。如圖5所示:

圖5 6號位置軸心位置趨勢圖

汽輪機啟動后,大齒輪軸心位置緩慢靠近傳感器747A,但只是移動了一點。隨后迅速的遠(yuǎn)離。當(dāng)轉(zhuǎn)速升到3000rpm時,還是沒有改變軌跡,直至跳機。支撐大齒輪的軸承類型是普通二油葉,正常是隨著轉(zhuǎn)速增加,微微向上抬起并保持穩(wěn)定。這樣的左右移動軌跡明顯被發(fā)電機轉(zhuǎn)子拖動。

2.3 發(fā)電機前軸承座啟停機異常

為了更好地識別振動的來源,增加了速度傳感器來監(jiān)測軸承座的絕對振動。圖6是發(fā)電機前軸承座的開車停圖:

圖6 發(fā)電機前軸承座開停機圖

圖6上半部分是幅值和時間的關(guān)系,下半部分是相位與時間的關(guān)系。從開機整個過程中,整個前軸承座出現(xiàn)了好幾個振動幅值波峰,同時相位也是大幅度改變。在發(fā)電機停機過程中,振動不是穩(wěn)定下降,而是突然再次出現(xiàn)增加,來回幾次。與此同時,大齒輪的振動也是隨之振幅上升。最關(guān)鍵的是觀察到發(fā)電機轉(zhuǎn)子軸振同步的不斷變小,剛好與軸承座的絕對振動幅值相反。

3 振動原因分析

大齒輪振動頻譜主要是一倍頻成分,發(fā)電機轉(zhuǎn)子相對振動隨著轉(zhuǎn)速上升減少,軸承座絕對振動剛好相反,而且可重復(fù)性強。因此從以下三個方面考慮:

3.1 齒輪箱問題

斷開了齒輪箱和發(fā)電機的剛性聯(lián)軸器,打開齒輪箱,檢查大齒輪軸和軸瓦之間的間隙、緊力、接觸等數(shù)值,結(jié)果滿足合格證要求。對汽輪機和齒輪箱單獨開機,運行到額定轉(zhuǎn)速發(fā)現(xiàn)各個位置相對振動和絕對振動都是相當(dāng)小,這樣可以排除振動是由齒輪箱產(chǎn)生。

3.2 大齒輪與發(fā)電機轉(zhuǎn)子不對中

對齒輪箱和發(fā)電機中心進(jìn)行復(fù)測,發(fā)現(xiàn)左右中心偏差在0.07mm左右。對于剛性聯(lián)軸器,根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn),左右偏差要求在0.03mm之內(nèi)。轉(zhuǎn)子對中偏差的不平衡產(chǎn)生普通強迫振動激振力,導(dǎo)致大齒輪振幅變大。但是之前的機組啟動前,中心數(shù)據(jù)的復(fù)測是合格,這讓我們懷疑振動來自發(fā)電機部分。

3.3 發(fā)電機與公共地盤的剛度不夠

眾所周知,機組的振動增大除了激振力的增加外,還和機組的動剛度減少有關(guān)系。

A=P/K

式中:A為振幅;P為激振力;K為動剛度。

3.3.1 發(fā)電機連接剛度不夠。發(fā)電機支撐系統(tǒng)是由定子和公共地盤構(gòu)成。定子和公共地盤的連接緊密度對發(fā)電機的動剛度影響很大。先用速度傳感器測量公共地盤和發(fā)電機底板的差別振動,左右振動發(fā)現(xiàn)非常高。然后把一塊百分表座架在公共地盤上,把表頭架在與公共地盤相連接的發(fā)電機底板上。測量出發(fā)電機出現(xiàn)了0.05mm的移動,這是導(dǎo)致大齒輪軸心位置異常的根本原因。仔細(xì)檢查發(fā)電機與基礎(chǔ)連接部分發(fā)現(xiàn)了以下問題,這些都導(dǎo)致了定子與公共地盤緊力不夠:現(xiàn)場外方工程師對螺絲的規(guī)格進(jìn)行了更換;發(fā)電機上的2個對角定位銷沒有安裝,外方提供的公共底盤沒有對應(yīng)的銷孔;定子與底盤之間墊塊沒有采用材料是鋼的墊塊,并且墊塊上下表面很光滑。

3.3.2 公共地盤結(jié)構(gòu)剛度不夠。當(dāng)上述問題解決后,再進(jìn)行了開機測試。振動特征轉(zhuǎn)變?nèi)缦拢簷C組能夠到達(dá)額定轉(zhuǎn)速,但是運行較少一段時間后(比如10分鐘),齒輪箱振動還是變大,并且汽輪機振動也是迅速上升,機組存在共振現(xiàn)象。

其振動原因整個發(fā)電機重量是在45t左右,之前的這種汽輪發(fā)電機機組是安裝在水泥基礎(chǔ)上。而現(xiàn)在這個公共地盤采用了鋼結(jié)構(gòu),鋼結(jié)構(gòu)的阻尼遠(yuǎn)小于水泥基礎(chǔ),并且同樣的激振力下,鋼結(jié)構(gòu)的振幅比較大,其振動的自由度比較多。

4 采取的措施及效果

為改善機組共振和盡可能減少大齒輪振動,根據(jù)現(xiàn)場狀況,我們采用的措施從下面兩點入手:

4.1 增強公共底盤結(jié)構(gòu)剛度

主要是焊接支撐筋改變原來的結(jié)構(gòu),另外增加地盤鋼板厚度等,目標(biāo)是盡大可能地提高地盤的靜剛度,但是這個方法在現(xiàn)場有一定局限性。

4.2 齒輪箱與發(fā)電機更換為饒性聯(lián)軸器

發(fā)電機端是產(chǎn)生振動主要原因,通過饒性聯(lián)軸器來吸收部分振動能量。

機組各軸承的振動值符合國家表中的良好水平。

2014年8月份對改造后的汽輪機發(fā)電機組再次進(jìn)行了試車,到額定轉(zhuǎn)速后停留了大概1小時,其大齒輪靠近汽輪機的振動值是16.3um、13.6um,靠近發(fā)電機端的振動是63.0um、39.2um,試車獲得圓滿成功。

參考文獻(xiàn)

[1] 趙經(jīng)文,王宏鈺.結(jié)構(gòu)有限元分析[M].北京:科學(xué)出版社,2001.

[2] 施維新.“旋轉(zhuǎn)機械設(shè)備振動檢測、分析及故障診斷技術(shù)”經(jīng)驗交流會.2013.

[3] Donald E.Bently,Charles T.Hatch.Fundomentals of Rotating Machinery Diagnostics.2002.

作者簡介:黃勇(1981-),男,浙江嵊州人,杭州汽輪機股份有限公司工程師,碩士,研究方向:汽輪機組安裝調(diào)試及振動處理。

(責(zé)任編輯:蔣建華)

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