高戰(zhàn)強
(河北力馬燃氣有限公司,河北 石家莊051330)
隨著自動化程度的不斷提高,PLC在工業(yè)領域得到了廣泛應用,極大地促進了工業(yè)發(fā)展。但PLC在各大工廠也發(fā)生了一些棘手的故障問題,令維修人員難以招架。最近,河北力馬燃氣有限公司就發(fā)生了一起控制電纜分布電容引起的PLC故障。
我廠備煤皮帶系統(tǒng)由PLC控制。近日來,常出現(xiàn)皮帶自動運行時瞬間誤報警停車現(xiàn)象。停車時,后臺監(jiān)控系統(tǒng)會瞬間顯示拉線動作、跑偏或撕裂,經(jīng)實地檢查無任何故障;報警閃過正常后,立即啟動,設備能夠運轉(zhuǎn),但運行一段時間后,會重復上述現(xiàn)象。
我們對線路進行了認真檢查,絕緣良好,無短路、斷路、接觸不良現(xiàn)象,系統(tǒng)接地也良好。鑒于此,故障原因應從PLC輸出回路、PLC本身及PLC輸入回路3個部位分段進行分析。
假設PLC輸出回路故障,系統(tǒng)停車是毫無疑問的,但監(jiān)控系統(tǒng)在程序中直接使用PLC輸入點信號,在故障檢測點未動作的情況下,后臺系統(tǒng)不應顯示報警信息,由此斷定故障不在輸出回路。我們調(diào)取了程序,并在線檢測,沒有發(fā)現(xiàn)異常。然后,通過元器件替代法,更換了CPU和輸入模塊,也沒有解決問題。最后通過排除法,判斷出故障應在PLC輸入回路中。
下面給出了皮帶系統(tǒng)PLC輸入回路控制原理圖(圖1)。
圖1 皮帶系統(tǒng)PLC輸入回路控制原理圖
圖中圓內(nèi)數(shù)字2和1為PLC的一對輸入端子;SQ為故障檢測元件,無源開點。故障現(xiàn)象中PLC后臺顯示報警,就證明輸入回路有了動作,輸入端產(chǎn)生了高電平。然而,故障檢測元件SQ沒有動作,無源開點沒有閉合,PLC輸入端不應當有高電平。二者顯然是矛盾的。用萬用表測量各條皮帶的故障輸入信號電壓,結(jié)果顯示PLC輸入端分別有幾十乃至上百伏的交流電壓。它從何而來?100V的電壓也不是正常工作電壓220V,它能使PLC誤動作嗎?一連串的問題接踵而來。我們又測量了故障檢測開點之間的電壓,100來伏,壓降很大,遠遠沒有達到220V,怎么回事?是電纜太長嗎?
2.2.1 引入中間繼電器消除長電纜對PLC輸入回路的影響
我們對部分皮帶的PLC輸入回路進行了改造,使故障檢測元件控制交流220V的中間繼電器(歐姆龍),由繼電器的開點將信號傳入PLC輸入端。下面是引入交流中間繼電器后PLC輸入回路控制原理圖(圖2)。
圖2 引入交流中間繼電器后PLC輸入回路控制原理圖
改造后,當繼電器觸點K斷開時,觸點兩端電壓為電源電壓,PLC輸入端電壓為0;繼電器觸點閉合時,觸點兩端電壓為0,PLC輸入端電壓為電源電壓。PLC輸入回路正常了。經(jīng)實際運行,PLC后臺不再誤報警,皮帶系統(tǒng)也不再突然停車。與此同時,新問題又出現(xiàn)了:原本在PLC輸入端的壓降轉(zhuǎn)移到了中間繼電器上,部分中間繼電器的指示燈常亮,其兩端有幾十伏電壓,觸點未吸合。
2.2.2 用直流電消除長電纜分布電容對繼電器的影響
針對上述中間繼電器指示燈常亮的問題,我們進一步做了檢查,故障檢測點在斷開位,PLC柜內(nèi)及周邊無感應源。斷開繼電器的接線,燈滅;接上,燈亮。既然指示燈常亮,那一定是形成了電氣回路。從圖2繼電器線圈所在的回路中可以看到,線路很簡單,沒有其他元器件,只有電纜。我們再次將目光集中到了電纜上,經(jīng)查證,這條控制電纜有1 000多m,是一條2×19×1.5的多芯控制電纜。我們考慮可能是電纜分布電容作用的結(jié)果。在圖2中,如果在故障檢測開點兩端并上一個等效電容,那么在交流電的作用下電容就會不斷地充電、放電,從而形成回路,使繼電器兩端產(chǎn)生電壓。根據(jù)電容通交流隔直流的特性,又將繼電器改為直流24V的,線圈回路改用直流電。下面是引入直流中間繼電器后PLC輸入回路控制原理圖(圖3)。
圖3 引入直流中間繼電器后PLC輸入回路控制原理圖
將交流繼電器改為直流之后,繼電器指示燈果然滅了,繼電器線圈端電壓為0,故障檢測元件開點兩端電壓24V;使故障檢測點閉合,測量其兩端電壓為0,繼電器線圈電壓為24V。至此,全部工作正常了。
2.2.3 運用等效電路,剖析故障現(xiàn)象
回路中引入分布電容之后,改造前的PLC輸入回路等效原理圖如圖4所示。
圖4 PLC輸入回路等效原理圖
當故障檢測開點閉合時,輸入信號正常傳輸,PLC可靠報警。故障檢測開點斷開時,分布電容在交流電的作用下不斷地充電、放電。電容充滿電時,回路斷開,系統(tǒng)正常工作;電容充放電時,輸入信號導通,PLC輸入端產(chǎn)生電壓降。試驗證明,當這個壓降達到110V左右時,PLC輸入端就認為是高電平而誤動作。實際情況是:在皮帶運行時,讓故障檢測開點閉合,PLC系統(tǒng)立即報警,皮帶可靠停車;讓故障檢測開點處于常開狀態(tài)時,PLC正常工作,時而報警;斷開這些故障輸入回路,PLC正常工作,不再報警停車。二者基本吻合。至于故障檢測開點之間的電壓,應當為等效電容電壓,而不是電源電壓。
由于該系統(tǒng)所用的控制電纜產(chǎn)生分布電容,在充放電時,PLC輸入回路導通,進而使PLC發(fā)生了誤動作。本例對PLC輸入回路進行了兩次改造,第一次使用交流220V的小型繼電器,可以使PLC輸入回路正常,但繼電器狀態(tài)指示燈異常,也可以考慮使用大功率繼電器或不帶指示燈的繼電器,以消除誤指示現(xiàn)象,但筆者更傾向于第二次改造使用直流繼電器的做法。另外,如果是新建項目,也可考慮選用帶直流輸入模塊的PLC。
[1]邱關源.電路[M].第4版.北京:高等教育出版社,1999
[2]周一鳴.電纜分布電容與繼電器誤動作[J].化工設計,2011(6)