吳遠(yuǎn)會(huì)
(中冶華天工程技術(shù)有限公司,江蘇 南京210019)
集卷站是高速線材生產(chǎn)線上的關(guān)鍵設(shè)備。集卷站若不能穩(wěn)定運(yùn)行,就會(huì)影響整個(gè)工藝過(guò)程的生產(chǎn)節(jié)奏,繼而降低產(chǎn)品產(chǎn)量。整個(gè)集卷系統(tǒng)的運(yùn)行主要靠液壓傳動(dòng)和電氣控制協(xié)同完成,其主要特點(diǎn)是動(dòng)作程序繁多、聯(lián)鎖控制復(fù)雜,這對(duì)集卷液壓系統(tǒng)控制回路的設(shè)計(jì)提出了很高的要求[1]。集卷筒內(nèi)芯棒升降是集卷動(dòng)作程序的一道重要工序,其液壓系統(tǒng)控制回路設(shè)計(jì)合理與否顯得尤為關(guān)鍵。本文將對(duì)某高速線材廠集卷液壓系統(tǒng)內(nèi)芯棒升降控制回路進(jìn)行分析,找出系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的不合理因素,提出并實(shí)施有效可行的改進(jìn)方案。
圖1為某高速線材廠集卷液壓系統(tǒng)內(nèi)芯棒升降控制回路原理圖,內(nèi)芯棒升降靠安裝在底部的液壓缸驅(qū)動(dòng)。該液壓系統(tǒng)主回路由三位四通電磁換向閥1、液控單向閥2和單向節(jié)流閥3組成。電磁換向閥采用Y型中位機(jī)能,電磁鐵EVa得電,驅(qū)動(dòng)電磁換向閥閥芯移到左位,油缸無(wú)桿腔進(jìn)油,推動(dòng)活塞桿伸出,內(nèi)芯棒空載上升,托卷盤(pán)關(guān)閉。內(nèi)芯棒頂住鼻錐,電磁鐵EVa失電,抱閘松開(kāi),鋼卷順著鼻錐散落到托卷盤(pán)上。直至最后一圈線材脫離鼻錐,抱閘抱緊,電磁鐵EVb得電,驅(qū)動(dòng)電磁換向閥閥芯移到右位,油缸有桿腔進(jìn)油,推動(dòng)活塞桿縮回,內(nèi)芯棒下降,托卷盤(pán)張開(kāi)。此后,雙芯棒旋轉(zhuǎn),將鋼卷送入水平等待位的運(yùn)卷小車,另一芯棒回到垂直位,重復(fù)集卷工作。單向節(jié)流閥為出口節(jié)流控制,用于調(diào)節(jié)液壓缸的輸出速度,即內(nèi)芯棒的上升和下降速度。液控單向閥具有定位鎖定功能,當(dāng)換向閥的電磁鐵均失電時(shí),換向閥閥芯處于中位,液控單向閥的控制油路立即與油箱連通,壓力迅速降下來(lái),單向閥及時(shí)關(guān)閉。
該液壓系統(tǒng)投入運(yùn)行時(shí),故障頻發(fā),內(nèi)芯棒在升降過(guò)程中沖擊較大,上升與下降切換的瞬間尤為明顯。將連接無(wú)桿腔的節(jié)流閥開(kāi)口度調(diào)小,以控制內(nèi)芯棒的下降速度,但并不能從根本上解決問(wèn)題。加之抱閘的卡緊故障和松脫現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,造成工作油路壓力波動(dòng),給液控單向閥的密封增加了負(fù)擔(dān)[2]。導(dǎo)致的最終結(jié)果是,液控單向閥保壓功能失效,需經(jīng)常更換,不但增加了備件的儲(chǔ)備,還造成生產(chǎn)中斷,影響了高線生產(chǎn)的連續(xù)性。
圖1 原集卷站內(nèi)芯棒升降控制回路
圖2 改進(jìn)后集卷站內(nèi)芯棒升降控制回路
針對(duì)以上故障現(xiàn)象,分析得出原設(shè)計(jì)液壓回路存在以下不足:內(nèi)芯棒上升過(guò)程中,油缸有桿腔泄壓,壓力油進(jìn)入無(wú)桿腔,抗衡內(nèi)芯棒重力勻速上升。內(nèi)芯棒頂住鼻錐時(shí),換向閥處于中位,密閉容腔靠液控單向閥保壓。抱閘松開(kāi),外負(fù)載突增,此時(shí),無(wú)桿腔壓力油需抗衡內(nèi)芯棒和鼻錐的雙重重力,無(wú)桿腔壓力陡增,對(duì)液控單向閥的密封沖擊很大。抱閘抱緊,外負(fù)載突降為芯棒自重,內(nèi)芯棒下降,油缸無(wú)桿腔泄壓,壓力油進(jìn)入有桿腔。此時(shí),連續(xù)經(jīng)受負(fù)載干擾的工況條件下,壓力波動(dòng)的沖擊必然會(huì)使液控單向閥失效[3]。
結(jié)合以上分析,對(duì)原液壓系統(tǒng)提出改進(jìn)措施。為了保證有桿腔快速泄壓,取消該油路的液控單向閥。為了保證無(wú)桿腔液壓回路工作平穩(wěn),將原有的液控單向閥更換成平衡閥4,該平衡閥由溢流閥和單向閥集成[4]。內(nèi)芯棒上升過(guò)程中,壓力油經(jīng)過(guò)單向閥快速提升內(nèi)芯棒。電磁閥處于中位時(shí),有桿腔泄壓,無(wú)桿腔油壓用于抗衡內(nèi)芯棒重力。當(dāng)抱閘松開(kāi)、負(fù)載增加時(shí),無(wú)桿腔增加的油壓通過(guò)溢流閥排出,保護(hù)了單向閥免受壓力波動(dòng)的沖擊。內(nèi)芯棒下降過(guò)程中,連接有桿腔的控制油路打開(kāi)溢流閥,使內(nèi)芯棒能夠平穩(wěn)下降。
改進(jìn)后的液壓系統(tǒng)如圖2所示。該系統(tǒng)投入運(yùn)行后,內(nèi)芯棒升降動(dòng)作平穩(wěn),沖擊消除。系統(tǒng)投入使用至今,尚未出現(xiàn)故障,保證了高線生產(chǎn)的連續(xù)性。
高線集卷系統(tǒng)動(dòng)作頻繁、執(zhí)行機(jī)構(gòu)較多、聯(lián)鎖復(fù)雜,給液壓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)提出了更高的要求:既要保證內(nèi)芯棒的運(yùn)行速度,又要抗衡負(fù)載變化的影響,還要顧全抱閘、托卷盤(pán)和芯棒旋轉(zhuǎn)之間的聯(lián)鎖。再者,集卷站周圍工況環(huán)境惡劣,氧化皮脫落,溫度高,噪聲大,系統(tǒng)維護(hù)不便。本文根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,對(duì)集卷液壓系統(tǒng)內(nèi)芯棒升降控制回路進(jìn)行了優(yōu)化,排除了故障,取得了理想的效果。
[1]張新民,臧立生.雙芯棒集卷站的改造[J].冶金設(shè)備,2006(3)
[2]武寶喜,李慶姜,王文星.高速線材機(jī)組集卷筒內(nèi)芯棒提升機(jī)構(gòu)的改造[J].流體傳動(dòng)與控制,2004(6)
[3]黃玉琴.液控單向閥保壓失效問(wèn)題的研究[J].蘭州工業(yè)高等專科學(xué)校學(xué)報(bào),2007(3)
[4]左健民.液壓與氣壓傳動(dòng)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2005