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PLC變頻調速系統對供水泵的節(jié)能改造

2015-03-18 18:15:22李巧琳楊永剛
中國高新技術企業(yè) 2015年6期
關鍵詞:節(jié)能改造

李巧琳 楊永剛

摘要:隨著電力電子技術的發(fā)展,交流變頻調速裝置的應用越來越廣泛,而隨著控制技術和控制手段的不斷提高,變頻調速發(fā)展到了矢量控制和PID控制的階段,更有利于實現工業(yè)生產過程的自動化控制及良好的節(jié)能效果。針對蘭州藍星有限公司供水系統的運行狀況,在原有設計的基礎上進行節(jié)能改造,實現了泵組自動調節(jié)功能的同時具有故障顯示和報警功能,有效地節(jié)省人力、資金,確保了供水系統及生產系統的平穩(wěn)運行。

關鍵詞:節(jié)能改造;PID;PLC;變頻調速系統;供水泵 文獻標識碼:A

中圖分類號:TN733 文章編號:1009-2374(2015)06-0096-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.0475

1 概述

隨著工業(yè)控制自動化需求的快速擴大,變頻器節(jié)能、調速等功能在企業(yè)生產中發(fā)揮著重要的作用。充分利用變頻器的各種功能,合理設計變頻調速恒壓供水系統,對我公司節(jié)約電能消耗、降低生產成本、穩(wěn)定生產工藝等方面有著非常重要的意義。特別是變頻器與靈活性強、可靠性高、控制速度快、易操作的可編程控制器(PLC)的結合,可實現多種功能,可滿足不同的生產工藝和操作要求。

1.1 改造的必要性

本文的課題是:通過變頻器的恒壓供水變頻調速系統,依據水壓的變化自動調節(jié)系統的運行參數,實現水泵電機無級調速,從而保持水系統的供水穩(wěn)定,以滿足生產生活用水的需求。

1.2 水泵變頻調速的節(jié)能原理

水泵變頻調速比目前常用的閥門調節(jié)控制流量有著明顯的節(jié)能效果。

圖中曲線Ⅰ為水泵在恒速下的水壓/流量(H/Q)特性,曲線Ⅱ為恒速下的功率/流量(N/Q)特性,曲線Ⅲ為管網的阻力特性(閥門開度為全開)。若水泵在設計時工作在A點時的效率最高,輸出水量(流量)Q1為100%,此時的軸功率N1與Q1、H1的乘積面積AH1OQ1成正比。根據生產工藝的要求,當流量需從Q1減少到Q2(假設此時為50%流量)時,如通過采用調節(jié)閥門的方法,相當于增加了管網阻力,使管網阻力特性變?yōu)榍€Ⅳ,系統由原來的工況A點變到新的工況B點,從圖中可以看出,水壓反而增加了,軸功率N2與Q2、H2的乘積面積BH2OQ2成正比,其減少不多;若采用變頻調速控制的方式(在保持原管網阻力不變的情況下),水泵轉速從n1降低到n2后,由水泵參數的比例定律可知,在轉速n2下的水壓/流量(H/Q)特性如曲線Ⅴ所示,可以發(fā)現,在滿足同樣流量Q2的情況下,水壓大幅度降低到H3,功率N3同時也隨著顯著減少,節(jié)省的能量損耗△N=△HQ2與面積BH2H3C成正比,可以看出節(jié)能效果十分明顯。

在Q減少的同時,泵的轉速下降時,其功率降低比較明顯。因此在水泵等輸送流體的生產設備中,采用變頻調速控制方式來調節(jié)流量,在節(jié)能效果上是一個切實可行的方法。

以我公司電機額定功率為Pe=450kW的3#循環(huán)水泵為例,假設滿載時輸出的軸功率等于電機額定功率,若需要的流量下降到80%的工況時(工況1),采用調節(jié)閥門的方法,所需電源功率約為80%Pe;若采用變頻調速時,所需電源功率為51%Pe。若需要的流量下降到50%的工況時(工況2),采用調節(jié)閥門的方法,電機輸出功率約為50%Pe,采用變頻調速時,電機輸出功率為13%Pe。我公司給排水共有550kW的水泵4臺,在工況一的情況下,4臺水泵年節(jié)約電費642721.2×4=2570884.8元。在工況二的情況下,4臺水泵年節(jié)約電費820023.6×4=3280094.4元。

通過以上內容可以看出,在所需流量越低時,節(jié)約電能越明顯,極大地降低了生產成本。

1.3 改造方案的可行性

改造方案是否可行需考慮以下五個因素:(1)滿足生產用水,保持水系統的穩(wěn)定;(2)技術的可行性;(3)操作的可行性;(4)是否節(jié)能和降低消耗;(5)改造費用。

該方案采用閉環(huán)的變頻調速,依據水壓的變化自動調節(jié)系統的運行參數,能保持水系統的穩(wěn)定;從技術角度來說,利用變頻器自帶的PID調節(jié)器在線調速比較容易,同時利用PLC開關量的輸入/輸出來控制水泵的啟、停及故障報警等,操作簡單、可靠性高。故采用該方案改造現行的水泵運行狀況是可行的。

2 改造方案

2.1 系統介紹

本恒壓調速系統主要由1臺可編程控制器(PLC)、1臺變頻器、壓力傳感器(液位傳感器)和2臺水泵組成,操作人員通過操作面板的按鈕、指示燈來控制、監(jiān)控供水系統的運行。

2.2 運行方案

本系統有兩種運行模式:(1)手動運行模式。該模式主要供檢修或變頻器系統故障期間的運行;(2)自動切換變頻/工頻運行功能。變頻器通常用于驅動某臺固定水泵,并實時根據其輸出頻率控制輔助泵工頻運行,即當變頻器的輸出頻率達到PID上限時,啟動輔助泵;而輸出頻率小于PID下限時,停止輔助泵,控制方案如圖2所示:

2.3 控制原理

2.3.1 PID調節(jié)器控制。

第一,PID調節(jié)器概念。PID調節(jié)器控制是通過控制對象(水壓)的傳感器檢測控制量(反饋量),將其與目標值(設定值)進行比較。若有偏差,則通過此功能的控制動作使偏差為零。它是PI控制和PD控制的優(yōu)點組合。PI控制是由比例控制(P)和積分控制(I)組合而成的,可以消除系統的靜差,提高系統的控制精度和抗外界干擾能力;PD控制是由比例控制(P)和微分控制(D)組合而成,PD調節(jié)器在系統中能隨誤差信號的變化率而產生控制作用,從而在誤差信號變大之前就能產生有效的控制,可以改善系統的動態(tài)響應速度,用于克服系統的慣性滯后,提高穩(wěn)定性。采用PID方式能獲得無偏差、精度高和系統穩(wěn)定的控制過程。

第二,PID調節(jié)器控制原理。將壓力設定信號和反饋信號送入PID回路調節(jié)器,由PID調節(jié)器進行運算后,輸入給變頻器一個轉速調節(jié)信號。

水壓反饋信號Y與設定值U進行比較,其偏差X經變頻器的控制器運算后產生執(zhí)行量Fi去驅動變頻器,即當偏差X為正時,增加執(zhí)行量,如果偏差X為負時,減小執(zhí)行量,從而構成了以設定的壓力為基準的閉環(huán)控制系統。為了保證水壓反饋信號值的準確、不失真,且為了使PID控制系統穩(wěn)定,可利用變頻器自帶的PID反饋濾波器對該信號設置濾波時間常數。

2.3.2 PLC系統。本系統中檢測點及控制量較少,據其特點可采用我們經常使用的歐姆龍C28P-CDR-A型可編程控制器,該控制器輸入16點,輸出12點。該控制器與傳統的繼電器控制系統相比,具有控制的可靠性高、速度快等優(yōu)點,實現手動/自動控制運行水泵及備用水泵,充分保證供水系統的穩(wěn)定可靠運行。

為使本機組可靠工作,不至于因誤操作而出現故障,應在C28P內部設定多種保護措施。

3 結語

供水系統通過變頻調速改造后,可根據設定水壓自動調節(jié)水泵電機的轉速,在提高了供水系統穩(wěn)定性的同時節(jié)約了電能。利用基于PLC的變頻調速和PID控制功能對循環(huán)泵進行改造,為公司節(jié)能改造的進程起到一定的促進作用。

作者簡介:李巧琳(1973-),女,甘肅秦安人,蘭州藍星有限公司中級工程師,國家注冊安全工程師,國家注冊一級建造師(機電專業(yè)),研究方向:電氣安全管理、電氣自動化控制;楊永剛(1972-),男,甘肅鎮(zhèn)原人,蘭州藍星有限公司中級工程師,國家注冊監(jiān)理工程師,國家注冊一級安裝建造師(機電專業(yè)),研究方向:機電一體化、電氣自動化控制、電氣設備檢維修。

(責任編輯:黃銀芳)

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