宋霽洪 閆勝文
摘 要:大栗子鐵礦的礦體多數由多條薄礦脈平行產出,把原來的礦體單獨回采方式變?yōu)閮蓷l礦脈聯合回采,剔除的夾石就地用于井下充填,解決了井下充填料。礦脈聯合采準,降低了采準工程量?;夭煽臻g的擴大,應用了先進的采裝設備,提高機械化程度,聯合采礦提高了礦石回收率,降低了貧化率。降低了采礦成本,提高了經濟效益。
關鍵詞:層狀礦脈;聯合回采;降低成本;提高機械化
中圖分類號: TD861 文獻標識碼:A
通化鋼鐵集團大栗子礦業(yè)有限責任公司是集采礦、選礦、冶煉于一體的金屬礦山,目前已有70多年的開采歷史。其中小栗子四鐵礦區(qū)礦體賦存厚度大于1米的工業(yè)鐵礦體有9條,都為薄礦脈,礦石類型為赤、磁半生鐵鐵礦,礦山選用采礦方法為上向水平分層干式充填法,采準工程延走向布置,礦房長度50-75m,使用YT—23型、YSP—45型鑿巖機。2DJP—30型電耙出礦。
1 地質概況
小栗子四鐵礦區(qū)礦體群分布長約500m,最寬處約115m,斜深在270m的范圍內,礦體賦存標高從+253~-47m之間,呈層狀平行產出,賦存厚度大于1米的工業(yè)鐵礦體有9條,由上盤向下盤(或由西向東)依次平行排列,1、3、5、7號規(guī)模較大,厚度為幾米至十幾米不等,圍巖為千枚巖。其中5號礦體平均厚度3m,實際生產中回采作業(yè)空間小,機械效率低,制約產能,采準工程量較大,采掘比比較高,增加了采礦成本。6號礦體平均厚度2.35m,與5號礦體相比,6號礦體更薄,作業(yè)空間更小,機械效率更低,產能更小,采掘比更高,采礦成本會更高。且6號礦體與5號礦體平均間距只有3.5m,6號礦體的回采對5號礦體上盤圍巖造成一定破壞,導致6號礦體在回采過程中上盤圍巖冒落,帶來極大的安全隱患。
2 采準工程布置
5號和6號礦體中間夾石為千枚巖。以前實際生產中對兩條礦體進行單獨回采,單獨布置采準工程,5號礦體每個采場平均采準采掘比為167米/萬噸,6號礦體每個采場平均采準采掘比為214米/萬噸,改變原有的對單一礦體,單獨布置采準工程,單獨回采的方式。對兩條礦體進行聯合回采,布置統一的采準工程,進行聯合回采。 在6號礦體下盤布置脈外集礦溜井。兩端設計人行天井、下渣井同時兼顧5號礦體和6號礦體,切割平巷布置在5號礦體中。
3 回采充填工作
以5號礦體切割平巷為自由面進行5號礦體切割工作;5號礦體切割結束后,對5、6號礦體之間夾石進行切割,切割下的夾石用于其它采場充填;夾石切割結束后進行6號礦體的切割工作;待切割結束后進行5號礦體的挑頂工作;該分層5號礦體挑頂結束后進行夾石挑頂工作,落下的圍巖進入5號礦體所在區(qū)域的充填工作;然后進行6號礦體挑頂工作,最后6號礦體區(qū)域的充填由下渣井下來的渣進行充填。
單條礦脈獨立回采空間狹小,只能使用2DJP—30型電耙完成礦石運搬,電耙運搬安全系數低,生產效率低,圍巖混入率高,增加了損失貧化?;夭煞绞礁倪M后作業(yè)空間增大,引進金-075型電動鏟運機替代2DJP—30型電耙,提高了機械化程度,提高了回采強度和安全系數,降低了損失貧化率。
4 技術經濟指標
改進前5、6號礦體單獨回采采準工程量:天井3000 m?、運輸巷道600 m?、切平1320 m?共計4920 m?。工程單價550元/立方米。工程費用270.6萬元。
改進后5、6號礦體聯合回采采準工程量:天井1500 m?、運輸巷道300m?、切平660 m?共計2460 m?。工程單價550元/立方米。工程費用135.3萬元。
改進后比改進前一組采場節(jié)約采準工程量615延米,節(jié)約采準工程投入資金135.3萬元。
4.1 產能對比
改進前:5號礦體單獨回采,平均單個礦房采場出礦量1000噸/月;6號礦體單獨回采,平均單個礦房采場出礦量500噸/月;合計出礦量1500噸/月。
改進后:5、6號礦體聯合回采,平均單個礦房采場出礦量3000噸/月。
4.2 其他對比
(1)改進后提高了機械化程度,提高了設備利用率,兩個采場可用一臺電動鏟運機。(2)提高了6號礦體回采安全系數,原本不具備回采條件的礦體可以進行回采。
參考文獻
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[4]第八屆全國采礦學術學會論文集[C].金屬礦山雜志社,2009.