郝佳楠(遼寧大唐國(guó)際阜新煤制天然氣有限責(zé)任公司, 遼寧 阜新 123000)
隨著我國(guó)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,能源需求日益增多。但我國(guó)是一個(gè)“多煤、少油、缺氣”的國(guó)家。因此,國(guó)家加大對(duì)煤炭資源的開(kāi)采和深加工力度,可緩解能源不足的緊張局面。在煤炭資源開(kāi)發(fā)和利用的過(guò)程中,魯奇氣化工藝在煤炭的氣化工藝中應(yīng)用比較廣泛,并取得較好的效果。但是魯奇氣化工藝也存在不足之處,如設(shè)備的連續(xù)運(yùn)行周期短、工作效率低、故障頻發(fā)等,嚴(yán)重制約魯奇氣化爐開(kāi)發(fā)利用,故本文分析了魯奇氣化爐連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的影響因素。
通常情況下,氣化爐爐篦失效的表現(xiàn)形式有:出現(xiàn)細(xì)微的裂紋,裂紋表面光滑;出現(xiàn)粗大的裂紋,裂紋較大,爐篦變形扭曲,裂紋表面粗糙;爐篦被燒壞,表面有融化的現(xiàn)象。出現(xiàn)以上狀況的因素為灰層過(guò)薄,火層下移,爐篦材質(zhì)無(wú)法承受高溫,必會(huì)發(fā)生故障。爐篦耐高溫的強(qiáng)度與其材料的高溫組織密切相關(guān),如果氣化爐長(zhǎng)時(shí)間、連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),爐篦承受的高溫時(shí)間就會(huì)過(guò)長(zhǎng),材料強(qiáng)度會(huì)降低,進(jìn)而發(fā)生變形,出現(xiàn)裂紋。裂紋在長(zhǎng)時(shí)間的應(yīng)力作用下,會(huì)不斷擴(kuò)大,出現(xiàn)粗大的磨損口,最終導(dǎo)致?tīng)t篦失效,進(jìn)而造成氣化劑的不均勻分布,影響氣化爐的正常運(yùn)作。由此可知,爐篦的使用壽命與爐篦轉(zhuǎn)速、火層灰層分布、爐篦材料的耐高溫時(shí)間、自身強(qiáng)度等因素有關(guān)。如果爐篦的運(yùn)作在其材料可承受的高溫范圍內(nèi),那么導(dǎo)致?tīng)t篦失效的主要原因,可能是長(zhǎng)期磨損[1]。
影響氣化爐正常運(yùn)行的另一個(gè)重要原因,則是灰鎖上下閥軸填料的失效。在氣化爐運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,灰鎖的上下閥軸填料的密封發(fā)揮著重要作用。其工作原理是通過(guò)旋軸之間微薄的環(huán)形縫隙,不斷揮發(fā)潤(rùn)滑油以形成潤(rùn)滑膜完成,在氣化爐工作中,由于做功環(huán)形填料處的溫度保持在300℃左右,潤(rùn)滑膜會(huì)因揮發(fā)帶走大部分熱量,以確保填料處不會(huì)因高溫而發(fā)生變形和損壞。由于填料壓蓋所產(chǎn)生的壓力,填料中的潤(rùn)滑油會(huì)被擠出,形成新的潤(rùn)滑膜,以此保證填料處有較好的密封度。工作中潤(rùn)滑膜不斷揮發(fā),以確保填料處始終處于密封狀態(tài),一旦潤(rùn)滑膜的揮發(fā)與形成的平衡狀態(tài)被打破,那么灰鎖上下閥軸的填料就會(huì)失效。而填料處潤(rùn)滑油的閃點(diǎn)低、填料質(zhì)量差等因素,也會(huì)導(dǎo)致灰鎖上下閥軸失效。
魯奇氣化爐使用的煤粒度,需控制為5~50mm,粒度直徑<5mm,且>50mm,煤含量各不能>5%,故導(dǎo)致魯奇氣化爐對(duì)煤使用粒度有一定要求。煤質(zhì)對(duì)魯奇氣化爐連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行影響主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:一是煤的粒度影響:魯奇氣化爐工藝為碎煤工藝,氣化爐同床層阻力不同,其反應(yīng)的速度也不同,故極易出現(xiàn)氣化爐的局部過(guò)熱結(jié)渣、工況波動(dòng)較大等問(wèn)題,故會(huì)影響氣化爐的運(yùn)行;二是固定碳影響:煤中固定碳的含量提高,則灰分和揮發(fā)分等含量會(huì)下降,有效成分會(huì)增加,便于制氣。因氣化爐頂?shù)母绅s層溫度升高,煤中揮發(fā)分會(huì)在干餾層生成焦油,焦油的產(chǎn)量增加,剩余的半焦就會(huì)減少,在其進(jìn)入氣化層之后,粗煤氣的產(chǎn)量會(huì)減小。而固定碳的含量太低,則會(huì)增加煤耗、運(yùn)行成本,單位煤耗產(chǎn)粗煤氣量也會(huì)減少;三是水分影響:在干餾層,形成煤半焦時(shí)的氣孔率較大,當(dāng)其進(jìn)到氣化層,反應(yīng)氣體會(huì)通過(guò)內(nèi)擴(kuò)散,進(jìn)入固體的內(nèi)部,從而加速氣化速度,生成煤氣的質(zhì)量就好,如果水分過(guò)高,則會(huì)影響氣化爐的穩(wěn)定運(yùn)行[2]。
煤鎖液壓閥門(mén)的內(nèi)漏,也會(huì)影響氣化爐的穩(wěn)定運(yùn)行。在氣化運(yùn)行中,所使用原料煤為褐煤,以氧氣負(fù)荷5000Nm3/h為例,煤鎖的操作時(shí)間的間隔為15min左右,每小時(shí)進(jìn)行充壓閥門(mén)和泄壓閥門(mén)的開(kāi)關(guān)為四次,不包括點(diǎn)動(dòng)閥門(mén),每天至少開(kāi)關(guān)九十六次,由于閥門(mén)的頻繁開(kāi)關(guān),再加上高速氣流對(duì)液壓閥門(mén)開(kāi)關(guān)頭的沖擊,會(huì)降低閥門(mén)的密封性,導(dǎo)致內(nèi)漏。如果發(fā)生一次充壓液壓閥門(mén)內(nèi)漏,那么進(jìn)行第二次補(bǔ)充壓時(shí),就會(huì)延長(zhǎng)充壓時(shí)長(zhǎng),如果二次補(bǔ)充壓達(dá)不到效果,煤鎖則會(huì)因補(bǔ)充壓力和氣化爐內(nèi)壓力失衡而破壞,發(fā)生安全隱患。當(dāng)煤鎖在泄壓閥門(mén)和充壓閥門(mén)時(shí)發(fā)生內(nèi)漏,煤鎖就會(huì)一直處于泄壓狀態(tài),延長(zhǎng)充壓時(shí)間,如果煤鎖長(zhǎng)時(shí)間處于內(nèi)漏泄壓的狀態(tài),煤鎖下閥門(mén)一直處于打開(kāi)狀態(tài),氣化爐內(nèi)的高溫煤氣就會(huì)不斷竄向煤鎖,致使煤鎖下閥門(mén)的溫度居高不下。煤鎖長(zhǎng)時(shí)間處于超溫現(xiàn)象,則會(huì)影響氣化爐的穩(wěn)定運(yùn)行[3]。
針對(duì)爐篦失效,可采取的改進(jìn)措施有:提高爐篦的耐高溫強(qiáng)度和硬度,采用含碳量較高的復(fù)合材料作為爐篦材料,以此來(lái)提高爐篦的耐高溫時(shí)間,延長(zhǎng)爐篦的使用壽命。此外,還可對(duì)爐篦的結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,增加爐篦的耐磨條數(shù)量,延長(zhǎng)爐篦的耐磨時(shí)間,降低爐篦的失效率。同時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制爐篦的運(yùn)作溫度,這是降低爐篦失效率最有效的方法。由于爐篦與灰層是直接接觸的,所以爐篦運(yùn)作溫度的高低取決于灰層的厚薄,增加灰層的厚度可使?fàn)t篦的運(yùn)作溫度降低;還可通過(guò)嚴(yán)格控制灰鎖的溫度,實(shí)現(xiàn)對(duì)爐篦運(yùn)作溫度的調(diào)節(jié)。
針對(duì)灰鎖上下閥軸填料失效可采取以下改進(jìn)措施予以解決:嚴(yán)格把控填料的質(zhì)量,務(wù)必保證填料質(zhì)量合規(guī);提高潤(rùn)滑油的閃點(diǎn),力求符合填料所需溫度;保證供油管的暢通,確保填料處油料的供應(yīng);嚴(yán)格控制灰鎖的溫度,確保灰鎖溫度始終低于400℃,以確保填料處潤(rùn)滑膜的揮發(fā)和形成的動(dòng)態(tài)平衡;保證氣化爐開(kāi)車(chē)前,潤(rùn)滑泵處于開(kāi)啟狀態(tài),而停車(chē)后潤(rùn)滑泵處于停止?fàn)顟B(tài),使?jié)櫥芫€保持暢通;時(shí)常調(diào)整柱塞潤(rùn)滑油泵,保證供油量[4]。
對(duì)于煤質(zhì)對(duì)氣化爐的影響,主要改進(jìn)措施是:調(diào)整煤篩板的篩孔,將其改為80×80mm2,并對(duì)篩板進(jìn)行加密;加強(qiáng)對(duì)矸石的篩檢力度,避免矸石對(duì)氣化爐的穩(wěn)定運(yùn)行造成影響,以確保固定碳的質(zhì)量;完善儲(chǔ)煤場(chǎng)地建設(shè),避免備用煤被雨雪淋濕;將煤進(jìn)行配比試燒,以確定優(yōu)質(zhì)煤進(jìn)入氣化爐;改革備煤除塵方式,用氣體狀噴洗替代噴淋水,保證備煤的干燥。通過(guò)采取以上改進(jìn)措施,大大提高煤質(zhì),促進(jìn)氣化爐連續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行。
針對(duì)充壓閥門(mén)和泄壓閥門(mén)內(nèi)漏的影響原因,可采取的具體措施有:加強(qiáng)對(duì)煤鎖閥門(mén)密封性的質(zhì)量檢驗(yàn),增加氣化爐煤鎖閥門(mén)的耐高溫和高壓時(shí)長(zhǎng);在煤鎖液壓閥門(mén)旁增加備用充氣管道,當(dāng)鎖液壓閥門(mén)出現(xiàn)內(nèi)漏時(shí),在不耽誤補(bǔ)充氣壓的情況下,還可及時(shí)對(duì)內(nèi)漏閥門(mén)進(jìn)行更換,以保證氣化爐的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。另外,需不定期對(duì)煤鎖液壓閥門(mén)進(jìn)行安檢,確保煤鎖液壓閥門(mén)始終處于密封狀態(tài)[5]。
魯奇氣化爐的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行受一些影響因素的限制,無(wú)法完全發(fā)揮其煤炭氣化的功能,本文對(duì)影響魯奇氣化爐連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的原因進(jìn)行探討,并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施,如提高爐篦的耐高溫強(qiáng)度和硬度,采用含碳量較高的復(fù)合材料作為爐篦材料,以提高爐篦的耐高溫時(shí)間;嚴(yán)格把控填料的質(zhì)量,提高潤(rùn)滑油的閃點(diǎn),嚴(yán)格控制灰鎖的溫度,延長(zhǎng)氣化爐的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)周期;調(diào)整煤篩板的篩孔,對(duì)篩板進(jìn)行加密,完善儲(chǔ)煤場(chǎng)地建設(shè),避免備用煤被雨雪淋濕,改革備煤除塵方式,用氣體狀噴洗替代噴淋水;在煤鎖液壓閥門(mén)旁增加備用充氣管道等等。通過(guò)這些改進(jìn)措施的實(shí)施,延長(zhǎng)魯奇氣化爐連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)周期,提高運(yùn)轉(zhuǎn)效率,為企業(yè)創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益。
[1]王海貝.影響魯奇氣化爐連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的原因分析[J]煤,2012,21(4):63.
[2]李雪平,宋軍麗,朱林,王東杰,劉志輝.保障氣化爐入孔安全穩(wěn)定運(yùn)行的幾點(diǎn)措施[J].廣州化工,2012(23):142.
[3]沈志強(qiáng),曹峰,李建峰.影響魯奇氣化爐連續(xù)運(yùn)行的原因分析[J].中國(guó)石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2012,33(13):26.
[4]張成.煤質(zhì)對(duì)魯奇氣化爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響分析[J].中國(guó)化工貿(mào)易,2013(5):129.
[5]李旦.魯奇氣化工藝特點(diǎn)及影響其運(yùn)行的主要因素分析[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2013(25):145.